气化灰水降磷与阻垢控制措施

2021-11-09 00:59茹祥会
磷肥与复肥 2021年9期
关键词:分散剂结垢气化

魏 静,茹祥会

(新疆心连心能源化工有限公司,新疆 昌吉 832200)

0 概述

气化灰水主要是由气化炉、旋风分离器、水洗塔接收的黑水产生,气化黑水经三级闪蒸后排入澄清槽,澄清槽中的水称为灰水。为加快灰水中颗粒物在澄清槽内的沉降,在澄清槽顶部取样口处加入聚丙烯酰胺进行絮凝沉降,沉降之后的澄清槽上清液进入灰水槽[1]。在澄清槽与灰水槽溢流管处投加分散剂(起阻垢、分散的作用),可避免管道、设备结垢,保证气化系统长周期稳定运行[2]。

在低磷分散剂试用前,新疆心连心能源化工有限公司(以下简称公司)使用山西某公司生产的KH500型号有机磷系列分散剂。在通常情况下,有机磷系列分散剂可以达到很好的分散效果[3]。公司使用KH500 型号分散剂时,灰水外排水总磷质量浓度在6 mg/L 左右,而GB 13458—2013《合成氨工业污水排放标准》要求,企业外排水总磷质量浓度限值为0.5 mg/L。因此,灰水须经处理后才能外排,且水处理工段的除磷负担较重。有机磷系列分散剂中的有机磷酸盐主要起到缓蚀和阻垢的作用[4],若分散剂直接更换为无磷配方,可能会造成灰水系统结垢速率加快、管道堵塞等,给气化系统长周期运行带来一定风险。分散剂对气化系统稳定运行影响重大,更换分散剂配方须严格监控试用过程,防止系统结垢加快。

1 分散剂降磷思路

为保证药剂平稳更换,分散剂降磷共分为3个阶段。第一阶段,分散剂磷质量分数降低40%,分散剂型号由KH500更换为KH600,为保证分散剂中磷含量降低后的阻垢效果,分散剂添加量由80×10-6调整为100×10-6;第二阶段,转换过程,分散剂由KH600 型号分散剂与KH200 型号分散剂按质量比1∶1 配制,添加量为100×10-6;第三阶段,灰水外排水总磷达标排放(总磷质量浓度<0.5 mg/L),分散剂全部更换为KH200 型号分散剂,添加量为100×10-6。

低磷分散剂试用期间监控灰水指标、蒸发热水塔及水洗塔塔盘压差趋势,出现异常及时调整。低磷分散剂试用时间根据气化炉倒炉计划倒推,在倒炉前30 d左右试用低磷分散剂;倒炉后根据拆检情况判断试用低磷分散剂的阻垢效果,若阻垢效果达标,则下个运行周期全部使用该配方分散剂;再次倒炉后对灰水系统设备及管道结垢厚度进行测量,计算结垢速率,判断分散剂的阻垢效果,结合灰水总磷含量确定分散剂是否能够长期使用。

2 降磷过程中灰水关键指标变化情况

2.1 灰水外排水总磷的变化

分散剂调整为KH600 型号低磷分散剂后,灰水外排水总磷质量浓度由更换前的6 mg/L左右降低至2 mg/L左右(见图1)。

图1 2020-12-23—2021-01-23采用KH600型号低磷分散剂时灰水外排水总磷变化趋势

分散剂调整为KH200型号低磷分散剂后,灰水外排水总磷质量浓度由更换前的2 mg/L左右降低至0.47 mg/L左右(见图2)。

图2 2021-05-01—2021-06-01采用KH200型号低磷分散剂时灰水外排水总磷变化趋势采用

2.2 灰水电导率、Ca2+质量浓度的变化

电导率表征水中盐含量,是水纯净度的一个重要指标。灰水浓缩程度越高,电导率也越高[5]。若分散剂阻垢效果好,则能保证灰水在电导率较高的情况下各种盐类溶解分散在灰水中,而不会结垢析出。因此,在气化装置使用煤种及系统置换水量不变的情况下,若灰水电导率突然下降则表示分散剂的阻垢效果变差,溶于水中的离子结垢析出。因此,更换分散剂配方时需要监控灰水电导率的变化。灰水中Ca2+质量浓度的变化监控目的与电导率相同。

在试用KH600 型号低磷分散剂期间,灰水电导率、Ca2+质量浓度较稳定,电导率控制在3 050~4 035 μS/cm(见图3),Ca2+质量浓度控制在165 mg/L 左右(见图4)。在气化装置使用煤种不变的情况下,未出现因调换分散剂导致分散阻垢效果变差,进而造成灰水电导率、Ca2+质量浓度降低的现象。

图3 2020-12-24—2021-01-23采用KH600型号低磷分散剂时灰水电导率变化趋势

图4 2020-12-23—2021-01-22采用KH600型号低磷分散剂时灰水Ca2+质量浓度变化趋势

在试用KH200 型号低磷分散剂期间,灰水电导率、Ca2+质量浓度较稳定,电导率控制在3 415~3 801 μS/cm(见图5);Ca2+质量浓度控制在162 mg/L 左右(见图6),未出现因调换分散剂造成的分散阻垢效果差,灰水电导率、Ca2+质量浓度降低的现象。

3 低磷分散剂的阻垢效果

气化炉倒炉后,对气化炉出黑水管道、蒸发热水塔塔盘、水洗塔塔盘等部位进行例行检查,测量结垢厚度,并计算结垢速率,判断分散剂阻垢效果,具体数据见表1。

表1 设备及管道结垢速率

由检查情况可知,使用KH500 型号有机磷分散剂期间,各部位结垢速率最低;试用KH600 型号低磷分散剂期间,各部位结垢速率微涨;试用KH200型号低磷分散剂期间,水洗塔塔盘、气化炉出水结垢速率与试用KH600 型号分散剂期间基本相同,蒸发热水塔第6、7 层塔盘有较薄软垢,不影响系统运行。因此,KH200 型号分散剂磷含量低,阻垢效果满足灰水系统运行要求,可长期使用。

4 降磷过程中存在的问题及处理措施

4.1 总磷波动

在分散剂降磷第一阶段期间,发现灰水外排水总磷质量浓度规律性波动,由6 mg/L左右缓慢降至0.5 mg/L 左右,然后突升至6 mg/L 左右,后经调查发现总磷波动周期与分散剂倒槽时间一致。造成该现象的主要原因是分散剂密度为1.15 g/cm3,比水大,分散剂原液在分散剂槽中用脱盐水稀释后送入系统,一槽配制好的分散剂一般使用2 d,过程中分散剂发生沉淀,下部分散剂浓度增大,上部分散剂浓度降低。公司对分散剂槽进行了技改,增加空气搅拌器,保证分散剂均匀加入系统。

4.2 结垢速率监测滞后

气化装置每班分析灰水水质指标,外排水磷含量能够得到及时监测,但管道及设备结垢速率是否增加无法判断,只能等到倒炉系统拆检时测量,计算结垢速率。这种监测方法相对滞后,于是气化车间在灰水槽内增加挂片,挂片置于距离灰水槽底部1 m处,保持挂片与灰水长期接触,根据需要定期取出称量,计算灰水系统结垢速率,判断分散剂阻垢效果。

5 结语

通过KH200 型号低磷分散剂在灰水系统中的应用,目前灰水水质指标稳定,磷含量较低,气化灰水不用除磷,即可达到直接排放的标准;KH200型号分散剂效果稳定,能够保证灰水系统阻垢效果,管道及设备结垢速率与前期使用磷含量较高的KH500型号分散剂基本相同,蒸发热水塔塔盘垢质松软,易于清理。下一步,公司将结合药剂供应商继续优化分散剂的使用,降低灰水系统结垢速率,延长系统运行时间。

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