丁二烯精馏塔改造实现产品质量升级

2022-09-27 06:14张星楠刘景平马浩翔
设备管理与维修 2022年17期
关键词:丁二烯精馏塔吉林

马 林,张星楠,刘景平,马浩翔

(1.吉林石化公司动力一厂,吉林吉林 132022;2.吉林石化公司仓储中心,吉林吉林 132022;3.吉林石化公司丙烯腈厂,吉林吉林 132022)

0 引言

吉林石化公司丁二烯装置采用瑞翁CPB 工艺,从乙烯裂解装置的裂解C4 中抽提聚合级1,3-丁二烯。装置原设计丁二烯产品纯度为99.45%(质量比),总炔烃含量20 mg/kg。近年来市场对高端丁二烯产品质量提出了更高要求,即总炔烃含量在5 mg/kg 以下,因此对丁二烯装置精馏塔(C-108、C-109)进行了改造,进一步升级产品质量。

1 改造前精馏塔流程介绍及其状况

改造前,丁二烯第一精馏塔(C-108)共有70 层(精馏段为1#~10#层、提馏段为11#~70#)F1 浮阀塔板,每层36 个浮阀,塔径为800 mm,降液管为弓形;第二精馏塔(C-109)共有85 层(精馏段为1#~29#、提馏段为30#~85#)F1 浮阀塔板,每层118 个浮阀,塔径为1300 mm,降液管为弓形(图1)。下文中第一精馏塔和第二精馏塔简称两塔。

图1 精馏塔工艺流程

2019 年12 月对两塔进行标定,标定负荷为2630 kg/h。由表1 和表2 可以看出,两塔负荷由原设计的1673 kg/h 提高到2624 kg/h 以后,出现以下4 个问题:①两塔压差增大;②精馏塔已经在极限负荷下操作,C-109 塔回流比已由原设计的4.7 提高到5.9,造成两塔能耗增加较多;③C-109 塔釜排放量过大,导致丁二烯日损失量过大;④在目前负荷下无法生产市场急需的低炔丁二烯。

表1 第一精馏塔(C-108)工艺条件和改造前标定结果

表2 第二精馏塔(C-109)工艺条件和改造前标定结果

2 改造方案

2.1 选用矩形/梯形齿形导向浮阀塔盘的原因[1]

(1)导向浮阀上设置有大小适当的导向孔,在操作中借助导向孔吹出的少量气体推动塔板上的液体流动,以减小甚至消除塔板上的液面梯度。

(2)导向浮阀为矩形,两端设有阀腿,在操作中气体从两侧吹出,气液方向与塔板上的液流方向相互垂直,可减小塔板上的液体返混程度。而且气体从阀孔出来后,通过浮阀边缘的齿缝,被进一步分散撕裂,从而大大提高气体的分散度和传质效率。

(3)塔板上的梯形浮阀,适当排布在塔板弓形区,因从梯形浮阀两侧流出的气体有向前的推力,从而消除塔板上的液体停滞区。

(4)导向浮阀操作时不转动,不会出现像Fl 浮阀易磨损脱落现象,操作安全可靠。

2.2 实施过程

保持两塔的塔径、塔板数、板间距均不变,利用原来的塔支撑圈及焊接件,降液管不作改动,将原F1 型塔盘全部更换成矩形/梯形齿形导向浮阀塔盘,其中C-109 的塔盘在合适的位置加开了筛孔,以提高开孔率(表3)。

表3 组合导向浮阀塔板结构参数

改造后精馏塔塔板效率提高15%左右,处理能力提高30%以上,塔板压降减小20%左右,1,3-丁二烯产品中总炔烃含量由原设计20 mg/kg 下降到低于5 mg/kg(表4、图2、图3)。

表4 双塔相关设计参数及相应层流体力学计算结果

从表4 可以看出,两塔设计点均位于负荷性能图的正常操作范围内,能够满足改造要求(图2~图3)。

图2 C108 塔10#~70#层负荷性能

图3 C109 塔30#~85#层负荷性能

3 改造效果

丁二烯装置丁二烯精馏塔C-108/C-109 两塔改造于2020 年9 月中旬装置检修期间进行实施,仅用时2 d 原155 层F1 型浮阀塔盘全部一代一更换为矩形/梯形齿形导向浮阀塔盘。改造后装置于9 月下旬投用,分离效率明显提高:两塔在开车脱水、脱炔阶段分离效果已明显显现,从进料到合格产出产品由原来的48 h 缩短到36 h;第二精馏塔C-109 塔顶1,3-丁二烯产品中总炔烃含量,由原设计低于20 mg/kg 下降至低于5 mg/kg;两塔压差恒定为30 kPa/38 kPa,低于设计值50 kPa/60 kPa 和改造前值50 kPa/65 kPa;改造前曾多次发生过塔压差波动,影响产品质量,改造后未发生过压差波动现象,始终可以稳定生产总炔烃低于5 mg/kg 的丁二烯产品(表5、表6)。上述两塔及再沸器到目前已运行4 个月,未发现堵塞迹象。

表5 第一精馏塔(C-108)改造前后标定结果比较

表6 第二精馏塔(C-109)改造前后标定结果比较

10 月1 日—10 月7 日,在采样点S122 每天采样一次,标定丁二烯产品总炔烃含量,数据分别为5 mg/kg、2 mg/kg、4 mg/kg、5 mg/kg、3 mg/kg、4 mg/kg、3 mg/kg,平均值为4 mg/kg。

4 结束语

石化公司丁二烯装置丁二烯精馏塔(C-108、C-109)两塔改造,具有投资较少、见效快的特点,实现了产品质量升级、装置节能减排的目的。

(1)1,3-丁二烯产品中总炔烃含量由原设计低于20 mg/kg下降至低于5 mg/kg,同时丁二烯产品由99.45% 提高到了99.85%,达到次改造目的。

(2)经过改造,按照目前状况每年(按每年有1/2 的时间生产高纯低炔丁二烯)可减少C-109 塔釜排放丁二烯73.4×4000=293 600 kg。

(3)C-108 塔与C-109 塔的塔压差由原来的55 kPa/65 kPa 降为30 kPa/38 kPa,提高塔的分离效率,降低塔的热负荷,装置的整体能耗降低。

(4)从目前塔的各参数分析,运行4 个月来,塔无堵塞迹象,预计两塔的运行周期将会延长。

总之,石化公司丁二烯装置丁二烯精馏塔C-108/C-109 的改造项目非常成功,实现了产品升级的目的。

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