焦炉装煤孔底座的改进

2011-02-09 09:22靳迎武张化强李增喜张海芹
河南化工 2011年1期
关键词:黏土砖装煤炉顶

靳迎武,张化强,李增喜,张海芹

(安阳钢铁股份有限公司焦化厂,河南安阳 455004)

安钢焦化厂3#、4#焦炉均为JN43-80型顶装焦炉,采用装煤车方式进行装煤,入炉煤通过装煤孔由煤斗进入炭化室。为了减少装煤过程中煤料下降时对装煤孔的冲击磨损,在装煤孔处安装有装煤孔底座,起到对装煤孔和周围炉体的维护作用。在生产使用过程中,发现使用的装煤孔底座经常出现底座崩裂损坏的现象,需要及时进行更换,这样就增加了备件费用和职工的劳动强度。因此为了降低备件费用,提高装煤孔底座的使用寿命,减少劳动强度,我们对全炉的装煤孔底座进行了相应的改进,并取得了良好的效果。

1 存在的问题

安钢焦化厂3#、4#焦炉现在使用的装煤孔底座材质为HT15-33型普通铸铁,外形为正八边形,厚度为115 mm。

改进前装煤孔底座如图1所示。

图1 改进前装煤孔底座结构图

由于形状为正八边形,在底座安装时,周围需要相应地砌筑黏土砖,而且所需要的砖型较多,且各种砖之间相互不能共用,造成更换时只要缺失一种砖,便不能进行更换[1]。使用的装煤孔底座材质为普通铸铁,其耐急冷、急热性能较差,在冷热激变的温度冲击下,容易造成底座变形、破裂,使用寿命较短,仅为18个月左右,经常需要更换,这样就增加了备件费用和职工的劳动强度,导致了生产成本的升高。

2 改进措施

针对现在装煤孔底座存在的问题,我们有针对性地进行了改进。改进后装煤孔底座的结构如图2所示。

图2 改进后装煤孔底座的结构图

对于改进前装煤孔底座外形为正八边形,更换时需要的砖型较多,而且更换较为麻烦的特点。改进后的装煤孔底座上下均为正四边形,这样装煤孔底座可直接与炉顶面缸砖相连接,而不再需要砌筑黏土砖,减少了更换的砖型,方便了底座的更换,降低了职工的劳动强度[2];同时也避免了因黏土砖碎裂,雨水进入装煤孔和炭化室,造成对炉体的损坏。而且改进后的装煤孔底座厚度为110 mm,比原来的厚度减少了5 mm,这样是为了避免因炉体膨胀而导致装煤孔底座上升,炉顶面出现高低不平,保证炉顶面的平整。改进后的装煤孔底座采用了一种新的材质——贝氏体球墨铸铁,在这种材质中适当提高了Si含量,这样可以抑制碳化物,细化贝氏体,改善性能,使新型装煤孔底座获得优良的强韧综合性能,耐急冷、急热性能提高,可以有效地防止装煤孔底座出现裂纹和微小扭曲,具有较高的抗拉强度和屈服应力[3]。即使长期受到温度变化和机械冲击,使用寿命仍可达5年左右,比改进前延长了3倍多,大大提高了装煤孔底座的性价比,节省了备件消耗费用。

3 改进效果

通过对装煤孔底座的改进,延长了装煤孔底座的使用寿命,提高了备件的性价比,大大节省了备件费用,每年可节省更换装煤孔底座40多个,共可节省备件费用约2.6万元。而且改进后的装煤孔底座可直接与炉顶面的缸砖相连接,取代了原来钢质黏土砖的使用,节省了材料费用,每年可节省黏土砖费用约0.5万元。同时也方便了职工对装煤孔底座的更换,降低了职工的劳动强度。

[1]潘立慧.炼焦技术问答[M].北京:冶金工业出版社,2007:131-154.

[2]余振东.焦炉生产技术[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2003:69-113.

[3]严文福.焦炉热工测试与调节[M].北京:冶金工业出版社,1994:112-185.

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