化工区火炬气回收技术探讨与实践

2020-04-08 04:58唐旭东
石油石化绿色低碳 2020年1期
关键词:水封干式湿式

唐旭东

(中国石化广州分公司,广州 510726)

1 广州分公司化工区火炬气排放总体情况

目前,各装置排放气除少部分回收外,其余全部排入化工区火炬气管网。化工区主火炬系统Y-4501负责各主体装置火炬气处理任务,主火炬设计最大处理能力为615 t/h,无烟燃料按最大能力10%设计。化工区火炬气管网排放气典型组成情况见表1。

表1 广州石化化工区火炬排放气典型组成

续表

由表1可以看出,化工区火炬气中惰性气体为氮气,其他可燃气主要为氢气和甲烷,其中氢气体积分数10%~20%,基本不含硫、水。经统计并测算,平均分子量26.98、体积流量2 750 m3/h、质量流量3.312 t/h,有效热值约8.37 MJ/m3,等效天然气量为647 m3/h,目前这些可燃气主要通过火炬燃烧的方式进行排放处理。这些火炬气若回收用于燃料气,相当等效于燃烧标准煤约785 kg产生的热量,若按一年8 000 h计算,相当于节约标准煤约6 280 t/a。

2 火炬气回收方案讨论

2.1 其他企业情况

A公司火炬气回收项目2008年投用。据介绍,火炬气回收并网后,对裂解炉NOx排放和热场分布无大的影响。压缩机能力为3×1 t/h,两开一备,回收火炬气1~2 t/h,选用螺杆压缩机,根据火炬气量选择压缩机运行模式。但由于机组冷却采用柴油喷淋,导致燃料气管网中经常有柴油积累,需定期排放处理,工作量较大,并影响炉子烧嘴燃烧。

B公司火炬气回收系统利旧1台10 190 m3湿式气柜,1台螺杆压缩机(900 m3/h),在气柜出入口都装有过滤设施,在压缩机入口设有汽液分离罐。回收0.1~0.5 t/h火炬气,其中20%回收气并入燃料气管网自用,其余送往全厂瓦斯管网。火炬气占裂解燃料气比例3%~5%,火炬气中氮气体积分数在50%~60%之间,对裂解炉NOx排放和热场分布无不良影响。但湿式气柜投用后效果不理想。

2.2 气柜方案比选

压缩机和气柜是火炬气回收系统中非常重要的设备,其选型直接关系到整个工艺方案是否可行,为此,特比选相关方案。

储气柜按密封介质分为湿式和干式。湿式气柜随储气柜塔节的增减而改变,压力是波动的,干式气柜压力稳定;湿式气柜柜内气体湿度大,出口燃气含水量高,而干式气柜储存气体干燥;湿式气柜需要保温,蒸汽用量大,而干式气柜虽也有蒸汽管加热,但耗热量少;湿式气柜空间利用率低,占地面积较大,而干式气柜储气空间大,占地面积小;使用寿命方面,干式气柜50年,明显长于湿式气柜的30年;抗震等性能方面,湿式气柜由于水槽上部塔节为浮动结构,易造成塔体倾斜,产生导轮错动、脱轨、卡住等现象,而干式气柜活塞不受强风和冰雪影响;在气柜的基础处理方面,湿式气柜因水槽内水量大,在软土地基上建罐需进行基础处理,而干式气柜自重轻,地基处理简单;但在罐体耗钢量、罐体造价和安装精度要求方面,湿式气柜则明显低于干式气柜。

综上所述,干式气柜性能更加优越,可以弥补湿式柜的缺点,特别是近10年来,干式气柜在国内各大石化企业火炬气回收系统上得到了广泛的应用[2-3]。

2.3 压缩机选型

压缩机主要有迷宫机(又称往复式)、螺杆机和液环机3种,是火炬气回收装置中重要设备,需要对相关介质具有很好的适应能力,故障率要低。压缩机的选择因火炬气的流量和组成波动大比较困难,需要对火炬气的流量和组成进行长期测定[4]。

在火炬回收系统上,迷宫式和螺杆式压缩机均可以应用,结合广州石化化工区装置火炬气的组成特点,经过反复对比,最终选用螺杆式压缩机,主要考虑是:

1)在广州石化化工区裂解装置已有1套运行了10年的火炬回收系统,采用的是螺杆压缩机,运行状态很好。广州石化对螺杆压缩机的操作、管理成熟、检修经验丰富。

2)螺杆压缩机结构简单,维护方便。无迷宫式压缩机吸排气阀、活塞环等影响设备长周期运行的易损件。

3)螺杆压缩机的备件储备量少,积压和占用资金较少。

4)螺杆压缩机检维修费用较低,检修时需要更换的易损件少。

5)由于化工区各装置火炬气组成变化较大,而同等参数下,螺杆机比迷宫机的单机压比大,排气受背压影响较小,流量和压力基本不受气体分子量的影响。因此,有利于设备稳定运行。

6)化工区火炬气在装置事故状态下携带大量乙烯、丙烯、丁二烯等烯烃类物料,容易发生自聚。尤其是裂解排出气体在压缩过程中容易在气阀和活塞环聚合堵塞,影响机组运行。螺杆式压缩机对带有颗粒的气体和污染不敏感,特别适合有聚合倾向的火炬气气体。

3 化工区火炬气回收项目实践

经过调研比选,广州石化决定在化工区聚丙烯(一)装置南面空地建设化工区回收火炬气为可燃气项目。装置于2018年11月底建成投用。

总体而言,装置投产以来运行平稳,管网火炬气基本得到回收,达到预期目的。截至2019年6月底,装置已安全平稳运行7个月,气柜随着气量大小浮动自如,标杆在5~12米范围内波动,两台压缩机按控制程序交替开停。2019年5月13日至17日共4天的装置标定数据表明,火炬气回收系统平均回收气量为2 500 m3/h,正常生产情况下的化工区火炬气基本可以全部回收,外送入燃料气管网,对下游各燃烧炉NOx排放和热场分布无不良影响。

3.1 存在的问题及改进

1)运行压力无法达到要求

在试运行过程中,原有火炬系统缺少火炬水封罐液位显示和控制手段,水封压力达不到运行要求,造成装置气柜不能正常进气。经研究发现,主要原因是现有火炬系统火炬气水封罐实际水封压力2.6~3.0 kPa,低于水封罐资料设计压力4.0 kPa(6.0 kPa),火炬气总管的压力在2.0~2.5 kPa,低于操作压力3.0 kPa;气柜工作压力是2.42 kPa,管道摩阻约0.35 kPa,总管压力低于气柜工作压力+管道摩阻,导致活塞无法升起,气柜不能正常进气。

因此,采取了以下措施:①增加火炬水封罐溢流管U型弯高度,相当于提高溢流高度,先增加水封罐液位,达到提高火炬压力的目的。②增加主火炬水封罐液位远传指示和进水、出水调节阀,自动控制水封罐液位,达到稳定火炬管网压力的目的,同时增加主火炬处的管网压力远传指示。③完善气柜控制方式,防止储气反窜回火炬总管。必要时修改联锁逻辑控制方式。

上述措施实施后,装置操作系统与火炬气管网系统压力基本平衡,回收装置与火炬气管网均运行平稳。

2)氮气消耗量高于设计值

氮气实际消耗(220 m3/h)比设计值(40 m3/h)偏差大。针对氮气用量远超设计值的问题,目前研究出了两种改造方案,一是压缩机进端氮气支路添加2 mm孔板,二是压缩机进端氮气支路添加截止阀,开机后仅需要做一次性调整,之后可以长久维持不变。改造计划在2019年内完成。

3)装置排放量无监控

虽然化工区火炬气得到回收,但是由于各装置排出的火炬气是混合后进入气柜回收,因此在实际操作中,当某套装置异常排放火炬气时,装置操作人员无法及时知晓该装置的排放量,从而导致火炬气回收装置的生产操作始终处于被动状态,加强各装置放火炬的界区阀监控才能为装置赢得调控时机。

4)机组电耗高

火炬气回收装置电耗较高,需要优化螺杆机运行状态,以延长机组使用寿命,降低能耗。

3.2 效益测算

广州石化化工区火炬气回收为可燃气项目投用后,提升了企业经济、环保等诸方面效益。

1)经济效益方面

若按标准油折算:回收火炬气约为2 750 m3/h,有效热值约为8.37 MJ/m3,等效于燃烧标准油约550 kg/h产生的热量,按一年360天计算,相当于标准油约4 752 t/a。同时,消灭火炬后可节省1.0 MPa蒸汽消耗1~2 t/h,按饱和蒸汽进行计算,燃烧锅炉的转换效率按60%计算(每年360天运行),相当于节省标准油1 088~2 000 t/a。

该项目一年内回收的能量相当于标准油5 840~7 000 t。根据目前统计分析,2019年3月项目效益为49万元,4月55万元,推测年度效益为600万元左右。

2)环境效益方面

碳减排方面。从火炬排放角度讲回收火炬气并没有减少排放,回收的气体作为可燃气体进行燃烧,主要是回收其能量。

从等效能量方面考虑。火炬气2 750 m3/h,有效热值约为8.37 MJ/m3,等效于燃烧标准煤约785 kg/h产生的热量,相当于标准煤约6 780 t/a(每年360天运行计)。燃烧此部分标准煤会产生CO2约21 690 t/a,燃烧回收后的火炬气相当于减少了广州石化标准煤的使用量。

3)社会效益方面

广州石化化工区域地处珠三角腹地,周边高速公路、铁路和居民区密布,该项目的投用已极大改善了周边大气环境,造福周边百姓,提升了企业环保形象。

4 结论

广州石化公司化工区以往每年排放大量火炬气,造成能源浪费和环境污染。经过调研和技术论证,完成了化工区火炬气回收装置建设,装置投用后运行平稳,外送的燃料气对下游各燃烧炉NOx排放和热场分布无不良影响。该项目不仅解决了燃烧火炬气带来的环境污染问题,而且还创造了一定的经济效益,同时为广州石化打造中国华南区域创新、环保示范基地,成为石化企业在节能减排、环境保护领域的标杆做贡献。

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