黄3 长6 油藏大斜度井初期开发技术政策探讨

2020-06-07 12:35刘泽民王智伟潘利利赵世峰
石油化工应用 2020年5期
关键词:斜度井网投产

刘泽民,王智伟,潘利利,李 伦,赵世峰

(中国石油长庆油田分公司第五采油厂,陕西西安 710200)

1 大斜度区油藏开发特征

1.1 地质储层特征

黄3 长6 大斜度区主力油层为长631,属于三角洲前缘亚相沉积,该区构造对于油气圈闭的控制作用较小,油藏主要受岩相变化和物性控制,属典型岩性油藏。油层发育稳定且厚度较大(平均18.8 m),隔夹层发育,平均埋深2 790 m,渗透率0.30 mD,平均孔隙度10.2 %,属于低孔低渗油藏。

1.2 大斜度区初期开发特征

截止目前大斜度井区,投产大斜度井19 口,投产初期平均单井产量6.2 t,含水49.9 %,动液面1 119 m,目前平均单井产量2.9 t,含水55.5 %,动液面1 721 m。投产满一年的11 口井拉齐递减曲线看,前三个月阶段递减23.4 %,半年的阶段递减43.4 %,生产满一年的阶段递减56.1 %[1]。

2 开发技术政策研究

2.1 储层改造评价及井网优化研究

19 口井平均大斜度段长度83 m,改造段数5 段,平均入地液量1 713 m3,改造过程被压窜井6 口,3 口井采用体积压裂改造方式(见表1)。

大斜度井区初期改造规模大,裂缝发育(见表2),2018 年大斜度部署区共有7 口出现井间压穿现象,其中大斜度井5 口,常规井2 口,井间距离200 m~600 m。

通过大斜度区主向井成4-22X 井下微地震测试,裂缝布放模式为哑铃形,裂缝方向为北偏东66°~68°,裂缝沿主应力方向沿伸180 m~300 m。从现场实际加砂压裂情况看,大斜度井以均匀和纺锤式造缝为主,其中压窜井全部为边井且以纺锤式布缝为主[2],从裂缝沿伸来看,压裂缝沿伸在50 m~470 m,压窜井全部是侧向井。2019 年以压裂改造增大裂缝带宽为思路,采用“低黏液体+适度排量”改造模式,逐步控制改造规模;井网形式由菱形反九点井网向矩形井网转换。

2.2 合理注水强度及注水周期研究

2018 年大斜度部署区整体表现为地层能量不足[3],9 口井产能下降37 t,分析原因:

(1)初期采液强度大,地层能量下降快。

(2)采用同步注水开发方式,未能及时补充地层能量损失。

治理措施:

(1)通过新井投注+转注的方式,补充能量,计划5口井投注,目前已完成4 口,1 口待投注。

(2)开展周期注水,补充地层能量,控制含水上升,2019 年2 月开始开展短周期“交互增减注水”试验4井组(见表3)。初期表现为地层能量不足,液量下降,随后加强注水,周期不变,表现暴性水淹,因此实施温和周期注水效果较好,但考虑到液量下降,能量不足问题,后期计划逐步加强注水的周期注水试验。

表2 2018 年大斜度改造参数与缝网对比表

表3 大斜度区周期注水调整过程统计表

(3)针对油井裂缝见水的问题,实施连片体彭颗粒调剖堵水试验,目前完成1 口,正注3 口。油套压不同程度的上升,目前对应油井2 口井见效。

2.3 合理生产参数研究

2019 年7 月新投3 口大斜度井,生产初期采取控压生产,理论排量控制在11 m3,目前稳定生产5 个月,阶段递减为34.5 %,对比2018 年投产井递减下降21.6 %。

大斜度19 口井初期采用大砂量水力喷射/水力喷射体积压裂改造方式,平均砂量194 m3,砂比17 %,投产初期大参数生产排液,吐砂严重,累计砂埋9 井次。大斜度井投产初期大参数排液,导致地层吐砂严重,通过井筒净化跟踪表分析发现,参数在5 次以上的井,井筒净化周期在4 个月;参数在3.5 次的井,井筒净化周期9 个月,下步对大斜度井控压生产,参数控制在3.5次(见表4)。

2.4 砂埋井治理措施研究

对砂埋井治理措施研究,常规冲砂洗井:累计治理大斜度吐砂井7 井次,产能恢复率78.5 %,但出砂频繁(成3-24X 砂埋2 次),用水量大,入井漏失量大。氮气泡沫冲砂:试验2 口(成7-23X、成3-23X),成3-23X 冲砂洗井后日增产3.0 t,产能恢复率100 %。用水量少,产能恢复率较常规高,但成本较高。

表4 大斜度吐砂井生产参数统计表

3 结论与认识

(1)分析姬塬长6 油藏历年开发现状及2018 年开发效果,菱形反九点井网主应力方向井见水风险大,水淹井多,储量损失大,2019 年优化长6 油藏大斜度开发井网为矩形井网。

(2)大斜度区应采用超前注水开发方式,但超前注水量及超前注水时机需要进一步研究。大斜度区裂缝发育,适合温和注水的周期注水方式,但同时考虑地层能量的问题,下步应逐步加强注水强度。

(3)大斜度区初期递减大,建议后期投产井控制生产参数,稳定在理论排量11 m3,降递减的同时防止砂埋。

(4)大斜度井投产初期排液见油后,需控压生产,冲次参数保持在3.5 次以内平稳运行。

(5)常规冲砂洗井用水量大,入井漏失量大,产能恢复率低;氮气泡沫冲砂用水量少,产能恢复率较常规高,但成本较高。

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