300KA预焙阳极电解槽在线小修技术方法改进

2020-11-30 06:12杨仲生
世界有色金属 2020年18期
关键词:电解槽平面图挡板

杨仲生

(中铝山西新材料有限公司,山西河津 043304)

1 前言

某公司300KA预焙阳极电解槽由沈阳设计研究院设计,设计槽龄1800天,2005年投产运行。现运行电解槽主要是二代大修电解槽。大修电解槽启动运行后,发现很多电解槽发生不同程度的侧碳上抬问题,导致炉帮发红,部分电解槽因侧部上抬严重而被迫停槽,增加了电解系列安全风险。以前采取的办法是风冷却(如图2)发热部位辅助形成炉帮,温度异常高时采取大面砸料降温处理或在线小修,维持不住时停槽大修。

图1 侧部碳块上抬严重

图2 炉帮温度高风管冷却

图3 传统的在线小修技术实施

2 传统在线小修方法

为了弥补侧块上抬、侧块冲损造成的系列运行安全问题,电解行业普遍采取的是一般性在线对电解槽侧部进行小修。电解槽侧部在线小修技术,针对运行中的电解槽对侧部氮化硅侧块进行更换,达到安全运行、延长槽龄的目的。电解槽侧部块在线小修技术的关键是如何将熔融的电解质、铝液与侧块分隔开,安全迅速地进行侧块更换。传统的在线小修技术实施如图3所示,将小修部位阳极导杆与水平母线导电隔离,利用天车砸固方式将该区域全部封住,垂直电流易偏流产生水平电流,极其容易发生电压摆动事故。

传统的电解槽侧部在线小修技术应用过程中,会出现小修后电解槽电压摆现象频繁。

针对上述问题,我们开展了电解槽侧部在线小修技术的研究,主要研究内容是如何将运行的电解槽中高温熔融的电解质、铝液与侧部安全隔离,从而实现侧块更换过程中和更换后电解槽能够继续稳定运行。技术关键点是实现安全、快速地更换破损侧块。

3 在线小修技术的改进

3.1 改进思路

首先制作阻挡块,在运行的阳极组中垂直插入,将熔融的高温电解质、铝液与侧部隔断,再在隔断空间加入保温料,捣固密实。然后开挖出更换侧块的空间,对侧块进行更换。这样的作业不改变电流走向,只是阻隔了侧向的小部分电流,不会发生电压摆问题。

3.2 技术实施方案

一是用氮化硅砖制作成专用阻挡块(如图4、5所示)。

二是打开壳面后,放入氮化硅阻挡块,区域电流不会发生变化,预防了电压摆问题。在阻隔块与侧块之间,加入保温料,捣固密实。(如图6所示)

三是将上抬或冲损的氮化硅侧块全部取出,直至下部氮化硅侧块完全露出,清理干净。(如图7、8所示)

图4 氮化硅制作成挡板的平面图

图5 氮化硅制作成挡板的实物图

图6 氮化硅挡板放入槽子的平面图

图7 上抬或冲损的氮化硅侧块全部取出的实物图

图8 上抬或冲损的氮化硅侧块全部取出的平面图

四是第三步清理工作完毕后,肉眼要能看见人造伸腿,然后使用糊料找平,放置氮化硅侧块。(如图9、10所示)

五是用冷捣糊将氮化硅侧块与伸腿间缝隙捣固密实,取出阻隔块,完成在线小修工作。(如图11所示)

图9 清理过程的平面图

图10 放置侧砖实物图

图11 取出氮化硅挡板平面图

4 结语

(1)彻底解决了在线小修过程熔融液态流体的阻隔和电压摆的难题,保证了小修期间的电流、磁场稳定,保证了后续电解槽的长期安全生产;

(2)延长了槽寿命,保证了电解槽技术指标稳定,为降低成本发挥了重要作用;

(3)按照延长一年电解槽的寿命计算,电解槽按照2T/日计算,吨铝单价11000元/T计算:单槽可产生效益约936万元/年。

(4)按照大修一台电解槽计算,大修费用约为:67万元,材料费: 49万元、施工费:18万元,启动一台电解槽需要的物资及劳动力投入:3.38元,如果不算以延长一年生产收益,可节约为70.38万元。

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