立井提升电动机故障多发的原因分析及处理

2014-01-09 03:11耿步平吴洪春张玉超卢宏
科技致富向导 2013年23期

耿步平 吴洪春 张玉超 卢宏

【摘 要】本文针对立井提升中高压电动机故障多发的实际情况,通过多方面、多层次、多因素的分析电机故障产生的原因进行阐述。结合现场实际情况有针对性的采取简单有效的方式、方法进行问题解决,取得了较好的应用效果,值得我们工程技术人员在其它行业领域探讨和借鉴。

【关键词】提升机电动机;故障多发;原因分析与处理

0.引言

某矿立井提升设备为洛阳矿山机械厂制造的JKM2.8×4(Ⅱ)型多绳摩擦绞车,目前配套电机为800KW×2,绕线式三相异步八级电动机。该矿提升机为三八制作业,每天停产检修时间为两小时。

该矿立井提升设备于1980年7月安装,1980年9月28日建成投产,设计年产量90万t/a,当时主井主电机功率为630KW×2,16小时工作制。1987年后开始改扩建,将主电机功率更换为800KW×2。但是在这次改造中,由于原电机基础及安装空间有限,新电机外型和尺寸参数必须按照原630KW电机制造,但是定、转子仍按800KW绕制,造成空间紧凑,散热不符合标准。同时减速机进行了改造,将速比降为11.5,速度由原来的 6.8米/秒增加至9.6米/秒,提升速度快了,提升能力也由原来的90万t/a,提升为150 万t/a,无形中加大了电机的载荷。而从1998年至今根据实际产量每年的提升能力都有不同程度的增加,年产量一度达到了220万t/a,最高时达到240万t/a,实际上不断增加了主井电机的工作时间,造成电机长时间处于满负荷运转状态,因此,主电机逐渐表现出了其性能弱点,即并联套经常开焊。

1.主电机故障原因分析

1.1初步原因分析

在主井一系列的改造过程中,主电机并未做任何改动,仍是1987年初次改造后的800KW×2电机,电机一直工作在连续满负荷状态,因此,从2004年开始,主井电机故障频发,多为并联套开焊、转子引出线烧断、星点连线烧断等故障,并联套开焊较为容易发现,可根据现场掉锡情况进行判断,处理也相对比较简单,影响时间较短。而其它两种情况,都发生在绝缘内部,多为突然发生,平时巡检时无法观察到,而利用测温仪也无法进行实时监测,发生故障时处理方法比较复杂,工艺要求较高,需要对引出线等进行现场焊接或更换,一般影响时间较长,这些都严重影响了主井的正常生产。综合以上现象,归根结底,电机的各种故障都是因为温度过高所致。

1.2电机故障主要原因分析

为此,相关专业技术人员进行了汇总分析,结合现场设备条件和使用等诸多因素,共同认为其主要原因有以下几个方面:

(1)现用电机为非标准电机,B级绝缘,虽然额定电压、电流都符合提升容量要求,但是其热稳定性得不到保障,为了保证安装要求,电机外型按630KW电机制造,其体积较小,定子绕组及转子铁心为了达到相应的额定电压与电流,又必须按800KW电机标准,因此,该电机内部结构设计紧凑,通风不良,造成了散热不符合要求。所谓电机的热稳定性,即指电机在运行一段时间后,温度不再上升,而是保持在一个基本不变的值,如果电机因为制造上的原因,导致通风不良,而使之达不到热稳定状态,温度会随着电机的继续运行而不断上升,直至超过其所能承受的能力。即使测量到电机温度为60℃,但是由于电机内部高温得不到及时散热,估计绕组内部温度应高达绝缘的最高允许温度。

(2)负荷加大后,启动电流增加,一般三相异步电机的启动电流为额定电流的6~7倍,重载时会更大,从以上公式可知,较大的电流使得电机温升迅速,从而导致烧断、开焊等故障。2004年改造后,增加了提升负荷,由原来的每斗9T增加到每斗9.5T至现在的每斗10T,造成电机启动时间加长、全速运行时电流增大,这对电动机的安全运行是非常不利的。

(3)启动频繁,休止时间不足,大型电动机因频繁启动,可加速温升,使电机发热持续时间过长,导致绝缘材料迅速老化,介质损耗增加,发热更历害,严重时则导致击穿而损坏。

(4)电机老化严重,该800KW电机自从1987年改造以为,一直使用至今,直到2009年新购进一台非标800KW电机,老电机已工作二十多年,其绝缘部件及转子铁及定子绕组等均有不同程度老化。近几年虽经多次大修,但是都未能从根本上解决问题。并且,变频改造后,尤其加剧了其转子的承载强度,按照老的调速方式,转子在全速运行后电流很小,而改造后,由于是定子短封,采用转子送电的方式中压变频调速。该方法使得转子长时间处于高压高频大电流状态,从而加快了转子的温升速度,使转子绕组温度迅速升高,也就会在最薄弱的环节发生故障,即转子引出线的薄弱处烧断。

(5)另外,电源电压过高也是影响电机使用寿命的原因之一。我矿主井6KV电压一般可达6.3~6.4KV,当电源电压过高时,电动机反电动势、磁通及磁通密度均随之增大。由于铁损耗的大小与磁通密度平方成正比,则铁损耗增加,导致铁心过热。而磁通增加,又致使励磁电流分量急剧增加,造成定子绕组铜损增大,使绕组过热。因此,电源电压超过电动机的额定电压时,会使电动机过热,严重时则导致烧断故障。

2.解决方案提出与实际工作验证

如果想要改善这种局面,建议从以下几个方面给予解决:

(1)更换符合国家标准的800KW电动机,由于当前电动机的特殊情况及其工作制式等不适合现有的工作强度,只有更换为标准800KW电动机,使电机动的体积满足散热条件,才能有效缓解电机频繁故障的现象。但是由于安装空间的局限性,这一方案无法具体执行。在实际工作中,运转队采用了设置风机进行强制风冷的方法。在天气环境温度较高时效果比较明显。

(2)减少负载,即减少每斗提升量,可有效减小电机启动电流,减少大电流冲击,从而控制电机温升,减少绝缘破坏,减少故障发生。理论上可行,但是实际中没有应用。在实际工作中,运转队采用了电气人员和司机加大检查力度和密度的办法。主动发现电动机的各类问题故障,做好抢修准备。确保电动机的安全运行。

(3)降低提升频率,增加电机休止时间,即延长卸载时间或增加每班电机的停止时间,使电机温升在一定范围内,然后再进行提升工作。

(4)更换新电机,按照现有位置及基础定制新电机,增强制作工艺,增加所用材料绝缘等级(F级),提高电机抗大电流频繁启动的能力。计划新进两台电动机,一台已经到货,使用中进行了小小的适应性改动,目前比原电动机使用效果理想。

(5)有效控制电网电压,使之保持在国家规定的数值范围内,以保证电机的正常工作。由于使用变频控制,所以在电控中增加有源滤波装置和静止无功补偿装置。

3.结束语

综合以上分析,采用(1)和(2)两种方案是被动的防护方式。其余三种方案即符合现场实际,也很容易做到。所以,我们已经采用了执行了(3)(4)和(5)三种方案。效果比较明显。

在现场设备的使用中,我们受到各种不利因素和条件的限制,不能全部更新所有设备。但是,我们可以通过多方面、多层次、多因素的分析,不断地总结经验,解决现有问题,使我们的设备达到最佳的状态,适应生产的需求。其目的和意义非常重大。可以在更多的领域和行业应用。值得工程技术人员研究与探讨。 [科]

【参考文献】

[1]胡虔生,胡敏强主编.电机学(第一版).中国电力出版社,2009-7-1.

[2]赵家礼主编.高压交流电动机检修技术问答(第一版).化学工业出版社,2008-1-1.

[3]杨天明,王春阳,魏增菊编.电机绕组维修技术(第一版).化学工业出版社,2006-6-1.