1000 MW超超临界锅炉不带炉水循环泵的冲管方式

2014-04-12 08:18崔国华厉富超
电力工程技术 2014年3期
关键词:炉水冲管水罐

崔国华,厉富超

(江苏新海发电有限公司,江苏 连云港 222023)

某公司1000 MW机组锅炉系德国ALSTOM技术制造的超超临界变压运行螺旋管圈直流炉,型号为SG-3049/28.25-M548;锅炉采用单炉膛塔式布置、四角切向燃烧、摆动喷嘴调温、平衡通风、全钢架悬吊结构、露天布置、固态排渣;锅炉尾部布置2台转子直径为D16 379 mm的三分仓容克式空气预热器。锅炉制粉系统采用中速磨冷一次风机直吹式制粉系统,每台锅炉配置6台中速磨煤机,BMCR工况时,5台投运,1台备用,B层燃烧器带有微油点火装置;设计煤种为彬长大佛寺矿煤;该工程同步建设脱硫、脱硝装置。该公司首台1000 MW机组工程于2010年9月正式动工,2012年8月进行化学清洗,2012年9月2日进入冲管阶段。按照冲管技术措施要求,先是带炉水循环泵启动方式进行,后在冲管阶段炉水循环泵出现故障。为加快工程进度、节省时间,经研究决定充分利用现有系统和设备,尝试采用不带炉水循环泵冲管方式,取得一点经验,供参考。

1 锅炉2种冲管方式简介

某公司1000 MW机组冲管范围:锅炉受热面管束(蒸汽部分)及其联络管;主蒸汽管道;冷段再热蒸汽管道;热段再热蒸汽管道;炉本体吹灰系统管路;取样及仪表管路。按照调试方案,冲管采用串冲形式进行,即过热器和再热器成为一个回路,再热器进口加装集粒器,直至靶板合格[1]。冲管以降压、稳压冲管相结合的的方式进行。降压冲管通过工况变化对受热面内的氧化皮等杂物产生扰动,使之从受热面内壁上剥落,并随着冲管汽流排出;稳压冲管可以通过长时间的大动量比系数对受热面的颗粒进行携带[2]。

1.1 带炉水循环泵启动方式

其汽水流程如图1所示。锅炉启动初期,大部分给水通过炉水循环泵在水冷壁内实现再循环,水质不合格时,给水经大气扩容器由启动疏水泵直接排放至冷却塔。

图1 带炉水循环泵汽水流程

1.2 不带炉水循环泵冲管方式

该方式在炉水循环泵故障情况下采用,其系统如图2所示。锅炉给水除产生蒸汽外,其余全部进入大气式扩容器,由锅炉启动疏水泵回收至凝汽器,水质不合格时直接排放至冷却塔[2]。

2 带炉水循环泵吹管方式优缺点分析

2.1 优点

热量直接回收,暖炉效果好,启动时间短,节省大量燃料,水冷壁流量大,相同燃料情况下产汽量大,有效防止水冷壁、过热器、再热器超温现象。

2.2 缺点

图2 不带炉水循环泵冲管系统

(1)贮水罐水位调节难度大,威胁机组安全。锅炉启动阶段,贮水罐水位控制十分关键:贮水罐水位低会导致炉水循环泵跳闸;贮水罐水位高触发锅炉MFT,严重时造成过热器进水事故。此外,启动过程中要考虑到省煤器出口流量保持800 t/h以上,防止给水流量低主燃料跳闸(MFT)动作。在频繁的降压吹管过程中,贮水罐压力波动大且快速,贮水箱水位难以调整。贮水箱及其连接管道容积仅16 m3,降压吹管过程中汽压快速下降造成严重的虚假水位,关闭临冲门后贮水箱压力又快速回升,导致贮水罐水位大幅波动。此时必须统筹调节主给水旁路调节门、循环泵出口调节门、循环泵再循环门、锅炉贮水罐疏水调节阀等,运行调节难度大,极易发生事故。

(2)对炉水循环泵不利,频繁地快速调节炉水循环泵出口调节门和再循环门,引起炉水循环泵电流短时间内大幅波动。当临冲门关闭,贮水罐压力回升过程中,贮水罐水位由于压力回升和过热器系统充压的双重作用,快速波动,为维持水位稳定,运行人员快速调整炉水循环泵出口流量,导致炉水循环泵电流在20 s内快速从60 A下降至20 A,后又经历几个快速升降过程。这对运行中的6 kV电机和泵都是严峻的考验,应该避免这样的情况发生。

(3)锅炉冲管前水冷壁虽经化学清洗,冲管过程的给水中仍有可能带有大量铁离子和剥落的氧化皮等物质,采用此方式给水量、排放量均较小,杂质容易在水冷壁内富集,不易及时排放。

3 不带炉水循环泵冲管方式优缺点分析

3.1 优点

(1)持续大流量冲洗汽机侧高压和低压管道、凝汽器、除氧器、锅炉侧水冷壁等设备,能按照化学检验的要求及时排放、补水,有效提高整个热力系统的清洁程度。排放方式灵活,可以根据化学检测结果灵活排放:如凝汽器内杂质多,可从5号低加出口直接排放,快速提高锅炉水冷壁洁净程度;如集水箱内杂质多,可从锅炉疏水泵直接排放至冷却塔。

(2)凝泵进口滤网、前置过滤器、前置泵进、出口滤网等都能过滤杂质,提高热力系统清洁程度。

(3)该方式下,贮水罐水位容易控制,相对带炉水循环泵方式而言,吹管过程中仅需调节锅炉贮水罐疏水调节阀和进水旁路开度,避免炉水循环泵电流大幅波动。冲管过程中,贮水罐水位快速下降,但省煤器出口流量波动仅有50 t/h左右,水位波动较小且缓慢,运行人员控制较容易。

3.2 缺点

(1)锅炉启动时间长,大量热量损失,冲管燃料耗用大。

(2)为防止蒸汽量过少,导致过热器、再热器超温,必须严格控制燃料量的投入,控制炉膛出口烟温在470℃左右。其出口流量为850 t/h,省煤器进口水温基本维持85℃,此时燃料量为35 t/h煤加7~9 t/h燃油。此过程中,后墙水冷壁65~75管多次出现管壁温度高报警,二级再热器管壁温度接近保护值。

(3)长时间油、煤混烧,不能投用电除尘装置,对环境有较大污染,同时可能引起SCR脱硝装置催化剂中毒、空预器低温结露、堵灰、未燃烬烟灰粘附甚至二次燃烧。

(4)在启动初期和运行一段时间后,容易出现汽机侧热力系统各泵滤网堵塞情况。

4 不带炉水循环泵冲管方式应采取的措施及注意事项

(1)该方式下锅炉疏水量大,必须事先对锅炉2台启动疏水泵的出力进行试验,确保泵的出力能够满足锅炉最小启动流量的要求,防止启动过程中集水箱满水。同时,运行中加强疏水泵运行监视和调整,若发生两台泵均跳闸情况,必须手动MFT停炉。

(2)冲管阶段汽轮机还不具备进汽条件,锅炉疏水直接回收至凝汽器,大量热量同时也被带入凝汽器,须防止过热蒸汽及锅炉疏水经汽轮机疏水或抽汽管路倒至汽轮机内。在启动前,检查关闭汽轮机及各抽汽管路疏水手动门,严密监视汽轮机汽缸、转子温度,同时确保汽轮机油系统、轴封系统及盘车正常运行,严防冲管期间汽轮机停转。

(3)锅炉疏水直接回收至凝汽器,虽经大气扩容器减压,但大量疏水温度基本达到100℃,导致凝汽器水温异常上升,严重时可能引起凝结水泵进口汽蚀,应密切监视并严格控制凝结水温上升速度,及时从凝补水箱补充冷水。大量热水进入凝汽器,还会在一定程度上影响真空。

(4)延长暖炉时间,严格控制锅炉启动期间燃料量,严密监视水冷壁、过热器、再热器壁温,防止出现超温情况。尽量提高锅炉给水温度,开大辅汽至除氧器加热门,保持给水在100℃以上;控制锅炉上水速度,用热水对锅炉进行持续暖炉;延长大油枪暖炉时间,推迟投粉,适当降低锅炉风量,提高空预器出口一、二次风温。待空预器出口二次风温度达120℃左右投入B磨微油模式。

(5)启动前必须重视过热器、再热器减温水的检查和调试,防止在稳压冲管过程中,某侧减温水出现严重漏流或管道堵塞。某公司在稳压吹管过程中,第一次投用减温水系统时出现二级过热器A侧减温严重漏流 (电动隔离门关闭的情况下,减温水流量显示40 t/h),同时二级减温器C侧管道堵塞,调节门开度达100%时减温器前后蒸汽温度一致。此时三级过热器管壁短时间温差最多达100℃,严重威胁锅炉安全。

(6)B磨采用蒸汽加热暖风器和微油点火技术,提高一次风温,实现冲转前投粉,改善启动初期煤粉燃烧情况,节省燃油。某公司在吹管过程中出现以下情况:出于控制炉膛出口烟气温度和B磨稳燃的需要,吹管过程中B磨煤量保持30 t/h稳定,由于此时煤量远低于设计出力,燃烧器内煤粉化学浓度低,加上炉膛内温度较低,锅炉整体风量过大等不良因素叠加,导致B磨在启动和吹管过程中燃烧情况一直不好,1号、3号角火检强度在11%~20%间波动,与现场看火情况相符。因此,吹管过程中B磨在微油模式下,仍要保持2~4支大油枪助燃,根据炉膛出口烟温和实际着火情况投退。

(7)及时投入炉膛出口烟温探针,严密监视炉膛出口烟温,防止过热器、再热器干烧严重,锅炉说明书要求控制炉膛出口烟温在540℃以下,实际运行中,炉膛出口烟气温度控制在450℃左右。稳压吹管过程中,燃料量大,此时采用下3台磨运行方式,正三角配煤,全开顶部强耦合燃尽风 (CCOFA)、分离式燃尽风(SOFA)风门,控制炉膛出口烟温,同时减少炉膛出口烟气温度偏差。

(8)在确保安全的前提下,适当降低省煤器出口流量,也就是锅炉实际给水流量,MFT保护要求锅炉流量不低于800 t/h,实际运行中精确控制给水流量在850 t/h,减少对燃料量的需求。

(9)在启动过程中保持过热器、再热器、临冲管道上疏水打开,防止管壁干烧损坏。

(10)加强吹管期间化学检验,特别是凝汽器、省煤器进口水质检验,在长时间大流量冲刷的情况下,给水中仍有可能存在大量铁离子和水冷壁内剥落的氧化皮等物质。这些物质富集在凝汽器中,若凝汽器水质不合格,应及时加大补充水,同时从5号低加出口排放、甚至停炉放水、换水。

(11)采用该方式进行冲管,锅炉内杂质被带入凝汽器、除氧器及高、低加管道等,在吹管过程中应严密监视凝结水泵进口滤网和前置泵进、出口滤网的压差,出现滤网差压大的情况后应提前启用备用泵,停下堵塞泵进行滤网清洗(吹管一般使用1台凝泵+1台汽泵运行方式,有备用余地)。

5 结束语

某公司自2012年9月2日20时第一次试吹开始,到9月10日20时打靶合格,该次冲管供进行140次降压冲管和8小时连续稳压冲管。在炉水循环泵故障的情况下,工程技术人员通过严谨分析、大胆尝试,在现有设备和系统的基础上在规定时间内完成了冲管工作。

[1]徐齐胜,刘庆鑫,徐程宏,等.锅炉设备及系统[M].北京:中国电力出版社,2011:74-78.

[2]樊泉桂.超超临界锅炉设计及运行[M].北京:中国电力出版社,2010:33-35.

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