轮南3-2-16H井钻井二开施工总结及问题分析

2020-07-18 15:37王栋曲广超白荣生唐凯尹衍明
海峡科技与产业 2020年4期
关键词:卡钻

王栋 曲广超 白荣生 唐凯 尹衍明

摘要:轮南地区的油田已开发31年之久,属于老油区,存在地层亏空现象,和以前的开采存在一定差异。相较油田钻井一开施工,二开施工更易出现问题,可能会发生泥包钻头,轨迹不平滑,定向托压及卡钻等。本文以轮南3-2-16H井为例,对钻井二开施工出现的问题进行了分析和总结。

关键词:泥包钻头;定向托压;轨迹不平滑;卡钻

中图分类号:TE23 文献标识码:A

轮南3-2-16H井是塔里木盆地轮南断垒带轮南3号背斜构造西断块的一口开发井(采油井),位于新疆轮台县轮南油田3井区LN3-H2井口北东方向190 m。设计井深5408.70/4760.40 m(斜深/垂深),目的层:三叠系TI油组TI2、TI3。该井于2019年1月27日开钻,2019年6月6日钻至井深5385.00 m完钻。钻井周期129.88天,完井周期159.04天。一开施工出现问题较小,在此不作论述,而二开施工中出现了泥包钻头,PDC钻头侧翼流道堵死,机速异常,定向钻进托压,钻进憋泵,井眼轨迹不平滑及粘卡等问题[1]。下面就二开施工情况进行总结,并详细分析出现的问题。

1 二开施工情况总结

1.1 二开地层、岩性及泥浆性能

二开地层层序:新近系、古近系、白垩系、侏罗系、三叠系。岩性:粉砂岩、泥岩、砂岩、煤层、细砂岩、深灰色泥岩。井段0~420 m,泥浆性能:密度1.08~1.1 g/cm3,粘度82~80 s。井段420~808 m,泥浆性能:密度1.1~1.13 g/cm3,粘度80~40 s。

1.2 二开钻头及井段

LN3-2-16H井二开共用牙轮钻头2只,PDC钻头8只,复合钻头4只。其中,4只复合钻头分别由江汉、海锐、宝石三家钻头厂生产。钻头基本情况见表1,现将三家复合钻头使用情况进行对比分析。

1.2.1 江汉钻头使用情况

(1)入井使用情况。①一次入井使用井段:4460~4653 m,进尺193 m;层位:J;岩性:褐色泥岩、灰色泥岩、灰色泥质粉砂岩;纯钻时间:75 h;平均机速2.57 m/h,复合机速4.46 m/h(钻压4~6 t),定向机速1.9 m/h(钻压6~12 t)。②二次入井使用井段:4390~4405 m,进尺15 m;层位:J;岩性:褐色泥岩;纯钻时间:13 h;平均机速1.15 m/h(控时钻进)。

(2)出井情况。一次出井、二次出井均起出复合钻头牙轮正常,外径未磨损,切屑齿有正常磨损,无崩齿、掉齿、齿裂现象。

1.2.2 海锐钻头使用情况

(1)入井使用情况。①一次入井使用井段:4705~4788 m,进尺83 m;层位:T;岩性:深灰色泥岩为主、夹灰色泥质粉砂岩、灰色砂岩;纯钻时间:41 h;平均机速2.02 m/h,复合机速3.45 m/h(钻压4~6 t),定向机速1.69 m/h(钻压6~12 t)。②二次入井使用井段:4788~4912 m,进尺124m;层位:T;岩性:深灰色泥岩;纯钻时间:48 h;平均机速2.58 m/h,复合机速3.63 m/h(钻压4~6 t),定向机速1.22 m/h(钻压6~12 t)。

(2)出井情况。起出复合钻头牙轮正常,外径未磨损,切屑齿一次出井正常磨損,无崩齿、掉齿、齿裂现象,切屑齿二次出井崩齿一颗,其余正常磨损,无崩齿、掉齿、齿裂现象。

1.2.3 宝石钻头基本情况

(1)入井使用情况。使用井段:4405~4817 m,进尺412 m;层位:J-T;岩性:褐色泥岩、灰色泥岩、深灰色泥岩为主、夹灰色泥质粉砂岩、灰色泥质粉砂岩、灰色砂岩;纯钻时间:117 h;平均机速3.52 m/h,复合机速4.4 m/h(钻压4~6 t),定向机速2.19 m/h(钻压6~12 t)。

(2)出井情况。起出复合钻头牙轮正常,外径未磨损,切屑齿崩齿6颗,其余正常磨损,无崩齿、掉齿、齿裂现象。

1.2.4 施工数据分析及结论

通过对表1、表2和表3进行分析可知,钻头成本:宝石>江汉>海锐(依据齿密度);使用周期:以400 m进尺为例、相同层位宝石可结余1趟钻且每小时多钻进约1 m,以实钻机速计算,可结余周期约3天;钻头价格:江汉>海锐>宝石,综上所述,宝石复合钻头的各项表现处于优势;造斜点到A点比较:第一个井眼井段4450~5057 m,起下10趟钻,使用8 1/2"牙轮1只,PDC2只,复合钻头2只,单只钻头最大进尺193 m,平均机速1.27 m/s。第二个水平段4390~4925 m,起下3趟钻,使用8 1/2"复合钻头3只,单只钻头最大进尺412 m,平均机速1.67 m/s;相比较在定向段使用复合钻头进行定向作业,会提高机速。

2 二开施工存在问题及分析

2.1 定向作业泥包钻头问题及分析

由于所钻地层为侏罗系底部褐色泥岩段,导致泥浆的粘切过高、有害固相高、含油量低。在斜井段和水平段定向作业,大段定向作业调整井斜和方位,钻具组合中电阻率(全长9.2 m,最大外径181 mm,井眼215.9 mm)外径大,排量一定的情况下,泥浆携带有害固相上返到地面较少,井底泥浆流变性能变差,有害固相分散到泥浆中,堵塞流道[2]。

2.2 机速异常、侧翼流道堵死问题及分析

泥浆劣质固相含量高,含油低,建议控制钻井液粘切、坂含、高温高压失水及泥饼,尽量提高排量,将含油量提高至5%。周期性加入沥青,携带井底岩屑,防止钻头重复切削造成有害固相进一步增加。每次活动钻具尽量在5 m以上,尽量依靠外径较大的扶正器携带部分岩屑上行。钻进时,除砂除泥一体机和离心机使用率达100%,清除有害固相[3]。

2.3 托压、憋泵问题及分析

2019年3月11日定向复合钻进作业,井深4653 ~5083 m,存在定向工具面稳定,托压现象,以及工具面不稳,憋泵现象。

经分析该段岩性为大段泥岩、粉砂质泥岩,需要跟进固体和液体润滑剂,控制粘切、坂含、高温高压失水及泥饼;利用机械钻机的优点,冲击送钻,缓解托压现象;在井斜大于30°以后,钻具倒装,近钻头接入水力振荡器;电阻率外径大(全长9.2 m,最大外径181 mm,井眼215.9 mm)与水平井井底面接触面积,是造成托压的一个原因。定向工具面不稳不托压,会有憋泵现象,岩性为砂岩、泥质粉砂岩,需控制钻压,防止吃入地层太多,发生憋泵。

2.4 为满足地质要求多次调整轨迹致使轨迹不平滑的问题及分析

该井导眼段实测数据未能对本井侧钻井筒提供指导依据,侧钻井眼在实钻中频繁调整靶点,使得轨迹不平滑。为了满足地质要求钻具结构中加入电阻率,钻具螺杆上有近鉆头扶正器,钻具刚性增强,轨迹也不平滑,造成起下钻困难,井下复杂。

2.5 发生粘卡问题及分析

轮南老井区地层亏空产生压差(设计地层压力1.14,邻井LN3-H4T实测地层压力系数0.93,LN3-2-11X实测地层压力系数1.02)。泥浆性能对井下工况不适应(地层封堵和泥饼质量等),动塑比不低于0.3,中压失水低于5,高温高压失水低于9、坂含控制在40,保持含油量6%,摩阻系数低于0.1,磺化材料不低于3%,含砂量不高于0.2%,PH值不低于8,良好的流变性,间断性补充乳化沥青液体进一步提高泥浆的防塌能力;根据目的层砂岩段施工情况,在钻进时注入优质泥浆(主要材料为润滑剂、超细碳酸钙、乳化沥青等),每30 m拉短起下使井壁形成好的泥饼并破坏岩屑床。

定向钻进观察好泵压及工具面变化,发生托压立即提至原悬重开转盘转开,除去正常摩阻,挂卡不超5t,否则放至原悬重转开再上提活动,定向施工前提前注入带玻璃小球的优质泥浆,降低定向施工的粘卡风险,复合钻进扭矩上限设定30%,扭矩异常弱化参数,若不能缓解,及时上下提划正常后恢复钻进。泵压异常及时检查地面原因,每打完单根认真划眼至畅通后方可接单根;认真做好参数记录,尤其空转参数、划眼参数、突发异常参数,准确判断摩阻情况和井下情况;起下钻过程中遇特殊情况,静止时间过长要及时活动钻具;钻具结构中加入水力振荡器,降低粘卡的风险。

3 结论

(1)在塔里木油田老区块部署开发井是一个需要重新研究、实践、改进的过程。通过对轮南3-2-16H井钻井二开施工总结及问题分析,提高了对轮南、桑塔等一些老油区开发井的认识,合理的施工方法可以提升钻探效率,减少生产过程中的问题。

(2)对于老区块开发井,存在地层压力系数低,地层能量亏空,地层岩石骨架不稳定的现象,是钻井时必须考虑的问题。泥浆的配伍性也是一个需要深入研究的课题。

(3)钻井作业必须按照钻井设计施工,遇复杂情况需结合实际,从钻井液、钻具组合、井眼轨迹、操作等方面着手,要认真分析原因,制定切合实际的控制措施,并落到实处。

参考文献

[1] 潘冬兴.钻井工程技术中存在的问题及提高钻井效率分析[J].中国石油和化工标准与质量,2017,37(19):160-161.

[2] 陈华.石油钻井施工过程中存在的问题及对策[J].化工设计通讯,2017,43(6):229.

[3] 王进喆.浅谈定向井施工常见问题及解决措施[J].化工管理,2019(12):176.

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