南芬选矿厂阴离子反浮选工艺试验研究

2022-02-15 10:19肖启飞李庚辉牟景春
现代矿业 2022年1期
关键词:精矿尾矿酸钠

肖启飞 李庚辉 牟景春

(本溪钢铁(集团)有限责任公司南芬选矿厂)

南芬选矿厂是本钢集团主要铁精矿供应基地,位于辽宁省本溪市南约25 km的南芬区郭家堡,厂区靠近G304公路、沈丹铁路和沈丹高速公路,交通便利。选矿厂于1915年开始筹建,1918年12月27日建成投产。厂区占地面积728万m2,固定资产原值20.1亿元,固定资产净值9.9亿元。

选矿厂矿石原料全部来源于南芬露天铁矿,设计原矿处理能力1 300万t,其中采用单一湿式磁选工艺处理磁铁矿石1 200万t,采用弱、强磁—阴离子反浮选工艺处理赤铁矿石100万t,最终精矿通过24 km国铁运输到板材原料厂,尾矿经四级泵站经8 km管路输送到卧龙沟尾矿库,尾矿库设计库容2.6亿m3,目前已使用1.28亿m3,设计坝高140 m,目前坝高为105.5 m,还能服役17 a。

矿石运输采用100 t电力机车牵引80 t自翻车装运,粗碎为2台PX1 400/170 mm液压旋回破碎机,中碎为4台ϕ2 100 mm标准型圆锥破碎机,细碎为16台ϕ1 650 mm短头型圆锥破碎机及3台H6800液压圆锥破碎机;磨矿共有27个系列(其中包括22个ϕ2.7 m×3.6 m球磨机系列、2个ϕ3.6 m×6.0 m球磨机系列、3个ϕ5.5 m×1.8 m自磨机系列)。

为研究南芬选矿厂尾矿再磨再选工艺,对南芬选矿厂尾矿进行了再选试验研究,试验目的是确定分选该尾矿的适宜流程和最佳分选条件,为该尾矿的利用提供技术依据。

1 试验方法

为提高入选矿品位,先对该尾矿进行了强磁预富集试验,取混匀后的尾矿样5份,每份质量1 kg,采用Slon-500型高梯度脉动强磁选机,在5个不同背景磁场强度下进行强磁预富集试验,分别将所得精矿和尾矿产品烘干,计算产率,然后混匀、缩分、取样,分别化验铁品位,并计算铁回收率。

对不同背景磁场强度下所得精矿进行铁矿物单体解离度分析,考察铁元素在精矿各个粒级的分布,确定适宜的预富集背景磁场强度。在确定的背景磁场强度下,将所剩尾矿进行强磁预富集试验,按照选矿试验对试样的要求,将所得预富集精矿进行烘干、混匀、缩分,制备出化学分析样、试验用样及备样,并对其进行化学多元素分析和铁化学物相分析。

针对赤(褐)铁矿的分选,目前应用较多的是阴离子反浮选工艺[1]。因此首先针对强磁精矿进行阴离子反浮选条件试验,采用油酸钠为捕收剂、淀粉为抑制剂、氧化钙为活化剂,采用氢氧化钠为pH值调整剂,通过单因素试验,对药剂制度进行优化试验。

2 试验研究

2.1 p H值条件试验

pH值条件试验每次取矿样200 g,采用0.75 L XFDⅢ单槽浮选机,在淀粉用量850 g/t、氧化钙用量800 g/t、油酸钠用量1 000 g/t、浮选温度32~35℃的条件下进行pH值条件试验,试验结果见表1。

?

由表1可知,随着pH值的升高,精矿铁品位先升高后降低,铁回收率呈降低趋势;当pH值超过11后,铁精矿产率急剧下降,但铁精矿品位未升高,反而略有下降;综合考虑,确定pH值为10。

2.2 抑制剂淀粉用量试验

淀粉是赤铁矿典型的抑制剂,在铁矿反浮选中广泛应用,其抑制作用是由于淀粉分子上的羟基、羧基等极性基,淀粉可通过氢键与水分子缔和,使受作用的矿粒变为亲水性[2]。在pH值为10、氧化钙用量800 g/t、油酸钠用量1 000 g/t、浮选温度32~35℃的条件下,进行抑制剂淀粉用量试验,试验结果见表2。

?

由表2可知,随着淀粉用量的增加,精矿铁品位及铁回收率增加;当淀粉用量较小时,由于淀粉在矿浆中的浓度较低,铁矿物未得到良好抑制;当淀粉用量超过1 050 g/t时,精矿铁回收率出现较大增幅;当淀粉用量超过1 450 g/t时,精矿铁品位增幅较小,但对应铁回收率依然有较高的增幅;与此同时,尾矿铁品位随淀粉用量的增加先降低,后趋于平缓,说明铁矿物得到了良好的抑制;因此,确定适宜的淀粉用量为1 650 g/t。

2.3 活化剂氧化钙用量试验

活化剂的作用是在矿物表面生成促进捕收剂作用的薄膜,在多数情况下,活化剂会与捕收剂相互作用生成难溶的化学物,这既降低了活化剂的活化作用,又消耗了捕收剂。因此,在添加药剂时应先加活化剂,再加捕收剂,并严格控制活化剂的用量。

在pH值为10、淀粉用量1 650 g/t、油酸钠用量1 000 g/t的条件下,进行氧化钙用量试验,试验结果见表3。

由表3可知,随着氧化钙用量的增加,精矿产率先增加后降低,精矿铁品位变化不大,对应精矿铁回收率先增加后降低,说明刚开始时随着氧化钙用量的增加,石英得到了良好活化,但其用量过多时,氧化钙对铁矿物也有活化作用,从而造成尾矿铁品位升高;综合考虑,确定适宜的氧化钙用量900 g/t[3]。

?

2.4 捕收剂油酸钠用量试验

捕收剂的作用主要是增强矿物表面的疏水性,增强矿物表面疏水性的原因是亲固基与矿物表面作用的原子团,通过它吸附在矿物的表面上,并与矿物表面的阳离子发生作用,平衡了一部分残留键力,降低了矿物表面的亲水性。捕收剂在矿物表面吸附后形成疏水膜,使水分子与矿物表面之间的距离增加,大大削弱了水分子与矿物表面之间的作用,因而增强了矿物表面的疏水性。所以,经捕收剂作用的矿粒有较好的疏水表面,矿粒与气泡相碰时能牢固地附着于气泡上浮[2]。在pH值为10、淀粉用量1 650 g/t、氧化钙用量900 g/t的条件下,进行捕收剂油酸钠用量试验,试验结果见表4。

?

由表4可知,随着捕收剂油酸钠用量的增加,精矿铁品位呈现先增加后降低的趋势;当油酸钠用量增至1 400 g/t时,精矿铁品位达44.63%,铁回收率53.29%,尾矿铁品位19.02%,浮选效果较好;油酸钠用量继续增加,矿浆中的药剂浓度增加,对铁矿物也产生了捕收作用;综合考虑,油酸钠用量选取1 400 g/t为宜。

同时,对比油酸钠用量试验结果和上述条件试验结果发现,当精矿铁品位>42%时,对精矿的铁回收率也产生了很大影响,精矿铁品位每提高1个百分点,精矿铁回收率下降10个百分点或更高,并且在试验时,精矿产率曾降到20%以下,且精矿品位也很难提高。分析原因可能除自身铁矿物可浮性较差外,该尾矿铁矿物嵌布粒度较细需细磨,且含有菱铁矿和硅酸铁,磨矿时更易泥化,对石英和铁矿物产生罩盖,对浮选产生了不利影响,造成铁品位难以提高,铁回收率快速下降的结果[4]。

3 开路流程试验

在上述条件试验的基础上,进行1粗2精反浮选开路试验;其中精选2补加油酸钠100 g/t[5],开路试验数质量流程见图1。

由图1可见,经1粗2精开路试验,最终精矿铁品位仅为45.56%,铁回收率为28.82%,说明该尾矿采用阴离子反浮选开路工艺流程很难提高精矿铁品位。

4 闭路流程试验

根据上述条件试验及开路试验结果,进行反浮选1粗2精1扫闭路试验,药剂条件与开路流程试验相同,pH值为10.0,淀粉用量1 650 g/t,氧化钙用量900 g/t,油酸钠用量1 400 g/t,但在扫选阶段添加了100 g/t的淀粉[6],闭路流程数质量试验结果见图2。

由图2可见,经1粗2精1扫闭路试验,最终获得的铁精矿品位42.88%,铁回收率71.47%,相对于原尾矿的金属回收率为35.47%;浮选尾矿铁品位14.65%,铁回收率28.53%,相对于原尾矿的金属回收率为14.15%。

5 结语

南芬选矿厂针对尾矿回收强磁精矿进行了阴离子反浮选条件试验,试验最终确定在pH值为10、淀粉用量1 650 g/t、氧化钙用量900 g/t、油酸钠用量1 400 g/t的条件下,经1粗2精1扫闭路试验,获得的精矿铁品位为42.88%、铁回收率为71.47%,相对原尾矿的铁回收率为35.47%;浮选尾矿铁品位为14.65%、铁回收率为28.53%,相对于原尾矿的金属回收率为14.15%

猜你喜欢
精矿尾矿酸钠
生物质烘干钛精矿对其酸解性能的影响
玻璃酸钠+rhEGF治疗白内障术后干眼症
煅烧高镁磷尾矿制备硫氧镁胶凝材料
试论高杂钼精矿净化技术
基于区域协同减量化的矿山尾矿综合信息管理构想研究
试论高杂钼精矿净化技术
骨质疏松症采用阿仑膦酸钠联合注射用骨肽治疗的效果
铁尾矿资源综合利用与探讨
阿仑膦酸钠联用唑来膦酸治疗骨质疏松
铁尾矿表面改性研究