浅谈变电站巡检机器人实际应用存在的问题及对策

2020-12-26 02:30柯鉴国网四川省电力公司彭州市供电分公司
环球市场 2020年26期
关键词:五通死机报表

柯鉴 国网四川省电力公司彭州市供电分公司

随着智能运检的深入开展以及泛在物联网的大力推广,智能手段在电力系统运检体系广泛应用,其中就包括智能巡检机器人。本文根据对巡检机器人在应用过程中存在的一些问题进行总结分析,并针对性提出一些改进措施,为机器人更好的运行提供了有益参考意见。

一、220kV变电站现有机器人运行情况

按照《XX单位关于所辖220kV变电站巡检机器人深化应用工作方案》的总体要求,各变电站就智能巡检机器人按照“五通”规定的巡检周期进行应用,建立完善了机器人运维工作记录,对故障报修等情况做好了统计记录,并将机器人现阶段应用不满足“五通”要求的问题进行了充分暴露,以便进一步做好巡检机器人深化应用、技术改造工作。

二、总体情况

XX单位负责全面管理XX等地区的10座220kV交流变电站运维检修工作,各变电站机器人配备情况如表1所示。

表1

三、应用发现的主要问题

在目前机器人的应用中,主要问题分为四大类,一是机器人硬件问题,二是设备全覆盖问题,三是后台软件问题,四是人为造成故障。

(一)硬件问题

机器人硬件问题主要表现为出现过偏离轨道、电池损坏、死机、磁轨损坏、气象系统故障、通信连接故障等。

1.偏离轨道

无论有轨版还是无轨版,均会出现这个问题。目前三个厂家中,郎驰偏离轨道较少,国自和鲁能偏离轨道情况基本每周会发生一次。发生偏离轨道的原因比较多,无轨版多是因为周围景物改变、运行路线上有较矮的杂物、系统问题等;有轨版则多是因为磁轨损坏、轨道上有较矮的杂物、电缆沟上RFID点错位等。一般发生偏离轨道故障后,机器人会因为超声停障而停在原地,手动将其推回轨道上或充电室即可。

2.电池损坏

电池损坏目前发生还不多,桃乡(鲁能)和什邡(国自)发生过因电池损坏而无法巡视。发生此类问题只能依靠厂家到站更换电池。每个机器人均有一块备用电池存放在厂家,并且保修期内损坏是要免费维修的。

3.运行死机

运行死机故障目前是机器人发生较多的问题,可能是巡检途中、可能是充电时,发生原因尚未得到明确的解释。从机器人控制系统是电子元件的角度来考虑,它就像我们的手机,目前这三个厂家产品就像我们国产的中端智能手机,故发生死机也可以理解。一般死机后重启都能恢复。

4.磁轨损坏

磁轨损坏仅发生在有轨版,目前只有个别站部分磁轨有老化损坏的现象,会导致机器人偏离轨道。这种情况并不是一定的,磁类物质,老化后会发生有时候能检测有时候不能检测到的情况,所以存在问题的机器人应改造,要么更换磁轨,要么更换成无轨。

5.气象系统故障

目前只有XX站发生过这个故障,故障后会导致机器人后台默认温度湿度都为0,会导致设备温升提高,造成很多误报警;目前,气象系统故障还得依靠厂家维修。

6.通信连接故障

这类问题类似于我们的交换机口子松了,发生概率也较大,运维人员能够自行处理。

总体看,硬件故障频发只能说明机器人产品自身质量有待提高。

(二)设备全覆盖问题

设备全覆盖是国网要求必须达到100%的硬性要求,但其实目前大多数变电站都不能满足这个要求,原因主要有机器人性能不足、现场设备不满足、停车位置误差导致巡视位置偏移等。

1.机器人性能不足

目前红外测温基本三个厂家都能满足普测要求,主要问题还是出在表计读取上,因许多设备表计背后都有很多其他背景,在背景过于复杂时,机器人伺服技术会聚焦错误,导致表计模糊或者干脆聚焦到其他位置。目前来看,三个厂家均会出现这个问题。而且这个情况也不是一定,有时候会聚焦成功,有时候会失败,所以这只能是目前性能不足或者说是技术还不够成熟,有待厂家继续升级才能解决这个问题。

2.现场设备不满足

这类情况主要是表计朝墙、电容网门没开孔、表计表面或很花、表计设计在机器人根本无法到达的位置等。目前各厂家均出了不少解决方案,如加装镜子、加装摄像头、现场开孔、现场设备改造等等。

3.停车位置误差导致巡视位置偏移

这个其实也是性能问题,如果机器人能保证每次停车位置都在同一个点或者只相差2、3毫米,那么久不会出现这个问题,但随着运行的时间变长,机器人停车的误差也会越来越大,最后达到后台伺服也无法识别的差距,就产生了巡视位置偏移,设备丢失,表计聚焦失败等情况。但是这个问题可以经过厂家修正解决,所以定期的维护是必须的。

全覆盖问题有变电站设备不适应机器人巡检的问题,也有厂家机器人性能不足的问题,并且也是目前解决比较困难的问题,需要通过后续的改造来解决。

(三)后台软件问题

后台软件的问题体现在如下几个方面:

1.经常死机、或者操作失灵

同家里的电脑一样,后台其实也是一台普通的电脑运行一个程序,所以偶尔会死机。目前国自死机较少;郎驰主要是热成像服务器有时会自动关闭,导致机器人出去了不测温,走一趟又回来了;鲁能就比较恼火了,后台经常崩溃,数据库自动弹来弹去,后台无法操作只能重启等等。国自和郎驰还能接受,鲁能的后台确实问题要多一些,虽然站内人员目前基本都学会了如何解决,但要实现以后无人值守,这个稳定性还不够;同厂家进行沟通,鲁能总是说下个版本就会好。

2.输出报表与“五通”报表差距太大

这个也是因为国网以前没有在验收细则里加入报表标准,导致每个厂家一种报表,并且内容都不齐全。目前五通检测里有红外测温标准报表格式,运维人员建议将这个报表定为标准报表让各厂家向其靠拢,期望以后能达到到处报表就可以直接打印保存的目标。

(四)人为故障

人为故障是在站内工作的人员,包括运维人员引发的机器人故障,主要有以下几种:

1.检修软围栏困住机器人

检修软围栏孔洞较大,机器人超声可以直接穿透无法反射,导致机器人会直接撞上软围栏,不是被掀翻就是被捆住。目前已经在运行规定中注明,设置检修围栏后,应当将机器人检修区域的定时任务取消,并且不得人工放出到该区域巡视。

2.外来人员堆放物品挡住机器人

外来施工人员经常会在机器人轨道上堆放一些物品,机器人运行到这个位置时,就会超声告警,持续告警30分钟就休眠或者关机了。一般移除杂物后重启机器人就好,但如果杂物比较矮,或者是横向悬空条状硬物,就会造成机器人偏离轨道、撞车。所以,应对外来施工人员进行交底,要么不得在机器人运行轨道上堆放杂物(有轨版才能实现),要么就划定施工区域,停止这个区域的机器人巡视作业,当外来施工完成后再恢复。

3.电缆沟盖板翻起导致机器人跌落

这个是目前对机器人损害最大的问题,由于机器人超声寻障系统为向前平射,在前方有陷坑是,机器人会义无反顾的跌落进去。治标的方案是一旦站内有电缆沟工作,就停止机器人该区域的定时任务(就怕无人站远程许票的工作)。治本的方案是厂家开发朝下的超声告警,采用类似高频保护的模式,一旦信号中断或距离超过设定值,机器人就紧急刹车。同郎驰进行了交流,已经在下一代机器人身上开发了;也向鲁能和国自提过了改进意见。

四、具体建议及下一步主要措施

继续落实《XX单位关于变电站巡检机器人深化应用工作方案》,做好机器人安装调试跟进、验收管理、现场应用,通过技术改造提升机器人工作性能,达到“五通”要求。

(一)提高巡检覆盖水平

通过技术手段,实现机器人“巡检覆盖率”“表计识别率”双百目标。一是增加机器人专用道路修建,提高巡检设备的覆盖率;二是采用加装镜子、加装摄像头、现场开孔、现场设备改造等方式,提升读取表计的覆盖率、识别率。

(二)完善巡检任务定制

1.按照“五通”要求,落实每三天完成全站设备例行巡视功能,同时预留每天不少于6个小时(含充电时间)的特殊巡视时间。

2.完善特殊巡视任务定制,实现不同条件下对部分设备的特殊巡视,实现可以结合倒闸操作安排机器人现场查看设备位置状态的功能。

(三)规范机器人报表输出

1.输出报表符合“五通”的要求。避雷器抄录记录、SF6压力记录、红外测温记录、设备油位等记录,同“五通”、PMS要求的表格一致;红外精确测温,形成带电检测报告、精确测温图谱;特殊巡视,按照“五通”要求输出巡视记录。存在数据异常的,具备人工采集修正功能;机器人不能采集的数据(负荷电流、确认人员等)信息,可以通过人工录入、或数据导入方式实现。

2.数据报表具备自动分析的要求。避雷器抄录、SF6压力、设备油位、红外测温数据能够进行同历史数据的对比,可以生成对比曲线、并根据缺陷规则自动判别报警,生成曲线能够导出。

3.具备数据报表导入PMS系统的功能。

(四)提升机器人维护水平

1.组建机器人专家队伍,一是加强培训,逐步掌握机器人核心技术;二是熟悉各站机器人,做好安装调试跟进、验收管理;三是加强对各站机器人应用的监督检查,完善机器人运行管理要求;四是形成分部范围内的机器人维修力量。

2.做好例行巡视、全面巡视对机器人的检查,进行机器人的月度例行维护、季度应用总结分析等常规工作。

3.针对前期不同类型故障,制定机器人运维维护要求,提高故障处置及时性、针对性,提升机器人应用时效性。

五、结束语

本文对不同厂家的智能巡检机器人进行了对比分析,指出了巡检机器人在各种不同运行环境中存在的问题,并将各类问题进行了研究分析提出了针对性改进措施。

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