探析市政道路不良路基填料改良施工控制技术

2024-01-31 08:55张志诚
工程建设与设计 2024年1期
关键词:石粉填料市政道路

张志诚

(太原市市政公共设施建设管理中心,太原 030002)

1 引言

在城市建设发展中,市政道路工程对交通通行、对外贸易具有重要意义,以往研究多倾向于道路施工技术优化,忽视了不良路基填料对道路质量、使用寿命的影响。本研究弥补了以往研究的缺陷,采用案例分析法,重点探究以高液限土为主的不良路基填料改良问题,制订切实可行的改良方案,提出将石灰粉掺入高液限土的方式,增强粗颗粒骨架作用,提高土质级配,使路基更加稳定牢固,预防开裂、沉陷等质量病害发生,延长道路使用寿命。

2 工程概况

以某市政道路工程为例,其位于丘陵地区,地势起伏较大,土石方量较大。该标段内土方以高液限土为主,不宜直接路基填筑,否则易产生路基滑移、开裂及基面凹凸不平等质量病害。如若将土方废弃,不但会增加土方借调工程量,还会增加大量成本,周围也没有合适用作填料的土质。综合分析工期、质量和经济性,决定采用土方改良方案,利用生石灰进行不良路基填料改良后进行填筑,使市政道路的施工质量得到保障。

表1 不良路基特征与处理方案

3 不良路基填料改良的施工技术

3.1 改良目标

针对原本不良路基填料进行改良,采用掺入一定量石灰粉的方式,使改良后的填料能满足填筑施工要求。高液限土内部粗颗粒数量较少,分布不紧密,骨架作用较弱,工程性质受土粒间相互作用影响,与结晶格架体特点紧密相关。掺入石粉改良后,高液限土的粗粒含量得以改变,土内含水量下降,最大干密度提升,粗颗粒在土中产生强大的骨架作用,降低细颗粒对土体性质的影响,达到改良目标。因土内细颗粒数量较多,少量粗颗粒悬浮在细颗粒内,当掺入石粉量不断增加时,土内粗颗粒的含量会随之增加,土体级配得以改善,细石粉和土粒将粗颗粒间的缝隙充分填充,使骨架作用更为显著,路基强度与稳定性随之增强。同时,在干石粉作用下,高液限土内的部分水分被吸收,土体含水量降低[1]。

3.2 填料力学特性控制

该项目路基结构由基床、填土与地基土3 层构成。填料放入基床下侧与填土处,对人工填筑层的路基质量进行改良,在整体结构中,该层受荷载影响最大,在长期行车作用下很容易发生变形,应注重填料力学特性控制,为回填提供材料质量保障。初始填料的孔隙比a的计算公式为:

式中,a为孔隙比;p为改良填料的密度,kg/m3;p1为初始填料的密度,kg/m3;n为初始填料的含水率,%。然后,对填料荷载沉降量F进行计算,公式如下:

式中,F为荷载沉降量,mm;Δa1为荷载影响下路基填料的变形值,mm;b为填料的初始高度值,m。填料经过改良后,沉降量的计算公式如下:

式中,F1为改良后路基填料的沉降量,mm;ω为沉降量改良系数,可用荷载沉降量、孔隙比等计算得出;F为荷载沉降量,mm。

根据该项目中填料物理性质,对初始填料物理参数进行确定,如表2 所示。

表2 初始填料物理特性参数

通过表中数据可知,填料荷载量为60 kPa,塑限为16.58/%,超过规定的最低值。可见,初始路基填料无法满足路基持力层要求,需要改良处理,使其物理性能得以提升[2]。

3.3 填料改良

3.3.1 原材料试验

选取具有代表性的土样开展土工试验和掺配试验。试验过程中。石粉掺入比取20%,30%和35%三种。根据土工试验可知,土质主要特征为CBR 符合要求,标准范围为1.70~1.83,液限超过60%,塑性指数超过40,属于高液限土,经过填筑后路基外表开裂,与水接触后软化,难以达到填筑要求。

将总量占比分别为25%,30%和35%的石粉掺入高液限土中,开展重型击实试验,得出最大干密度和最佳含水量,经过击实后进行颗粒分析,绘制不同含粉量、最大干密度、最佳含水量的关系曲线。为促进填料综合承载性能提升,使路基承载性、质量得以稳定,该项目选用Ⅱ级生石灰,对填料的物理性能进行改善。将生石灰磨成粉末后掺入初始填料内,拌和均匀,掺配比计算公式如下:

式中,R为生石灰的掺配比;M1为掺合料的干质量,kg;M2为初始填料的干质量,kg。

经过计算得出水泥与石灰的掺配比为4:5。待石粉掺入初始填料后,通过离子交换、碳酸化、结晶等多种化学反应,可促进填料物理力学性能提升[3]。

3.3.2 机械设备

经过原材料试验后,正式进入施工环节,提前准备所需的机械设备,为后续施工顺利开展打好基础,该项目所用机械如表3 所示。

3.3.3 施工工艺

1)填料试验检测。根据运土车的运输能力计算方格网大小,按照网格控制进土量,使松铺厚度小于30 cm,将填料中超尺寸颗粒剔除。填土后用推土机初步整平,计算掺石粉量,人工布格,按照各格用量掺加石粉,以铲车摊铺为主,人工摊铺为辅,设置专门实验员,随时检查摊铺质量,对凹凸不平之处进行调整,确保石粉和土均匀平整。同时,检验混合料的含水量、含石量,最佳含水量为4%~7%,如若超过这一范围,需要现场翻晒处理;如若低于4%,则要及时洒水湿润。

2)填筑阶段。正式填筑前,选取长约200 m 的路段作为试验路段。确定碾压设备的最佳组合方式,合理设定相关参数,如碾压速度、遍数等。经过监理人员审批后,正式开展路基填筑。要求填筑过程严格遵循施工技术规范,采用分层填筑法,利用挖掘机、压路机、自卸汽车等多种机械设备联合运送填料,准确计算填料方量和运输距离,在专人指挥下,将填料卸在路基上,先用推土机初步平整,再用平地机压平,要求松铺厚度最大值小于30 cm,每碾压一层都要由监理人员检查,待合格后才可填筑下一层。

3)施工管理要点。在施工开展前应做好交通管制工作,任意设备区碾压完毕的路面都要设置禁止通行的交通标志,直至路面强度满足标准;待路面压实后,确保养护时长符合规定,在养护期间禁止行人、车辆通过;对于已经摊铺完毕的路段,如若遇到降雨天气,应使用雨布覆盖路面,提高防水效果。待雨停后,针对局部渗水位置翻晒处理,严重时需要重新施工,确保道路质量[4]。

3.4 施工质量检测

经过路基填料改良处理后,为检验改良施工质量,开展直剪试验、静力荷载试验,分别对改良前后基料的抗剪强度进行验证,具体如下。

1)直剪试验。选用二速电动直剪仪,以改良前后路基填料为对象进行试验,将竖向剪力荷载设定为0~400 kPa,以填土的剪切变形量为指标,分析抗剪强度,如图1 所示。根据图中曲线走向可知,在改良前后填料的竖向剪力荷载、剪切变形量均具有正比关系。在改良之前,当竖向剪切荷载压力为160 kPa时,填料破坏;在改良后,当竖向剪切力为400 kPa 时,剪切变形量为5.12 mm,未超过标准值10 mm,且填料没有被破坏,这意味着改良后填料的抗剪强度明显增强,说明此种改良方案科学可用。

图1 基料改良前后剪切曲线对比图

2)静力荷载试验。在该工程施工范围内,每间隔200 m 路基处采样一次,开展静荷载加载试验。在100~2 000 kN 平稳施加静载,在此期间,准确记录路基最大沉降量,随机抽取10 处采样点,汇总检测结果,如图2 所示。根据该图可知,在10 处采样点内沉降量最高达到5.74 mm,与路基设计标准的15 mm相比较低。可见,该项目中改良方案可行,可使道路运行更稳定可靠。

图2 路基沉降量检测图

4 结语

综上所述,当前城市规模不断向外拓展,市政道路工程数量随之增加,并对道路质量、通行安全提出严格要求。路基填料作为道路施工的重要内容,不但会影响路基质量,还与整个道路工程质量息息相关,针对不良路基填料应积极采取改良措施,结合实际情况,制订改良方案。该项目立足实际,根据综合物理特性,采用向高液限土中掺入石灰粉的方式,增强填料的力学性能,为不良路基施工提供高性能的填筑材料。根据试验结果可知,与改良前相比,改良后填料的抗剪强度提升,最大沉降量低于设计标准,可使路基更稳定牢固,道路运营安全得到保障。

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