本井

  • 甘肃张掖甘浚镇水文地质参数计算及地下水水质评价
    2 水文地质概况本井热储层盖层为第四系(Q)、新近系(N)上部地层。第四系岩性为卵砾石、砂砾石层,以砾石为主,故地层增温率较小,地层增温效果较差;新近系1000 m以浅地层,岩性多为中细砂岩、中粗砂岩、砾岩、泥岩,具有较好的保温隔热效果,为该井热储盖层。该井处在张掖—民乐盆地中央凹陷一级构造单元的西北部,根据以往石油钻探所取得地质资料,该处的新近系热储层具有分布面积广、厚度大、储集性好等特点。新近系白杨河组地层岩性以砂岩为主,是地热田的主要热储;白垩系地层

    地质装备 2023年6期2024-01-04

  • 低能薄油层注氮气提高采收率研究与实践
    m。另外经探测,本井组油层平均孔隙率约为13%,平均的空气渗透率约为3.5×10-3μm2。底层原油黏度、地面原油黏度分别为1.25mPa·s 和9.0mPa·s;原油原始汽油比为135m3/ t。在原油开采前,对井组底层温度、压力进行探测,发现本井组地层温度保持在120℃,而原始地层压力保持在37.5MPa。自开采以来,本井组设置5 口油井,前些年单井平均日产油为11t,随着原油开采工作的开展,近些年井组日均产油量有所下降,即最新的统计结果显示单井日产油

    石油化工建设 2023年5期2023-11-09

  • 南海东部油田浅储层随钻测压取样技术及应用
    工具优选综合考虑本井地层中孔中渗的特征,优选贝克休斯随钻测压取样工具FASTrak 完成本井测压取样作业。测量时,探针工具面朝下,依靠工具自重提供极板座封的推靠力。(1)探针优选FASTrak测压取样工具的探针类型共有3种:标准探针、大脸探针、加长椭圆探针,如图2所示。标准探针适用于普通地层和12.25in井眼,大脸探针适用于未压实地层,加长椭圆探针适用于更大的通道面积的地层,综合分析优选标准探针作为本井测压取样的探针。图2 测压取样的探针极板(2)探针筛

    石化技术 2023年10期2023-10-24

  • 增粘型无固相修井液在HJ203H井的应用
    )硫化氢含量高。本井属于高压含硫气井,硫化氢含量0.77%~0.84%,作业过程中可能存在硫化氢腐蚀、中毒的风险。(2)井控风险高。由于本井压力高且根据前期生产时关井压力恢复快的情况,钻杆在套铣等作业时极易发生堵塞物下部高压上顶的风险。且本井多次出现堵塞,根据前期作业情况及该井溶蚀实验分析,堵塞位置和堵塞物类型可能多样化。同时由于钻具内径及外环空间隙小,当发生井喷或溢流时,将上顶钻具,甚至导致钻具喷出,都存在井控风险。(3)阻卡风险高。因使用钻杆处理落鱼,

    西部探矿工程 2023年9期2023-09-22

  • 东海某井深部地层开窗作业的认识与启发
    提前2.12天。本井开窗层位斜深3 565.8 m,垂深3 227.4 m,均创区块新高。套外地层为花港组下段,硬度较高,作业难度较大。本井的成功侧钻可为其他井位的开窗侧钻作业提供借鉴[4-6]。1 开窗工艺简介1.1 开窗方法套管开窗的方法主要有两种,即斜向器(又称造斜器、导向器)开窗法和铣套管开窗法。斜向器开窗工具费用较高,但开窗作业时间相对铣套管短,因此针对海上作业日费较高的情况,使用斜向器开窗侧钻方法可以降低综合作业成本[7-10]。故本文着重介绍

    化工管理 2023年7期2023-03-20

  • 渤海油田欠尺寸钻头悬空侧钻技术应用
    6]。与之相比,本井的问题在于水泥塞强度低,不能作为钻头的有效支点,增加了作业难度;同时,海上时效要求高,在水泥塞无承压情况下,悬空侧钻更有利于节约钻井工期。1 背景概况1.1 地质概况及风险A1井为渤海火成岩较发育的一口开发井,该井自上而下将钻遇的地层为:第四系平原组、新近系明化镇组和馆陶组、古近系东营组和沙河街组。其中东营组东一段、东二段、沙河街组沙二段火成岩发育,主要为玄武岩、凝灰岩、凝灰质泥岩、凝灰质细砂岩等。火成岩地层裂缝发育,存在较多微裂隙,吸

    海洋石油 2022年1期2022-08-09

  • 大佛寺井田煤层气井生产特征研究
    高产气井生产特征本井田高产气井通常稳产时间相对较长(一般大于4 个月),且峰值产量高(气井的日产气量大于4000m3/d)。同样,高产气井排水期也较短,一般在产水量达到最高值时才开始产气,之后产气量逐渐上升,产水量逐渐下降。DFS-C02井为近端对接多分支水平井,煤层进尺累计3033m,煤层厚度17.5m,本井选井井位好,处于师家店向斜控制的中心地带,煤层含气量高,煤层厚度大,井眼轨迹上倾明显并且平滑,最大程度的符合了井位重力、应力和压力这三种力的控制[4

    西部探矿工程 2022年6期2022-07-09

  • 致密油水平井肇平26井钻井优化设计与应用
    风险也较高,分析本井钻井施工主要难点有:(1)从轨迹方向地震剖面图上看,本井可能在嫩二段下部约1150m 钻遇断层,断距约30m,嫩江组、青山口组等上部泥岩地层易造浆、井壁稳定性差,钻井施工过程中,要注意防斜、防漏、防塌。(2)本井目的层为扶杨油层,易井漏、井侵、卡钻,需调节钻井液性能。通过邻井资料收集分析,源62、肇平21、肇平20 等井在泉四、泉三段分别发生井漏、井侵、卡钻等复杂事故情况(详见表1),施工过程中需合理确定钻井液密度,提高封堵、防塌性能。

    西部探矿工程 2022年5期2022-06-15

  • 萨平5001井多井防碰扫描优化设计
    5001井。由于本井位于采油厂开发区内,本井沿轨迹方向周围300m范围内有39口油井,500m范围内有64口注水井,其中和本井井口及轨道距离较近的开发井有11口。因此,防碰是萨平5001井钻井工程设计的重中之重。针对该井在钻井过程中可能遇到的难点与风险,进行了井身结构设计、井眼轨道设计、防碰扫描、钻井液设计等。1 萨平5001井设计难点分析萨平5001井是一口部署在采油厂开发区内的评价控制井,轨道方向上距离较近邻井多达11口井,且地质提示可能会钻遇断层,地

    西部探矿工程 2021年11期2021-12-02

  • 大庆油田调整井示范井 ——杏1-丁2—水149井钻井固井配套技术
    厚7.22mm。本井于1992年10月1日搬迁安装,10月3日23:00开钻,10月4日22:00完钻,电测7:00,10月6日固井,10月7日10:00声检完毕,测定为优质井。本井经邻近注水井停注放溢后,钻井液密度控制在1.65~1.71g/cm3之间,应用高密度优选参数钻井技术,用一只高效能喷射式金刚石三刮刀钻头、23h钻完一口1230m的井,实现了调整井1d一只钻头钻完一口中深井的“大三一”优质井。机械钻速达到72.4m/h,比该地区平均机械钻速41

    西部探矿工程 2021年11期2021-12-02

  • 杏6-20-检平647井钻井液技术
    庆163413)本井浅部地层成岩性差,胶结疏松,钻井过程中注意防塌、防漏;嫩四段至嫩三段地层,硬夹层较多,钻井过程中注意防井斜。嫩一段,姚二、三段地层泥岩中夹薄层砂岩或油页岩,钻井过程中注意轨迹控制;设计井在浅气层区内,预计浅气层井段90~575m,钻井过程中注意防油气侵、防浅气层井喷;嫩二段地层发育大段泥岩,易吸水剥落造浆性强,钻井施工过程中预防井塌、钻具泥包及卡钻;该区在钻进过程及完井后有12口井发生油水侵、井涌、井漏、固后管外冒等事故,萨尔图油层地层

    西部探矿工程 2021年10期2021-09-29

  • 复杂破碎地层双筒连续取心技术及应用
    针对性技术措施,本井最终成功连续取心十九次,总进尺309 m,岩心总长307.47 m,平均收获率99.50%。1 取心作业难点(1)该井位于扎格罗斯褶皱带上,受构造应力影响较大,地质状况复杂;Asmari 及 Mishrif 油藏储层岩性、非均质性较强,地层裂缝发育,易造成堵心磨心;储层段岩性破碎、岩心成柱性差,易造成堵心、磨心,影响取心收获率。(2)井壁极不稳定,裸眼段长,作业期间井壁掉块一直存在,易发生卡钻复杂情况。该区块正常钻进期间,频繁发生井壁掉

    化工管理 2021年24期2021-09-10

  • 昌探1 井优化设计及钻井技术优选
    术难点(1)预计本井将于嫩四段中部约830 m,青二、三段上部约1620 m 各钻遇一断层,施工时要注意防止井斜、井漏等工程事故的发生。(2)本井区邻井有多口井发生卡钻、遇阻、井漏等与地质有关的事故复杂情况。三开存在漏、喷、塌卡同存的风险,因此本井应严格控制钻井液性能并加强井口监测,降低事故复杂风险程度。(3)营城组地层破裂压力系数最低仅1.4,地层承压能力低,防漏与防气窜矛盾突出,应从固井工艺上解决防漏防窜问题。(4)二开葡萄花油层存在高压注水,对井控安

    钻探工程 2021年7期2021-07-25

  • HEM钻井液在南海西部深水LS26-1-1井中的应用
    基钻井液室内配方本井HEM体系的配方设计以强抑制性聚氨PF-UHIB为主剂,结合低分子量聚合物PF-FLOTROL和高效防泥包润滑剂PF-HLUB为基础,通过室内实验确定该井的基本配方,再使用VirtualMud软件和HydraFLASH软件模拟出该井泥线位置的井下循环温度和临界水合物温度后,计算出钻井液中盐组分的加量,从而确定了该井三开、四开钻井液的基本配方为:海水+0.15%Na2CO3+0.2% NaOH+2%PF-FLOTROL+0.5%PF-PL

    化工管理 2021年17期2021-07-12

  • 随钻测压ESD在蓬莱油田的应用
    例37.5%,而本井钻至1 421m_MD正属于L50层位,钻遇强水淹层将受到注水井的影响,也是本井溢流的直接原因。本井ESD数据变化较大且稍有滞后,因为钻遇超压层后,气全量上升且循环不降,一直未停泵,ESD数据无法传输。压井成功后,结合最近测量ESD数据可判断压井液密度是否满足压井条件,确保钻井作业顺利进行。2.2 PL19-3-BXX井PL19-3-BXX井设计9-5/8”套管931m处开窗侧钻,8-1/2”井眼定向钻进至完钻井深1 886m,随钻ES

    化工设计通讯 2021年6期2021-07-06

  • 山西省古县永乐北区块煤层气井绳索取心难点与对策
    年5月组织施工。本井设计井深900m,预计主力煤层9+10、11号煤层厚度5.05m,煤层埋深823m。需要对主力煤层进行绳索取心作业,以取得该区煤层含气量、煤岩特性及顶底板力学性质等相关参数。本井设计二开井身结构,一开使用Φ311.2mm钻头,下入Φ244.5mm套管坐入基岩20m。二开使用Φ215.9mm钻头钻至完钻井深,下入Φ139.7mm套管完井。揭开太原组煤层顶板K2灰岩3~5m后开始起钻进行绳索取心作业。2 岩心采取情况及原因分析2.1 取心情

    中国煤炭地质 2021年5期2021-06-22

  • EV-1井钻具频繁刺漏损坏原因研究
    m处提前完钻。本井虽然完成了中达吉组主要储层的勘探任务,但未达到兼探下达吉组的目的。在一口井中钻杆多次刺漏,其原因值得认真分析。钻杆刺漏情况请见表1。表1 EV-1井钻杆刺漏损坏情况从表1 中可以看出,钻杆刺漏均发生在钻杆本体上并伴有不同程度的跳钻现象。钻杆刺漏损坏位置距离钻头在980 ~ 2 400 m之间,平均1 321 m,且主要集中在距钻头1 000 m左右的钻杆段,如图1所示。这表明本井钻具刺漏损坏的位置同到钻头的距离有密切的关系。图1 钻杆刺

    钻采工艺 2021年2期2021-06-17

  • 某复杂超深井非常规井身结构设计
    452)0 引言本井井身结构设计充分借鉴了四川盆地深井、超深井井身结构设计及应用,其深井、超深井应用45 井次,技术成熟可靠,钻探成功率100%。并且充分考虑到地层的复杂性和层位与井深的预测误差,为井身结构调整留下空间(包括钻井深度的调整),备用一层套管层系。1 地质层序与压力系统根据本区地质特征,结合邻区施工情况,设计重点对本井地层层序、油气层、地层温度、地层压力、H2S 等方面做了预测,为井身结构设计提供了依据。本井地层自下而上主要发育震旦系、寒武系、

    化工管理 2021年13期2021-05-21

  • 宜203井(直改平)高密度油基钻井液技术
    1 地质工程概况本井四开主要钻遇志留系石牛栏组和龙马溪组,石牛栏组顶部为灰色灰质粉砂岩;上部为深灰色灰质页岩、页岩及灰色灰质泥岩夹灰色灰岩、泥质灰岩;中部为灰色灰岩;下部为灰色泥质灰岩,本区石牛栏组多被剥蚀。龙马溪组上部为灰色、深灰色页岩,下部灰黑色、深灰色页岩互层。龙马溪组的地层压力系数为1.60,地温梯度为3.24℃/100m。本井为评价水平井,四开用∅215.9mm钻头钻进至井深5801m,下入∅139.7mm 套管至井深5797m,最大井斜93.1

    西部探矿工程 2021年4期2021-04-15

  • 大位移井NP13-1346钻井技术
    1.1 地质设计本井位于河北省唐山市南堡开发区南堡乡偏西约11.0km,冀东3 号人工岛上,构造位置为南堡油田1 号构造南堡1-5 区南堡105X5 北断块构造较高部位,目的是为了滚动开发南堡1-5 区南堡105X5 北断块NgⅣ、Ed1油藏。1.2 工程设计在充分的考虑了地质条件和目标点的要求、地层特性、井身结构、造斜率、防碰关系等因素后,确定了NP13-1346井的剖面设计,见表1。表1 NP13-1346井设计剖面2 施工难点分析(1)本井造斜点浅,

    西部探矿工程 2021年3期2021-02-27

  • 低渗高压区块大井眼定向钻井技术应用
    段施工的难点分析本井关键井段的施工在于145~925m的技套施工,施工难点有以下3点:(1)在311井眼造斜施工中,井眼轨迹的控制难度很大,一方面是井斜造斜率的问题,一般1.25°螺杆很难满足设计15°/100m的要求,而且会延长造斜井段,增加定向时间,影响钻井速度。所以本井直接采用1.5°197螺杆施工,单308螺扶。通过本井的造斜施工,1.5°螺杆完全满足设计15°/100m的要求,定向6m就能满足1.5°的要求,从而增加了造斜过程中的复合段,提高了机

    西部探矿工程 2021年2期2021-01-19

  • LW60-H31JH井轨迹控制技术
    钻井液; 测斜本井是该区块实施的一口侧钻水平井[1],于2020年1月搬家进行取套作业。首先采用MWD仪器于514 m处用Φ241.9 mm钻头进行开窗侧钻。钻至1 531 m起钻下入LWD。钻至A靶点1 665 m,井斜89.08°、方位274.41°、垂深1 521.96 m,钻至1 968 m处甲方决定完钻,完钻井深1 968 m、井斜90°、方位270.31°、垂深1 509.73 m。完井划眼采用Φ238 mm双向划眼工具进行扩划眼作业(1 4

    辽宁化工 2020年9期2020-09-30

  • 莫拉本井工矿长壁自动化工作面安全高效开采实践
    采高等。1 莫拉本井工矿介绍莫拉本井工矿位于澳大利亚新南威尔士马吉镇北部约40公里处。主采尤兰煤层的DTP和DWS两个分层,煤层及顶底板煤质参数见表1,设计采高3.2m。煤层埋深 50~160m,煤层倾角 1~20,属于近水平煤层。目前开采工作面位于1号井工矿,1号井工矿共布置5个工作面,工作面设计宽度300m,可采长度 2.7~4.6km。表1 长壁工作面开采煤层及顶底板煤质参数2 莫拉本井工矿长壁自动化工作面设备配备2.1 采煤机采用卡特彼勒EL300

    煤矿现代化 2020年4期2020-06-28

  • LM-Q4井钻井技术研究
    监测;测斜;随钻本井首先采用Φ660.4 mm钻头钻浅表层,下入Φ508 mm导管,下深49.5m。使用Φ346 mm钻头一开钻进,井深1 172 m,下入Φ273 mm表套。使用Φ241.3 mm钻头二开钻进,二开井深3 450 m,下入Φ177.8 mm技术套管。最后使用Φ152.4 mm钻头进行三开钻进, 井深4 410 m完钻,下入Φ127 mm油层套管。1 工程概述1.1 本井实施目的进一步扩大辽河油田中生界勘探成果,探索LH-YⅡ段和LH-YⅢ

    辽宁化工 2020年4期2020-06-08

  • 支撑剂指数设计方法在压裂充填施工中的应用研究
    正方形井网生产。本井裂缝渗透率为 70 000×10-3μm2。区块内A3井采取简易防砂完井方式投产,初期产量为65 m3/d。生产一年后,产量降低至停产,酸化后无效果。随后进行关井测试,试井解释表皮系数为2,污染半径为15 m。对本井进行大修作业,发现油层段筛管滤砂网表面均已被原油及泥砂堵塞,严重影响本井产能。故决定对本井进行压裂充填改造解除近井伤害,同时借助高导流压裂裂缝减缓地层微粒运移以达到增产稳产的目的。为达到最优的增产目的,采用支撑剂指数方法对本

    海洋石油 2020年1期2020-04-07

  • 东营凹陷王148井断块中生界层位卡取
    陷的王家岗断块,本井地质设计上的完钻层位为中生界,所以关于中生界层位的卡取是本井一项重点工作。而由于本地区新生界古近系孔店组底部岩性与中生界顶部白垩系王氏组均为双红砂泥岩,且邻井与本井之间均有断层,地层的可比性下降,因此本井中生界的深度卡取也是一项难点工作。本文将从岩性、邻井有效地层对比等方面下手,来系统论述本井实钻过程中卡取中生界的方法,为该区域中生界地层的深度卡取提供一些建议。关键词 王148井 中生界   地层对比 迟到时间 岩屑 砂泥岩中图分类号:

    科海故事博览·下旬刊 2020年2期2020-03-15

  • 七台河市某煤矿的开拓方式和回采工艺探讨
    下、68#煤层。本井与北兴农场、勃利县、七台河市均有公路相通,七宝省级高速公路由矿井南部通过。本区基本为丘陵地带,地势南高北低,地形标高188-210m,龙湖河位于本井东部,向北西流入倭肯河,属季节性河流。一、开采技术条件1.瓦斯、煤尘。本矿区瓦斯等级在各矿井内变化较大,根据精查报告矿区的瓦斯含量:0.01~0.02%;沼气含量:0~0.01%,属于低瓦斯矿井,其瓦斯危害性不会太大。七台河矿井生产方面,多采用湿式凿岩,掌子面湿度较大,煤尘含量不大,其危害性

    经济技术协作信息 2020年22期2020-02-28

  • KX1井区地层划分及油气层评价
    陶组含油气情况。本井区位于沾化凹陷东部,孤南断裂带西段,KX断层下降盘,是受古生界基底断裂控制形成其轴向近东西向北断南超的箕状洼陷。其北接渤南洼陷南斜坡,南邻陈家庄凸起东段北翼,东为孤南洼陷,具有优越的成藏条件。距离本井较近的K114井、K126-X1井、K691井、K65(侧)井、K68井在館下段下部均见到良好的油气显示,试油获得良好的工业产能。本井位于济阳坳陷沾化凹陷三合村洼陷KX1馆下段砂体构造高部位。该区主要勘探目的层馆下段为辫状河沉积,砂砾岩体发

    科学与财富 2019年10期2019-10-21

  • A气田深层气井产出剖面测井效果评价
    井深3826m。本井气测异常34层141m,气测峰值最高23.8438%,解释气层11层/62.4m,差气层18层/87m。邻井在营二段一、二、三单元分别进行试气获日产1.9×10m3—7.4×10m3高产气流。通过对该井的3746~3781m、3653~3690m、3202~3242m、3158~3187m层段进行压裂,压裂后测气求取压力产能和流体性质资料。为了进一步评价该井区产能状况并确定主力产气层,对该井进行产气剖面测试。测井仪器和施工工艺生产测井组

    石油研究 2019年8期2019-09-10

  • 孤北区块电测阻卡情况分析及技术对策
    电测阻卡情况介绍本井2019年1月20日11:30完钻,完钻井深3420米,长短起52柱,下钻到底后充分循环,用2吨油基润滑剂+0.5吨磺酸盐共聚物封井至直井段,起钻上电测。(1)第一次电测:2019年1月21日16:30,第一趟电测仪器下放至井底,下放顺利,无遇阻显示,但上测过程中多处遇卡,分别在3270、3093、2980、2971、2402米处,其中3270米和2402米处遇卡显示较严重,第一趟测完后决定换常规钻具通井。(2)第二次电测通井下钻过程中

    科学导报·学术 2019年51期2019-09-10

  • 高应力差裂缝储层缝网压裂技术可行性研究及应用
    段进行改造施工。本井采用大液量、高排量,多级脉冲暂堵压裂工艺进行提高缝内净压力施工,尽可能的开启天然裂缝。图4 狮41H3井压裂施工曲线图5 狮41H3井压降测试曲线G函数分析本井施工期间低砂比阶段液体为滑溜水,通过图4可以看出,本井在施工排量为6 m3/min时,施工压力约90 MPa平稳延伸。通过软件计算本井的闭合压力为107.2 MPa。由此可以计算出本井施工期间井底净压力约为9 MPa。本井平均应力差为13.6 MPa,借鉴图3可以初步判断本井施工

    钻采工艺 2019年4期2019-08-30

  • 沁水盆地煤层气水平井钻进技术应用总结
    4月03日完井。本井钻井周期13.73天,建井周期18.98天。2 钻进参数及钻具组合2.1 钻进参数根据本井地层岩性、地层压力及井温特点,合理选择了钻进,在较软岩石中采用低转速、中等泵量和适当的压力,在硬岩中应采用较高速、大泵量和适当的压力;在裂隙发育的破碎地层中钻进,采用小钻压、低转速和适当的泵量;遇地层倾角突然变化井段,适当降低了压和转速。具体参数见1。表1 钻井参数120 32 6.0-7.5 4 152.4 782.00 1580.00煤、碳质泥

    世界有色金属 2019年12期2019-08-14

  • 多工艺联合洗井和抽水试验在CGSD-01井中的应用
    图2所示[5],本井采用焦磷酸钠洗井、压缩空气洗井与酸化洗井相结合的工艺,以求尽量清除井壁泥皮,达到增大含水层孔隙率的目的[6]。图2 地热井一般洗井工艺流程Fig.2 Geothermal well purging process2.1 焦磷酸钠洗井钻井结束后首先进行焦磷酸钠(Na4P4O7)洗井作业。焦磷酸钠与粘土发生络合作用,形成不易沉淀的水溶性络离子,在压缩空气洗井过程中可排出孔外。同时磷酸根带有强负电荷,可吸附粘土晶体含Ca2+、Al3+、Mg2

    钻探工程 2019年6期2019-07-08

  • 盐层技术套管环空带压处置技术
    5 g/cm3。本井完成盐层Ø273.5 mm+Ø244.5 mm复合套管一级固井施工后,开井候凝期间发现缓冲罐线流,未及时关井,期间缓冲罐出口一直溢流,后关井套压达22 MPa。通过节流管汇卸套压降至0,坐Ø244.5 mm套管卡瓦后立即进行二级固井,关井憋压候凝完,事故解除。后发现B环空(Ø339.7 mm技术套管与Ø244.5 mm技术套管环空)压力上升至40 MPa,超过套管四通旁通阀额定工作压力(35 MPa),存在井口装置泄漏,人员伤亡的风险[

    钻采工艺 2019年2期2019-04-25

  • DG680井区地层划分及油气层评价
    围,兼探沙四段。本井区处于济阳坳陷车镇凹陷大王庄鼻状构造带。大王庄鼻状构造北部潜山东南部与大王庄油田相连,西北部倾没于大北洼陷,北部紧靠油源断层大1断层。且本井区内断层较发育,油气可沿储层或断层向高部位运移,本井区是油气运移的有利指向。本井区储层较为发育,本井钻遇油气显示较好的储集层主要是沙河街组的沙四段及上古生界的太原组、本溪组,其中包括储集空间以粒间孔、溶蚀孔及微裂缝为主的碎屑岩储集层和以晶间孔、粒间溶蚀孔为主的碳酸盐岩储集层。井区沙河街组及上古生界地

    科学与技术 2019年18期2019-04-17

  • 南堡12-165井定向段交碰原因分析及启示
    的具体原因,根据本井的处理措施得到了一些启示,希望能对同类型定向井的防碰工作有一定的借鉴意义。关键词:南堡12-165;井眼轨迹;交碰;原因分析;启示南堡油田主要利用陆岸终端和人工岛实施定向井实现海油陆采,提高地面利用效率,降低综合开发成本。由于人工岛地面空间较小,井口密集,定向井上部井段密度较大,使得井眼交碰风险大,既影响了钻井作业的安全、延长了钻井周期,也增加了钻探过程的成本。现有的防碰手段皆基于实测数据及防碰扫描算法,虽然由于实测数据误差的存在及防碰

    科学与技术 2019年2期2019-02-12

  • 坤宁煤矿瓦斯抽采井的测井解释应用
    从双井径曲线看,本井井眼较为规则,全井井径变化不大。全井段井径扩大率为6.20%,9#煤层段井径扩大率为15.1%,15#煤层段井径扩大率为28.8%。本井地温偏低,对煤矿生产不会造成影响。本井固井参数中水泥浆密度为1.81g/cm3,套管下深376.11m,阻流环深度366.66m,实测遇阻深度365.60m,钻井短套深度分别为212.55~214.45m及305.75~307.65m,而测井解释为213.00~214.90m及305.95~307.85

    山东煤炭科技 2018年6期2018-12-05

  • ADM9-4H井无固相聚合物钻井液技术
    1 地质工程概况本井四开主要在Mishrif地层钻进,所钻遇的岩性主要为浅棕色的生物碎屑灰岩。岩屑主要呈次棱角状,微硬,含细晶质,无明显虫洞,储层有效孔隙度较好,含油饱和度较高。本区块地层地温梯度和压力系数正常,地层倾角较小,除泥岩易水化缩径外,地层较稳定。本井四开水平段为小井眼,采用152.4mm钻头自3124m钻进至井深4224m完钻,采用裸眼完井方式完井。工程参数:四开钻压4~6t,转速40r/min+螺杆,排量14~16L/s,泵压13~19MPa

    西部探矿工程 2018年12期2018-11-21

  • 苏A1井卡钻事故处理实践与认识
    层位为铜钵庙组。本井为二开井,一开采用∅342mm钻头钻至104m,∅273mm表层套管下至103.74m;二开采用∅215.9mm钻头钻至2143m完钻。本井钻至1763m测井斜6.9°起钻下MWD仪器纠斜钻进至1825m,之后采用方接头类满眼钻具组合钻进至2143m完钻。完钻钻具组合:∅215.9mm钻头×0.46m+∅210mm方接头×1.00m+∅178mm钻铤×1.21m+∅210mm方接头×1.59m+∅178mm钻铤×9.64m+∅210mm

    西部探矿工程 2018年12期2018-02-16

  • 地质导向技术在煤层气水平井霍平1上的应用
    上倾L型水平井。本井的重点与难点有两个方面:一是卡取着陆点,二是6号煤层水平段中地质导向。1 卡取着陆点在卡取6号煤层着陆点上难度主要在于可供参考的只有霍试1井,其次1-5号煤层的厚度较厚,在录井中对6号煤层的影响,特别是5号煤层与6号煤层的垂深差较小,还有钻井速度较快,随钻的伽马曲线滞后13米。解决这一系列的问题,首先是深入研究资料,分析本井6号煤层顶部的预计位置,及时绘制剖面,时刻做好地层对比。在5号煤层出现后,我们预计6号煤层顶深应该在900米左右。

    化工管理 2017年34期2017-12-08

  • 超声波解堵在油田上的应用
    进行超声波解堵。本井采用5点法进行开采,主要开采层位为S2油层,油层物性好,连通性好,注釆完善,注入能力低,怀疑近井地带受到污染。2016年6月对本井采用多裂缝压裂工艺进行地层改造,通过对措施前后进行对比,压力下降2.88MPa,注入量上升15m3,视吸水指数上升了2.03m3∕d.MPa,但有效期较短仅有40天。压裂效果周期短的原因分析:首先是压裂方式的选择上没有进行方案的优化;其次在设计加砂量时没有个性化设计,每个小层的加砂量都是一致的;最后压裂后压裂

    化工管理 2017年17期2017-07-18

  • 王官屯油区失稳地层密闭取心技术
    层比较常见。由于本井地层较为复杂,给本井的密闭取心工作带来了极大的挑战。2 试验井连续密闭取心难点(1)本井设计取心为连续密闭取心,第二段取心井段连续取心长达60 m。保障连续取心的收获率和密闭率成为了本井施工的重点工作。(2)由于多年注水开发,地下注水网络十分复杂,取心过程中防止水侵对施工造成影响。取心井段为渗透性发育良好的灰色油浸砂岩为主,地层压力敏感性高,取心过程中易发生漏失现象。对取心作业过程中井下安全和连续施工提出了挑战。(3)本井取心井段分布薄

    辽宁化工 2017年9期2017-03-22

  • 济阳坳陷沾化凹陷长堤潜山披覆构造带桩古60井油藏评价
    测井、测试方面对本井勘探目的层下古生界和太古界储层进行了分析,提出下古生界和太古界裂缝储层比较发育,一类、二类储层较少,三类储层较多的认识。从油源、储层、通道、圈闭方面对本区油气成藏控制因素进行了分析,指出本井目的层下古生界和太古界未成藏的主要原因是油气运移通道位置偏高,导致油气无法进入圈闭。沾化凹陷;构造特征;储层评价;油气评价桩古60井位于济阳坳陷沾化凹陷长堤潜山构造带潜山构造高部位(图1和图2)。长堤潜山济阳坳陷沾化凹陷东北部边界的次级构造单元,其东

    辽宁化工 2017年3期2017-03-21

  • 沈630-H1321井安全快速钻井技术
    全快速优质的完成本井施工。井漏;井塌;事故预防;新技术;井控沈采潜山油气藏是公司油气上产的重点区块之一,也是近几年来油气勘探开发的重点,为进一步开发动用沈630井区太古界储层,提高储量动用程度,在沈630井区部署了沈630-H1321井,该井设计井深达4496.39米。在施工中,我们根据本区块特点,做好事故与复杂情况的预防工作,并依靠快速钻井技术,安全快速优质的完成本井施工。1 该井施工难点(1)二开井段易发生井漏,邻井施工曾发生过井漏。(2)本井为分支水

    化工管理 2017年1期2017-03-05

  • 井壁失稳机理分析及技术对策
    (2)原因分析①本井三开裸眼井段较长,加之多次出现设备故障,增加了钻井液对井壁的浸泡时间。原井眼在3280米反复划眼,表明东二段井眼已经发生井壁失稳。②泥浆密度不能平衡地层坍塌压力,原井眼使用的泥浆密度为1.33g/cm³,与后期新眼施工对比密度较低。③钻井液性能。含盐量:本井检测含盐量3.33%,根据研究及经验分析,钻井液中保持8%以上KCL能够有效的保证井壁稳定,所以本井抑制性相对较差。失水:本井高温高压失水15/120℃,超出设计范围。较大的失水使滤

    化工管理 2017年4期2017-03-03

  • 楼1325侧1井固井技术
    居中,顶替效率低本井定向井段最大井斜为37°,套管居中度难以得到保证。套管容易偏心甚至贴边,使得套管周围间隙不相等,各间隙的流动阻力不一样,导致流速分布不均匀,宽间隙处流速高,窄间隙处流速低。套管偏心越严重,这种流速分布不均的程度越大,套管与井壁窄边的钻井液驱替困难,甚至出现井壁窄边的钻井液根本不能被驱替而滞留在原处的窜槽现象,这些都会影响固井质量。(3)水泥量难以确定,固井施工易漏失、诱喷、低返该井由于井下复杂,未进行完井电测,没有提供井径数据,水泥量难

    化工管理 2017年8期2017-03-03

  • 王4斜-1 0-9井钻井施工技术
    ;井漏;复杂预控本井完钻井深1 955m,完钻层位潜42,最大井斜82.9°,钻井周期32d6.5h,建井周期43d3h,平均机械钻速11.54m/h。1 工程技术难点1)邻井在潜一段发生恶性井漏,可能钻遇与王云斜17井(1 006m)、王4斜-14-9井(1 010m)以及王4-14-7井(1 119m)同层段的漏失层;钻至车挡断层(垂深约1 365m)时,可能发生井漏,注意防漏。2)王4斜-14-9井二开钻进至井深838m出现沥青,钻进至井深902m划

    化工设计通讯 2017年10期2017-03-02

  • 浅谈空气钻井技术在元坝27-2井的应用
    措施,并提出了在本井一开和二开使用空气钻井技术进行钻进。元坝;空气钻井;钻具组合;钻头元坝27-2井所处的地形结构复杂,表层即为白垩系地层含有浅层气,同时裂缝发育,中部为侏罗系地层,有着地层压力高、可钻性差的特点,,陆相构造地层使用常规钻井方法钻速不到2.0m/h,因此,本井的一开和二开采用空气钻井技术。1 一开井段本井3月27日12:00开始泡沫扫塞,18:00扫塞结束井深26m开始泡沫钻进,4月4日19:30钻进至井深506米,一开空气泡沫钻进结束。一

    山东工业技术 2016年21期2016-12-06

  • 精细控压钻井技术在高石001-X4井的实践与认识*
    钻井作业。(3)本井以气显示为主,喷漏同存,井控风险较大。(4)高石梯灯影组气藏H2S含量高。邻井高石2井天然气中H2S含量为16.43 g/m3,高石3井天然气中H2S含量为22.73 g/m3,高石12井天然气中H2S含量为15.71g/m3。H2S的监测与防护是本井作业的一大难点。2 钻井实施方案2.1钻井方式采用精细控压钻井技术,根据地层实测孔隙压力与漏失压力,实时调整井底压力。在钻进、接单根等过程合理控制井底压力,减小不同工况转换过程井底压力波动

    天然气勘探与开发 2016年3期2016-11-16

  • 内蒙古阿拉善左旗MS5.8震源区及周边重力布格异常的计算与分析
    基本分布在磴口-本井断裂两侧,其中主震所在的磴口-本井断裂西侧分布最多、最集中。矩张量反演结果显示,此次地震为略带逆冲分量的走滑型地震,地震的矩心深度约为19 km,其机制类型与周边的构造体系相吻合(http://www.cea-igp.ac.cn/cxdt/272066.shtml)。Fernandez等[1]在2008年利用FA2Boug模型计算亚特兰大-地中海过渡带的重力布格变化异常情况,付广裕等[2]利用该方法对2015年尼泊尔地震开展相关的研究分

    大地测量与地球动力学 2016年10期2016-10-27

  • 元坝陆相分段超高压完井工艺技术及效果
    高。通过计算得出本井储层改造段的静态杨氏模量介于18~32GPa,泊松比介于0.218~0.35,最大水平主应力方向为97.5°,最小主地应力多数为65.5MPa,最大主地应力118-112MPa,井底闭合压力应为100~110MPa,应用软件对本井须二段进行地应力计算。从结果分析,目的层与上、下隔层岩性区别较大,地应力差异明显,在压裂改造期间有利于缝高的控制。(2)井身结构 根据先期部署的探井及试采井产能不理想的情况,为提高单井产能,优选采用了水平井,油

    化工管理 2016年25期2016-03-14

  • 金溪2井优快钻井技术
    轮钻具施工井段。本井涡轮钻进机械钻速按地层对比:珍珠冲段机械钻速为1.37m/h,为本井相同井段牙轮钻头2倍。须四段机械钻速为2.52m/h,为本井相同井段牙轮钻头的5.29倍。雷口坡组平均机械钻速达到2.88m/h。大大地提高了钻井速度,节约了钻井成本。珍珠冲段机械钻速为本井相同井段牙轮钻头2倍,须四段机械钻速为本井相同井段牙轮钻头的5.29倍。成功实现了自流井组珍珠冲段-雷口坡组12-1/4”井眼优质高效钻井,并成功实现了对该井段的井斜控制。全部涡轮施

    化工管理 2016年36期2016-02-13

  • 微膨胀防窜型水泥浆体系在岐122-11 井中的应用
    足甲方开采需要,本井使用三凝水泥浆体系;(2)本井井底温度较高,为了防止施工过程及候凝期间浮箍失效问题,本井使用双浮箍;(3)为更好压稳油气层及冲洗井壁,本井使用密度为1.85 g/cm3加重隔离液37.50 m3,并水泥浆、泥浆污染实验;(4)套管到底后,先用小排量顶通后,再用大排量(2.1 m3/min~2.2 m3/min)循环洗井,调整泥浆性能,并保证进出口密度一致;(5)采用三凝水泥浆体系,控制水泥浆稠化时间,拉开缓速凝浆稠化时间,有效压稳油气层

    石油化工应用 2015年10期2015-12-24

  • 塔里木盆地奥陶系风化壳卡取实例分析
    岩屑形态识别地层本井良里塔格组发育棕红色泥质灰岩,岩屑形态具PDC削切特征多层状,以灰岩为主,而一间房组上覆地层恰尔巴克组的棕红色灰质泥岩,以泥岩为主,呈现相对高伽马、低电阻,岩屑形态呈团块状,判断实钻并未钻穿恰尔巴克组,目前并没有进入目的层一间房组。(2)根据地震图进行对比根据该井过井地震时间偏移剖面图分析,奥陶系上统T70-T74界面之间的厚度,本井奥陶系上统厚度明显大于邻井2,邻井2厚度为400.00m,本井目前揭开奥陶系厚度为382.00m,明显厚

    中国新技术新产品 2015年22期2015-12-21

  • 岑页1井试气影响因素探讨
    分析实验数据由于本井采用十分简易的完井方式,φ244.5套管头与φ139.7套管头之间的环形空间用铁板焊接密封,井口结构及承压都不具备大型压裂条件。经过整改,表套和技术套管都安装了法兰和泄压阀门,安装压力表,观察压裂过程中技术套管内和环形空间的压裂变化情况,经过试压,具备了大型压裂的井口条件。3 压裂施工及效果3.1 射孔方案本井牛蹄塘组页岩厚度大(53.1 m),为黑色炭质页岩,确定为本次压裂试气的唯一目的层。根据气测数据、电测曲线和重新解释结果判断,决

    石油地质与工程 2015年3期2015-07-02

  • 隆盛1井钻井设计与施工
    口重点区域探井。本井设计井深4915m,主探志留系、茅口组、嘉陵江组,兼探飞仙关组,长兴组。评价各层系含油气性与资源规模;取得系统全面的地质、地球物理、钻井、测井、测试以及分析化验等各项资料参数、数据,为综合评价研究提供依据。2010年10月30日,对隆盛1井进行完井酸压测试,在海相地层茅口组喜获日产天然气20.6万m3,微含硫化氢。隆盛1井是继涪陵区块上的兴隆1井在礁滩储层取得天然气勘探突破后,在綦江区块取得的不整合面岩溶储层天然气勘探新突破。一、地质情

    化工管理 2014年36期2014-08-15

  • 西山煤层气钻井技术
    上石盒子组地层。本井揭露的地层,依次为第四系、二叠系上统上石盒子组;二叠系下统下石盒子组、山西组;石炭系上统太原组。(2)构造。太原古交煤层气地面抽采区块区域构造位于太原西山向斜。太原西山向斜为一轴向近于南北、两翼不对称(西翼陡、东翼缓),轴部偏西、向南倾覆的梨形向斜。太原西山向斜内发育有次一级褶皱。主要有狮子河——马兰向斜、陈台——水峪贯向斜、东北向斜和石千峰向斜。(3)简易水文地质情况。本井在钻进过程中,严格按照《钻井作业规程》及有关要求进行施工。全井

    现代商贸工业 2014年8期2014-06-19

  • 辛53-斜33井施工难题分析与技术对策探讨
    A B C一、本井设计概述辛53-斜33井是一口老区生产井,位于东辛油田辛24-斜25井井口方位 164°,距离10m;其构造为济阳坳陷东营凹陷中央断裂背斜构造带辛23断块,地层倾角10-20°,油藏埋深1800-2520m。目的层油层中部深度2430m。井身剖面设计数据见右表。二、施工难度分析:辛53-斜33井是一口高难度定向井,其难度涵盖了大多数普通定向井所具备的难度,主要有以下几点:1.大井眼定向,水平位移大。该井在Φ311.20mm大井眼定向,水

    化工管理 2014年8期2014-02-02

  • 单2-支平2井钻井技术
    顺利施工的条件。本井造斜点浅,据邻井资料显示,此区块800米带动力遇阻,处理措施不当极易划出新井眼。3.防粘卡本井水平段施工过程中,带地质导向工具,井下仪器价格昂贵,为了保证井下仪器及井眼安全,更应做好防粘卡工作。4.完井工艺复杂本井分支1和分支2采用裸眼完井,主井眼下入免钻塞,采用精密滤砂筛管顶部注水泥技术完井。三、现场工艺措施1.轨迹控制技术本井一个主井眼、两个分支井眼,需要与邻近31口井防碰,水平段较长,施工难度大。为了实现对井身轨迹的控制,保证井身

    化工管理 2013年24期2013-08-15