抽油机二次减速节能器应用效果分析

2013-05-08 01:33王洋大庆油田有限责任公司第六采油厂
石油石化节能 2013年12期
关键词:功图抽油泵供液

王洋(大庆油田有限责任公司第六采油厂)

抽油机二次减速节能器应用效果分析

王洋(大庆油田有限责任公司第六采油厂)

应用抽油机二次减速节能器前后抽油机井产量、沉没度、泵效、功图、系统效率等数据的对比分析表明,抽油机二次减速节能器增大了低产、低效井冲速下调空间,冲速下调后沉没度上升,减轻了抽油泵的磨损程度,减缓了杆管偏磨概率,提高了泵吸入口压力,泵充满系数有所提高,地下抽汲系统得到完善;在产量下降幅度不大的前提下,达到了地面参数的优化匹配,使整个抽汲系统在较合理的工况下运行,能耗降低,系统效率提高辐度较大。

抽油机 二次减速节能器 应用效果

引言

抽油机采油是目前油田上应用井数最多的举升工艺,但是有少部分抽油机井由于地层条件差或注采关系不完善,导致地层供液能力差,出现了“大马拉小车”的现象。有些井虽然按抽油机的配置已将参数调至最小,但地层的供液能力仍无法满足抽油机的生产能力,这部分井由于供采不协调,造成产液量低、沉没度低、泵的充满程度差,出现液击现象,影响了机、杆、泵的使用寿命,同时也造成了能源的浪费。如果这些井继续下调参数,降低电动机皮带轮直径,由于皮带包角过小,会造成皮带打滑或烧毁,影响生产。

2010年,对这部分井采取了间抽生产,间抽虽有效地改善了供采关系,降低了能耗,但其在生产管理中存在一些问题:一是间抽井要制定合理的间抽制度,增加了员工的工作量;二是间抽井在停抽期间容易丢配件,严重影响油井正常生产;三是过渡带抽油机井间抽存在启机困难,易卡泵现象。针对此种情况,今年年初,采用投资相对较少的抽油机二次减速节能器来调整抽油机井的冲速。对二次减速装置是否适用,进行了应用效果分析。

1 二次减速节能器技术原理

二次减速节能器就是将原电动机后移,安装在加长架上,把二次减速节能器安装在原电动机的位置上,电动机 与节能 器轴距为 1000mm,由电 动机转动输出给节能器大轮,再由节能器小轮传输给抽油机 减 速箱轮 , 形成一 个 节能减 速 的过程 (图1)。二次减速节能器通过改变大小轮直径的配合,减速比分别可达到 1∶2、1∶3、3∶4,它可以将冲速由6min-1降 为 1、 1.5、 1.7、 2、 3min-1。

图1 在原电动机的位置安装二次减速节能器

具体实现方法:既可调原电动机皮带轮,也可通过调整节能器的皮带轮来改变减速比,从而达到降低冲速的目的。

2 现场应用效果分析

2011 年 2 月 , 采 油 六 厂 三 矿 选 取 了 9 口 产 量低、沉没度低、功图供液不足、冲速无下调余地的抽油机井,安装了二次减速节能器,通过2个月的生产,见到了一定的效果 (表1)。

从表1可以看出,虽然冲速下调了近一半,但产液量下降幅度不大,泵效明显上升,沉没度也有所回升,抽油机的工况也明显好转,调前在偏大区的8口井中有6口进入了合理区。

表1 9口井的生产参数统计(平均值)

2.1功图变化情况

安装抽油机二次减速节能器的9口井,措施前功图均反映为供液不足,措施后有2口井示功图变为正常,3口井示功图变为气体影响,其他 4口井虽然示功图仍然为供液不足,但其充满程度明显变好。

措施后抽油泵的充满程度均明显好转,这主要是因为这些井在下调冲速前,抽油机在上冲程时抽油泵不能被井液完全充满,在进油阀与出油阀之间的液体上方形成一个低压气区。在下冲程中,出油阀一直不能打开,直到与液面发生碰撞,产生液压冲击,功图上反映冲击载荷较大,并且液压冲击使抽油系统受到强烈的冲击载荷,冲击载荷会影响机、杆、泵的寿命。冲速下调后,沉没度上升,进入抽油泵的井液增多,泵的冲满程度变好,功图冲击载荷有所减缓,改善了机、杆、泵的工作环境。

2.2耗能情况

应用抽油机二次减速装置,可有效改善抽油机的 工 况 ,工况变 好 , 其 能 耗也降低 (表2)。

从这9口井的有功功率和系统效率情况来看,有 功 功 率 由 措 施 前 的 6.0kW 下 降 到 3.6kW, 下 降 了2.4kW; 系 统 效 率 由 措 施 前 的 8.8% 提 高 到20.82% , 提 高 12 个 百 分 点 , 节 电 率 为 39.58% , 节能效果明显。

2.3管理情况

使用二次节能减速器后,与原生产状态相比,抽油机多了一个运转装置及皮带,在日常管理中增加的工作量就是换皮带及定期的保养工作。在调参时如果更换原电动机皮带轮,其工作量与原来一样,如调整减速比,调整的工作量多一项紧皮带的工作;而这些调整、保养的工作量并不大,有些半年或一年才发生一次,因此,基本上不影响工人的劳动强度。与间抽措施相比,其更具有连续生产、便于管理、不丢配件的优点。

另外,采用二次减速装置后,在生产管理中还需注意:由于抽油机的工作参数发生了变化,尤其是特低参数的井,由于油流速度改变,其结蜡规律也有所变化,因此,在生产管理中热洗周期要重新摸索制定。

3 结论

1)节能效 果 较好。 冲速下 调 后,系 统 效率 提高辐度较大,通过对比9口井平均系统效率提高了12个百分点。

表2 安装抽油机二次减速节能器节能效果统计

2)冲 速 下 调 空 间 增 大,下 调 幅 度 较 大 , 冲 速 最低可下调至 1min-1。冲速下调,减少了地面设备的磨损程度;同时在产量下降幅度不大的前提下,达到了地面参数的优化匹配,整个抽汲系统在较合理的工况下运行。

3)对 于 长 期 供 液 能 力 较 差 的 井 , 冲 速 下 调后,产量下降幅度较小,沉没度上升,泵吸入口压力提高,泵充满系数有所提高,地下抽汲系统得到完善,减缓了抽油泵的磨损程度,减缓了杆管偏磨概率。

4)方便管 理 。抽油 机连续 运 转,在 生 产管 理上避免了因间抽造成的工作量增加、易丢配件、过渡带卡泵的不利因素。

10.3969/j.issn.2095-1493.2013.012.012

2013-10-10)

王洋,2008年毕业于大庆石油学院,从事油田仪表维护工 作 , E-mail: wangyang16@petrochina.com.cn, 地 址 : 黑 龙 江 省 大庆油田有限责任公司第六采油厂第三油矿地质队仪表组,163114。

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