工业锅炉化学除垢案例研究

2012-04-21 08:14福建省特种设备检验研究院汪建光
上海节能 2012年8期
关键词:锅筒除垢水垢

福建省特种设备检验研究院 汪建光

1 引言

结垢现象十分普遍,广泛的存在于自然界、日常生活和各种工业生产的过程中,尤其在电力、石头开采、钢铁、化工、矿山工业等以水为载体的系统中的输送管道、泵、阀等设备的器壁上,严重影响着生产的正常进行。锅炉和热交换设备中的水垢会降低传热效率,增加热损失,增加水的流动阻力,迫使锅炉降负荷运行,能引起锅炉水冷壁管的过热,导致管子鼓包和爆管事故的发生,也会导致金属发生沉积物下腐蚀,另外结垢的集存堵塞而减小流通面积、引起整个换热器流动阻力的增大。这些都无形中增加了设备的运行和维护成本,造成资源的浪费。

锅炉所结的污垢来自水中的杂质,其中,悬浮物质、胶体物质可直接沉降附着于受热表面结垢,溶解物质中的钙、镁、铁、铜等杂质可通过热分解或沉积成垢。锅炉金属被腐蚀后形成的腐蚀产物密度不足钢铁的1/2,传热能力更差,也是主要的污垢。因此,能引起锅炉腐蚀的酸、碱、氧和游离二氧化碳等也是致污的杂质[1]。

污垢的形成过程是由下述两个相互竞争的过程来完成的。第一个过程是沉积过程,包括垢粒从主流液体向表面输送的过程和污垢成长过程。第二个过程是沉淀物质形成粒状或粒子簇或片状后,由于流动剪应力或温差应力的作用从表面脱除的过程。就垢层的宏观特性而言,这两个过程竞争的结果就产生了各种结垢形态[2]。

污垢的防治包括物理和化学的方法。化学清洗方法又分为四大类[3]:酸洗法、碱洗法、络合剂清洗法、专用溶剂清洗法。对于锅炉用水的防垢技术包括锅外水处理技术:水的预处理、软化、除氧、除盐;锅内水处理技术:纯碱处理法、磷酸盐处理法、天然碱处理法,以及其他水处理技术:锅内加复合防垢剂处理法、锅内加合成有机防垢剂处理法[4~6]。在清洗污垢的过程中,不同情况下污垢的种类存在很大差别,情况很复杂,只能对具体情况作具体分析。

2 某厂锅炉酸洗除垢案例

某厂的型号为D Z L 4-1.25-WⅡ3锅炉,额定蒸发量为4t/h,额定压力为1.25MP a,锅炉产生的蒸汽主要用于制鞋生产用汽。经对该厂的锅炉锅筒内结垢情况的检查,发现锅筒、管板、水管、集箱、烟管水垢厚度达1.0mm~2.0mm、局部甚至达到3.0mm~5.0mm,锅炉现已发生锅筒鼓包、水冷壁管爆管等事故。为了保证锅炉的安全经济运行、节能降耗,在制定清洗方案的基础上,对该锅炉进行化学清洗。

采用化学清洗的过程,本质上是化学清洗剂在与之相接触的污垢表面进行溶解,同时向污垢内部渗透,减小污垢自身各个颗粒间的结合力以及污垢与设备基体间的结合力,使污垢溶解或者松散脱落而除去的过程。为了实现清洗的目的,除了完成这个本质的清洗过程之外,还要有其他一些相应的辅助过程。

3 锅炉化学清洗除垢过程

通过分析该锅炉的结垢情况,判定该锅炉的垢主要是以硅酸盐垢为主的复合型垢,主要成分为CaSO4、CaSiO3等,垢层厚而致密,在盐酸溶液中难以溶解,酸洗前需要利用NaOH和Na2C O3混合溶液进行碱煮,以达到松脱、溶胀、转化水垢和除硅的目的。对于硫酸钙垢,主要是碳酸钠起作用;对于硅酸盐垢,主要是氢氧化钠起作用[7]。主要反应如下:

经过上述反应后,硅酸盐垢转化为可溶性硅酸盐,难溶于酸液的硫酸盐垢转化为易溶于H C 1的碳酸盐垢。然后,利用盐酸的溶解和机械剥离作用除去附着在炉管表面的水垢,主要反应如下:

最后,残留的碳酸钙垢可利用磷酸钠和氢氧化钠溶液煮炉除去,在锅炉水沸腾和碱性较强的条件下,发生以下反应:

式(8)生成的碱式磷酸钙是一种松软的水渣,易随锅炉排污排除,且不会粘附在锅内形成二次水垢[8]。磷酸钠和氢氧化钠溶液同时可以起到钝化的效果。

研究表明[9,10],清洗高硅垢的酸洗溶液浓度一般不高于10%,清洗温度不高于70℃,清洗时间不超过50h。另外,在配置酸洗清洗液[11]时,还需要添加一些辅助清洗剂,如表面活性剂、渗透剂等。

在表1所示化学清洗工艺条件下,制定了如下清洗过程,见图1:

表1 化学清洗工艺条件

图1 化学清洗过程

配制煮炉药剂→锅炉进行碱煮转型→水冲洗至中性→配制酸洗药剂→锅炉进行酸洗→分路进行循环清洗→进行化学监督→放酸洗液同时用大量的水冲稀,并用片碱进行中和处理→用水冲锅筒至中性→打开人孔、手孔清理锅炉内的水垢→检查锅炉化学清洗的效果→封人孔、手孔→配制钝化药剂→锅炉开始钝化→检查化学清洗的效果。

整个化学清洗过程共用时五天,在化学清洗的过程中随时监测各种数值的变化,对产生的问题进行及时的记录和分析,根据需要及时的调整方案,有效地应对各种状况、防止事故的发生。

4 检查除垢效果

停炉检查,由于锅炉结垢多,造成左侧联箱和锅筒排污管堵塞,清理下来的垢厚约有3~8mm,清除附着在管壁及锅筒内残留的垢,在金属表面层上有一层良好的钝化膜,酸洗时的金属腐蚀速度小于6g/(m2h)。化学清洗后检查结果如下:

1)锅炉内表面基本无水垢。从图2所示锅炉除垢前后对内表面的实拍照片,对比可以看出,锅内受热面结垢较多,基本覆盖全部钢管表面,除垢之后则基本无水垢,除垢效果良好。

除垢前的锅内结垢情况除垢后的锅内结垢情况图2:锅筒内表面除垢情况对比

2)大量水垢脱落并得到清除。图3所示为化学清洗之后的表现,可以看出,从后侧联箱流出的清洗水所含水垢浓度很高,对清洗过程中脱落下来的大量水垢实现了清除,管内表面干净。图3中还可看出,从锅筒排污管排出的冲洗水颜色深黑,水中含有稠密的污垢,清洗效果相当明显。

从后侧联箱清洗下来的水垢情况(还没有用水清洗)化学清洗后用水清洗从锅筒排污管排出的冲洗水图3:化学清洗表现

3)锅筒内无浮锈。锅炉原来的垢下腐蚀之外,锅筒内没有产生新的蚀锈。

4)锅筒内金属表面钝化膜良好完整,没有产生二次锈蚀和点蚀。漂洗结束后,加入氨水调整p H值为9.3-9.8,加入钝化剂,进行循环钝化,钝化约5h后快速排放钝化液,化学清洗全过程才结束。钝化处理使锅炉表面形成良好钝化膜,可以有效的防止锅炉运行期腐蚀。

5)根据锅炉化学清洗过程中悬挂缓蚀试片[12,13]指示,本锅炉化学清洗期间酸洗的金属腐蚀速度为2.04g/(m2h)(见表2),远远低于TSGG5003-2008《锅炉化学清洗规则》规定的清洗质量要求6g/(m2h)。

清洗评价检查锅炉及酸洗效果,以达国家相关标准为宜,做出锅炉化学清洗评价报告,交相关单位审核并给出合理意见。最终,锅炉内水垢的总去除率达80%以上,取得了令人满意的除垢效果,完全达到了预期目的。

表2 金属腐蚀速度情况表

5 锅炉除垢和安全经济运行的建议

1)在锅炉清洗前,一定要作出清洗规划;在清洗工程中,甲乙两方必须密切配合;在安装临时管线、阀门、仪表时特别要注意安全,以防在清洗时破坏;严防药剂渗漏;若出现问题应立即采取防治措施。清洗结束后,应对汽包和联箱、管道中的污物、泥渣、沉积物等彻底清理清洗,废液排除一定要按综合环保标准处理。

2)按照所采用的酸洗方法准备防护用具和安装循环管道等设备,同时可进行酸洗前锅炉的冲洗工作,先冲净炉内水渣及泥垢,以节约酸液,提升酸洗效果。必须准备足够量的配药及冲洗用水,以免由于酸洗过程水量不足而影响酸洗工作的顺利进行;同时还要对酸的浓度和质量进行检查,以免混有其它酸和药剂。

3)腐蚀速度测定。为有效地监测整个低压锅炉在化学清洗中的腐蚀情况,应根据国际统一的ASTM方法,利用标准腐蚀试片进行过程的腐蚀速度测定,以达到国家标准≤10g/(m2h),并力争达到国际标准≤3.37g/(m2h)。

4)对该厂蒸汽锅炉的给水,恢复原软化器装置,按照G B 1576《工业锅炉水质》国家标准的要求,加强锅炉水质的化学监督管理,进行正常的锅内加药处理,制订相应的锅炉水处理操作规程。

5)开展日常的锅炉水质化验,否则锅炉很容易再次结生大量水垢,这不仅增加燃料的消耗,还会危及锅炉设备的安全、经济运行。

6 结论

本文针对某厂锅炉结垢是以硅酸盐垢为主的复合型垢的特点,制定了相应的工艺条件和清洗方案,进行化学清洗后进行了清洗评价,得出以下结论:

1)采用该清洗方案下的工艺条件进行清洗后,锅筒内壁洁净,并形成了一层良好的钝化膜,可以有效的防止锅炉运行期腐蚀。

2)锅炉清洗均匀彻底,无明显腐蚀现象产生。根据锅炉化学清洗过程中悬挂缓蚀试片指示,腐蚀速度达到国家标准,在同类锅炉的化学清洗过程中有一定的参考价值,能够指导实践。

[1]李茂东,杜玉辉,赵军明.工业锅炉除垢技术现状与展望.清洗世界.2006,22(11):33-36

[2]魏刚,熊蓉春.热水锅炉防腐阻垢技术.北京:化学工业出版社,2002

[3]陈旭俊.工业清洗剂及清洗技术.北京:化学工业出版社,2002

[4]胡黄卿.锅炉用水的防垢技术.木材加工机械.2003,(4):24-30

[5]张德孝.锅炉水垢的清洗.清洗世界.2004,20(7):29-34

[6]王艳芬.工业锅炉水垢的化学清洗.内蒙古石油化工.2008,(4):52-53

[7]窦照英.实用化学清洗技术.北京:化学工业出版社,2001

[8]肖作善.热力设备水汽理化过程.北京:水利电力出版社,1990

[9]王朝阳.工业锅炉硫酸盐硅酸盐复合垢的化学清洗.2010,26(2):17-19

[10]朱新民.浅谈锅炉硅酸盐水垢的去除方法. 化学工程与装备.2008,4(4):55-56

[11]孙克敏.配制混酸酸洗剂清除锅炉高硅垢. 化学清洗.1995,6(2):22-25

[12]南京林业大学.腐蚀监测技术.南京,1995

[13]李久青,杜翠薇.腐蚀试验方法及监测技术.北京:中国石化出版社,2007

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