巨型工程机械子午线轮胎双内/外温硫化工艺改进

2020-08-04 09:03利,周勇,刘
轮胎工业 2020年3期
关键词:薄弱点子午线硫化

高 利,周 勇,刘 娟

(三角轮胎股份有限公司,山东 威海 264200)

随着全球经济发展及采矿业的复苏,轮辋直径1 245 mm(49英寸)及以上的巨型工程机械子午线轮胎越来越受到市场青睐,但其技术瓶颈一直困扰国内巨型工程机械子午线轮胎市场的发展[1]。

为进一步提升巨型工程机械子午线轮胎产品质量,本工作对27.00R49巨型工程机械子午线轮胎进行双内/外温创新硫化工艺改进,以期改善轮胎硫化程度,提高轮胎整体性能[2]。

1 动力系统

为实现双内温硫化工艺,新增一台除氧罐,提供140 ℃低温过热水,将原160 ℃过热水罐改为173 ℃高温过热水罐,提供高温过热水。

2 硫化工艺

27.00R49巨型工程机械子午线轮胎硫化工艺如表1所示。

从表1可以看出:改进前硫化内温使用160 ℃单一过热水,外温蒸汽先通入145 ℃高温蒸汽45 min,然后通入130 ℃低温蒸汽至硫化结束;改进后硫化内温使用2种温度过热水硫化,首先通入173℃高温过热水55 min,然后切换140 ℃低温过热水至硫化结束,外温仍使用2种温度饱和蒸汽,其中高低温蒸汽温度分别由改进前145和130 ℃调整为135和125 ℃;改进后硫化施工轮胎排压点由380 min延长至400 min,相应总硫化时间延长20 min。

表1 27.00R49巨型工程机械子午线轮胎硫化工艺

3 升温曲线

3.1 硫化机

改进后双内/外温硫化工艺曲线如图1所示。

从图1可以看出:内温低温过热水切换后内压略有降低,内温逐步降低;外温低温蒸汽切换瞬间有轻微波动,切换约60 min后内压、内温和外温趋于稳定并满足标准要求。

图1 改进后双内/外温硫化工艺曲线

3.2 胎肩内表面

硫化工艺改进前后胎肩内表面升温曲线如图2所示。

图2 硫化工艺改进前后胎肩内表面升温曲线

从图2可以看出:改进前硫化工艺使用160 ℃单一过热水,上下模胎肩内表面温度逐步上升,上模温度高于下模;改进后硫化工艺内温使用2种过热水,140 ℃低温过热水切换后内温显著下降,下模温度下降速率大于上模,低温过热水切换约15 min后下模温度便开始下降,上模温度在切换60 min后开始下降,温度平衡后上下模胎肩内表面温度基本一致。

3.3 胎侧外表面

硫化工艺改进前后胎侧外表面升温曲线如图3所示。

从图3可以看出:外温蒸汽温度降低后,上下模胎侧外表面温度均明显降低,整个硫化过程中胎侧外表面上模温度高于下模;外温低温蒸汽切换后,下模胎侧外表面降温速率大于上模。

图3 硫化工艺改进前后胎侧外表面升温曲线

3.4 轮胎最薄弱点

硫化工艺改进前后轮胎最薄弱点升温曲线如图4所示。

图4 硫化工艺改进前后轮胎最薄弱点升温曲线

2次测温轮胎硫化程度最弱点位置没有发生变化,均在最宽第5层带束层上表面。从图4可以看出,由于内温和外温降低,最薄弱点总体温度降低10 ℃左右。

4 硫化程度

经计算硫化工艺改进前轮胎气泡点为320 min,排压点定为380 min,硫化工艺改进后因内外温降低,轮胎硫化气泡点延长至350 min,排压点定为400 min,按该排压点时间计算27.00R49巨型工程机械子午线轮胎硫化工艺改进前后关键部位硫化程度(包含后硫化程度)如表2所示。

表2 27.00R49巨型工程机械子午线轮胎硫化工艺改进前后关键部位硫化程度 %

从表2可以看出,硫化工艺改进后轮胎硫化最薄弱点、轮胎胎侧外表面和轮胎内表面总硫化程度均显著降低,降幅分别为57%,32%和48%。

5 成品轮胎性能

对硫化工艺改进前后的成品轮胎进行室内机床TKPH(Ton Kilometer per Hour,每小时吨千米)及耐久性能测试[3]。测试结果表明,硫化工艺改进后轮胎TKPH值由405提升至448,提升了10.6%,耐久时间由291 h 延长至345 h,耐久性能提升了18.6%。

6 结论

对27.00R49巨型工程机械子午线轮胎进行双内/外温硫化工艺改进后,总硫化时间延长20 min;轮胎硫化程度明显降低,其中轮胎硫化最薄弱点、轮胎胎侧外表面和轮胎内表面总硫化程度分别降低57%,32%和48%;轮胎TKPH值提升10.6%,室内耐久性能提升18.6%。

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