闭式冷却水系统的节能优化研究

2013-06-23 13:56陈跃明秦攀
浙江电力 2013年10期
关键词:闭式冷却水水泵

陈跃明,秦攀

(1.浙江浙能嘉兴发电有限公司,浙江嘉兴314201;2.浙江省电力公司电力科学研究院,杭州310014)

闭式冷却水系统的节能优化研究

陈跃明1,秦攀2

(1.浙江浙能嘉兴发电有限公司,浙江嘉兴314201;2.浙江省电力公司电力科学研究院,杭州310014)

针对嘉兴发电厂1号机组闭式冷却水系统在运行中存在的问题,对闭式冷却水系统节能优化进行分析研究,提出了增加1台小容量闭式冷却水泵的改造措施,实施后取得了良好的节能效果。

闭式冷却水;节能;优化;小容量闭式冷却水泵

1 闭式冷却水系统存在的问题

浙江浙能嘉兴发电有限公司1号机组采用上海汽轮机厂生产的N300-16.7/537/537型亚临界、一次中间再热、双缸双排汽凝汽式汽轮机。机组设计采用闭式冷却水系统,主要功能是为机组辅助设备提供充足的冷却水,同时相应配置开式水系统,开式水经水水交换器冷却闭式冷却水,冷却后的闭式冷却水直接供各闭式冷却水用户[1]。

闭式冷却水系统包括2台全容量的闭式冷却水泵、2台全容量的水水交换器、1个膨胀水箱等设备。全容量闭式冷却水泵型号为20SH-9A,转速970 r/min,流量1 908 m3/h,扬程49 m,功率380 kW,电压6 kV。

在机组的实际运行中,因夏季与冬季气温相差较大,各闭式冷却水用户对冷却水的用量要求也相差较大。夏季工况下,闭式冷却水泵基本在额定出力下运行,随着环境和海水温度的下降,闭式冷却水温度和各用户流量也随之下降。1号机组闭式冷却水泵在不同季节的运行参数见表1。

表1 改造前1号机组闭式冷却水泵运行参数

从表1可以看出,夏季工况下闭式冷却水泵基本在额定出力下运行,闭式冷却水压力调节阀基本保持全开状态;而在非夏季工况下闭式冷却水压力调阀开度较小,闭式冷却水母管压力较高,闭式冷却水节流损失较大,同时闭式冷却水各用户的冷却水也存在较大的节流。一年中海水温度在6~31℃之间变化,对应的闭式冷却水温度变化幅度达9~33℃,因此造成不同季节闭式冷却水流量有巨大差异,特别是在冬季工况,闭式冷却水温度达到低限,而水泵的耗电量并不会下降多少,因此冬季闭式冷却水泵的节流损失相当大,泵的效率也最低,造成了很大的电能浪费。同时因系统在较高压力下运行,加快了各调节阀的磨损,泵体的泄漏也随之增加。

2 节能优化可行性分析

该厂1号机组闭式冷却水泵为SH型单级双吸式离心水泵,其性能曲线如图1所示。在额定出力时泵的效率为75%,随着闭式冷却水流量的下降,泵的效率下降明显,因此在非夏季工况时,闭式冷却水温度较低、流量较小,闭式冷却水系统的能量损耗大大增加。

图1 闭式冷却水泵性能曲线

若增加1台容量较小的闭式冷却水泵,以满足非夏季工况闭式冷却水用户的流量需要,减少闭式冷却水节流损失,提高闭式冷却水泵效率,将有助于减少闭式冷却水泵耗电量和降低设备磨损,达到节能降耗目的。

小容量闭式冷却水泵选型时,要充分兼顾扬程和流量要求。首先,小泵的扬程要满足高点用户——炉水泵的需要,以夏季工况下当闭式冷却水压力降至0.55 MPa后炉水泵出现温度高报警为基准,选定泵的扬程在35 m左右;其次泵的流量要满足各用户非夏季工况的需要。但流量不能太大,否则闭式冷却水系统节流损失会较大,达不到节能效果。因此对于小容量闭式冷却水泵的合理选型是本次节能优化的重点。

根据闭式冷却水系统主要参数一年变化情况,初步选定小容量闭式冷却水泵型号为350S-44,转速1 450 r/min,设计流量1 450 m3/h,扬程36 m,功率187 kW。预计每年连续运行8~9个月。

3 节能优化的实施

3.1 闭式冷却水泵C现场布置

加装的小容量闭式冷却水泵命名为闭式冷却水泵C。加装闭式冷却水泵C后的系统图如图2所示。

图2 增设闭式冷却水泵C后的系统

将闭式冷却水泵B北侧的主机冷油器冷却水调节站整体垂直移位至6.3 m层,空出区域用于安装闭式冷却水泵C。闭式冷却水泵C配置进出口电动阀和进口滤网。电机为ABB产的380 V低压电动机250 kW,电源取自380 V公用A段。

3.2 运行方式调整

利用当年9—10月份1号机组B级检修机会,按项目要求对闭式冷却水系统实施节能优化改造。根据实际运行情况,闭式冷却水系统降压运行,控制闭式冷却水母管压力为0.55 MPa,比改造前的压力控制点低0.15 MPa。

根据电厂《设备定期维护与切换制度》要求,增加相关C泵内容,以保证设备可靠备用。

3.3 系统安全性确保措施

闭式冷却水系统多1台泵后,需要对逻辑保护功能进行完善,以确保闭式冷却水系统的运行安全[3]。

在操作员画面上保留A/B泵之间的联锁和首选泵按钮,增加闭式冷却水泵C的功能按钮:选择1时,C泵与A/B泵之间无任何关联,也就是说C泵跳闸或闭式冷却水压力低不会联锁启动A/B泵;选择2时,C泵与A/B泵之间有关联,当C泵连续运行时,不投A/B泵联锁(因为投入联锁会导致首选泵自启动),C泵跳闸或闭式冷却水压力低会联锁启动备用泵。

逻辑功能完善后,经过调试证明可满足不同工况下闭式冷却水泵保护联锁功能,且保证2台闭式冷却水泵都在备用状态,从而使闭式冷却水系统的可靠性大为增强。

4 改造后的效益分析

改造完成后,闭式冷却水泵C自当年10月底调试启动一直连续运行至第二年6月中旬,取得了很好的经济效益,同时设备运行也相当可靠,闭式冷却水系统的缺陷相比前一次大修后减少明显。

根据试验结果,可在海水温度上升到25℃后才切至大容量闭式冷却水泵运行,根据全年海水温度的变化趋势,闭式冷却水泵C可连续运行8个半月。2011年11月—2012年6月,闭式冷却水泵电量与前一年同期比较,可省电43%,闭式冷却水泵C按每年运行8个半月计算,可节电约85万kWh,按电价0.4元/kWh计算,1年可节约人民币约34万,而整个项目费用为43万,因此1年多就能收回成本。

改造后,1号机组闭式冷却水实行降压运行,提高了闭式冷却水系统的安全可靠性,改造后的一年中闭式冷却水系统跑冒滴漏缺陷仅为3条,改造之前2年的总量为17条,说明缺陷发生率已大为下降,缺陷维护的人工和设备成本明显降低。

5 结语

1号机组闭式冷却水系统改造后的运行情况表明,增设小容量闭式冷却水泵后的节能效果相当明显,完全能够满足非夏季工况闭式冷却水流量的需求。该项目的实施具有较好的经济效益,其他机组也将进行类似改造。

改造完成后,发现闭式冷却水泵C电机选型仍然偏大,若更换为200 kW的电机则更合适。另外,管式冷却器的冷却效果也较差,有待进一步更新完善。

[1]张旭东.宁德电厂闭式冷却水泵节能优化改造[J].节能技术,2011,48(6)∶447-450.

[2]张永安.300 MW汽轮发电机组闭式循环冷却水系统的优化改造[J].内蒙古石油化工,2009(1)∶36-40.

[3]王楠.开、闭式冷却水系统的改造[J].上海电力,2009(6)∶7-9.

(本文编辑:龚皓)

Researchment of the Energy Saving Optimization on the Closed Cooling Water System

CHEN Yao ming1,QIN Pan2
(1.Zheneng Jiaxing Power Generation Co.,Ltd.,Jiaxing Zhejiang 314201,China;2.Z(P)EPC Electric Power Research Institute,Hangzhou Zhejiang 310014,China)

Aiming at problems in operation of the closed cooling water system of units 1 in Jiaxing Power Plant,the paper analyzes and investigates energy saving optimization on the closed cooling water system;it proposes to add an extra small closed cooling water pump,after the implementation of which favorable energy saving result is achieved.

closed cooling water;energy saving;optimization;extra small closed cooling water pump

TK264.1

:B

:1007-1881(2013)10-0035-03

2013-05-07

陈跃明(1980-),男,浙江绍兴人,工程师,主要从事汽轮机运行维护工作。

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