预分解窑采用钢渣配料的体会

2011-01-05 08:15邹立龚明华张维张兴江
水泥技术 2011年4期
关键词:窑内结球生料

邹立,龚明华,张维,张兴江

预分解窑采用钢渣配料的体会

Experiences of Utilizing Steel Slag as One of Raw Materials in Precalciner Kilns

邹立,龚明华,张维,张兴江

1 前言

利用铁矿石、硫酸渣等作为铁质校正原料进行配料,是水泥生产传统的配料方法,但铁矿石价格较贵,而硫酸渣水分较高,在工业生产过程中易造成粘结和堵塞。为综合利用工业废渣和降低生产成本,我公司(ϕ 3.3m×50m CDC分解炉、五级预热器窑)于2008年2月下旬开始用附近钢铁厂排放的钢渣代替铁矿石配料进行试烧。由于最初对钢渣的特性了解不够,在试生产期间出现了预热器C4和C5锥体及下料管经常堵料,窑内结圈、结球频繁,篦冷机内板结成块等问题。经过认真研究、分析产生问题的原因,于同年6月重新试烧钢渣配料,取得了成功。

2 采用钢渣配料出现问题的初步分析

钢渣中 CaO、SiO2、CaF2含量较高,其主要矿物成分为C2S,同时含有适量的氟铝酸钙。钢渣既是一种“矿化剂”,又是一种非熟料“晶种”,引入生料后,在熟料煅烧中起到“诱导结晶”和“矿化剂”的作用,可以显著改善生料的易烧性,降低液相生成温度及液相粘度,加速硅酸盐熟料矿物的形成,促进C2S对fCaO的吸收。钢渣中含有较多的MgO,在12.0%左右,同时灰石中MgO含量为2%左右,因此造成熟料中MgO含量较高,在3.5%左右。由于钢渣的“矿化剂”和“晶种”作用,加上熟料中MgO含量很高,使得液相出现的温度大大降低,液相量显著增加,同时配料方案和操作参数未作相应调整,反映在煅烧方面料子易烧性极好,但烧结范围变窄,操作不当很容易导致预热器堵塞和窑内结圈、结球。

3 采取的措施

3.1 改变原料配料方案以适应钢渣配料的热工特性

利用钢渣代替铁矿石配料,由于砂岩中Al2O3含量偏高(11%左右),故未用页岩而采用石灰石、砂岩、钢渣三组分配料,其原材料成分及配比见表1。

钢渣除含有Fe2O3以外,还含有与熟料成分相近的矿物,已进行了固相反应,同时含有较高的MgO,致使最低共熔点降低(1200~1250℃左右),熟料出现液相的温度过低,液相量过大,使得窑内结圈、结球的几率增大,所以熟料的配料方案必须进行调整,要适当提高熟料的饱和比和硅酸率,降低Fe2O3含量,从而降低液相量,稳定窑的热工制度。熟料配料方案调整前后的化学成分及率值见表2。

3.2 确定合理的工艺操作参数

表1 原材料成分及配比表,%

表2 熟料配料方案调整前后的化学成分(%)及率值

表3 调整前后的窑工艺操作参数

为稳定窑的热工制度,保证窑的连续稳定运行,提高窑的有效运转率,采用钢渣配料除了熟料配料方案要进行相应调整外,还必须对窑各工艺操作参数进行必要的调整。调整前后的窑工艺操作参数见表3。

因采用钢渣配料后生料的易烧性得到改善,生料在预热器及分解炉内吸收的热量相应减少,并且钢渣带入的CaO不是以碳酸盐的形式存在,不需要分解,所以预热器和分解炉的热负荷降低,因此可以增加入窑生料下料量,从而提高熟料的产量。公司调整了窑头及窑尾用煤比例,降低了总用煤量,由于预热器和分解炉的热负荷减小,尾煤比例由调整前的62%左右降低到60%左右,总用煤量降低了0.7t/h左右。试烧出窑的熟料多呈黄色,黄心料偏多,熟料质量较差,经分析原因有二:一是钢渣中Fe2+较多,从其烧失量为负数可以看出,由于钢渣带入的Fe2+较多,在窑内煅烧时因通风不好而得不到充分氧化,不能完全被氧化成Fe3+,造成熟料颜色发黄;二是钢渣硬度较大,带有部分铁粒,非常难磨,由生料磨台时产量可以看出(CRM2650立磨在采用钢渣配料前后的产量分别为120t/h、100t/h)。虽然生料细度80μm筛筛余是合格的(≤12%),但钢渣本身的颗粒较粗,在窑内煅烧时,与氧接触的面积较小,氧化反应不完全,易形成还原气氛,导致熟料颜色发黄,黄心料增多。针对这种情况我们也相应采取了以下措施:一是窑速由3.7r/min增加至3.9r/min,增大了窑内物料流速,实现了薄料快转,既增大了窑内通风面积,又减少了窑内的还原气氛,使熟料中Fe2+氧化成Fe3+的速度加快,从而减少了黄心料的发生,同时降低了窑皮的厚度,减少了窑内结圈、结球的几率;二是为了提高生料细度,使钢渣中的Fe2+离子与氧充分接触,加快其氧化成Fe3+离子的速度,减少黄心料的发生,但又不至于过多地降低生料磨台时产量。我们在钢渣入磨前增设了一台细碎机,进行磨前预破碎,使钢渣入磨粒度由20mm左右降低到10mm左右,在保证生料细度合格的前提下,生料磨台时产量稳定在110t/h左右;三是适当拉大窑尾用风,C1出口负压由4.7kPa增加到5.2kPa,拉大了窑尾排风,窑内过剩空气系数增加,使氧气量充足,减少了窑内还原气氛,有助于钢渣中的Fe2+离子氧化成Fe3+离子,减少了黄心料的发生。

4 钢渣配料的效果

(1)降低了成本。钢渣到厂价格130元/t,铁矿到厂价格为260元/t,但钢渣含铁量比铁矿低,所以生料中钢渣用量为3%左右,而铁矿用量为2%左右,通过计算,使用钢渣比使用铁矿每月可节约5万元左右。

(2)增加了熟料产量。每天可增加熟料100t左右,扣除原材料成本,每月可增加熟料产值40万元左右。

(3)降低了熟料热耗,节约了能源。窑系统总用煤量降低了0.7t/h左右,每天按20h,每月按25d计算,每月可节约煤炭350t左右,每吨煤平均按500元计算,一个月可节约17.5万元左右。

5 结语

在预分解窑上采用钢渣配料煅烧水泥熟料,应及时调整熟料配料方案和工艺操作参数,从而稳定窑的热工制度,避免预热器堵塞,窑内结圈、结球等不正常工况的出现。

采用钢渣配料加大了废渣的利用量,减少了环境污染,降低了成本。钢渣在熟料煅烧中具有“诱导结晶”和“矿化剂”的作用,可改善生料的易烧性,降低煤耗,提高熟料产量,实现经济效益的最大化,同时可为企业废渣利用量达到国家免税要求创造条件。

TQ172.44

B

1001-6171(2011)04-0044-02

通讯地址:四川万源市大巴山水泥公司,四川 万源 636350;

2010-12-27;

赵莲

猜你喜欢
窑内结球生料
降低生料粉磨电耗的解决措施
黄磷渣对水泥生料分解和煅烧过程的影响
不同生产线入窑生料掺加硫、碱对熟料烧成作用研究
改变生料取样点提高熟料质量
不同春化和授粉前处理对不结球白菜抽薹及种子产量的影响
不结球白菜根肿病抗性鉴定方法的研究
结球生菜的趋避栽培模式试验
分析辊道窑结构对陶瓷产品质量与产量的影响
浅谈新型干法水泥生产中对窑速的控制与调整
保护地结球生菜为啥不结球