浅谈晓南矿360m超长工作面的回采技术管理

2020-11-27 03:07董崇军赵书远刘鹏
商品与质量 2020年53期
关键词:采煤机滚筒运输机

董崇军 赵书远 刘鹏

铁法煤业(集团)有限责任公司晓南矿 辽宁调兵山 112700

1 超长工作面的设计理念

1.1 工作面煤质的影响

SW1403工作面所采煤层为14#煤层,煤层厚度1.56-3.32m,平均厚度2.37m,含夹矸较多,平均厚度0.5m,SW1403工作面原煤发热量为2720K/g,相邻SW1405、SW1402工作面原煤发热量为2650K/g、3686K/g,煤质相对较差,所以考虑留设隔水煤柱。

1.2 工作面“一通三防”影响因素

正常综采工作面的“一通三防”工作很重要,是设计工作面的重点因素,超长工作面尤显重要,所以,针对超长工作面瓦斯治理、通风、防灭火等问题,制定了相关防范措施[1]。

1.3 工作面周围采空区积水的影响

工作面两侧都是采空区积水区,其中SW1405采空区预计积水量5.4万m3,SW1402采空区预计积水量20万m3,同时补给水20m3/h。

解决方案一:工作面在采空区两侧都留有隔水煤柱,根据相关公式计算,SW1403运顺与SW1402采空区所需距离最小值为15.52m,SW1403回顺与SW1405采空区所需距离最小值为13.26m,超长工作面设计留设的隔水煤柱分别为38m和76m,符合相关规定。

解决方案二:根据矿井接续总体安排,第一个回采工作面运顺2017年3月开始施工,预计2017年7月份施工结束,然后探放SW1402采空区积水,预计积水量为20万m3,同时补给水20m3/h,如果按照出水量60m3/h,则需要139天,预计2017年12月份探放水结束,而超长工作面回采时间为2018年1月份,掘进接续紧张。

2 超长工作面地质条件简介和工作面设备配置

2.1 工作面位置

SW1403工作面位于南翼采区西部。南以SW1400工作面(未开拓)相邻;北与SW1402工作面(2017.8采终)相邻;东为二水平南翼西皮带中巷;西部为FW2-5断层。

2.2 工作面地质特征

工作面总体为一单斜构造,煤层倾向294°-308°,倾角3°-8°,平均为6°。本区域火成岩以FW2-5断层为通道,局部侵入14#煤顶板及煤层中,厚度0-2.30m,接触面煤岩层有高温变质及焦化现象,火成岩侵入面积较大。

2.3 工作面设备

工作面一切眼液压支架共147组,对接二切眼后,工作面液压支架共244组,其中2组ZZD24500-25/38型端头液压支架,3组ZYG6400-23/47型过渡液压支架,183组ZY6400-23/47型液压支架,56组ZY6800-15/35型液压支架,采煤机型号为MG400/940-WD,刮板输送机型号为SGZ-800/525*2,转载机型号为SZZ-800/315,破碎机型号为PCM-160。

3 超长工作面的生产管理

3.1 运输机管理

(1)控制采煤机割煤速度。将工作面分解成若干个小工作面,在每个小工作面通过运输机拉货情况和推移运输机情况,限制采煤机割煤速度,防止割煤速度较快,造成运输机链子断或损坏其附属设备。

(2)调整运输机刮板之间间距。由原来的4个立环变成6个立环,共计减少刮板178块,每块刮板重量约为75斤,共计减少重量13350斤,减少工作阻力和设备之间的摩擦力,提高了设备开机率。

3.2 采煤机管理

更改采煤机截齿更换工艺。使用风动铲替换人工使用手锤敲打更换采煤机滚筒截齿,风动铲体积小,轻便,一只手就能操作,只需要焊接变头与φ25风管通过φ16软管连接即可。使用风动铲不仅减少了更换采煤机滚筒截齿的时间,也减少了上帮作业的时间,提高了更换采煤机滚筒截齿的效率,又增加了安全性,同时增加单位时间内其他相关工作的进度,减轻了员工体力劳动强度。

3.3 乳化液泵管理

由于工作面较长,乳化液泵站压力损失较大,除了在工作面正常铺设的各一趟进、回液管路外,又增加铺设一趟直径32mm的进液管,采取分段供液,减少管路压力损失,增加了液压系统的工作稳定性,减少乳化液的损失浪费,检修液压支架时,各段互不影响,提高检修效率和质量[2]。

3.4 工作面对接二切眼

传统方式对接切眼时,需要把运输机尾与过渡槽分解1次、组装1次,分别拖拽各1次,大件的起吊、调向及拖拽都会给安全工作带来很大的隐患,为了避免发生安全事故,在对接二切眼之前,提前安排人员在二切眼拉底施工并开帮掘绞车硐室,保证液压支架柱脚前距上帮煤壁宽度符合要求,由于二切眼长度较长,需要拖拽物件较多,提前稳固两台回柱绞车借力拖拽“打接力”,一台稳固在二切眼中部,另一台稳固在新后三角点,对接二切眼时,运输机尾与过渡槽未分解,整体拖拽至新后三角点与普通中部槽对接,作业时,两台回柱绞车可以平行作业,减少拽钢丝绳次数,提高了劳动效率,提前1个小班就完成了二切眼的对接工作,为矿井原煤生产提供了保障。

3.5 工作面边采边拆除中部槽和液压支架

工作面回采至即将收尾时,为多回收煤炭资源,在回顺侧需要边采边拆除中部槽和液压支架,工作面与斜回顺夹角为48°,传统拆除方式满足不了日常生产需要(每天拆除1块中部槽及1组液压支架),并且频繁的掐、接运输机链子也会损伤设备,对安全生产也不利,通过理论计算,每2天拆除2块中部槽,每天拆除1组液压支架,既能满足生产需要,同时又能达到保护设备的要求,为达到正规循环,及时调整二、夜班割煤方向,要求每天二班运顺割煤1刀,夜班回顺割煤1刀并为拆除中部槽打条件,确保白班顺利拆除中部槽和液压支架。

3.6 工作面防灭火管理

(1)工作面正常回采时,保证不留顶煤,减少采空区遗煤。保证采煤机内喷雾压力达到雾化效果。

(2)工作面前45m至运顺硬帮1m,用风筒布遮严,减少采空区漏风。每天利用水管冲洗支架和向架后采空区洒水。

3.7 渡旧巷管理

SW1403工作面是两个工作面“合二为一”的工作面,在工作面中部有一条与工作面垂直的旧巷(原SW1400旧巷),该条旧巷内有中心顶子(工字钢)、风水管路、铁道及铁枕木等铁器,旧巷内无空间,原巷道顶底板已相接,采煤机通过此旧巷时,采煤机滚筒先割顶刀,露出铁器后返机,使用液压带锯切断铁器后,采煤机滚筒再割底刀通过[3]。

回顺还有一条与工作面夹角为48°的旧巷(原南翼西皮带中巷),随着回采的推进,此旧巷往运输机机头方向移动。该旧巷原顶底板已相接,无空间,旧巷内基本无其它铁器。

过旧巷时,必须安排专人在旧巷与运输机头中间位置和运输机头拣铁器,防止铁器卷入运输机底链,损坏设备。

4 实际生产过程中遇到的问题

4.1 未采取爆破方式渡火成岩

SW1403工作面局部有火成岩侵入,过火成岩时,直接采取采煤机强行切割的方式过火成岩,未与爆破方式相配合过火成岩,对采煤机各部件及连接处损伤很大。SW1403工作面采煤机部件共更换3个采煤机滚筒,2个采煤机摇臂,更换如此多的大件,跟强行使用采煤机切割过火成岩有很大的关系,不管在从大件调运及装卸车工作,还是工作面起吊大件更换、运输大件等,浪费了大量的人力和物力,给安全工作带来很大的隐患,同时直接影响其它设备使用的周期。

4.2 运输机问题较突出

(1)SW1403工作面初期回采时,工作面有火成岩侵入,未对接二切眼之前工作面较短,运输机长时间拉岩石,造成中部槽磨损较严重,尤其是运输机前过渡槽,磨损更为严重,同时对接二切眼后,工作面加长,由于服务时间较长,造成运输机前过渡槽损坏,影响正常生产。

(2)SW1403工作面较长,由于采煤机割煤速度控制较差,运输机在满载或超载的情况下及出现电气设备故障等问题时,启动或频繁启动将会使运输机链条承受的动张力超过其极限值,同时链条磨损较严重,造成运输机断链事故。

5 经济效益

5.1 节省一次安装和一次拆除

SW1400工作面拆除材料预算:256992元,人工费用:276000元

SW1403工作面安装材料预算:882258元,人工费用:252000元

安拆费用共计节约:166.72万元

5.2 少掘进回采巷道1781m

回采巷道采用锚网支护,每米巷道掘进成本:5421.4元/m,工作面开切眼及两顺掘进预算:965.55万元。

5.3 减少巷道维修量1380m

SW轨道中巷、回风中巷、皮带中巷共计1380m,平均维修单价:5322.2元/m,可节约734.46万元。

5.4 多回收煤炭资源2.1万吨

按照我矿2020年商品煤平均成本和平均售价计算:

每吨商品煤利润=每吨商品煤售价-每吨商品煤成本=403.46-361.18=42.28元

多创造效益88.79万元。

节省资金:166.72+965.55+734.46+88.79=1951.52万元。

6 结语

SW1403综采工作面360m超长回采在我矿尚属首次,不仅减少了掘进工程量、安拆次数,还避免了探放水工作,同时通过矿领导及相关科室正确的指导,不仅在安全管理上保证无问题,同时也确保了SW1403工作面安全高效的回采,为矿井采掘接续奠定了一定基础,值得推广。

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