滚筒式叶丝回潮机的优化试验研究

2021-08-16 11:17居桂林金屏玉
科学技术创新 2021年22期
关键词:含水率蒸汽热量

黄 英 张 涛 居桂林 金屏玉

(1、大连汇能科技股份有限公司,辽宁 大连 116000 2、贵州中烟工业有限责任公司贵阳卷烟厂,贵州 贵阳 550000 3、大连中智精工科技有限责任公司,辽宁 大连 116000)

1 概述

我国的烟机设备生产企业在研究和学习国外先进设备的基础上,自行研制生产国产烟机设备,为我国的烟机设备的发展做出巨大贡献。但国内烟草工业的发展、节能降耗的需要也对烟机设备及生产工艺提出新的课题。

滚筒式叶丝回潮机是制丝线上的一个重要设备,工艺上位于制丝线烘丝设备前,用于增加叶丝水分和温度,使其满足烘丝设备膨胀功能的工艺要求。[1]

滚筒式叶丝回潮机具有超强的加湿能力,应用非常普遍。但随着工艺不断进步、能源单耗标准不断提升以及弱加工工艺发展趋势,部分卷烟生产企业开始要求控制叶丝回潮的加湿量、降低出口水分,提高叶丝温度。实际生产中,由于回潮机的原理所限,不能达到这样的需求。

本文将基于滚筒式叶丝回潮机的工作原理,用数学模型对其加热加湿工艺过程进行研究,提出优化方向,并进行试验验证。

2 设备工作原理

滚筒式叶丝回潮机主要由筒体(含运动机构)、预热器、蒸汽加湿系统、水加湿系统、循环风系统构成。蒸汽加湿系统完成加热、加湿功能,水加湿系统作为蒸汽加湿的补充。筒体向出料方向倾斜一定角度,内置钉耙,在旋转过程中,叶丝被抄起、落下,逐渐向出料端运动。

开机预热阶段,循环风机开启,进料罩内的预热器开始工作,为循环风提供预热热源,使筒内循环风迅速达到工作要求。预热没有较大的热负荷,故预热器功率较小。

蒸汽直接减压阀、调节阀后直接喷入滚筒内,提高筒内温度,同时增湿;循环风的管道上设有温度传感器,控制系统根据设定的循环风温度调节蒸汽量大小。

控制系统读取叶丝出口的水传感器分参数,根据水分设定目标自动调节加湿水量。

3 工艺过程的局限性及改进方向

3.1 工艺过程的局限性

从回潮机的原理可知,其加热量绝大部分依靠进入回潮筒内的蒸汽冷凝放热而来,此部分冷凝的蒸汽即成为叶丝增加的水分。

当加热所需蒸汽冷凝量小于叶丝回潮所需水分目标时,加热而冷凝的蒸汽量不足以增加所需要的水分,则可开启加湿水管路,通过直喷水来增加含水率。

但是加热所需蒸汽冷凝量大于叶丝回潮所需水分目标时,出口的叶丝含水率则会超标,简言之即加热所需大于加潮所需。反言之,如果控制出口叶丝含水率,则温度可能会偏低,达不到要求而影响后续工艺。

这样的设备和工艺具有比较明显的局限性,可以通过数学模型的数值模拟分析得到(另有文论述),如图1。

3.2 改进方向

滚筒式叶丝回潮机具有超强的加湿回潮能力,适合水分增加较大的产品。但对于要求控制出口含水率较低的产品,该回潮机则无法实现。若要改善后续烘丝工艺的加工性能、弱化烘丝强度、提高产品的感官质量,其目标要提高回潮叶丝的出口温度而控制含水率,则需要对现有工艺和设备进行优化。结合生产实际和理论分析,主要的改进方向如下:

3.2.1 提高蒸汽品质

饱和蒸汽在管道输送过程中,不可避免的散热损失产生凝结水,如果进入回潮机前汽水分离及疏水不好,蒸汽夹杂凝结水会降低蒸汽干度,在经过减压阀和调节阀后,即使能够变成干蒸汽,其热焓值也会降低,工艺上会有加热性能下降和含水率上升的趋势。因此应尽可能保障疏水和蒸汽干度,提高蒸汽品质。

3.2.2 减少系统散热

回潮机在工作时的散热将会增加蒸汽的使用量,多数会成为凝结水进入叶丝中,即额外增加了水分,从而影响叶丝出口温度的提升。

3.2.3 减少空气裹挟

回潮机的进料处,物料和空气均温度较低,空气密度较大,易随着物料裹挟进入回潮机。冷空气进入回潮机筒内将增加热量消耗,也会额外增加叶丝水分。

3.2.4 增设循环风间接加热装置

叶丝可以达到的出口温度受限于所需的出口水分(另有文论述),叶丝的出口含水率要控制到较低的水平,就要减少喷入筒内的蒸汽的冷凝量,从而限制了出口温度进一步升高。在叶丝增湿量较低的参数要求下,要提高出口温度,则需要间接加热的方法。

4 回潮机的优化改造及试验

4.1 间接加热能力的确定

在设定的参数条件下,通过计算得到外部加热量与叶丝出口温度的关系,如图2所示。实际生产中,该参数的叶丝出口温度只能达到61℃(排潮前),要保持含水率参数不变,提高叶丝出口温度达到70℃(排潮前),则需要外部加热量约40kw,通过间接加热的方式加入到滚筒中。

图2 外部加热量与叶丝出口温度的关系

4.2 改造方案图3)

在回潮机的循环风道上设置一套加热器,通过加热循环风的方式将热量加入回潮机。间接加热的方式加入热量、提高了循环风的温度,即可减少直接喷入筒内的蒸汽量,限制水分的加入,从而达到控水提温的目的。

加热器额定功率为50kw,加热热源为0.8 MPa的蒸汽,额定入口温度75℃,出口温度105℃。设备的换热管及壳体均采用304不锈钢制成,换热管带缠绕翅片。

4.3 试验结果分析图4)

改造调试完成后,过料试验。试验数据见表1。

表1 试验数据表

4.3.1 结果显示,回潮机经改造外加加热器后,回风温度、烟丝出口温度得到提升,烟丝出口温度排潮前)63.2 ~67.8 ℃,平均出口温度 排潮前)65.48 ℃。

4.3 .2 与同参数的改造前的生产数据对比,烟丝出口温度排潮前)从55.74 ℃提高至65.48 ℃,提高幅度为9.74 ℃。

4.3.3 回风经过新增的加热器加热,温度可以升到120℃以上,再从回潮机的进料端进入滚筒内,在不增加直喷蒸汽的情况下,提高了换热温差,也提供给叶丝更多热量。

4.3.4 从回风对比来看,通过外置的加热器间接加入热量,提高叶丝出口温度,实际效果也是提高了筒内温度。

5 结论

通过生产实际和理论分析可知,在不增加水分的前提下,要提高叶丝温度,必须通过间接加热提供更多的热量。

本文在理论指导下,选择了合理的方案对回潮机进行改造,并过料试验验证。结果表明在水分未增加的情况下,叶丝出口温度得到了提高,达到了预期目标,通过间接加热方式使叶丝提高温度是可行的。

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