S Zorb 装置反应进料换热器E101 快速结焦情况分析

2022-07-06 10:16
山西化工 2022年3期
关键词:管程结焦管束

周 林

(中海油惠州石化有限公司,广东 惠州 516086)

引言

某石化2.4 Mt/a S Zorb 装置自2017 年10 月首开成功,至2021 年3 月第一个运行周期结束开始停工检修,2021 年4 月装置检修完成开始开工投料,但在投料期间反应进料换热器E101 管程压降快速上涨,以至于3 天上涨到350 kPa,严重影响装置安全平稳生产,装置被迫单列切除依次进行换热器管束清洗。以下将详细介绍此次异常事件前因后果。

1 反应进料换热器概况

某石化S Zorb 装置反应进料换热器E-101 布置有并排两列共10 台,自低向高分别为A/B/C/D/E 和F/G/H/I/J,换热器型式为行业普遍应用的U 型管换热器,其中反应进料自地面进入管程入口,反应产物自平台走壳程入口。

1.1 E101 压降变化过程

4 月19 日 引预加氢精制油进装置垫油开始热油运;

4 月23 日 反应系统开始进料逐步提至180 t/h;

4 月24 日 引Ⅱ催化汽油直供进装置;

4 月27 日 反应进料换热器E-101F 列开始切除。

1.2 E101 管程压降变化

由图1 可知,反应进料逐步提高过程中,E101 管程随之上涨属于正常现象。但当反应进料量调整到位后,反应进料切换催化汽油直供料后,E101 管程压降开始快速上涨到320kPa。其中切换催化汽油24 h 内上涨速度较快,随后E101 压降上涨速度减缓最终维持稳定。E101 压降波动期间是装置进行换热器调整,尝试减缓E101 压降上涨速度。

图1 E101 管程压降/反应进料变化趋势图

1.3 E101 内部结焦情况

因E-101 严重结焦影响装置安全平稳生产,因此装置决定对E101 进行单列隔离检修,另一列低负荷运行。将F 列隔离检修打开E101-J 管箱发现,如图2的情况。

图2 E101-J 管箱拆开后管束堵塞情况

由图2 可知,E101-J 管束入口堵塞极为严重,将换热器管箱拆开后,管束入口黏附大量黑褐色固体杂质,部分固体杂质呈薄片状;管程出口管束较入口堵塞明显较轻;从同一列其他换热器检查结果得知,越接近原料气化段,结垢堵塞越严重。

2 换热器结焦固体分析结果

在换热器检修结束后,装置将换热器管束结焦物样品寄至石科院进行分析得到以下结果,如表1所示。

表1 E-101 F 列垢样XRF 全分析结果

由化验数据可知,垢样主要元素成分为Fe、O、S,而C 含量(质量分数)仅占1%~2%,因此此次结垢物不是传统意义上生焦,与行业普遍结焦情况有很大区别。

其次红外高频炉燃烧红外法也表明结果,如表2所示。

表2 E-101 F 列垢样高频炉燃烧红外分析结果

垢样中存在大量硫元素,而碳元素相对较少,此分析结果也对上一分析结果进行佐证。

参考相关文献分析此类物质形成可能原因[1]:反应进料中携带大量可溶性铁元素及部分不溶性铁锈,经过E-101 换热加热与活进料中性较强的硫化物发生化学反应,在设备和管道表面生成硫化铁。硫化铁之间的吸引力很强,聚集起来覆盖在换热器管束内壁及管板上,造成压降增加。并且水及溶解氧的存在可能也是形成此类沉积物的原因之一。

3 换热器结焦直接原因分析

E-101 管程结焦现象是同类装置普遍存在问题,但最快结焦堵塞换热器导致需要处理的也是在运行半个月左右,此次投料三天管程压降上涨至350kPa情况暂无先例。

通常管程结焦主要诱因是原料中存在大量结焦前驱物,例如胶质、沥青质,还有烯烃尤其是二烯烃含量高,重芳烃也能生产胶质,此类E-101 生成的结焦物分析碳含量较高,原料分析也能得到化验数据支撑[2]。但此次结焦情况不同以往。针对可能造成此种情况的原因进行分析。

3.1 原料过滤器故障

如原料过滤器故障导致原料油未能充分过滤则可能导致E101 管程结焦。实际上原料过滤器ME-104A/B 均为大检修更换滤芯后首次投用,理论上滤芯破损或安装缺陷可能性较低。装置后续拆开检查投用组ME-104A,未发现ME-104A 管束破损或管板内漏情况,因此基本排除此原因。

3.2 装置内部设备、管道较脏

此次S Zorb 装置开工先是对原料罐D-101、稳定塔回流罐D-201 上水,进行原料、稳定系统的水洗和水联运操作;然后将水退掉后引入精制油再进行油联运,过程中间断性进行了静置排污油操作,污油采样观察较为清澈透明,化验分析常规项目未见异常,期间多次送污油至污油管网。因此,装置内的管线较为干净可靠。

3.3 原料油性质差、杂质较多

此次S Zorb 装置开工油选择预加氢精制油,开工期间化验分析硫含量、氮含量、烯烃含量均较低,采样观察清澈透明,且其作为重整Ⅱ进料对各种金属含量要求较高,因此其性质得以保证。

但自引入催化Ⅱ汽油后,E-101 压差急剧上涨。自界区采样发现催化Ⅱ汽油性质极差,肉眼可见黑色杂质极多,部分时候可见油水分层,连续间隔0.5 h 时间采样照片,如图3 所示。

图3 S Zorb 装置原料催化Ⅱ汽油样品

装置发现此异常后装置及时向调度反馈要求调整原料汽油,同时将催化Ⅱ汽油收至中间罐区246-T-05。因当时二期装置均处于开工阶段,化验中心没有条件对此样品进行较多分析。后期对246-T-05 罐底大量抽排污油时连续间隔0.5 h 时间采样照片,如图4 所示。

图4 246-T-05 中间罐区收催化Ⅱ汽油样品

246-T-05 在此次开工前多次排污未见明显杂质,但在接收此次开工期间催化Ⅱ汽油后,罐底发现油品携带较多黑色杂质。因此足以说明开工期间催化Ⅱ汽油性质不稳定,携带较多黑色杂质。

催化Ⅱ汽油在开工期间性质极其不稳定,可能携带较多可溶性铁离子和机械杂质,并且水含量及硫含量较高,此次换热器快速结焦的主要诱因与此高度相关。

4 换热器结垢经验教训

在以上仅有的数据分析下,我们无法直接确认结垢机理,明确结垢原因,只能寻找与结果关联的各种可能因素,在后续生产中一一避免,防止再次发生此类情况。

1)切换催化汽油直供料前,具备中间罐区条件装置,尽量先往中间罐区接收催化汽油,防止开工初期上游原料性质波动造成直供料污染严重;

2)切换原料前对催化汽油除化验分析常规项目外(包括水含量、胶质、沥青质等),必须加做铁元素、机械杂质分析;

3)切换催化汽油过程中,尽最大可能多排污油,直至多处采样观察无明水,无杂质,颜色清澈透亮,且排污过程尽量选择多点;

4)催化汽油进装置后一段时间内,必须不间断较高频次采样观察原料情况,防止因上游原料波动造成某段时间突然性质恶化而未能及时发现,造成不可逆后果;

5)原料过滤器投用前(头盖回装前),必须仔细检查安装质量,建议自底部通入蒸汽检查滤芯安装及管板安装质量,确保滤芯及管板,投用后及时关注过滤器压差变化情况。

5 总结

S Zorb 装置反应进料换热器E-101 结焦情况较为常见,但此类异常严重情况较少出现,通过分享此次事件经过,希望能够帮助行业内同类装置了解此类风险,避免遇到类似问题。

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