基于ZJ118卷烟机速度检测的分析与研究

2020-10-26 06:58方玉波
卷宗 2020年19期
关键词:编码器

方玉波

摘 要:本文主要阐述了ZJ118机型和控制特点,有时产生的一种典型故障。通过此故障的现象,进行分析,按照正常解决故障的思路,未能达到目的。把此故障分析和解决的方法和思路与大家一起共享。

关键词:SE(卷制成条机);编码器;SRM(重量控制系统);压丝轮;BECKHOFF倍福

1 简介

ZJ118型卷接机组是常德烟机公司以ZJ112型卷接機组为技术平台自主研发的新一代国产卷接机组,额定生产速度为8000支/分钟。由供料成条机(VE)、卷制成形机(SE)和滤嘴接装机(MAX)三部分组成。ZJ118型卷烟机具有如下基本特点:自动化程度高的工艺流程;全新的电控系统;获得国家专利的外观造型;采用模块化设计的气路系统;基于第五代液压阀技术的液压系统;优良的噪音控制技术。电控系统采用IPC控制技术、伺服驱动系统、总线智能传感器技术和自诊断系统,保证机组具有高生产率、高可靠性,智能化与自动化。电控特点如下:1)嵌入式IPC控制系统;2)基于智能传感器的烟支质量检测和重量控制;3、19英寸TFT触摸屏显示器;4)100M工业以太网交换机;5)节能的集中供电式伺服驱动系统;6)支持热插拔的分布式I/O;7)先进的总线技术和频闪照明技术。

2 故障现象

在ZJ118设备中,遇到这样一个问题,现象一、在ZJ118设备启动之前,其他条件都准备就绪后。当ZJ118点动或启动后,隔3秒钟,就显示“*速度检测”信息而停机,当停机之后,这一信息就会消失,整个设备全部恢复成正常。重新启动时,3秒过后再显示“*速度检测”。这样经过反复多次,仍然是这个现象。观察到的现象:1)在点动或启动过程中,在人机界面上,主机的速度一直为0;从服务报告中调出SRM重量控制页面上,重量控制有速度变化;2)调出SRM重量控制页面的设置时,起始位置设置的是-2.5,但显示的位置一直是0,重新设置起始位置,显示的位置仍然为0,在人机界面上就显示出了一条黄色信息,“吸丝带下行”中。

3 故障分析

根据故障信息,分别检查:

1)从速度角度分析,从红色停机信号角度来处理,排查SE中B42S和B43S这二个静止监测传感器。当设备在启动运行时,如果B42S没有检测到脉冲信号,就会显示“*速度检测”这一红色信息。当B43S没有检测到脉冲信号时,就会显示“静止监测”。在ZJ118启动过程中,如果B42S没有检测到脉冲信号或信号没有输入到A10S中,会显示“*速度检测”这一信息,没有排除问题前,信息不会消失,看似相似却有本质的不同。根据观察B42S和B43S在设备运转时,有明显的脉冲信号,用表测A10S中X2、X3脚电压正常,观察A105-A7中5、13点是同时动作,信号相反。说明此故障不是由B42S、B43S二个检测器引起的。

2)从速度显示值的角度分析,把服务报告——烟条检测——SRM调出,重量控制中的速度与主界面的速度作对比,发现重量控制中的速度值只有我们设置速度的二分之一左右,主界面的速度为0。说明重量控制接收到编码器B133S的信号,才会有速度信号,而主界面没有,可能是从编码器B133S到A10-A3速度检测模块之间,或是编码器中另外二根线、速度检测模块中,某一个环节出了问题。于是检查线路,更换A10-A3速度检测模块后,故障一样;由于从编码器B133S到速度检测模块与到重量控制的线路并不是完全相同。编码器B133S的线路中,A、A、B、B是相同的,C、C是单独接到A10-A3速度检测模块中,如果这个信号不正常,也会使速度信号不正常,于是更换B133S编码器。开机试车,现象一样。速度有关线路都做了检查,相关的元件也更换了,同时把A10中各个模块重新进行插接,让各个模块之间充分接触,还是无法解决这一故障。

3)针对压丝轮没有反应进行分析;由于在点动过程中,重量控制系统的自动控制设置参数是在1500支/分左右,而点动设置800支/分。重量控制系统在这个时候是不能投入到自动状态下。改变重量控制起始位置,压丝轮是会变化的,从重量控制页面会显示。实际上压丝轮电机M10V是会动作。现在没有任何的反应,从显示器上看到信息“吸丝带下行”。有这几种情况发生。(1)控制系统没有给出指令:于是我们检查V1V控制器、K5V接触器都有动作,用万用表测电压值都正常,A115-A12信号正常,说明控制系统给出了信号,可以排除;(2)电机M10V线路故障:检查M10V各相阻值,测得阻值相等,说明M10V正常;(3)执行机构卡死、执行机构传动与位移传感器B9V松动、脱落。检查传动机构,可以看到电机M10V在运转;(4)位移传感器B19V坏:人为的把位移传感器B19V上下移动,页面上的起始位置没有变化,用万用表测B19V的电压值时,电压是平滑的变动,说明位移传感器B19V正常,而位移传感器B19V的电压信号到SE电控柜A0-A3,VE电控柜中A30-A21,都是模拟输入信号,如果这二块模块有问题,也可能显示不出位移信号(实际上VE电控柜中A30-A21对显示没有多大关系),更换模块后开机,仍然没有效果。

4 解决问题

我们所采取的这一系列措施,都是按照正常的方法进行分析、判断,找出故障点,再进行维修,是非常实用的一种方法,这次却不能解决这一故障。由于整个ZJ118机组的控制系统里,IPC可编程控制逻辑器主要是BECKHOFF倍福;S120是来自Siemens的驱动系统,负责驱动ZJ118生产线上所有需要同步传动的部分。1)连接总线有PROFIBUS、CANBUS和Ethercat,把各个单元相互连接起来。无论是哪一个总线连接不好,系统都会诊断出来,会有报错信息,同时我们也把各个总线连接检查了,未发现问题,如果一旦有问题,根本无法启动设备;2)如果Siemens的PLC的模块与模块之间连接不好,或者模块损坏,都会产生自诊断信息,提示SF亮红灯。在人机界面上会显示系统故障,在没有处理好故障之前是不能启动设备的;3)作为整个ZJ118机组的控制核心BECKHOFF倍福系统,以上这些诊断,应该来说都会具备,在生产使用过程中,经常遇到这样的诊断错误。由于ZJ118的程序设置了密码的,无法进入,没有办法查看其程序。4)只好用笔记本来查看硬件组态和相互连接状态情况,看有没有问题。结果发现倍福A100-A12和A100-A13的连接状态出了问题,于是断电更换这二个模块,开机试车,全部正常。一旦有一个模块连接出了问题,将会导致后面所有模块都无法连接。由于控制核心是BECKHOFF是前期的产品,本身虽有自诊断功能,但并不是很强大,组态的整个系统中,有模块相互之间没有联接上,却没有显示出来,导致我们花费了大量的时间;同时也说明对这些新兴的产品和功能不要盲目推崇和信任。

5 结束语

当我们在维修时,按照下正常思维的维修方式,不能解决问题时,就应该用工具来进行诊断、维修处理。即使程序设置了密码,从组态的角度还是能看到硬件的情况。千万不要盲目相信设备自身的自诊断功能。

参考文献

[1]王龙明,怀哲.倍福现场总线组件在烟草加工中的应用[J].自动化博览,2004,(3).68,71.

[2]李宏.谈对德国倍福(BECKHOFF)新一代嵌入式PC CX1000的认识[J].可编程控制器与工厂自动化,2005,(9).33-35,48.

[3]赖征升.倍福嵌入式PC在ProtosM5卷接机电控系统的应用[J].科技创新与应用,2012.

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