控制箱中间继电器烧毁的原因分析及试验

2022-07-06 03:58王娜娜袁吉胜段绪伟
机电设备 2022年3期
关键词:控制箱控制程序管路

王娜娜,袁吉胜,段绪伟

(上海船舶设备研究所,上海 200031)

0 引言

干燥过滤装置控制箱主要承担装备的功能控制作用,包括A塔控制流程、B塔控制流程、A塔再生、B塔再生、初始化功能、露点测试功能、停机功能和数模转化模块等功能,保障装备的安全可靠运行,中间继电器是一种适用于远程控制交、直流电路的自动控制设备,广泛应用于各种低压配电系统、自动控制系统之中,且是应用较为广泛的电子元器件[1]。

某干燥过滤装置进行系统联调试验过程,在A塔向B塔切换过程中控制阀1、阀5开阀动作的“KA1”、“KA9”经常联锁报错、且多次阀1、阀5无法关闭一直处于打开状态,最终导致A塔向B塔无法正常切换。现场操作人员立即通过应急操作方式,强制将阀5关闭,一段时间后阀5自行打开,遂现场将干燥过滤装置控制箱的电源断开,依次手动将阀1~阀6关闭、停止真空泵以及加热装置,等待1 min后,将阀7打开保持1 min然后关闭阀7,结束吸附过程、再生状态结束,确保整个系统管路无被压。

装置完全停机后,拆接阀5逐依检测阀5的零部件,无异常情况,对控制箱内元器件进行检查,发现控制箱内控制阀1、阀5开阀动作的“KA1”、“KA9”烧毁触电有不同程度的粘连[2]。

1 控制原理及烧毁原因分析

1.1 阀1、阀5 启停控制原理

干燥过滤装置A塔向B塔切换过程中,A塔工作时阀1、阀4持续打开,当A塔干燥计时满,A塔需向B塔切换,先打开阀8延时1 min后开阀5,当阀5开到位后,B塔处于干燥过滤装置当中,此时阀1、阀4依次关闭,延时4 min开阀3,阀3开到位延时30 min后,同时开阀2、关阀3开始A塔再生工况,完成A塔向B塔切换过程,见图1。

图1 A 塔向B 塔切换流程图

干燥过滤装置B塔向A塔切换过程中,B塔工作时阀5、阀8持续打开,当B塔干燥计时满,B塔需向A塔切换,先打开阀1延时1 min后开阀4,当阀4开到位后,A塔处于干燥过滤装置当中,此时阀5、阀8依次关闭,延时4 min开阀7,阀3开到位延时30 min后,同时开阀6、关阀7开始B塔再生工况,完成B塔向A塔切换过程。图2为B塔向A塔切换图。

图2 A 塔向B 塔切换流程图

通过分析A、B塔切换流程符合装备正常的操作流程,无异常操作,A、B逻辑控制切换程序(见图3和图4),当有A塔向B塔切换的信号(B塔向A塔切换的信号),同时B塔干燥时间满足(A塔干燥时间满足),阀8开到位(阀4开到位)且A塔没有再生工况(B塔没有再生工况),无阀5关到位信号(阀1关到位信号)当上述条件全部满足后,程序通过联锁条件,程序自动判别下发开阀5(阀1)的指令。在指令下发后,安保条件触发,通过阀5开时间继电器%DB8 来实时检测阀开的时间,%DB8的阀5开始设置的20 s,当20 s的时间内程序检测不到阀5开到位的信号[3-4]。程序自动判别此联锁条件失败,同理阀1的安保条件触发后,通过阀1开时间继电器%DB1来实时检测阀开的时间,%DB1的阀1开始设置的20 s,当20 s的时间内程序检测不到阀1开到位的信号,程序自动判别此联锁条件失败。

图3 A 塔切换B 塔逻辑控制程序

图4 B 塔切换A 塔逻辑控制程序

干燥过滤装置在出口处有一个出口排放阀11,此排放阀的作用使高压空气中多余水汽以及杂质通过此阀排放,其电气原理见图5,电气接线见图6和图7,逻辑控制程序见图8。

由图5可知,出口排放阀11是通过接线端子ZX2∶19 与 中 间 继 电 器J3 的A1 线 圈 输 入,此ZX2∶19通过PLC输出一个24 V+的控制电压[3],如图6所示出口排放阀11的控制中间继电器J3的A2线圈通过V4-共24 V-,如图7所示通过1P断路器QF6与中间继电器J3配合,驱动出口排放阀11工作,如图8所示出口排放阀11是干燥过滤装置运行3 h必须打开阀5 s进行排污[5]。

图5 出口排放阀电气

图6 出口排放阀电气接线1

图7 出口排放阀电气接线图2

图8 逻辑控制程序

1.2 中间继电器烧毁原因分析

在干燥过滤装置二次进行时,通过实时监测控制软件程序,发现在运行3 h进行出口排放阀动作后,阀11打开5 s后,控制程序下发阀1或者阀5关闭指令的时候,监测程序显示阀1或阀5始终上传开到位信号,程序软件联锁无法通过,无法进行A塔、B塔工况切换的。

更换新的继电器后依旧在同样的工况下依旧出现粘连现场,单阀测量时通过钳形表发现单阀开阀的电流只有2.5 A,其冲击电流远低于中间继电器的标称10 A,且阀1、阀5的壳体发热明显高于其他阀。

此时基本断定问题不出现在阀质量上,通过请教相关专家、描述这个故障过程,通过故障复现可知,此问题是由于阀两边的被压达到15 MPa,导致阀过扭矩,负载过大超过额定功率,使得额定电流激增,导致中间继电器烧毁常开触电发生粘连现象。

通过对比分析发现干燥过滤装置A、B切换过程前,高压空气出口的排放阀11,都要打开进行排污、排放动作,原本管路中是15 MPa的压缩空气,因出口进行5 s排污将管路中的高压压缩气排净,导致出口处的压力几乎等于大气压力,因而当再次驱动阀1或阀5时,此时阀盘管路前后压差达到15 MPa,阀杆在驱动过程中一直是过扭矩,控制阀1、阀5的中间继电器KA1、KA9在开阀20 s的过程中持续进行大电流冲击常开触点,最终导致中间继电器“烧毁”。

2 试验方案

2.1 故障排查

更换新的中间继电器后对出口的排放阀11的逻辑控制程序进行调整,将原干燥过滤装置运行3 h后打开出口排放阀11,持续5 s排气改为持续2 s排气。

2.2 试验方案

多次进行干燥过滤装置A、B切换,测A塔开始干燥计时满后(B塔开始干燥计时满后),驱动开阀5(阀1)开的中间继电器KA9(KA1)的额定电流,用点温枪测量阀5、阀1的温升情况。同时,在装置进行型式试验过程中仔细此项数据作为装置的摸底数据留存。最终经过2个月的A、B塔转化试验,控制箱没有出现中间继电器“烧毁”,触点粘连的情况。

3 结论

通过对干燥过滤装置控制箱控制回路、管路、单阀进行排查,找到了中间继电器接“KA1”、“KA9”烧毁的原因主要是由于出口排放阀11,每次在A、B转化切换前,都要进行5 s的压力排放过程,导致管路的出口的压力接近大气压力。阀1、阀5的管路前后压差达到15 MPa,导致阀在开启过程中过扭矩,控制阀1、阀5开的中间继电器“KA1”、“KA9”过电流,始中间继电器“烧毁”后将出口排放阀11由5 s的压力排放过程改为2 s压力排放过程,通过整改方案及试验验证的实施,证实验证方案可行,整改措施有效,中间继电器烧毁故障已解决。

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