张 杰
(海洋石油富岛有限公司,海南东方 572633)
某脱盐装置于2010年7月建成,主要以净水和甲醇装置回收的工艺、透平冷凝液为原料,通过采用UF、RO双膜技术+离子交换混床除盐工艺除去水中的各种阴阳离子制得合格的精制水,以满足用户的用水需求。该装置共配备四套反渗透装置,设计单套产水量为138m3/h,设计产水脱盐率为98%,产水电导率≤10μms/cm。
装置建成以来工艺参数基本稳定,产水指标合格。随着反渗透装置运行时间的延长,反渗透产水指标较原始投运阶段有较明显的上涨趋势,后期反渗透产水指标大幅上涨,导致混床运行负荷大幅提升,制水批量无法达到设计值,造成混床提前失效情况频繁发生。
(1)表1 为现场数据统计。
表1 现场数据统计
(2)表2 同上述运行工况相同时的各压力容器产水电导率数据:(单位:µs/cm)
表2 各压力容器产水电导率 µs/cm
(3)2019.10.9 B组探针时的工况及探针结果见图1
图1 B组探针时的工况及探针结果
说明:探针结果显示一段和二段均是明显的突变点。根据对相关数据进行统计分析,反渗透膜未受到氧化。
反渗透前置过滤器污堵严重,拆检发现,滤芯表面和过滤器筒体内壁出现带有土腥味的淡黄色黏状物,黏状物进行了化验分析,具体数据如表3所示。
表3 反渗透前置过滤器污堵数据表
说明:污染物中有机物占比偏高;另外,其中 Al的含量明显较高,初步判断 Al主要来源预处理中的 PAC 过量投加所致。
2019年初对膜拆检时发现反渗透膜中有大量树脂,主要因混床水帽损坏,混床再生循环时树脂漏入中间水箱,后续反渗透运行时树脂被水带入膜中。颗粒状树脂对膜表面造成不可逆的损坏及造成膜污堵,影响了反渗透膜脱盐效果及使用寿命。
2019年底对膜拆检时发现反渗透被大量铁锈污染,主要因化学清洗阀门质量问题及部分化学清洗管线衬塑脱落,产生大量铁锈对反渗透膜造成污堵,同时锈渣对膜表面造成破坏,影响了反渗透膜脱盐效果及使用寿命。
(1)清洗药品:碱性清洗药剂:NaOH 150kg;酸性清洗药剂:HCl、柠檬酸 150kg。
(2)清洗过程:反渗透膜化学清洗包括碱洗、酸洗两个步骤,每个步骤又分为配药、置换、循环、静置和冲洗五个环节,具体过程如下。
①系统碱洗采取一段、二段分段清洗方式,将 pH 控制在11.5~12.0。
一段碱洗步骤:配药、置换、低流量清洗、浸泡、高流量清洗;
二段碱洗步骤:配药、低流量清洗、浸泡、高流量清洗;
一、二段冲洗:启动 CIP 泵,将流量控制在 70~100m3/h,对反渗透膜进行冲洗;冲洗过程中在反渗透膜浓水端采样化验电导率,当浓水电导率接近进水电导率时结束冲洗。
②系统酸洗采取一段、二段串联清洗方式,将 pH 控制在1.5~2.5。
系统酸洗步骤:低流量循环、浸泡、高流量循环。
一、二段冲洗:排空 CIP 池,将 CIP 池注满除盐水或 RO产水,启动 CIP 泵,对反渗透膜进行冲洗;冲洗过程中在反渗透膜浓水端采样化验电导率,当浓水电导率接近进水电导率时结束冲洗。
(3)清洗前后运行数据的对比
从表4看出:化学清洗后产水量有较大好转,但单从一段和二段的压差上看,清洗后的压差还是较高,效果并不理想。
表4 清洗前后运行数据的对比表
(1)清洗药品:NaOH(0.1%)+十二烷基磺酸钠;控制条件:pH=12,温度30~35℃;
20%柠檬酸/盐酸(0.1%~0.2%);控制条件:pH=2.0,温度30℃;
硫代硫酸钠(1%)溶液;控制条件:1%浓度,温度30℃。
(2)清洗液的量:每支8″膜元件目标清洗液量为40~60L(清洗液越多效果越好)。
(3)清洗步骤
A 清洗前的冲洗:17支压力容器,其冲洗流量为17×(11~4.5)m3/h=(76.5~187)m3/h,冲洗压力<0.3MPa,当进水电导率接近浓水排放口电导率时,标明冲洗完成。
B 硫代硫酸钠清洗
①按照表中配置硫代硫酸钠的清洗液,流量控制在目标值的一半(76.5m3/h),压力<0.3MP;
②低流量循环,循环60min,压力<0.3MPa;
③浸泡4h;
④高流量循环,循环1~2h,注意压力<0.3MPa。根据清洗液颜色的变化,酌情延长清洗时间;
⑤清水冲洗:排放清洗液,然后采用RO产水冲洗,压力<0.3MPa,当进水电导率接近浓水排放口电导率时,标明冲洗完成。
C 酸洗
①配制柠檬酸(或盐酸)清洗液,pH控制在2左右;
②低流量清洗,流量控制在目标清洗流量的一半左右即76.5t/h;
③循环冲洗:压力<0.3MPa,循环冲洗30~60min;
④浸泡2~4h;
⑤循环冲洗:压力<0.3MPa,循环初期pH若有上升,需要补充酸药剂,自pH稳定起冲洗60min或更长,在此过程中,监测pH并保持在2左右;
⑥清水冲洗:排放清洗液,然后采用RO产水或除盐水冲洗,压力<0.3MPa,当进水电导率接近浓水排放口电导率时,标明冲洗完成。
D 碱液清洗
①按照清洗药品配置碱洗的清洗液;
②低流量清洗,流量控制在目标清洗流量的一半左右即76.5t/h;
③低流量循环:循环冲洗60min,压力<0.3MP;
④浸泡:浸泡8h;期间每3h循环1h;
⑤高流量循环:循环1~2h,压力<0.3MPa。根据清洗液颜色的变化,酌情延长清洗时间;
⑥清水冲洗:排放清洗液,然后采用RO产水或除盐水冲洗,压力<0.3MPa,当进水电导率接近浓水排放口电导率时,标明冲洗完成。
(备注:一是冲洗系统的RO产水也需要加热至25~30℃;二是产水阀门要打开,防止背压过高。)
E 酸洗
①配制柠檬酸(或盐酸)清洗液,pH控制在2左右;
②低流量清洗,流量控制在目标清洗流量的一半左右即76.5t/h;
③循环冲洗:压力<0.3MPa,循环冲洗30~60min;
④浸泡2~4h;
⑤循环冲洗:压力<0.3MP,循环初期pH若有上升,需要补充酸药剂,自pH稳定起冲洗60min或更长,在此过程中,监测pH并保持在2左右;
⑥清水冲洗:排放清洗液,然后采用RO产水或除盐水冲洗,压力<0.3MPa,当进水电导率接近浓水排放口电导率时,标明冲洗完成。
(备注:按照上述程序,进行全系统串联清洗,若时间可以分段清洗,在清洗二段膜元件时,相应清洗流量减半。)(4)更换药剂清洗前后运行数据的对比更换药剂清洗后数据见表5
表5 更换药剂清洗前后运行数据对比
1)从目前的化学清洗效果来看,普通的在线酸碱化学清洗效果一般,结合保安过滤器的污染物分析结果,增加其他专用药剂进行清洗,化学效果有很大转变;如条件具备可以进行彻底的离线化学清洗。
2)根据保安过滤器上污染物分析的结果 Al 含量较高,Al离子的主要来源应为预处理中投加的 PAC 过量,RO 进水的Al 离子要求<0.05mg/L,因此,严格控制 PAC 的投加量;另外,P 的主要来源一般是阻垢剂中含P,过量的阻垢剂同样也会带来系统污堵,应及时优化调整药剂投加量;
3)根据系统目前的污堵情况,除了考虑可以是预处理投加的药剂过量导致外,污染指数 SDI 值也是测定反渗透系统进水的重要指标之一,同时也是检验预处理(如UF、多介质等)出水是否达到反渗透进水要求的主要手段之一,它的大小对反渗透运行寿命至关重要。因此,日常运行管理维护中,增加SDI 的监测,至少 1 次/d,要求 SDI<5,最好<3;
4)系统存在背压的问题,产水背压的要求是<0.5bar,但是原则上要求 RO 系统在任何情况下,产水侧的压力都不得高于给水侧的压力,否则系统可能会出现背压风险从而导致膜元件性能衰减,目前现场发现的两个工况下均存在产水背压的风险,初步判断主要原因是由于清洗产水回流管道偏小导致,应进行改进。
在装置的日常运行维护中,当反渗透运行水质、水量出现异常后,可根据来水水质中污染物的情况,反渗透膜的污物污染情况,采用相匹配的药剂进行化学清洗,完全可以改善反渗透运行状况,从而确保装置的“安、稳、长、满、优”运行。