新疆坎儿井隧洞破坏机理分析

2010-08-08 07:19王俊臣白生强
东北水利水电 2010年9期
关键词:坎儿井暗渠侧墙

杨 玲,王俊臣,白生强

(1.新疆水利水电科学研究院,新疆乌鲁木齐830049;2.吉林省水利水电勘测设计研究院,吉林长春130021)

1 新疆坎儿井概况

1.1 坎儿井状况

新疆坎儿井由竖井、暗渠、明渠、涝坝4个部分组成。暗渠又分为集水段(俗称水活)和输水段(俗称旱活)。坎儿井的长度一般3~5 km,最长的达10 km以上。坎儿井按其成井的水文地质条件来划分,可以分成3种类型:一种是山前潜水补给型,这类坎儿井直接截取山前侧渗的地下水,集水段较短;第二种是山溪河流河谷潜水补给型,这类坎儿井集水段较长,出水量较大,吐鲁番地区分布较广;第三种是平原潜水补给型,这类坎儿井分布在灌区内,地层多为土质,水文地质条件差,出水量较小(俗称土坎)。

20世纪50年代以前,吐鲁番地区的工农业生产用水及人畜饮水,主要靠坎儿井水和泉水,1949年底,全地区有水坎儿井1 084条,年径流量4.871亿m3。至1957年,坎儿井数量达到最高峰为1 237条,径流量达5.626亿m3。之后有水坎儿井数量逐年减少,至1966年有水坎儿井1 161条,年径流量达到最大6.599×108m3,随后年径流量也逐年降低,据2003年最新统计,吐鲁番地区共有坎儿井1 091条,有水坎儿井404条,总长度为3 488.5 km(暗渠和明渠),总出水量约7.353 m3/s,年径流量2.32×108m3,坎儿井最大出水量为 244.8 L/s;干涸坎儿井687条,其中可望恢复的干涸坎儿井185条,不可恢复的干涸坎儿井502条。

1.2 坎儿井衰减原因

根据野外调查及坎儿井现状,吐鲁番地区坎儿井衰减原因主要有:

1)暗渠段洞顶土层严重脱落或由于地质构造原因(流砂带)而大面积集中坍塌、於积严重。

2)竖井口没有封堵严密,寒流进入,冻融使得暗渠出口段和竖井口集中坍塌破损严重。

3)大河水的开发利用,减少了地下水的补给量。

4)机电井的迅速发展造成地下水位的下降。

5)坎儿井管理不到位。

2 坎儿井隧洞破坏分析变形计算参数的选择

2.1 坎儿井隧洞地层湿度参数的选择

根据不同季节测定的地下水位以上不同距离含水率,经统计分析地层含水率(饱和度)分布规律如下:

冬季坎儿井进口段洞壁含水率(饱和度):

夏季坎儿井进口段洞壁含水率(饱和度):

冬季坎儿井地层含水率(饱和度):

夏季坎儿井地层含水率(饱和度):

式中:h——土层距地下水位以上距离,m;ω——含水率,%;Sr——饱和度,%。

2.2 坎儿井隧洞地层变形参数的选择

利用FB-1型非饱和土应力应变式控制三轴仪对土样进行饱和度(Sr)33.07%,43.57%,52.91%,72.76%和100%的三轴剪切试验。经统计分析,变形参数与含水率有如下关系:

pf~qf直线斜率M与含水率ω关系:

式中:M——pf~qf直线斜率;ω——含水率,%。

k与含水率关系:

式中:k——对数弹性体积模量;ω——含水率,%。

λ与含水率ω关系:

式中:λ——对数塑性体积模量;ω——含水率,%。

e1与含水率ω关系:

式中:e1——以孔隙比e为纵轴,对数有效压应力lnp为横轴的图上,lnp=0时的截距;ω——含水率,%。

e0与含水率ω关系:

式中:e0——初始孔隙比;ω——含水率,%。

E与含水率ω关系:

式中:E——弹性模量;ω——含水率,%。

3 坎儿井修正剑桥模型计算成果

3.1 修正剑桥模型计算选择标准

采用的宽0.7 m,高1.0 m城门洞型坎儿井的标准断面计算分析坎儿井的破坏机理。利用修正剑桥模型分别计算了夏季和冬季洞顶上覆土层厚度2.65,3.65,4.65,5.65 m的坎儿井变形情况。

3.2 坎儿井黄土隧洞变形计算成果

坎儿井变形计算成果见表1。从表中可以看出:

1)夏季土层随着洞顶上覆土层厚度的增大,侧墙最大水平位移在1.14~1.58 cm之间,最大水平位移发生在侧墙中部;拱顶最大垂直位移在1.60~2.1 cm之间;最大等效塑性应变在5.02~6.55 cm之间,塑性区从拱脚和拱肩部位沿着与水平成45°的方向,向围岩内部延伸。

2)冬季土层随着洞顶上覆土层厚度的增大,侧墙最大水平位移在1.61~1.72 cm之间,最大水平位移发生在侧墙中部;拱顶最大垂直位移在2.09~2.31 cm之间;最大等效塑性应变在8.39~8.51 cm之间,塑性区从拱脚和拱肩部位沿着与水平向成45°的方向,向围岩内部延伸。

3)同一洞顶上覆土层厚度,冬季侧墙最大水平位移、最大顶拱垂直位移和最大等效塑性应变比夏季大。随着洞顶上覆土层厚度的增大,冬季与夏季侧墙最大水平位移、最大顶拱垂直位移和最大等效塑性应变呈增大趋势,但增大幅度较小。

坎儿井变形计算成果见表1。

3.3 坎儿井破坏机理

由现场广泛考察、土工试验和数值分析可得出坎儿井破坏机理为:坎儿井竖井、暗渠出口段与水相接,与大气相通,地层的不同高度受地下水毛

表1 隧洞修正剑桥模型计算成果

4 结语

1)随着洞顶上覆土层厚度的增大,侧墙最大水平位移、最大顶拱垂直位移和最大等效塑性应变增大,但增大幅度较小。从工程实际情况看,侧墙最大水平位移、最大顶拱垂直位移和最大等效塑性应变增大,且增大幅度较小,计算结果与工程实际相符。

2)侧墙最大水平位移发生在侧墙中部,塑性区从拱脚和拱肩部位沿着与水平成45°的方向,向围岩内部延伸。从工程实际情况看,坎儿井破坏从拱脚和拱肩部位沿着与水平成45°的方向,向围岩内部延伸破坏,计算结果符合工程实际。

3)由于受季节影响,坎儿井地层含水率的变化,导致隧洞洞壁呈现类似于“热胀冷缩”式的变化。冬季土层在融化时,由于含水量较夏季增大,使土层侧墙水平变形、等效塑性应变增大;另外,再加上冬季冻胀破坏土体结构因素的影响,随着季节周而复始的变化,造成洞壁土体从底脚开始剥落破坏,这和实际工程破坏现状一致。

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