采油厂间歇采油周期的优化方案分析

2020-09-07 07:12陈泽渊徐周刘文鑫
石油研究 2020年7期
关键词:周期采油厂优化

陈泽渊 徐周 刘文鑫

摘要:间歇采油是以中国非常经济高效的采油方式,对于采油厂而言,降本增效,节能减排是当前时代背景下需要关注的重点,间歇采油可有效实现采油厂降本增效,节能减排,但必须要保证间歇采油周期的合理性,因此,本文以X采油厂为例,选定该厂典型低渗透油藏油井进行了分析,提出了连续产液量液面动态监测方法,并通过试验验证该方法优化后的间歇采油周期具有理想效果。

关键词:采油厂;间歇采油;周期;优化

间歇采油是一种经济性较好的采油工艺技术,对低渗透油藏的采油厂具有显著价值意义,本文重点针对间歇采油进行分析研究,探索最优化的间歇采油方案,保证采油厂最佳的经济效益。

一、X采油厂间歇采油状况

X采油厂面临典型的低渗透油藏,油层特性较差,在投产初期产量比较高,但产量降低速度较快。平均单日平均产量为1.42m?/d,单井的理论产液量在19.6~23.5m?/d,显然理论产量和实际产量差距较大,供需矛盾比较显著,抽油机效率仅9.7%,约有65%的井出现供液不足的情况,引起间歇采油情况。该厂拥有油井9000口,采油井开井数量为7100口。其中需要进行间歇采油的油井高达4615口,其中间歇采油周期为12~13H的有3895口,16~19H的有720口。其余油井均为24H开采,整体上X采油厂的成本非常高,其中能耗、抽油机磨损、维护费用一直居高不下,仅从电能消耗的角度来看,年度平均电费超过8000万。

X采油厂的间歇采油,主要是以低产油井来展开,此前一直认为油井具有固定产液时间的特点,因此在制定间歇采油周期时,主要以寻找油井产液时间作为制定间歇采油周期的思路,这种方式在一定程度上降低了生产能耗,但是日产量较全日制生产的平均日产量下滑严重,经过连续监测动液面,发现油层排液是一个连续的动态过程,因此在采油厂间歇采油周期制定中,以液面恢复曲线来确定间歇采油周期要更为科学。

二、X采油厂间歇采油周期优化

(一)优化方法

为了研究最佳间歇采油周期,选定该采油厂位于某村的896口井,其中油井为308口,注水井为72口,开采层位处在三叠系延长组长六层以及侏罗系延安组延长八层,单日可产383m?,含水率53%,产油125t。

将选定的油井按照产液量进行划分,标准为0.5、1.0、2.0、3.0(单位m?),据此划分四种类型的油井,并选定其中典型的井进行连续动态液面监测,绘制油井产液量随时间变化的曲线,并从中选定恢复速度下降的时间节点,对应的停机时间作为合理关井时间。油井开井则进行连续动液面监测,跟踪产液量以及示功图,动液面下降,停止产液则确定为开井时间。

根据监测情况来看,选定的1#典型油井,投产1周,产液量日均为0.5m?,含水量为20%,可日均产油0.34t,若24h开机效率仅2.7%。根据监测绘制出来的曲线,油井抽油机停机22h,液面恢复稳定,开机抽油2H时,井内液面下降至初始位置,4H后产液量仅为0.8m?。据此确定间歇采油周期为停18h,抽6h。

2#典型油井,日均产液量为1.0m?,含水量为20%,可日产0.64t油。根据监测结果,当抽油机停机26h,产液量恢复正常,开机抽取10h,液面下降至初始位置,产液量为1.5m?,由此确定间歇采油周期为停机24h,开机抽取10h.为了与1#井协调管理,可调整周期为停机17h,抽取7h。

3#典型井,产液量日均为2.0m?,日产1.33t油。根据连续动液面监测结果,当停机恢复液面24h后,液面正常,开机抽取8h后,液面回到初始位置,产液量为2.1m?,中间存在8h无效停机时间,因此间歇采油周期应当调整为16h停机时间,8小时抽取时间。

4#典型油井,取产液量3.0m?,日产2.04t油,根据动液面监测,当停机恢复20h后,液面正常,開机抽取12h后,液面恢复初始,产液4.2m?,进一步抽取4h后,产液0.8m?,因此较为合理的间歇采油周期为停机20h,抽取12h,但为了方便后续管理,调整为15h恢复时间,9小时抽取时间。

(二)优化效果

根据所选典型油井的连续动液面监测和间歇采油周期调整结果,开井236口进行实践,其中以三叠系延长组长六层的118口井作为对象,进行能耗计算。具体参数,根据检测来看,单口井日均消耗电能70kW.h,简单估算可知年均可节省67.91×104kW.h。具体来看前后对比,典型油井原有间歇采油机制分别是停12小时,采油12小时;停6小时,采油18小时;停4小时,采油20小时;停3小时采油21小时。优化间歇采油周期后,可分别节省年均耗电量:485450、25550、46756、121362(单位均为kW.h)。进一步看实施优化采油周期前,日产液量为380.5m?,可日产114.5t油,效率仅为4.3%,节能水平为22%。实施优化后的采油周期内,日产液量为383.0m?,可产油115.6t,效率为12.1%,节能水平提高至71%。

基于上述对比数据来看,间歇采油周期优化后,抽油机的效率得到了明显提升,显然早前采取的间歇采油周期误差过大,人为制定的间歇采油周期受到过多主观因素影响,其中特别突出的是产液量认识上的误区。造成开机采油间歇不合理,采油率效率不高,显然为了达到科学间歇采油的目的,采取连续动态液面监测,并绘制时间-液面变化曲线,由此制定采油周期要更为合理。

(三)间歇采油周期优化思考

根据现场试验优化后的采油周期,发现效率提升很可观,但是也造成了周期组合开关井的频率过高,由于开关井需要人工送电,对职工影响较大,实施期间职工的工作量加大,执行难度较高,需要采取进一步措施来保证间歇采油优化方案的顺利执行,因此,在试验采油区内安装了微电脑时控开关,通过组织职工学习该装置的操作,降低了职工了工作量,实现了自动启停,对间歇采油周期优化方案的顺利落地提供了有效支撑。

结束语

综上所述,油井产液量的动态变化可作为间歇采油周期制度制定的有效依据,采取连续动态液面监测方法,绘制相关曲线来分析油井产液量的动态变化,进而针对性地为每口典型油井制定相应的间歇采油周期,可有效提升采油效率,降低功耗。显然该方法可进行推广应用,当然也可能本文所列方法有不足,后续实践中还将进一步总结优化。

参考文献:

[1]张忠芒,黄晶,陈刚等.抽油机不停机间歇采油技术研究与应用分析[J].化工管理,2018,(6):167.

[2]郭玲玲,刘涛,刘影等.蒸汽驱中—后期间歇注热理论模型与现场试验[J].石油学报,2019,40(7):823-829.

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