某大型燃煤发电厂渣水净化系统方案选择

2013-08-20 00:59胡四明付小平
科技视界 2013年27期
关键词:净化系统沉淀池石子

胡四明 付小平

(中国能源建设集团 广东省电力设计研究院,广东 广州510663)

0 引言

除渣系统在燃煤发电厂占有重要位置,而渣水净化系统是重要的组成部分,合理选择设计方案,将直接影响到今后电厂是否能安全、可靠、经济运行。 较早设计的电厂渣处理系统,是采用水力输送方式,及渣水由渣浆泵输送至灰场堆放,但该方案因受场地限制、环境影响,近年来电厂已基本不采用此方案[1]。之后,渣水较多采用老式沉淀池处理方式,即配置桥式抓斗起重机等装渣设备清渣;该方式清渣工作强度大,对设备破坏性强,此外,因无辅助手段,渣池面积也特别大,所有渣水均在池内进行澄清及处理,系统负荷重,经自然沉淀的回水达不到环保排放要求,尚需不断补充工业水进行稀释。基于以上情况,随着国家环保政策愈来愈严格,业主的要求也越来越高,急需研究一种技术安全可靠、又能满足环保要求的方案。我院进行了调研,提出了具体的解决办法,重点是要控制进入系统的渣水混合物量,减少悬浮物排放量,达到回水可重复使用的目的,以满足国家节能减排环保政策要求[2]。

1 工程概况

本工程建设规模为2×600MW 亚临界燃煤机组,一期为5×600MW亚临界燃煤机组,最终规划为(5×600MW 亚临界+4×1000MW 超超临界)燃煤机组。

2 设计原始资料

2.1 渣、石子煤量

(1)每小时渣、石子煤量 7.03~12.38 t/h;

(2)每日小时渣、石子煤量 168~297.12 t/d。

2.2 除渣方式

(1)渣采用水浸式大倾角刮板捞渣机直接上渣仓方式;

(2)石子煤系统采用水力喷射器输送至刮板捞渣机方式;

(3)废水来源:除渣系统、石子煤系统、地面冲洗排污三个系统。

3 设计思路

根据业主对工程要求“创精品设计,废水集中处理重复利用,达标排放率接近零”以及国家环保政策为设计指导思想,结合项目具体情况,寻找解决关键问题的技术方案[3]。 以往设计的项目,大多采用常规的沉淀池或浓缩池配渣仓方案,这些方案,污水排放浓度〉500ppm,达不到环保排放要求,系统运行需大量的补充水,且设备磨损严重,维护工作量大[4]。 创新设计方案主要从两方面考虑,一是解决外部灰渣问题,作为辅助手段,尽可能在外部除渣系统处理完大部分的灰渣颗粒,这一环节可减少后续净化系统的处理负荷;其次是后续污水净化系统的设计,保证污水浓度达到排放标准和重复使用的要求,是设计方案选择的重点[5]。

4 系统方案选择

4.1 外部系统

本系统有渣、石子煤、地面冲洗等灰、渣混合物需进行处理和排弃,根据设计原则,污水需重复使用并满足环保排放要求。根据这些条件,外部系统的选择对后处理系统产生的效果将起着重要作用,为尽可能减少对后处理系统的压力,控制进入后处理系统的渣水混合物量非常重要。外部系统方案选择见2.2。渣与石子煤在捞渣机混合后输送至渣仓,约95%的渣、石子煤通过渣仓装车外运,仅剩余少量颗粒排入渣水处理系统,极大地降低了后续渣水净化系统的处理负荷。 排入后续渣水净化系统污水主要是:刮板捞渣机溢流水(渣水、石子煤水)、地面冲洗水(除尘器地面、灰库地面)。地面冲洗水混合物流量较小,主要是捞渣机溢流污水流量, 该污水由渣浆泵集中后输送至渣水净化系统,考虑到污水尚有少量灰渣颗粒;此外,特殊情况下,清理捞渣机底部、石子煤设备等检修有部分较大颗粒物体。 系统阻力计算要考虑一定的裕量,除计算管道清水阻力外,尚要考虑附加阻力,即管道阻力按(1+ξ)λV2/2g·L/Dn+γhu·△h 计算,混合物最大流量(石子煤系统投入运行时)Qh1=214m3/h、流速V1=3.3m/s、管道阻力损失Hz1=52.22m;混合物最小流量Qh2=116m3/h、流速V2=1.6m/s、管道阻力损失Hz2=15.47m。 根据以上的技术参数, 为保证进入净化系统混合物流量不致于过大,渣浆泵采用转速调节手段,以保证流量及流速在最佳工况下运行,避免流量波动过大造成对后续处理系统的冲击[6]。

4.2 净化系统

4.2.1 方案选择

以往设计的工程,外部未设置辅助手段,使大量灰、渣直接输送至沉淀池进行处理,另沉淀池内又无完善的澄清处理设施,仅有自然沉淀这个环节,造成了沉淀池处理负荷过大而难以承受,经处理后的污水浓度非常高〉500ppm,达不到排放标准和重复使用的要求[7]。

根据以上情况, 关键问题就是要在混合物进入净化系统之前,排弃大部分灰、渣颗粒。本系统外部已采取了有效措施,已将大部分及较大颗粒的灰、渣进行了处理并装车外运,仅剩少量小颗粒悬浮物随污水由泵输送至污水净化系统进行处理。根据我们分析,这部分灰、渣颗粒分布情况见表1。

根据表1 所示,进入净化系统的混合物仅有少量﹥0.5 的颗粒,占大多数颗粒的在0.1~0.01 之间。 我们对这些灰、渣物理特性进行了研究,这些颗粒在沉淀池中流态属于异重流,灰、渣大部分粒径在≤0.07mm[8]。 混合物进入池中形成一定浓度的悬浮物层,它们靠相互之间碰撞消耗能量而下沉,且灰水比大、稠度低,颗粒较大的物体水力沉速快,见图1 曲线2,固体比大稠度高时,水力沉速慢,见图1 曲线1。 沉降过程可分为澄清区、沉降区、过渡区、压缩区,在临界点A 出现以前,灰水澄清速度主要取决于沉降区灰粒水力沉降沉速,临界点出现以后,则主要取决于压缩区的灰粒水力沉速,当澄清区与压缩区分界面恒定时,沉降过程结束[6]。 沉降特性曲线见图1。

表1 灰、渣颗粒分布表

图1 沉降特性曲线

根据以上情况,尚要注意混合物流速之间的关系,沉淀池异重流上升率速度Vshmm/s 与沉降速度V0mm/s 要满足V0〉Vsh,要保证Vsh=Q/BL﹤V0,即混合物上升率应小于灰、渣悬浮物水力沉降速度,以保证悬浮物能较好的沉降。 考虑净化系统的选择第一级采用自然沉淀,稍大一些的颗粒悬浮物在第一级已基本沉淀;根据小颗粒悬浮物其物理及化学成分特性,二级过滤考虑斜管、加药絮凝处理方式,絮凝成较大块状的颗粒,使物体易在斜管内快速沉淀,采用这些措施后,经一级自然沉淀和二级斜管絮凝处理后, 回水已基本无杂质, 排放浓度控制在≤50ppm~80ppm 以下,满足环保排放及系统重复使用要求[9]。

4.2.2 系统工艺流程

净化系统工艺流程图见图2。

图2 净化系统工艺流程

为减少混合物对沉淀池后处理系统的冲击, 入口设有缓冲槽,使排入沉淀池混合物流量相对平缓,不至于流速过快,确保进入到蜂窝斜管小颗粒的物体有较长絮凝时间,使散状物体能有效的结晶和及时沉淀,确保回水达标;系统设置的加药设施,可保证系统在最恶劣情况投入使用。 根据现场实际运行情况,正常情况下,可不投加药系统,回水排放浓度在≤50ppm~80ppm 之间,特殊情况下,才投入加药设备[10]。外部排入净化系统的混合物流量是波动的,处理量在Q=100~200m3/h左右,一般情况下为Q=100m3/h,只有在石子煤系统投入运行或特殊情况下短时间混合物量为Q=200m3/h,根据这些情况,外部及净化系统均考虑有调节手段,保证系统在最佳平衡水量状态下运行,一是能节省运行成本,二是控制水量及污水浓度,以减少净化系统的负荷。采用以上防备手段后,现场运行情况较好,达到了设计效果。

此外,本系统采用了行之有效的污泥处理方式,所有澄清池、处理池底部均设有排泥管接至污水坑,系统设置简单,不需要大规模的装泥设备。当需要排泥时,开启排泥管阀门将污泥排至污水坑,由污泥泵装车直接外运。 系统安全可靠,解决了以往采用大型装车设备工作强度大的问题,取得了较好效果。

项目自投入运行以来,无发生过较大事故,技术、经济运行指标良好、维护工作量小,污水排放满足环保要求,经处理后的回水供系统重复使用,完全满足国家节能减排环保的政策要求,已取得了明显的经济及社会效益。

5 结论

(1)该渣水净化系统自电厂投入运行以来,经济技术指标较好,见表2。

表2 经济技术指标

(2)结论

(a)自电厂投入运行以来,情况良好,经处理后的污水排放浓度在≤50ppm~80ppm 之间,能满足系统重复使用及环保排放要求,根据一期运行的情况,电厂比较满意,二期仍采用此方案。

(b)从目前我省已投入运行的电厂情况信息,渣水采用该净化处理系统方案,设计上是成功的,系统运行安全、可靠,已取得了较好的技术及经济效益,可推荐作为今后类似工程渣水处理系统方案。

(c)本系统成功经验已运用在广东多个电厂工程当中,产生了良好的经济及社会效应。

[1]DL/T 5142-2002.火力发电厂除灰设计规程[S].北京.中国电力出版社,2002.

[2]DL5000-2000.火力发电厂设计技术规程[S].北京.中国电力出版社,2000.

[3]粉煤灰综合利用与生产加工新技术、新工艺及标准规范[S].中国知识出版社,2004.

[4]沈保中.600MW 超临界机组锅炉冲渣水回用的深度处理[J].中国电力,2006,39(7):31-34.

[5]李洪,李清.珠海发电厂除灰渣系统的设备与应用[J].电力建设,2001,22(2):46-48.

[6]火力发电厂除灰计算手册[M].成都:电力工业部西南电力设计院,1982.

[7]高玮.华能玉环电厂1000MW 超超临界机组除灰渣系统[J].电力建设,2008,28(7):43-45.

[8]张忠孝.用模糊数学方法对电厂锅炉结渣特定的研究[J].中国电机工程学会,2000,20(10):64-66.

[9]施燮钧,王蒙聚,肖作善.热力发电厂水处理[M].北京:中国电力出版社,1976.

[10]张志耘.一种新型锅炉灰渣水处理方法[J].硫磷设计与粉体工程,2000,1:20-23.

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