联合循环机组汽轮机胀差测点异常分析

2020-12-22 02:23李仲达
中国新技术新产品 2020年18期
关键词:异常现象热电汽轮机

李仲达

(北京太阳宫燃气热电有限公司,北京 100028)

0 前言

该文就北京太阳宫燃气热电有限公司(以下简称京阳热电)胀差测点缺陷的分析为例,通过检修期间一系列标准项目的检查,找到了汽轮机正常运行中胀差测点数值不变的原因,并提出了行之有效的解决方案,使汽轮机再次启动后未再出现类似现象,提高了汽轮机TSI 测量系统的准确性,实践证明对提升行业相似机组胀差测点准确性具有一定借鉴意义[1]。

1 京阳热电胀差测点存在的问题

1.1 京阳热电胀差测点配置概况

京阳热电汽轮机型号为LN275/CC154 型,为三压、一次中间再热、双缸双排气、带抽汽供热汽轮机组。共6 套推力瓦,其中胀差测点位于4 瓦处,胀差测点采用本特利的19047型号LVDT 形式,如图1 所示;通过胀差左右两侧固定装置固定低压缸转子的突起装置,转子的左右移动会带动装置内部的LVDT 活动,从而输出电压信号至本特利卡件侧,当数值超过17.8 mm 或-3.8 mm 时,汽轮机保护跳闸。

图1 本特利的19047 型号LVDT

1.2 胀差测点存在的问题

2020 年3 月9 日前夜与2019 年12 月23 日前夜,汽轮机胀差测点出现类似强制一样的现象,数值变化范围0.001 mm左右,大约8 h 后恢复,恢复前后数据未出现跳变现象。两次现象均出现在升降负荷过程中,如图2 所示。

1.3 胀差测点异常分析

针对上述工况下的异常情况,我们制定了检修检查卡,并准备着重检查以下3 个方面。1)线缆问题。2)装置故障。3)动静间隙。在2020 春季检修期间,在机务专业的配合下,成功打开安装于4 瓦处的胀差检测人孔,经过逐步检查,我们得到了如下结论。

首先,胀差测点与延伸电缆采用航插方式进行连接,如果该插头松动,可能造成数值异常,但是经过现场检查航插接头紧固,无松动现象,轻敲航插接头,也没有跳变等异常现象,然后将航插接头拆下,在DCS 侧使用摇表测量对地电阻及相间电阻,阻值均正常,排除了接地或电缆破皮的现象[2]。

其次,胀差测点滑动装置卡涩;由于胀差测量装置工作环境存在高温等环境因素,金属材质的反馈装置可能出现腐蚀、老化等问题导致LVDT 卡涩,因此,在胀差变化过程中存在数据不变等异常现象。就地拆开LVDT 盖板检查发现LVDT 表面光洁无异物。拆下装置对反馈信号进行测试,按照每英寸测量一组数据的方式,采集到的数据见表1,将数据制图后如图3 所示。从图3 中可以看出,在位移变化的过程中,反馈值与计算值差值在0.06~x。

图2 胀差测点变化异常现象

表1 各项电压与轴向位移量关系

最后,根据设备检测原理可知,胀差测点测量汽轮机动静间隙,现场观察胀差测点由2 个滑块(内嵌0.5 cm 左右石墨碳晶)夹紧低压缸转子上的凸起装置。如果滑块固定不牢固、滑块与被测装置之间存在死区,均有可能造成胀差测点测量出现一定的死区。通过现场检查,发现胀差测量固定装置与转子之间存在间隙,经现场塞尺检查为0.55 mm,由于转子的高速转动,造成固定装置上的石墨碳晶出现了磨损,固定装置与转子之间存在一定间隙,如果在升降负荷区间,转子在该死区内装置的数值不会发生明显变化,因此出现了之前的缺陷。

2 京阳热电胀差测点准确性的优化措施

2.1 机组运行期间趋势检查

利用SIS 等辅助工具加强对胀差测点在机组运行中的趋势点检,重点观察升降负荷区间的趋势变化,记录不同工况不同负荷下的数据。

2.2 检修期间定期检查

将胀差测点检查列入检修标注项目,在机组检修期间加强该装置的检查,检查线缆绝缘完好程度,确定石墨碳晶的磨损情况,及时对存在的死区间隙进行调整,从而提升胀差测量的准确性。

3 效果评估

该次检查完成后,2020 年04 月25 日机组首次启动,胀差曲线如图4 所示,胀差数据随机组冷热态变化不断变化,未出现异常现象,机组启动数月后再次观察胀差数据正常,没有再出现之前的异常现象。

图3 对测量装置测试结果

图4 4 月25 日机组启动后涨差测点变化趋势

4 结论

京阳热电为1 套780 MW 级“二拖一”联合循环机组,冬季供热,夏季频繁启停调峰,其特殊的运行方式加剧了部分设备的损耗及异常现象的出现。该文针对北京太阳宫燃气热电有限公司2019 年汽轮机胀差测点数据异常的案例,依据系统设计的相关规范、原则,从就地测点及卡件方面进行排查,找到了缺陷的问题。在该文研究的基础上,北京太阳宫燃气热电有限公司于2020年5月进行了胀差测点的检查与调整,处理完成后,胀差测点连续稳定运行至今,再未发生过数据跳变或不更新等问题,取得了良好的效果,为国内同类型机组提供借鉴。

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