PLPK-10/3.5×0.25 型膨胀机故障分析及处理

2014-04-08 06:02王海龙李淑琼
设备管理与维修 2014年8期
关键词:空分动平衡运转

王海龙 李淑琼

(中国空空导弹研究院 河南洛阳)

KDN-200/30Y型空分设备,系统采用低压返流膨胀设计,低温膨胀机采用苏州西达生产的PLPK-10/3.5×0.25型气体轴承透平膨胀机。系统中配置2台套该型膨胀机组,运行中采用1用1备模式。制氮空分装置2008年7月安装到位,系统经试压、清洗、吹扫、裸冷等规范操控试运行。运行近2个月时,系统1#和2#膨胀机,相继出现突然停车、无法通过切换使其重新启动的故障,致使整套空分停运。

1.故障现象

整套空分装置2008年11月份开车试运行,在各项参数合格试运行近两个月后,2009年1月13日1#膨胀机突然出现很大的嗡鸣和机械摩擦声并伴有振动。膨胀机的各项运转参数大幅波动(密封气压力0~0.35 MPa,转速迅速从50 260 r/min下降到18 980 r/min)。运行人员立即同时启动备用的2#膨胀机,但2#膨胀机无法正常启动。在2#膨胀机无法启动的情况下只有立即将1#膨胀机也停运。间隔约30 min后再次尝试启动2#膨胀机成功。但运行1 h后,2#膨胀机也出现与1#膨胀机同样的故障现象并自动停车,再次尝试启动1#膨胀机时也无法启动。

2.故障分析及处理

膨胀机故障后,因各项设定压力参数均在正常范围值,怀疑膨胀机的转子卡死。PLPK-10/3.5X0.25型气体轴承透平膨胀机主要参数,进气压力0.35 MPa,出口压力0.025 MPa,进口温度 122 K,效率 78%,转速 55 900 r/min,气量600 m3/h,介质为富氧气,制动方式为风机制动。与膨胀机厂家沟通后,对膨胀机的箱体进行扒砂,拆出主机。打开主机发现,主机主轴与气动轴承卡死并有严重摩擦痕迹,膨胀机的主轴工作轮叶片变形。

(1)膨胀机卡死的主要原因。运行参数调节、操作不当,阀门开关过猛导致膨胀机内压力失衡;膨胀工作气源和轴承气气源洁净度不达标;当膨胀机内出现液体时,由于液体被甩到叶轮外缘,温度升高又急剧汽化,会使间隙和压力大幅波动,造成膨胀机振动,此时压力表急速跳动,温度指示波动;制动风机喘振,当风机出口不畅通或过小,风机的工作点又进入喘振区,造成风机工作不稳定产生振动;气体轴承供气压力过低;转子出厂前是严格做过动平衡实验的,转子动平衡精度为0.2 μm。在装拆运转过程中因不对中、磨损或轮内杂质冻结,都将破坏转子的动平衡,因而引起过大振动。

(2)故障处理。膨胀机的主机返厂家大修,更换左右轴承套、打磨主轴,严格按照各部件的配合间隙和精度装配,并做好整机动平衡。轴承径向间隙(名义直径间隙)0.06~0.075 mm,密封套径向间隙0.06~0.09 mm,轴向间隙0.09~0.12 mm,工作轮与导流器内环间隙0.6 mm,工作轮与扩散器间隙0.15~0.25 mm,风机轮与端盖体间隙0.5~1 mm。

对膨胀机组的辅助管道进行重新的清洗和吹扫,更换轴承气管路的粗过滤器滤芯和精过滤器镍片;并对制动风机进出口管道进行外引和加长改造;在膨胀机轴承气管道和空气仪表气管路加装阀门,实现切换和分离;调整纯化器控制的工作时序表,优化纯化系统工作切换时间,确保进膨胀机组的气体品质。

通过一系列整改措施的实施,膨胀机组整体安装、充填珠光砂等工作完成后,整套制氮空分系统一次开车成功,1#、2#膨胀机通过切换启动,平稳达标运行。

3.膨胀机组运行维护要点

膨胀机启动前,分馏塔须经加温吹除,对膨胀机进出口管路,制动风机管路须进行彻底吹除后。定期对轴承气管路也必须进行彻底吹除,然后打开精过滤器,装入过滤镍片再通气吹除干净。对于已长期使用而被污染的滤芯、镍片,须严格清洗后方能再次使用。

一般膨胀机刚启动阶段会偏离设计工况运行,运转参数变化大,故调节频繁。启动时因整个装置处于热状态,膨胀机进口温度高于正常值而进口压力低于正常值,且刚启动过程降温极快,膨胀机进口温度急剧下降,此时应及时开大进气阀门,提高膨胀机进口压力。

对于停车备用的另一台膨胀机,轴承气压力应保持0.15~0.2 MPa,以防止杂质进入或锈蚀。由于透平膨胀机进气管道公用,故从2台同时运转转入1台单独运转时,要密切注视另一台以防超速或超压,操作过程需缓慢进行。膨胀机组采用1用1备运行模式的应定期切换使用。

猜你喜欢
空分动平衡运转
现场无试重动平衡方法研究
复旧运转
《狮来运转》萌翻石狮
时来运转
动平衡堵漏之量化初步研究
转子动平衡机的R型铣削去重建模研究
浅析压力仪表在空分装置中的应用
空分冷箱内管道静力分析边界条件的设定
空分设备防雷措施
全提取空分设备冷箱内配管设计