CAP1400自动泄压系统热态排放试验恢复策略*

2021-03-11 10:27
工程技术研究 2021年2期
关键词:主泵稳压器环路

国核工程有限公司,上海 200233

1 试验方法

一回路稳定在正常运行温度和压力平台,隔离化学与容积控制系统(CVS)净化流、隔离蒸汽发生器排污、给水和蒸汽排放,手动停运主泵,待冷却剂流量降至0后,停运稳压器电加热器,手动触发ADS1~3级,向IRWST内排放。当全部阀门全开后,手动复位ADS并关闭阀门。

2 机组工况分析

2.1 二次侧压力

一回路初始压力约为15.4MPa,随着ADS阀门开启,冷却剂以汽水两相流形式向IRWST排放,RCS压力急剧下降,约120s左右一回路压力开始低于二次侧。此时,为防止SG逆压差过大,损坏传热管,手动控制主蒸汽管道上的大气释放阀(PORV)降低二次侧压力。由于一回路压力下降速率已超出PORV阀的调节能力,SG逆差压逐步增大,在试验结束时,SG逆差压约为1MPa。压力变化趋势如图1所示。

图1 压力变化趋势

2.2 一回路温度

排放带走大量热量,一回路温度剧烈下降。可以看到,RCS两个环路温度变化并不相同,其中一环路温度下降得更多,这是因为稳压器位于一环路热腿。一回路温度变化趋势如图2所示。

图2 一回路温度变化趋势

由图2可知,在SG逆差压的作用下,将产生SG二次侧向一回路倒传热的现象,这导致两个环路分别有5~10℃的温升。试验结束时,一回路温度分布并不均匀,同时冷腿温度在缓慢上升。另外,SG和稳压器等设备金属表面温度下降较为滞后,仍保持较高温度。

2.3 一回路液位

初始稳压器液位约63%,随着ADS阀门的开启,稳压器液位迅速下降。在约115s时,稳压器液位陡增至91%,这是因为SG倒传热使得顶部“U”形管内首先闪蒸,将水挤压至稳压器所致;在约255s时,热腿液位示数开始出现;试验结束时,热腿已完全排空。一回路液位变化趋势如图3所示。

图3 一回路液位变化趋势

3 恢复策略分析

3.1 构建故障树

将偏离GOP规程作为顶事件T,将主要偏离状态作为中间事件(用矩形表示)Ai,则A1~A4具体表示的内容如下。

(1)A1表示一回路液位过低。与M310不同,AP1000没有堆芯液位监测手段,试验后一回路液位已降低至热腿以下,无法准确判断一回路真实液位。

(2)A2表示一回路温度分布不均。试验后整个一回路温度分布极不均匀,整体而言二环路温度较一环路高,下部堆内构件较其他区域温度低。

(3)A3表示SG逆压差。试验后,由于SG逆差压的存在,SG二次侧为热源向一回路传热,不利于机组恢复。

(4)A4表示一回路处于饱和状态。试验后,一回路充满了饱和蒸汽,如任由其自然冷却,可能局部冷凝产生负压。

针对每个中间事件,将其应对措施或者要处理该事件的先决条件作为事件Bi,自上而下直至找出关键措施作为底事件Xi,用圆形表示。菱形表示的事件为当前完全不具备条件的事件,可以认为其概率为0。故障树模型如图4所示。

图4 故障树模型

3.2 定性分析

经过上述分析,能够清晰地看出核心为尽快投入正常余热排出系统(RNS),关键步骤为CVS补水,同时需应对自然冷凝带来的局部真空风险。

4 操作要点及风险

4.1 降温降压

试验后,SG存在逆差压,同时RNS不具备投运条件,也无法建立SG自然循环,只能通过SG二次侧对一回路进行冷却,通过PORV阀或者旁排来实现。考虑到试验前已将主蒸汽隔离,需要进行重新暖管等一系列操作,建议采用前者。

根据AP1000实践,手动调节PORV阀开度,同步降低SG压力,为最大程度降低热瞬态,需要满足以下限制条件:(1)SG降压速率不得超过1MPa/h,两个SG差压不超过0.5MPa;(2)SG和稳压器金属温度小于204℃前,不允许进行CVS补水;(3)RNS建议投运温度为135℃以下。

4.2 重建一回路液位

随着自然冷却的进行,RCS预期将低于热腿半管液位(RNS最小运行液位),此结果与模拟机验证一致,需进行补水以便尽快重建一回路液位。

因SG和稳压器都已排空,在试验后相当长一段时间,其金属表面温度仍然较高。因为没有下泄流,如通过CVS正常补水流道直接补水,上充流无法经再生热交换器被加热,将会对SG管嘴和稳压器管嘴造成显著热瞬态,具体应对措施如下:(1)密切监视SG、稳压器等金属表面温度,并加强相关区域通风;(2)当表面温度尽快降低至204℃以下时,利用CVS通过RNS管道进行补水,即建立CVSRNS-二环路热腿的流道,以尽可能降低热瞬态。

需要注意的是,CVS系统压力较高,需注意避免RNS安全阀起跳。一旦RNS具备投运条件,则可以停运CVS补水,启动单台RNS泵,对一回路进行充分搅匀并逐步冷却。

4.3 主泵定子腔抽真空(屏蔽泵)

在机组恢复过程中,主泵定子腔内氮气压力高于大气压,因此需要额外关注定子屏蔽套鼓包风险,具体应对措施如下:(1)当RCS温度低于121℃时,开启ADS至少1列对空,投入真空破坏阀。根据AP1000实践,仅依靠此手段并不足以消除鼓包风险,还需同时开启稳压器手动排气阀。(2)一旦安全壳具备进入条件,提前对主泵定子腔进行抽真空操作,可完全消除该风险。为加速安全壳可进入,可以将安全壳冷却系统投入高速运行模式,并投入控制棒驱动机构冷却风机进一步加强冷却。

5 结论

文章从ADS排放试验后机组工况入手,利用故障树分析法,提出了CAP1400 ADS排放试验后机组的恢复策略,并对恢复过程中的关键点进行了分析和阐述,得出了以下结论:(1)尽快实现安全壳可进入,并对主泵定子腔抽真空;(2)恢复策略的核心是尽快实现RNS投运条件;(3)CVS补水应通过RNS流道来进行。

猜你喜欢
主泵稳压器环路
CPR1000型主泵电机油顶系统设计
低压差线性稳压器专利技术综述
柔直系统阀冷主泵逻辑分析与改进措施研究
上海市中环路标线调整研究
核电主泵性能试验台设计
信号UPS与稳压器配套连接问题研究
AP1000主泵拆装设备的开发与应用
36V、800mA坚固型线性稳压器具有扩展的SOA并提供了简单的三端操作
Buck-Boost变换器的环路补偿及仿真
单脉冲雷达导引头角度跟踪环路半实物仿真