大型钢岔管现场原位水压试验

2013-11-04 07:09张育林
中国科技信息 2013年13期
关键词:内应力百分表水压试验

张育林 周 林

中国水利水电第三工程局有限公司,陕西 西安 710016

前言

随着材料工业的不断发展,水电站为节约投资,越来越多的采用集中供水或分组供水,岔管的使用越来越广泛,并且所设计的HD值也越来越大。超大型岔管制造的配料、成型、组装、焊接、消应、压水试验等工艺条件及加工设备的受限等原因,国内多数超大型岔管中心体,一般采用整体进口或由专业的设备制造公司制造。岔管的中心体在工厂进行水压试验,其它管节在现场进行组焊,不参加水压试验。

本工程距中心城市远,对外交通道路条件差,岔管整体加工试验后运输至工地安装的可能性较小。考虑技术的可能性、经济的合理性、工程工期的要求等诸多因素,为解决整体运输岔管的难题,根据工地现场场地、起吊设备、运输道路的条件,拟定在安装原位进行岔管的组装、焊接和水压试验等工作。在原位水压试验中,用百分表监测岔管变形的方法,计算岔管的内应力,方法简单可行。本工程现场原位水压试验在高强钢超大型岔管的水压试验方面,具有一定的代表性,值得研究和总结,供类似工程借鉴。

1 工程概况

泗南江水电站位于云南省思茅地区墨江哈尼族自治县那哈乡、坝溜乡和泗南江乡境内。电站以发电为主,采用跨流域、混合式开发,总装机201MW。调压室后的压力管道为埋藏式钢衬钢筋混凝土结构,圆形断面,采用“一管三机”集中供水方式。

主管直径Φ4000mm,长928.428m。支管直径Φ2000mm,总长49.935m。主、支岔管的结构型式均采用月牙岔管。主岔管的公切球直径Φ4488mm,设计水头420m,HD值1885mm,重37.95吨。月牙肋板厚δ100mm,管壁厚50mm,材料采用WHT590高强钢。岔管安装试验闷头后结构如图1所示。岔管特性如表1所示。

图1 岔管水压试验测点布置图

2 试验目的与要求

2.1 试验目的

本工程压力钢管采用的WHT590高强钢板首次应用于高水头压力管道岔管,按照设计及规范要求,进行岔管原型水压试验,目的是:①以超载内压暴露结构缺陷,检查结构整体安全度;②缓慢加载条件下,缺陷尖端发生塑性变形,使缺陷尖部钝化,卸载后产生预压应力;③焊接残余应力和不连续部位的峰值应力,水压试验时可能达到屈服,退压后得以削减。④了解岔管各部位,特别是一些重要部位的应力分布及变形情况,为电站压力管道的安全运行提供有力保证。⑤通过水压试验过程中整体变形情况,计算岔管在过载情况下的内应力,从而知道岔管的安全余量。

2.2 试验内容及要求

按表2中的数值,缓慢对岔管进行加压。每达到一个压力值后,检查岔管有无异常情况,记录压力值和岔管变形值。

表2 分阶段加压值

根据岔管在不同荷载情况下的变形,计算岔管的内应力值,掌握超载125%状况下岔管内应力的大小、超载运行工况下的安全余度。

水压卸压后对焊接残余应力的峰值得以削减。

水压试验过程必须做到:①试验数据记录齐全、真实、准确、规范;②在试验水头下保压5~10分钟,压力稳定;③在设计水头下保压30分钟,压力稳定,对应变测量完整。

3 试验工艺及流程

3.1 试验方案

主岔管与支岔管连接成整体进行水压试验。充水前安装好闷头,充水、排气、加压管路,加压泵,应变测量仪器,除支墩外,解除岔管的所有约束。如图1和图2。

图2 岔管加压前

3.2 闷头及锥管

3.2.1 闷头:

已有 4个半圆球形闷头,Φ2430mm,壁厚δ=60mm,材质SM570TQT。主管直径D0=4046mm;试验压力P=5.25MPa;fs取380MPa;按GB150-1998《钢制压力容器》部分无损检测的单面焊焊接接头系数n=0.8,进行主管闷头的强度校核:

式中:

h—闷头直边量;

c—考虑钢板的负偏差和加工成型时的减薄量等形成的附加量。

经计算,主管闷头的壁厚δ≥36mm即可,满足要求。支管闷头的壁厚比主管小,采用相同闷头满足要求。

3.2.2 连接锥管:

闷头与主管之间用锥管连接、与支管之间用倒锥管连接。按DL/T5141—2001《水电站压力钢管设计规范》渐缩管的规定,按主管等强度设计,利用加工岔管的余料及边角料加而成。

表1 岔管特性表

3.3 应变测点布置和测量

①应变测点重点放在折角区、岔管管壳区、月牙肋板、主支管轴线、主管标准圆断面等,测点成对布置,以便准确测出水压试验过程中的应变量,避免将岔管试验过程中的位移误作岔管的变形。如图1所示。

②确保百分表与岔管间完全分离,同时要保证百分表的量程足够。

③百分表的布置必须合理、充分。必要时在同一个测点布置基础分离的备用(校正)表,进行相互校正。

④应变用百分表测量,目视读值。

⑤针对本工程的具体结构,提前应力与应变的关系曲线,读出百分表的应变值,便可立即查出应力值。

3.4 水压试验步骤

①向岔管内充水至岔管内的水从排气管溢出,充水结束;②用加压泵向岔管加压至P1压力时,稳压10分钟、检查;③无异常情况下,按此循环加压至P3压力值,保压30分钟,对岔管全面检查,用05kg~1.0kg木锤或小铁锤在焊缝两侧15mm~20mm处轻轻敲击,检查焊缝有无渗水及其它异常情况,测量记录应变值;④仍无异常时,继续加压至P4值,保压5~10分钟,再卸压至P3压力值,保压30分钟,再次对岔管全面检查,测量记录应变值;⑤对岔管进行彻底卸压,试验结束,整理试验数据、资料,分析成果,报告结论。

4 水压试验成果及分析

4.1 测量成果

在水压试验的升压、卸压过程中,未发现任何异常情况。升至最大压力值及卸压后各测点各百分表读取的量值如表3所示。各组测点间的应变量如表4所示。

表4 各组测点间的应变量(mm)

4.2 应力性质分析

从表4可以看出,测点1/6、1/7、1/8、1/9、4/5各组测点间测得的应变为正值,说明在岔管加压过程中,所受力为拉应力。月牙肋顶、底(2#、3#)之间应变为负值,说明在加压的过程中受力为压应力。

4.3 局部应力峰值削减

岔管卸压后,各组测点均有残留变形,说明产生了一定的永久变形,但该变形量均很小,对结构没有大的影响。同时,也证明对结构的局部峰值应力起到了削减作用。

4.4 最大应力计算

从图1和表4中可以看出,单位长度内应变最大值出现在“4/5”测点间。WHT590钢的弹性模量E=2×105MPa。根据胡克定律:

在水压力加至最大时,“4/5”测点间最大内应力:

同理,计算得知其它各组测点间的应力均小于300 MPa。因材料的屈服极限σs≥490MPa,所以:可计算出岔管安全系数k:

结构安全。

4.5 应力测量方法的分析比较

在岔管水压试验的应力测试中,最常用的方法是帖应变片测量其内应力,其最大的优点是加载过程中可方便的监测应力变化情况,如果应力超标,可以随时发出警报。其不足也非常明显:需要非常专业的设备与人员,设备安装较难,成本较高,且所测应力是表面和局部的应力,测得的岔管内应力情况不全面。

用百分表以测量岔管变形的方法,计算岔管的内应力,只要表的数量及布置合理,其量值准确,能全面反映岔管的内应力情况,而非表面应力。且无需专业人员与设备,仪器也易于安装,成本低廉。缺点是难以进行升压过程中应力变化的动态监测,读取应变值后需经查表(图)或计算才能知道应力变化情况。

5 结语

在岔管的水压试验及应变观测过程中,未出现任何异常情况。主岔管肋板承受75MPa的压受力,应力值较小,其余各部位均受拉应力。岔管各部位实际所受应力值,均小于材料的许用应力,能保证结构的安全运行。工程自2009年投产安全运行至今,也证明了岔管的安全可靠,此次水压试验对岔管安全性的验证是成功的。以测量岔管变形量的方法间接测量内应力的方法简单可行,经济实用,可供借鉴。

表3 各测点卸压前后百分表读取的量值(mm)

[1]张金斌,谢丽华,成莉.超高水头水电站岔管布置及水压试验[J].水利规划与设计,2012(3),P31-33

[2]陈亚琴,李建.坪头水电站岔支管整体洞内水压试验[J].水电站设计,2012(2)P51-54

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