长庆油田致密气水平井超长水平段安全钻井完井技术

2022-10-17 14:26朱明明石崇东王清臣屈艳平
石油钻探技术 2022年5期
关键词:长庆油田井眼钻具

孙 欢,朱明明,张 勤,石崇东,王清臣,屈艳平

(中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司,陕西西安 710018)

2013年,长庆油田致密气水平井水平段的长度首次突破3 000 m,达到了3 056 m。但该油田在保障产能建设持续增长的同时,为最大限度地缩小环境敏感区的破坏范围,在致密气区块部署水平段长度超4 000 m的水平井,以实现单井储层最大有效进尺,充分动用复杂地貌条件下的油气储量。但随着水平段达到超长等级并不断增长,泥岩段井眼失稳、地层造浆严重、摩阻扭矩大幅增加、钻井液携岩困难和下套管遇阻等问题日益凸显[1-3],严重制约着水平段的安全钻井完井。针对以上问题,笔者通过优化超长水平段的钻具组合,研究了钻具强度校核技术、高性能水基环保钻井液体系及超低固相控制技术[4-8]、井眼清洁监测技术和破裂板悬浮器下套管技术[9-11]等关键技术,并采取具体的技术措施,形成了长庆油田致密气水平井超长水平段安全钻井完井技术。该油田3口水平井应用该技术后效果良好,能保证长水平段的安全钻井完井。

1 水平井概况及钻井完井技术难点

1.1 水平井概况

鄂尔多斯盆地为南北翘起、东翼缓而长、西翼短而陡的不对称向斜构造。根据构造特征,盆地内划分为6大二级构造单元,致密气藏主要位于伊陕斜坡,从上到下钻遇地层依次为第四系、延安组、延长组、纸坊组、和尚沟组、刘家沟组、石千峰组和石盒子组。

长庆油田致密气水平井采用三开井身结构:一开φ311.1 mm钻头钻至井深500 m,下入φ244.5 mm套管封固上部地层;二开采用φ215.9 mm钻头从井深500 m钻至水平井入窗点,设计为直井段和斜井段,下入φ177.8 mm技术套管;三开为水平段,采用φ152.4 mm钻头钻进,下入φ114.3 mm尾管。

目前,长庆油田致密气水平井水平段通常采用MWD工具进行井眼轨迹控制,工具集成度低,易操作,但储层分辨率低,滑动钻进易托压,施工长度一般不超过2 000 m。钻进时采用的欠饱和KCl钻井液体系具有一定的防塌性能,但动切力低,不利于长水平段后期携岩。完井套管采用常规管柱下入,下套管后期摩阻大,导致完井套管不能安全下至设计井深。

1.2 钻井完井技术难点

随着水平段达到超长等级并不断增加,长庆油田致密气水平井水平段的钻井完井难度不断加大,主要技术难点包括以下几个方面:

1)三维井眼轨迹控制难度大。致密气藏采用丛式立体开发,偏移距长、靶前距短,导致钻具摩阻高;超长水平段钻遇泥岩后,需根据预测靶体走向进行微调,以保证储层钻遇率,但为保证井眼轨迹平滑,对井眼轨迹控制精度要求高。

2)钻具易疲劳失效引发井下故障。水平段长度超过3 000 m后钻具摩阻和钻具扭矩大幅增加,摩阻为500~600 kN,加压后扭矩超过3 500 N·m,钻具易屈曲,造成其在薄弱点断裂。

3)井筒净化难。随着水平段增长,钻井液迟滞时间增大,由于重力作用钻屑上返运移的路途增长,更容易在下井壁堆积,形成岩屑床。

4)高水垂比导致尾管下行阻力大。超长水平段下尾管时间长,套管柱与水平井眼井壁间隙小,易造成尾管粘卡;由于水垂比大,尾管自身的重量小,靠尾管自身重量下行推力不足[12]。

5)环空压耗大,易发生压差性漏失。随着水平段大幅延伸,井筒内的钻屑更加不易清除,导致循环压耗大幅增加,作用在井底的当量循环密度增大,钻至承压能力低的储层易发生压差性漏失。

2 水平井钻井完井关键技术

针对长庆油田致密气水平井超长水平段钻井完井技术难点,优化了钻具组合,并对其强度进行校核,以避免发生井下故障;通过采用高性能水基环保钻井液体系、井眼清洁监测技术,以确保井筒安全;还应用了破裂板悬浮器下套管技术,以确保套管顺利下入设计井深。与此同时,研究提出了各项技术的具体处理措施,实现了超长水平段的顺利钻井完井。

2.1 钻具组合优化及强度校核技术

2.1.1 钻具组合优化

随着水平段长度不断增大,钻具承受的拉力、扭力大幅增加。为改变常规钻进中钻具与井壁的接触模式、提高井眼清洁效果,采用旋转导向工具控制井眼轨迹,采用高强度S135钻杆、清砂钻杆提高携岩能力。

优化后的钻具组合为φ152.4 mm PDC钻头+φ120.0 mm旋转导向工具+φ120.0 mm通讯供电短节+φ120.0 mm顶部断电短节+φ101.6 mm加重钻杆×2柱+φ101.6 mm钻杆×10柱+φ101.6 mm清砂钻杆×1根+101.6 mm钻杆×10柱+φ101.6 mm清砂钻杆×1根+φ101.6 mm加重钻杆。其中,钻杆本体外径101.6 mm,接箍外径123.8 mm,通径65.1 mm,钢级S135,扣型CQST39,抗拉强度2 287 kN,抗扭强度53.284 kN·m。

优化后的钻具组合具有以下特点:1)增加清砂钻杆,可改变钻屑的沉降方式,大幅提高携岩能力;2)应用旋转导向工具,可提高滑动钻进的效率,降低长水平段滑动压差卡钻风险,降低钻具疲劳;3)选用S135钻杆,可提高钻具组合的抗拉强度和抗扭强度,保证超长水平段顺利施工。

2.1.2 钻具强度校核

为满足长度超4 000 m水平段的施工要求,使用Landmark软件对用于5 000 m长度水平段的钻具组合进行了强度校核,校核数据见表1,抗拉强度校核结果、抗扭强度校核结果及屈曲分析结果分别如图1、图2和图3所示。

表1 超长水平段钻具组合强度校核数据Table 1 Strength check data of BHA for ultra-long horizontal sections

图1 超长水平段钻具组合抗拉强度校核结果Fig.1 Tensile strength check results of BHA for ultra-long horizontal sections

由表1和图1、图2和图3可知,φ101.6 mm钢级S135钻杆承受的最大拉力为1 329.2 kN,最大扭矩为23.3 kN·m,在安全系数范围内,能满足安全施工的要求。由水平段屈曲分析可知,2 464~2 563 m和3 302~3 402 m井段下钻时发生了正弦屈曲,因此为保证钻具施工安全,水平段长度超过2 400 m时应采用划眼模式进行起下钻作业。

2.2 高性能水基环保钻井液及超低固相控制技术

2.2.1 高性能水基环保钻井液体系

为实现超长水平段安全钻井,采用了具有高切、低黏、强抑制、超低固相特性的高性能水基环保钻井液体系。该体系主要由低相对分子质量抗盐降滤失剂、白沥青、提切剂CQZN、有机加重剂和高效表面活性剂组成。其中,CQZN可在增黏很小的情况下提高钻井液的动塑比和低剪切速率下的动切力;采用高效表面活性剂作为润滑剂,可在钻具与井壁之间形成一层润滑膜,减小钻具与井壁间的摩擦系数。该体系具有很强的抑制性和润滑性,钻进时流变性基本保持恒定,满足携岩要求,从而可保证稳定井壁、清洁井眼和降摩减阻的效果。

图2 超长水平段钻具组合抗扭强度校核结果Fig.2 Torsional strength check results of BHA for ultralong horizontal sections

通过室内优化试验,确定了钻井液体系配方为:0.2%~0.3%CQZN+1.0%~1.5%低相对分子质量抗盐降滤失剂+1.0%~2.0%白沥青+20.0%~30.0%有机加重剂+2.0%~5.0%高效表面活性润滑剂+重晶石粉。基本性能为:漏斗黏度60~80 s,密度1.28~1.35 kg/L,API 滤失量2~3 mL,高温高压滤失量8~10 mL,塑性黏度17~25 mPa·s,动切力10~12 Pa,动塑比0.50~0.65,转速6 r/min下的读数为6~8。该钻井液体系的所有处理剂均可溶于水,BOD/COD值为0.108,易降解,满足环保钻井要求。

图3 超长水平段钻具组合屈曲分析结果Fig.3 Buckling analysis results of BHA for ultra-long horizontal sections

2.2.2 超低固相控制技术

随着水平段延长,钻井液中的微米级颗粒会逐渐增多,由于重力作用会在下井壁形成致密的岩屑床,如果不及时清除会导致摩阻增大。根据劣质固相的分布范围,采用三级固控模式和定期补充新浆方式控制钻井液中的劣质固相。一级固控采用240目筛布,保证钻井液100%过筛布,清除粒径大于64 μm的劣质固相;二级固控采用2台大排量中速离心机,清除粒径小于10 μm、大于100 μm的劣质固相;三级固控采用高速离心机,清除粒径小于5 μm的劣质固相。每天根据钻井进尺和正常消耗量补充新浆,实现超低固相的控制,保证钻井液净化,实现劣质固相的有效控制。

2.3 井眼清洁监测技术

井眼清洁监测分为2部分:在旋转导向上安装压力传感器,压力传感器通过电磁脉冲传输,实时监测井底含钻屑钻井液的当量密度(ρce1);应用钻井液环空压耗公式计算当量循环密度(ρce2)。用ρce1与ρce2的差值Δρce来判断井底是否清洁:Δρce值越大,证明井底钻井液含钻屑量越大,井眼清洁效果越差;Δρce值越小,证明井底钻井液含钻屑量越小,井眼清洁效果越好。Δρce值大于0.05 kg/L时,采取倒划眼方式清除井底岩屑,从而保证井眼相对清洁。

2.4 破裂板悬浮器下套管技术

由于水垂比高、尾管自身质量小,靠尾管自身所受重力下行推力不足,难以满足套管顺利入井要求。因此,应用破裂板悬浮器技术,并采取合理的辅助措施,以保证尾管下至设计井深。

利用Landmark软件,计算套管下至设计井深时所需套管内的空气段长,将破裂板悬浮器组装在通过软件计算的套管位置,套管下至设计井深后,注入钻井液憋压至破裂板悬浮器破裂时所需要的压力,循环出套管内空气,建立钻井液循环。

辅助措施:采用倒划眼方式起钻,清除钻进期间形成的岩屑床,采用模拟套管曲率的通井钻具组合通井,下套管前泵入封闭液(含15%润滑剂)封固水平段,降低下套管摩阻。

利用Landmark软件计算不同摩阻系数、漂浮段长条件下,套管下放时的大钩载荷和套管所受轴向力,以优选漂浮段长。假设水平段长度为5 000 m,计算分析如下:

1)计算分析条件。设定温度21 ℃,压力101 kPa;采用高性能水基环保钻井液体系,密度1.35 kg/L,塑性黏度25 mPa·s,动切力10 Pa。不考虑游动系统自重;考虑钻井液的黏滞性。提放速度:套管上提速度10 m/min,套管下入速度10 m/min。套管内摩阻系数0.20,套管外摩阻系数0.25。

2)分析结果。分析对比漂浮下套管时不同漂浮段对应的套管下入载荷,优选漂浮段长度5 100 m,套管外径114.3 mm,套管钢级P110,套管壁厚8.56 mm,井底下入钩载310.4 kN,最大上提钩载793.3 kN,套管抗拉强度1 806.0 kN。套管漂浮下入及上提时的摩阻、下入时的屈曲以及上提时的抗拉满足现场施工要求,如图4、图5和图6所示。

图4 套管漂浮下入及上提时的摩阻分析结果Fig.4 Friction analysis results of floating casing during running and lifting

图5 套管漂浮下入时的屈曲分析结果Fig.5 Buckling analysis results of floating casing during running

3 现场应用

3.1 应用概况

长庆油田致密气水平井超长水平段安全钻井完井技术在该油田桃2-X井、桃X井和靖X井进行了应用,水平段长度分别为4 443,4 466和5 256 m。其中,靖X井水平段长度达到5 256 m,创国内陆上油气井最长水平段纪录。

图6 漂浮下套管上提时的抗拉分析结果Fig.6 Tensile analysis results of floating casing during lifting

这3口井采用优化后的钻具组合,未发生井下故障;应用高性能水基环保钻井液体系(性能数据见表2),性能稳定,携岩性高,未出现井眼失稳问题;通过监测与控制Δρce,实现了井眼清洁,起下钻无遇阻;应用破裂板悬浮器下套管技术,保证了尾管顺利入井。

表2 高性能水基环保钻井液体系性能Table 2 Performance of environment-friendly high-performance water-based drilling fluid system

3.2 靖X井应用过程

靖X井是一口三开水平井,水平段设计长度5 000 m,实际完钻水平段5 256 m。该井二开技术套管下深3 272 m。采用优选后的钻具组合进行旋转导向钻进,储层钻遇率81.5%,砂体钻遇率90%。采用高性能水基环保钻井液体系,出入口钻井液密度差小于0.01 kg/L,钻至水平段4 180 m后钻遇93 m黑色泥岩,井壁稳定,起下钻无遇阻。

该井水平段设计为89.83°平推式钻进,钻至井深7 452 m后出现黑色泥岩,近钻头伽马成像显示,储层砂体有下移迹象,采用旋转导向下尾追砂体,实现了超长水平段井眼轨迹控制。

在超长水平段实时监控当量循环密度,在水平段前3 500 m内Δρce一直保持在0.01~0.03 kg/L。此后,每钻进300~500 m,Δρce均大于0.05 kg/L。现场采取倒划眼循环方式处理,当监测值恢复正常后继续钻进。该井超长水平段当量循环密度监控及处理数据见表3。

靖X井下套管前采用模拟套管曲率的通井钻具通井,通井到底后配制100 m3封闭润滑浆封闭超长水平段,封闭润滑浆的配方为钻井液+5%表面活性润滑剂+428 m处连接破裂板悬浮器,超长水平段尾管顺利下至设计井深。

4 结论与认识

1)长庆油田致密气水平井超长水平段钻井完井施工时井眼轨迹控制难度大,钻具摩阻和扭矩远超常规水平井,井底钻屑不易清除而形成岩屑床,高水垂比导致尾管下行阻力大,对钻井设备、井下工具、钻井液体系、完井工具及配套技术提出了更高的要求。

表3 超长水平段当量循环密度监控及处理数据Table 3 Monitoring and processing data of equivalent circulating density for ultra-long horizontal sections

2)优化钻具组合能满足超长水平段的安全施工,保证井眼轨迹的平滑;应用高性能水基环保钻井液体系及超低固相控制技术,在满足井壁稳定的同时,可实现钻井液的高效净化和强携岩效果;采用井眼清洁监测技术,可满足超长水平段井眼清洁需求,减少岩屑床的形成,降低起下钻摩阻,保证钻井安全。

3)采用破裂板悬浮器下套管技术,利用软件模拟套管下放时不同摩阻系数、漂浮段长条件下的大钩载荷和套管所受轴向力,优选套管内的空气段长度,减少套管与井壁的接触,降低套管入井的摩阻,保证尾管顺利下至设计井深。

4)为进一步提高长庆油田致密气水平井超长水平段的钻井时效,建议研发与旋转导向匹配度高的水力振荡器,在保证井下动力工具安全运行的前提下提高复合钻进效率。

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