混凝土浮浆抑制及处理措施综述

2020-11-25 14:48于蓬波
建材发展导向 2020年23期
关键词:水灰比布料粉煤灰

于蓬波

(威海齐德新型建材有限公司,山东 威海 264209)

1 混凝土产生浮浆的原因

形成浮浆的原因多种多样,而且形成原因根据工程和混凝土的类型不同而不同,产生机理也较为繁杂。一般来说,悬浮浆的产生主要与混凝土的类型,配料比,骨料质量,骨料的级配,工程实施的工艺环境及添加剂的种类和用量等因素相关,因此相对应的抑制和处理措施也大不相同。

2 混凝土浮浆的抑制措施

主要从粉煤灰混凝土浮浆、海工混凝土浮浆、离心混凝土制品浮浆、人工挖孔桩浮浆、桥面施工浮浆等几个方面论述混凝土浮浆抑制措施。

2.1 粉煤灰混凝土浮浆抑制措施

1)混凝土配合比,①砂的级配、砂率,在进行配合比计算时,必须确定砂的粒度,但其与砂的孔隙率有很大关系。当砂的级配为单一且砂粒大小大致相同时,孔隙率将最大化。如果级配一般且砂的粒度只是略有不同,则孔隙率中等。而当级配情况较好时,由于粒径不同,砂具有最低的孔隙率。孔隙率越高,浆料在搅动过程中越容易漂浮。因此,渐变的质量在某种程度上决定了浮浆的量。②用水量,在计算合适的的配合比时,需要确定单位需水量,计算水灰比的大小。对于一定的水泥消耗量,若所选单位水消耗量过高,就会导致水灰比过高,这对混凝土的粘性和持水性有极大的影响,而且也会导致浮浆的产生。因此,水灰比也是造成浮浆出现的原因之一。③粉煤灰,目前,粉煤灰主要掺入现浇混凝土中,并且可以代替部分水泥,以提高混凝土的可加工性。而且在进行配合比计算时,粉煤灰的持水量没进行计算,会导致水的含量较多,甚至产生浮浆。若混凝土中有粉煤灰,其搅拌时间应比常见混凝土的搅拌时间长。综上所述,在计算、调整配合比时,应严格按照规范进行计算,而且工厂在进行施工时不能任意变换配合比方案。

2)施工工艺,①严格控制计量与搅拌,混凝土搅拌站的配料系统在使用前应进行严格检查,以确保所得出的混合比测量结果准确。在向泵卸料之前,需要彻底搅拌混凝土,而且凝土与外加剂或粉煤灰混合的时间应比普通混凝土要长,建议时间为30秒。②清除仓内积水,在打开混凝土仓之前,必须净化仓库中积聚的水。如果有泄漏,则必须在附近安装一个积水仓,并使用相应的排放设施将其排干。③清除润滑砂浆,一般来说,往泵输送混凝土前,应先排干水和稀浆,严禁直接进入仓库。④合理布料,仓库中的布料需要达到平衡,将混凝土管道的布料控制在6m之内,且垂直于模板,并在运输管的出口处连接一条橡胶软管,拉伸以使布料达到平衡。⑤控制振捣质量,混凝土的搅拌需要由专业技术人员进行正规的搅拌,时间应控制在10到30秒以内,并及时排水。

2.2 海工混凝土浮浆抑制措施

浇筑高性能大体积混凝土时,温度与砂石的含泥量有很大的关系。升温时,确保坍塌度在合理范围下,可增加聚羧酸类高性能减水剂的用量,但也会导致浮浆增加,因此减水剂的用量应参照温度的变化来确定。采用合格的砂石制备的混凝土不会形成浮浆浮浆,而利用不合格的砂石做出的混凝土则需要更多的添加剂,因此需要对骨料的质量严格控制。

2.3 离心混凝土制品浮浆抑制措施

目前,许多环形混凝土产品是通过离心法成型的,然而在此过程中,会有浮浆的形成,既浪费原料,又对对环境造成严重的污染。将掺合料和添加剂添加到混凝土混合物中,可以抑制和减少浮浆的产生。

2.4 人工挖孔桩浮浆处理措施

该处理措施由于具有适应性强,成本合理,操作简便等优点,因此在工程中得到了广泛的应用。但是,桩基是一个隐蔽工程,施工期间浮浆的产生受多种因素影响,包括工程地质条件,混凝土浇筑技术和工地管理等因素。如果由于大量的地下水而产生浮浆的情况,则可以采取以下解决方案解决浮浆问题:1)除去部分的浮浆并重新进行浇筑,并在新旧混凝土之间的界面上刷一层粘合剂,或将重新浇筑的桩的半径增加一百毫米;2)旧桩和新桩交界处进行局部加大的承台,而且应大于旧桩体。

2.5 桥面水泥浮浆处理措施

在混凝土桥面施工中,由于搅动提浆和拉毛等工艺,会在混凝土表面形成一层不均匀的浮浆层,其强度通常较低,可以通过抛丸工艺处理。抛丸是指借助机械的方法,将钢丸高速且以一定的角度抛射到工作表面上,让丸粒高速冲击工作表面,在配套吸尘器真空负压和反弹力的共同作用下,丸料在设备内部自行循环,同时通过配套的吸尘器的气流清洗作用,将丸料和清洗下来的杂质分别回收,并且使丸料可以继续循环使用的技术。

3 结语

在混凝土工程实施的每个阶段,都应制定措施控制和处理混凝土浮浆,而且应严格按照规定进行适当的配合比的计算和措施调整,尤其要注意用水量。施工中的操作必须由专业人员负责,每个环节都需要制定相应的措施,不得随意变换。此外对于冷却的浮浆的处理,必须要考虑其安全性,以及成本高低问题。

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