基夫赛特炉引风机改造

2020-11-13 07:28段永红周文斌荆旭冬
山西冶金 2020年5期
关键词:赛特轴封铅锌

段永红, 周文斌, 荆旭冬

(江西铜业铅锌金属有限公司, 江西 九江 332500)

江西铜业铅锌金属有限公司(以下简称江铜)200 kt/a 铅锌冶炼项目是国内首个完全实现铅锌联合冶炼的项目,具有矿物资源利用充分、环境污染小等优点。江铜集团公司经过考察和认证,铅工艺引进世界最先进环保的基夫赛特炉炼铅技术,锌火法冶炼采用国内较成熟的沸腾炉吹炼工艺。基夫赛特炉和沸腾炉共一个烟气制酸系统,具有能源消耗低、SO2浓度高、转化率高等优点;但在生产实践过程也存在弊端,如:基夫赛特炉烟气引风机出口经常憋压,造成引风机房烟气泄露,基夫赛特炉内冒正压,引风机频繁故障。引风机故障高已成为影响铅锌联合冶炼稳定运行的瓶颈问题。

1 铅锌联合冶炼生产线现状

基夫赛特炉烟气引风机和沸腾炉引风机分别用于控制炉内负压,不让炉内反应所产生的烟气外冒污染环境,并将反应产生的烟气送入硫酸分厂制酸,引风机是江铜重要的生产设备,工艺流程见图1。

图1 工艺流程图

基夫赛特炉引风机采用200 kW 单吸入单支撑式引风机,型号F5-47No14d,全压4000 Pa,流量85000 m3/h;沸腾炉采用550 kW 单吸入双支撑式引风机,型号F5-47NO23F,全压4000~4500 Pa,流量180000 m3/h。

正常生产时,需调整引风机的入口阀开度来控制炉内负压。因沸腾炉引风机在基夫赛特炉烟气引风机的前端,当调整沸腾炉引风机的入口阀门时,基夫赛特炉烟气受阻,在引风机房出现大量烟气外泄,致使风机轴封的寿命大大缩短;同时引风机运行工况频繁发生波动,随着基夫赛特炉连续作业,引风机故障的问题突显,自2012年4月运行到2014年3月,更换轴承6 次,清叶轮和管道50 次,叶轮动平衡失效2 次,联轴器故障4 次。引风机故障率高造成以下严重影响:

1)生产影响。排风机每次故障都将造成基夫赛特炉停炉4 h 以上,多者两三天,严重影响产量、能耗等各项指标。

2)成本影响。基夫赛特炉停炉期间为保证炉内温度,需要点燃辅助烧嘴,每小时消耗6000 m3天然气;排风机频繁故障检修,造成备件及检修费用高。

3)操作影响。排风机房内大量烟气外泄,给设备日常点检造成较大困难。

4)环境影响。排风机故障导致炉内冒正压,大量烟气外泄,污染现场作业环境。

2 原因分析

经分析导致引风机故障主要有以下几个方面的因素:

1)因两大炉共用烟气处理系统的原因导致风机运行工况复杂,出口压力波动较大,时常处于正压状态,风机轴封易损坏,轴封一旦损坏,烟气外冒,污染轴承箱的润滑油,导致轴承使用寿命较低。

2)风机材质选型和形式有问题。叶轮和壳体薄,使用期限短,不耐酸不耐腐蚀。

3)安装不到位。导致联轴器和弹性柱销非正常磨损。

3 技术改进方案

1)将引风机的吸入方式改成双吸入双支撑式,避免风机出口压力波动导致烟气泄露现象。为了使引风机在正常生产时运行稳定,在风机选型时适当增加风压。

2)为了延长风机轴承的使用寿命,确保风机高作业率,将轴承的润滑方式改成稀油站循环润滑。

3)分析烟气成分,合理选择风机叶轮及主轴的材质,增加风机叶轮及主轴的使用寿命。

4)原风机电机功率200 kW,通过分析风机的运行频率及电流发现此风机效率较低65%,在风机选型时,应当根据实际工况考虑节能降耗。

通过考虑以上几方面的原因,最终确定的引风机采用双吸入双支撑式,型号GW6-2*29-1No.18.6F,电机功率132 kW,全压4500 Pa,流量60000~80000 m3/h,叶轮材质采用Q390,主轴材质采用35CrMo,壳体材质采用Q345A,因此耐酸耐腐蚀,密封性好,轴承润滑采用稀油站进行循环润滑。

4 结论

江铜200 kt/a 铅锌联合冶炼项目铅系统引风机改造以来,基夫赛特炉引风机运行平稳,运行至今故障率未零,运行参数满足工艺的要求;设备密封性能好,不会因另一个系统调整风量导致基夫赛特炉烟气外泄。突破了铅锌联合冶炼的瓶颈问题,实现基夫赛特炉、沸腾炉两大炉共一烟气处理系统的稳定运行,为铅锌联合冶炼稳定顺行提供有力保障,适合在同行业及类似双系统冶炼系统中推广。

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