钢板筒仓风道筛板选型和安装工艺改进

2021-03-11 16:31董良太杨东方李瑞松李继军
现代食品 2021年2期
关键词:压条筛板筒仓

◎ 董良太,杨东方,胡 松,李瑞松,李继军,邢 萌

(日照港裕廊股份有限公司,山东 日照 276826)

1 钢板仓风道使用现状

目前,筒仓正逐渐成为港口粮食仓储和物流的主要仓型,其中钢板筒仓(简称钢板仓)因粮层深、仓容大、可扩容、可拆卸以及检修和取样方便等特点,已广泛被作为暂存仓、中转仓和长期存储粮食使用。日照港裕廊股份有限公司是全国最大的粮食进口分拨基地,是国内较早建设使用钢板仓的港口企业,目前已建成并投入使用36座万吨级的钢板筒仓群,港区仓储能力超过150万t,位居中国沿海港口前列。

通风是保证钢板筒仓储粮安全的重要手段,钢板筒仓常采用的机械通风方式是在钢板筒仓底设置通风机,通过通风管道将外界干燥的空气或冷却的气体导入仓内的通风地槽(或通风地笼、通风管等),扩散的气体不断与仓内粮堆间湿热空气进行热交换,在仓顶设置的轴流风机(或仓顶自然透气孔)协同作用下,能及时排出仓内粮面的湿热空气[1]。风道作为用于仓内粮食通风降温的重要通道,其效果直接影响仓内物料板结程度,筛板覆盖在风道上,承载风道上方物料,筛板上布满筛孔,用来给筛板上方物料通风降温,为提高其承载能力,筛板下放置圆钢作为支撑,压条固定在筛板两端,其安装方式如图1所示。

图1 筒仓风道结构模型图

在多年使用过程中频繁出现风道筛板和压条因塑性变形翘起,卷入清仓机螺旋造成设备停机并由此引发的电气设备过载而损坏,而钢板仓内部属于有限空间,金属之间摩擦产生火花容易产生重大安全隐患。

2 原因分析

2.1 安装方式分析

由于进仓后物料和微生物的呼吸作用释放热量和水分,在仓内积累造成局部温度和水分过高,从而造成局部板结。通风是保证钢板仓安全储粮最基本的条件,钢板仓安装通风系统,可排除粮堆内的积热,缩小内外温差,防止粮堆中因湿热扩散造成水分转移,平衡粮食温湿度,达到降温降湿效果,提高粮食储藏的稳定性[2],筛板上的筛孔沟通风道,配合仓外鼓风机等设备达到通风降温的效果。在对粮食进行清理与输送的过程中,将产生大量的粮食伴生粉尘和杂质,部分粉尘和杂质通过筛孔(孔径2 mm)进入风道,长时间积聚会堵塞风道,降低通风效果,如图2所示。

图2 风道粉尘堆积图

因其安装结构、压条焊接在风道内侧框架上,清理风道中的粉尘、更换损坏的筛板都必须拆卸压条,在仓内实施维修动火作业危险性较高,存在粉尘爆炸风险,而且频繁的检修作业也破坏了其原有结构,造成筛板和压条高低不平。所以筛板固定安装方式存在缺陷,不利于日常检修和风道清理。

2.2 筛板结构分析

我国目前建造的钢板原料仓中,钢板仓的高度达到38.4 m,螺旋仓单仓容可达6 500 t、装配仓可达16 000 t。原有筛板厚度只有1.2 mm,长1 080 mm,宽108 mm,整体结构强度较低,除受到仓内物料的压力外,还要承载清仓设备的动载荷,即使后期通过改造,在筛板下支撑,仍出现大量变形,如图3所示。根据多年使用情况判断,筛板结构强度不足是造成筛板变形的主要原因。

图3 筛板变形图

3 筛板选型和安装方式改进

通过咨询筒仓安装设计单位并借鉴其他仓储企业筛板使用情况,决定采用新型框型筛板,其结构平面图如图4所示。新筛板长度不变,减小了宽度,厚度也增加到2.5 mm,新筛板采用框型结构,使筛板整体结构强度大大提高。同时为减少在使用过程中粉尘、杂质进入风道,将原先直通孔改为桥型孔。

图4 新筛板结构平面图

为解决筛板维修更换比较困难的问题,将原先压条固定的方式改为活动安装方式,即将10张筛板通过卡扣相连接,外侧使用角钢作为框架固定,如图5所示。实施改造后,新筛板结构未发生形变,整体使用效果比改造前大幅提高,如图6所示。

图5 新筛板组合图

图6 清仓后的筛板图

4 结语

通过分析钢板仓筛板使用情况,从筛板安装方式和筛板结构分析了变形原因,得出筛板结构强度不足是造成筛板变形的主要原因。通过选用新型筛板,实施筛板安装新工艺,能够有效降低风道内粉尘数量,增强筛板整体结构强度,保障仓内人员和设备安全,也为其他筒仓粮食机械改造了提供参考。

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