某市政道路深层搅拌桩施工方法及经济效益对比分析

2012-06-04 01:30徐俊剑
城市建设理论研究 2012年13期
关键词:市政道路经济效益

徐俊剑

摘 要:本文以某标段道路为例,结合自己的多年的实际经验,从深层搅拌桩施工质量控制和质量检验等方面分析其经济效益。

关键词:市政道路,深层搅拌桩,经济效益

Abstract: this article with a section of road, for example, combined with his many years of practical experience, from deep mixing pile construction quality control and quality inspection the economic benefit is analyzed.

Keywords: municipal road, deep mixing pile, economic benefits

中图分类号:U41 文献标识码:A文章编号:

1工程概况

某标段工程为市政道路,路幅宽50米,设计时速为60km/h。

本标段为海相沉积兴化平原地貌单元,场地地下水主要赋存于卵石、残积砂质粘性土和风化基岩的孔隙中,地下水类型为承压水,稳定水位埋深0.00~3.38米,稳定水位标高2.85~3.88米,地下水对混凝土结构不具腐蚀作用,对钢筋混凝土结构中的钢筋在长期浸水条件下不具腐蚀作用,在干湿交替作用下具弱腐蚀作用,对钢结构具腐蚀作用。其岩性简述如下:

(1)人工填土层:以素填土、耕植土为主,局部为杂填土。素填土为土黄色、灰黄色,松散,稍湿-湿,由亚粘土、砂粒及少量碎石组成,主要分布在田埂、涌边、塘边地带;杂填土呈杂色,由碎石、砂土等组成,呈松散状,多分布在村庄公路两旁;耕植土呈土黄色,主要为粘性土,局部为松散状砂土,含植物根系。层厚0.5~2.6米不等。

(2)粉质粘土Ⅰ:灰褐色,湿,可塑,含少量铁锰质结核及少量砂粒,物质组成较均匀,岩芯切面光泽反应较光滑,干强度中等,韧性中等,无摇震反应,为中等压缩性土层,层厚1.3~2.2米不等。

(3)淤泥:灰黑色、青灰色,流塑,饱和,可见有机质,具淡臭味,物质组成均匀,岩芯切面光泽反应较光滑,干强度中等,韧性稍底,无摇震反应,为高含水量、高压缩性、低强度的软弱土层。层厚3.3~5.6米不等。

(4)粉质粘土Ⅱ:灰黄色,灰色,可塑,砂粒含量少,物质组成较均匀,岩芯切面光泽反应较光滑,干强度中等,韧性中等,无摇震反应,为中等压缩性土层,层厚2.1~3.3米不等。

(5)淤泥质土:青灰色、灰黑色,流塑~软塑,饱和,含有少量有机质,具淡臭味,物质组成均匀,岩芯切面光泽反应较光滑,干强度中等,无摇震反应,为高含水量、高压缩性、低强度的软弱土层。层厚3.6~5.8米不等。

(6)卵石层:灰色、灰黄色,稍密~中密,成份由卵粒、砾粒、砂粒及少量泥质组成,卵粒直径一般为2~4cm,最大可达8cm以上,分选性差,卵石成份以火山熔岩及侵入岩为主,质地坚硬,呈微风化状态,层厚约0.7米。

(7)残积砂质粘性土:灰色、灰黑色,可塑~硬塑,成分由粘性土和石英砂粒组成,原岩为中、粗粒花岗岩,可见残余的原岩结构,砂粒约占30%,砾粒约占5~10%,物质组成均匀,岩芯切面光泽反应稍光滑,干强度中等。层厚2.6~7.1米不等。

深层搅拌桩设计要求:桩径为500mm;桩长为要求穿过淤泥层进入下伏持力层0.5m以上,一般桩长10~17m,桩间距为1.3~1.5m,呈梅花型布置;水泥渗入量为搅拌桩水泥用量不小于60kg/m;设计强度为≥1.5MPa。

2 深层搅拌桩施工质量控制

2.1深层搅拌法加固机理

深层搅拌法利用水泥作为固化剂,通过特殊的深层搅拌机在地基深处就地将软土与水泥浆强制拌和后,首先发生水泥分解,水化反应生成水化物,然后水化物胶结与颗粒离子交换,团粒化作用,以及硬凝反应,形成具有一定强度和稳定性的水泥加固土,从而提高地基承载力及改变地基土物理力学性能,达到加固软土地基效果。

2.2影响搅拌桩施工质量的主要因素

2.2.1现状调查

本工程地质条件复杂,特别是淤泥层与粘土层重复出现,根据我司以往的施工经验,搅拌桩施工受地质条件影响较大,容易出现搅拌桩施工质量不稳定的情况,合格率偏低。为此,项目部首先对本工程已施工的600条搅拌桩进行质量检查,发现主要存在以下质量问题,如

根据以上调查,可知本工程已施工的600根搅拌桩,不合格桩数达到90根,合格率仅为85%。其中桩身强度不合格桩达到73根,占不合格品的81.1%。因此,桩身强度不合格是本搅拌桩分项工程的主要质量问题。

2.2.2确定原因

桩身强度不合格是本搅拌桩分项工程的主要质量问题,对此,经过现场调查、查看工程地质报告、对作业人员进行问卷调查等一系列措施,确定造成桩身强度不合格的主要原因有以下4个:

a.未制定不同地质的速度控制标准。施工过程中没有按地质不同调整搅拌上提下搅速度,都是统一速度0.6m/min。

b.未控制每根桩浆液用量。浆液配制量未按每根桩不同土质深度算出,有时用量过剩,有时不足。

c.水泥现场临时存放点无有效防护。运至现场水泥有部分无防水措施,容易受潮。

d.新老工种搭配不合理。经调查,大部分工人工龄都在三年以上,有部分桩机工人工龄却不满一年。

2.3对策制定及实施

2.3.1对策制定

针对以上4个主要原因,制定了如下对策:

对策1:做各种地质情况的搅拌试验,根据试验数据制定不同地质的速度控制标准。

对策2:按不同地质情况确定每根桩的浆液用量。

对策3:在每台桩机搅拌器边搭设临时储存工棚,储存位置底部用木板垫高。

对策4:将所有工人召集起来,按工龄长短重新分配组合,主要技术人员由年富力强的工人担任。

2.3.2对策实施

实施1:制定各种地质的提升速度控制标准。

按本工程三种主要地质各取一个试验区域,每种地质按不同搅拌喷浆速度各试打10根搅拌桩,测量记录每米水泥用量,再抽芯检验各种提升速度下的搅拌均匀程度和桩身强度。列出记录对比表格:

按以上试验记录表格分析:在填土层中由于砂与水泥浆结合良好,骨料强度高,搅拌桩强度较高,提升速度宜适当加快,过慢反而使水泥结块,浪费水泥。在淤泥层中由于淤泥与水泥浆结合较差,搅拌桩强度偏低,故搅拌速度宜适当放慢。在粘土层中施工,搅拌提升速度宜适中。

根据试验结果,按照搅拌均匀和桩身强度≥1.5MPa的要求,制定速度控制参数如下表:

实施3:水泥现场临时存放点采取有效防护措施

在水泥浆搅拌机附近用彩条布搭设临时储存棚,填高地面,用木板架高,防止水浸,临时储存棚只供存当天使用水泥,严禁过量储存,随时用完随时从仓库运输。

实施4:操作工人重新搭配,新老结合,以老带新。

将所有桩机工人召集起来,重新核实操作工龄。实施时将操作工人的按工龄重新搭配,每台桩机配三年以上操作工龄的工人3人,二年操作工龄的工人1人,一年操作工龄的工人1人。使所有桩机工人新老搭配合理。

3搅拌桩质量检验

经过采取以上措施,搅拌桩施工完成后,对本工程搅拌桩进行了抽查,抽查桩数2780根,情况如下:

由上表可知,实施质量控制措施后,抽查的2780根桩中,不合格的桩数仅为171条,搅拌桩施工合格率为93.8%,说明搅拌桩施工合格率已得到大大提高。

4经济效果

本工程搅拌桩设计水泥渗入量为60kg/m(按平均提升速度0.6m/min);实施质量控制措施后,不仅提高了搅拌桩的质量,而且减少了水泥用量。经过工程完工后总水泥用量计算,平均每米实际水泥用量为58.6kg,每米减少水泥量为1.4 kg。本工程共有搅拌桩269166.7米,共节约水泥376833.38 kg,以当时水泥价格330元/吨计算,节约资金:376833.38kg×330元/吨÷1000 kg/吨=124355.02元。

注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。

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