电厂燃煤机组脱硫厂用电率控制研究

2021-03-29 01:37武文韬
装备维修技术 2021年20期
关键词:电厂

武文韬

摘 要:文章先分析了设备基础状况和设备运行影响因素,随后介绍了具体的控制策略和结果分析,包括吸收塔浆液循环泵、石灰石浆液制备、运行调整、结果分析,希望能给相关人士提供有效参考。

关键词:电厂;燃煤机组;脱硫厂;用电率控制

引言:

电厂应用湿法烟气脱硫法实施脱硫处理,相关运行电耗在总体电耗中大概占据1%。通过合理控制脱硫运行电耗,综合脱硫用水、节约电厂电力,能够得到更高经济效益。通过研究脱硫效率影响因素,合理分析锅炉不同时段脱硫参数,减少吸收塔循环泵数量,对浆液PH值和液位实施合理调整,控制磨机运行时间,能够优化脱硫系统运行,降低用电率。

一、设备基础状况分析

(一)锅炉设备

二次再热超临界直流炉的最高连续蒸发量是每小时1785.49吨,锅炉型号是DG1785.49/32.45-II14。处于锅炉最高连续蒸发条件下,相关烟气流量是每小时2311.5吨。

(二)脱硫设备

相关工程对应烟气脱硫装置主要选择石灰石-石膏湿法实施烟气脱硫,而脱硫系统平均年可用率超出100%,脱硫装置运行效率为99.58%。对应烟气处理能力是在锅炉最高连续蒸发条件下形成的烟气量,整个运行系统中涵盖二氧化硫吸收系统、石膏脱水系统、氧化空气系统、浆液制备系统、烟气系统等

二、影响因素分析

(一)发展现状

在当下发展中,脱硫厂中的用电始终维持在1.3%左右,主要因为掺烧煤种存在较大变化、运行调整不合理、石灰石品质差所形成的。通过对上述内容进行合理改进,可以进一步降低污染物排放、减少能耗,提高煤场经营效益。

(二)各种辅助系统耗电所占比例

石膏脱水系统的耗电占比大概为6.57%、吸收剂制备系统的相关耗电大概占据12.42%,而吸收系统的耗电占比大概占据72.05%,废水处理系统的耗电所占比例大概占据1.41%,排空系统的耗电占比大概占據1.91%、工艺系统耗电所占比例大概占据5.64%。

(三)各种要素分析

电厂燃煤机组脱硫厂中的氧化风机能够提供SO2反应所需的氧气供应量,低负荷运行条件下锅炉呈现出一种富氧燃烧的状态,而烟气内氧气含量能够满足具体的反应要求,可以停止氧化风机,如果SO2含量超出相应限制或高负荷状态下再次开启,确保充足氧化量,为风机的稳定运行奠定良好基础,同时每月定期对风机滤网进行合理清扫,每两个月冲洗风机管道。

当下660MW的机组普遍需要配置4到5台的循环浆液泵,在整个FGD系统中的电耗总量中大概占据65%。燃煤电厂于机组设计以及辅机选型中,普遍会出现两种极端的现象,第一是出力不足,导致机械在高负荷运行下,无法满足出力要求。第二是裕量过高,导致设备整体处于低效率运行模式下,在实际运行操作中无法进行准确把握,普遍产生辅机设计裕量过大问题,出现大马拉小车的问题。

原烟气SO2浓度,因为所用煤炭质量较为杂乱,硫分数值范围大概在2.84%到0.37%之间,而SO2浓度在1000到4000之间大范围波动,如果供浆量没有进行及时调整,便会导致运行设备过多,效率不满足具体要求,维持烟气内部硫量稳定性也是脱硫方式调整的基础。

湿式球磨机方面,该工程配置了浆液制备系统,搭配两个浆液旋流分离器和石灰石磨机。其中磨机出口物料的相关粒径维持在0.044毫米以下。湿法脱硫吸收剂核心成分是碳酸钙,同时还含有AL2O3、MgCO3等杂质,其中杂质数量较大,需要不断扩大石灰石用量,进而增加了磨机功率消耗,系统磨损问题更为严重。石灰石粒径相对较大,通常设计要求低于20毫米,不然便需要增加研磨时间,增大磨机功率消耗。石膏脱水系统主要涵盖两级脱水系统,石膏液密度会影响石膏脱水性能,为此尽量维持低密度运行。

三、控制策略和结果分析

(一)吸收塔浆液循环泵

当入口烟气内部SO2浓度达到某种条件下,投入运行的循环泵数量增加,对应脱硫效率越高,电力消耗越大,为此可以联系入口SO2浓度以及负荷系数,合理选择浆液循环泵设置数量,在满足SO2排放标准的基础上,结合脱硫装置入口区域烟气内部SO2浓度,合理选择循环泵,合理控制电率。

(二)石灰石浆液制备

浆液制备系统全部出力总和根据两个锅炉BMCR工况用量200%进行综合考虑,应该将出力留出充足裕度。球磨机入口区域的石灰石供应量主要利用称重皮带实施计量统计。同时要求相关运行供给量保持在每小时25吨以上,避免随意下调,从而促进球磨机实现高效运行,避免因为低出力和少料等原因造成的运行时间延迟问题。对石灰石品质进行严格控制,针对石灰石品质制定严格的化验标准,针对所有进料对应化验、采样、结算等过程实施全面把关,通过严格把控防止劣质石料随意进入系统。确保球磨机中拥有充足的钢球装载量。球磨机内部的钢球数量会直接影响球磨机的制浆效率和电流大小,钢球装载量主要维持在34.5吨左右。借助球磨机静止状态下轴承变形量对内部钢球数量进行合理判断,将钢球装载量维持在有效范围内[2]。结合各个磨煤机以及煤质特性,尽量提高磨煤机出力效果,联系负荷变化对磨煤机的启停操作进行合理控制。针对双进双出磨煤机,需要和长期负荷工况实施对比,合理确定最佳钢球装载计划,比如在长期低负荷运行状态下,需要适当减少钢球装载量。

(三)运行调整

结合流体力学原理分析,泵在运行中的出力水平和输送流体密度之间呈现出正比关系。而吸收塔在运行中的浆液密度关系会直接影响循环浆液泵电流水平,浆液密度还会影响石膏脱水性能,如果密度过低则会影响石膏结晶析出,降低石膏品质,呈现出潮湿状态。密度较高,如果没有及时进行脱水处理,便会导致除雾器结垢、堵塞石喷淋层喷嘴,降低脱硫能力。为此在实际运行中应该进行灵活调整,维持长时间的低密度运行,低于每立方米1150千克,提高节电效果。

在泵运行中,相关处理大小和压头之间呈现为正比关系,而在脱硫系统实际运行中,随着液位提升,相关泵电流相继提升。而在实际运行中,可以联系机组负荷高度、烟气含量多少实施合理调控。处于较高运行负荷状态下,SO2浓度较高、烟气流量大时,需要更高反应时间,为此需要实施液位控制,给予更长氧化反应时间,提高脱硫效率,提升浆液泵出力水平。针对不同SO2含量和运行负荷,合理制定液位控制策略,如果原烟气中的SO2含量超出2500MW或480MW以上时,应该把液位控制于8.5到9.5m之间,该种条件下需要扩大除雾器补水含量,提升反应效率。如果低于480MW或原烟气内部SO2含量小于2000时,可以把液位维持在7.8到8.5m之间,可以进一步扩大石膏脱水量,缩减除雾器冲洗实施合理控制。在锅炉运行中基本维持稳定负荷,同时煤种含硫量扩大条件下,需要先提升吸收塔浆液的PH值,通常应该低于6,通过上述处理措施提升脫硫效率,使其满足环保要求,尽量避免增开浆液循环泵。相关结果证明,处于相同运行工况下,将吸收塔PH值维持在5.8条件下和5.5PH值相比,平均每天浆液循环泵运行电耗能够降低接近一万千瓦时左右,同时将脱硫电耗率降低在0.1%左右。

(四)结果分析

通过全面优化脱硫系统运行方式,对各个环节运行参数进行合理控制,能够顺利实现发电厂用电率控制目标。相关控制方式调整措施如下所示:第一是和吸收塔浆液位一同对吸收塔浆液密度进行合理调整。第二是对来料质量进行合理控制,优化浆液品质。第三是联系脱水系统实际运行状况,针对浆液密度进行合理调整,在真空皮带机滤波上方石膏饼维持在20厘米厚度的条件下,尽量减少石膏浆液密度,使其维持在每立方米1150千克,维持低水平状态。在原烟气含硫量低于设计值工况条件下,需要维持低密度运行状态,联系烟气排放值对氧化风机运行时间进行合理控制,减少耗电率。使掺烧维持合同水平,提升运行设备的运行工况[3]。

结语:

综上所述,通过采取有效措施不断优化脱硫系统方式,针对脱硫系统相关操作参数进行合理控制,能够针对发电厂运行中的厂用电率进行合理控制,通过合理调整控制方式,提高系统运行效果。

参考文献:

[1]谢庆亮.间接冷凝技术在1000MW燃煤机组湿烟气水回收的应用[J].节能与环保,2021(03):89-91.

[2]王凯乐,董洁莹.关于宁夏周边电厂相同机组脱硫效率出现偏差的调研[J].内蒙古石油化工,2020,46(09):26-28.

[3]刘敏,刘平元.燃煤机组脱硫废水多效蒸发浓缩工艺的模型建立及模拟[J].发电设备,2020,34(03):179-183.

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