聚合物黏弹性提高驱油效率研究

2011-01-03 06:19吴文祥王德民
关键词:法向应力驱油高浓度

吴文祥,王德民

(东北石油大学石油工程学院,黑龙江大庆 163318)

聚合物黏弹性提高驱油效率研究

吴文祥,王德民

(东北石油大学石油工程学院,黑龙江大庆 163318)

通过室内物理模拟实验,在弱亲油人造物理模型上研究第一法向应力差N1(弹性)、第一法向应力差斜率SN1(弹性)和威森博格数We(弹性)对驱油效率和残余油饱和度的影响。在弱亲油的人造物理模型上研究相同黏度条件下甘油与聚丙烯酰胺(HPAM)的驱油效率,在此基础上,在大庆油田开展两个高浓度聚合物矿场试验。结果表明:随着第一法向应力差、第一法向应力差斜率和威森博格数的增加,驱油效率增加,残余油饱和度降低;具有弹性的聚合物溶液,驱油效率明显高于相同黏度下的甘油;高浓度聚合物所具有的高黏弹性使采收率有较大幅度提高。

黏弹性;第一法向应力差;第一法向应力差斜率;威森伯格数;驱油效率;残余油饱和度;矿场试验

大庆油田自1996年实施聚合物驱工业化推广应用以来,规模不断扩大。常规聚合物驱使大庆油田石油采收率提高了约10%[1]。然而,目前大庆油田一类油层常规聚合物驱已经接近尾声[2-3]。有学者认为常规聚合物驱所采用的聚合物溶液及注入条件下,聚丙烯酰胺(HPAM)溶液黏弹效应可以忽略[4],但王德民等[3]根据岩心实验结果,认为具有黏弹性的聚合物溶液可以通过黏弹性流体的“拉、拽”作用提高驱油效率,降低残余油饱和度。联邦德国Push教授发现HPAM的驱油效率高是其具有黏弹性的缘故。有研究指出聚驱提高驱油效率是毛管数提高之故[5]。笔者从聚合物溶液的弹性出发,通过对聚合物弹性及其驱油效率的研究,进一步考察聚合物弹性对驱油效率的影响,再通过矿场试验来验证弹性对高浓度聚合物提高驱油效率的作用。

1 弹性对驱油效率和残余油饱和度的影响实验

1.1 实验材料

聚合物:部分水解聚丙烯酰胺,相对分子质量分别为1.3×107、1.9×107、2.3×107;水:人工合成盐水,饱和模型用水矿化度为6.778 g/L,配制聚合物用水矿化度为0.508 g/L;油:大庆油田采油一厂原油与煤油配制的模拟油,其黏度在45℃条件下为9.5 mPa·s;岩心:石英砂环氧胶结的人造均质岩心(Φ2.5 cm×10 cm 和4.5 cm×4.5 cm×30 cm),岩心呈弱亲油性,油润湿指数为0.64,水润湿指数为0.4。

1.2 实验设备

流变仪:德国HAKKE公司制造的RS-150流变仪;驱油设备:恒温箱,岩心夹持器,电动高压计量泵,手动高压计量泵,真空泵,压力传感器等。

1.3 驱油实验步骤

(1)将模型装在岩心夹持器中,抽空3 h后饱和人工合成盐水(6.778 g/L),测量孔隙度;

(2)将饱和好人工合成盐水的模型放置在恒温箱内恒温12 h以上(45℃),水测渗透率;

(3)油驱水至模型出口不出水为止,确定原始含油饱和度;

(4)使用不同黏弹性溶液,一般情况下按照1 m/d的驱替速度连续驱替30 Vp(Vp为孔隙体积);

(5)确定最终驱油效率及残余油饱和度。

1.4 实验结果分析

根据毛管数的定义:Nc=。其中,u为驱替速度,m/s;μ为驱油体系黏度,mPa·s;σ为界面张力,mN/m。

当以固定速度u进行驱替时,通过调整体系界面张力[7],使 μ/σ 比值保持不变,可使毛管数保持不变。当毛管数一定时,黏度对体系驱油效率和残余油饱和度的影响已经考虑进去,即认为弹性成为体系驱油效率和残余油饱和度的主要影响因素,在这种条件下,来研究弹性对驱油效率和残余油饱和度的影响规律。

实验以第一法向应力差N1(它表示主应力与其垂直方向上应力的差值)表示不同质量浓度溶液的弹性。从图1中可以看出,在毛管数一定的条件下,随着第一法向应力差的增加,驱油效率增加、残余油饱和度降低。

图1 HPAM黏弹性及毛管数对驱油效率De及残余油饱和度Sor的影响Fig.1 Influence of viscoelasticity and capillary number of HPAM solutions on De,Sor

第一法相应力差越大,弹性越高,在高弹性条件下,由于溶液产生的微观力增加(即“可变直径活塞”作用更强),剩余油可以在比较低的毛管数(也就是比较低的驱动力与滞留力之比)条件下移动和富集。因此,聚合物溶液的弹性是影响其提高驱油效率、降低残余油饱和度的重要因素。

(2)第一法向应力差斜SN1。利用RS-150流变仪测定的多种聚合物溶液N1随剪切速率˙γ的变化规律显示,在一定的剪切速率范围内(0~1 500 s-1),随着剪切速率的增加,第一法向应力差增加,其增加的规律呈线性关系[8],因此还可以用第一法向应力差随剪切速率变化趋势的斜率SN1表示弹性。SN1可以反映驱替液的弹性,且斜率本身为无量纲数,便于不同聚合物溶液的对比。利用该斜率表征驱替液的弹性不会给聚合物驱提高驱油效率机制的理解带来歧义。

不同的SN1代表不同聚合物的弹性。下面使用相对分子质量为2.3×107聚丙烯酰胺,在不同质量浓度时做驱油实验。聚丙烯酰胺质量浓度分别为0.50、1.50、2.50 g/L 时,SN1分别为 0.84、2.24、3.21。可以看出,聚合物溶液质量浓度越高,SN1值越大,而聚合物质量浓度越高,也表明聚合物溶液具有的弹性越大,因此SN1值越大,弹性越大。

图2中给出的是不同SN1值下,HPAM弹性及毛管数对驱油效率和残余油饱和度的影响。从图中可以看出,在毛管数一定的情况下,随着SN1值(弹性)的增加,驱油效率逐渐增加,残余油饱和度逐渐降低。由此可知,弹性的增加能提高驱油效率、降低残余油饱和度。

图2 HPAM黏弹性及毛管数对驱油效率及残余油饱和度的影响Fig.2 Influence of viscoelasticity and capillary number on displacement efficiency and residual oil saturation

(3)威森伯格数We。威森伯格(Weissenberg)数定义为第一法向应力差与切应力的比值[9]:We=N1/(2τ)。式中法向应力差N1为弹性量,切应力τ为黏性量,因此威森伯格数We反映了溶液弹性的相对值[10-13]。实验结果(剪切速率为 8.115 s-1)[11]表明,当聚合物质量浓度分别为0.50、1.00、1.50、2.00、2.50 g/L 时,其黏度分别为 12.5、41.5、65.3、126.9、191.9 mPa·s,对应的威森伯格数分别为0.88、1.10、1.87、2.20、2.64。

可以看出聚合物质量浓度对威森伯格数的影响规律:在相同的剪切速率下,聚合物溶液质量浓度越高,威森伯格数越大,聚合物的弹性越大。由此可知,聚合物的弹性随着聚合物浓度的增加而增加。

在毛管数为0.1的条件下,进行了不同质量浓度聚合物体系驱油效率实验,结果见图3。

图3 驱油体系威森伯格数与驱油效率,残余油饱和度关系曲线Fig.3 Relation curves between We and De,Sor

从图3中可以看出,随着威森伯格数(弹性)的增加,聚合物体系的驱油效率增加,残余油饱和度降低。

聚合物溶液质量浓度越高,体系的黏弹性越大,同时,威森伯格数也越高。当驱替液威森伯格数由0增加到2.64时,即相当于聚合物质量浓度从0增加到 2.50 g/L,其驱油效率由 63.0%增加到82.6%,残余油饱和度由24.7%下降到9.9%。由此可以看出,黏弹性越高,驱油效率越高,残余油饱和度越低。这也充分说明了聚合物体系的弹性在提高驱油效率、降低残余油饱和度中的重要作用。

从实验结果中可以看出,无论以第一法向应力差、第一法相应力差斜率,还是以威森伯格数来表征弹性,都表明聚合物溶液弹性能够提高驱油效率,降低残余油饱和度。

2 HPAM和甘油对比实验

为进一步验证具有黏弹性的聚合物溶液和无弹性的甘油溶液对驱油效率的影响,进行驱油物理模拟实验。

实验选用4.5 cm×4.5 cm×30 cm人造均质岩心,在岩心水驱出口端含水率98%后,注入0.57 Vp的甘油或HPAM溶液(黏度相同,相对分子质量为1.3×107),后续水驱到岩心出口端含水率98%为止,计算出水驱采收率、最终采收率及采收率提高值,结果见表1。

表1 HPAM与甘油驱油效果对比结果Table 1 Comparison of flooding effect between HPAM and glycerin

通过甘油与HPAM驱油效率对比可以看出,在黏度相同的条件下,HPAM的采收率提高值为10.5%,而甘油的采收率提高值仅为6.15%,聚合物溶液的驱油效率的绝对值比甘油高出4.35%,相对值提高了70.7%。很显然这是由于聚合物溶液具有高弹性引起的,由此可以看出,弹性能够提高驱油效率。

3 矿场试验

(1)大庆采油六厂。大庆采油六厂试验区含油面积为1.67 km2,地质储量355×104t,生产井数35口,投注井数20口。图4中给出的是截至2010年6月,大庆采油六厂高浓度聚合物矿场试验中含水率、采收率、采出程度等与注入孔隙体积倍数的关系。

由图4可知,与水驱相比,高浓度聚合物采出程度达到了26.01%,采收率达到了21.12%,而含水率为96.3%,随着含水率上升,采收率和采出程度还会进一步的增加。大庆从1996年开始工业性的注入普通聚合物溶液,平均提高采收率为原始石油地质储量的13%,由此可以看出,高浓度聚合物与普通聚合物相比,采收率有很大幅度提高。这一结果说明了试验区所用高浓度聚合物所具有的高黏弹性对驱油效率具有重要作用。

图4 采油六厂含水率、采收率与注入Vp关系曲线Fig.4 Relation curves of water content Recovery ratio and Vpin No.6 oil factory

从图中还可以看出,在整个聚合物驱过程中试验中心井含水率大部分都低于数模含水率,在整个聚合物驱过程中中心区采收率均高于数模采收率。

(2)大庆采油一厂。大庆采油一厂试验区含油面积为1.87 km2,地质储量473×104t,生产井数16口,投注井数9口。图5给出的是截至2010年6月,大庆采油一厂高浓度聚合物矿场试验中含水率、采收率等与注入孔隙体积倍数的关系。

图5 采油一厂含水率、采收率与注入Vp关系曲线Fig.5 Relation curves of Fw、R and Vpin No.1 oil factory

由图5可知,截至2010年6月,中心井含水率为94.6%,高浓度聚合物驱采收率达到了21.69%。这主要是由于试验区所用高浓度聚合物比普通聚合物驱有更高的黏弹性,更有利于扩大波及体积和提高驱油效率,从而使采收率有较大提高。这也充分说明了黏弹性对驱油效率的重要作用。

从图中还可以看出,在高浓度聚合物驱替过程中,中心井含水率均低于数模含水率,在整个聚合物驱过程中中心井采收率均高于数模采收率。

以上两个高浓度聚合物试验区仍然在进行后续水驱,采收率仍然在增加,高浓度聚合物驱在现场试验将会取得很好的驱油效果。

图6是两个高浓度聚合物驱与常规聚合物驱现场驱油效果对比。从图中可以看出,高浓度聚合物驱驱油效果均好于常规聚合物驱,两个高浓度聚合物驱采收率目前均已超过21%,而常规聚合物驱采收率约为12%。由此看出,高浓度聚合物所具有的高黏弹性对驱油效果有很大的贡献。

图6 常规聚合物驱与高浓度聚合物驱驱油效果对比曲线Fig.6 Contrast curve of conventional polymer and high concentration polymer oil displacement effect

4 结论

(1)随着第一方向应力差、第一方向应力差斜率和威森伯格数的增加,即随着弹性的增加,驱油效率增加,残油油饱和度降低。

(2)HPAM是具有黏度和弹性的高分子物质,HPAM具有的弹性能够提高驱油效率。

(3)随着高浓度聚合物的注入,综合含水率下降,总采收率有较大幅度上升,现场试验充分验证了高黏弹性对驱油效率的重要作用。

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Research on improving oil displacement efficiency using viscoelastic behavior of polymer

WU Wen-xiang,WANG De-min
(College of Petroleum Engineering in Northeast Petroleum University,Daqing 163318,China)

Some physical simulation experiments were conducted.The effects of the first normal stress difference N1,the slope of the first normal stress difference SN1and Wesson Borg number on oil displacement efficiency and residual oil saturation based on slightly oleophilic artificial physical model were studied.Under the same viscosity conditions,the oil displacement efficiency was investigated.Two high-concentration polymer flooding field tests were carried out in Daqing Oilfield.The results demonstrate that with the increase of the first normal stress difference,the slope of the first normal stress difference and Wesson Borg number,the oil displacement efficiency increases and residual oil saturation decreases.Under the same viscosity conditions,the oil displacement efficiency of polymer flooding was higher than that of the glycerol flooding significantly because of the elasticity of polymer.The oil recovery efficiency is greatly improved because of high viscoelastic behavior of high concentration polymer.

viscoelasticity;the first normal stress difference;slope of the first normal stress difference;Wesson Borg number;oil displacement efficiency;residual oil saturation;field test

TE 357.46

A >

10.3969/j.issn.1673-5005.2011.05.025

1673-5005(2011)05-0134-05

2011-05-09

“973”国家重点基础研究发展计划项目(2005CB221300)

吴文祥(1961-),男(汉族),吉林扶余人,教授,博士生导师,研究方向为化学法提高采收率。

(编辑 刘为清)

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