陕西郭家河煤业主井二部皮带机更换胶带新工艺与应用研究

2014-08-15 00:46蔡卫星
江苏科技信息 2014年14期
关键词:主井皮带机原煤

蔡卫星,王 巍

(陕西郭家河煤业有限责任公司,陕西麟游 721500)

1 概况

陕西郭家河煤业有限公司于2007年12月底成立,其中徐州矿务集团为第一大股东,占有股份60%,陕西省煤田地质局占有32.5%,宝鸡市政府控股7.5%,矿井配套建设选煤厂及污水处理厂等,总投资为40亿元。陕西郭家河煤业有限责任公司坚持“低消耗、高效率、生态环保”的科学发展建井理念,按照“国际一流,国内领先”的要求,以设备、技术、管理一流,资源节约和综合利用一流,环境保护一流为目标,努力建设本质安全化、智能化、生态化的中国煤炭工业首家第4代煤矿。郭家河井田位于陕西省麟游县北部,行政区划属丈八、招贤、天堂和两亭4个乡镇管辖。井田东西长约14.8km,南北宽约8.4km,面积约94.7km2,呈不规则矩形。可采煤层为2煤和3煤,2煤层为局部可采,厚度0.25~13.45m,平均2.62m,为不稳定煤层;3煤层大部分可采,厚度1.23~22.94m,平均11.49m,为较稳定煤层。本井田拥有工业资源/储量629.86Mt,可采储量为429.00Mt。按生产能力为5.0Mt/a计算,考虑1.40的备用系数,矿井的服务年限为61.3a。

郭家河井田划分为3个盘区。首采区Ⅰ盘区,为矿井采掘活动集中在Ⅰ盘区东、西两翼。矿井是一井一面的生产布局,回采工作面为单翼采煤。

陕西郭家河煤业有限责任公司设计年产500万吨/年,于2011年3月投产,从2011年生产以来,原煤产量逐年递增,预计今年原煤产量将增至600万吨,所生产的原煤全部经主井皮带机运输至地面,因此皮带运输是原煤运输的根本保证。郭家河煤业有限责任公司原煤运输系统情况:首先原煤从工作面生产出经顺槽皮带机运输至两翼盘区皮带机,再经主井皮带系统运至地面,最后经仓上刮板机卸载至3座储煤约10万吨的原煤仓内,然后井选煤厂转运、筛选,装车销售。

主井运煤运输系统共2部刮板机,5条皮带机,其中地面1部皮带机,主井2部皮带机,东西两翼分别安装1部皮带机,具体参数如下:

主井1部皮带机参数:型号:DTL160/300/3×1400,运输能力3000t/h,装机功率:3×1400kW,运输长度1956m,宽度1.6m,胶带速度4.5m/s。

主井2部皮带机参数:型号:DTL160/300/3×1400,运输能力3000t/h,装机功率:3×1400kW,运输长度:2175m,宽度1.6m,胶带速度4.5m/s。

Ⅰ盘区东翼皮带机参数:型号:DTL160/300/2×1400,运输能力 3000t/h,功率:2×1400kW,设计长度 1800m,,宽度 1.6m,胶带速度4.5m/s。

Ⅰ盘区西翼皮带机参数:型号:DTL160/30/4×1000,运输能力3000t/h,装机功率:4×1020kW,设计长度1800m,宽度1.6m,胶带速度4.5m/s,输送机倾角6°。

1305工作面顺槽皮带机型号:DTL140/200/3×560,输送能力2000t/h,带速4.5m/s,送输长度2150m,PVG整芯阻燃胶带型号PVG2000S,带宽1.4m。

2 问题的提出

矿井主运输系统的2部皮带机,运输距离达2175m,上运倾角7°。第一,胶带铺设上去后容易下滑,直接给安全造成威胁。第二,5条新胶带要提前运输至现场后,再在有限的空间内全部硫化成一条整体后,再进行铺设,但是,皮带机尾后方由于空间有限,导致无法进入新胶带,致使新胶带没有空间存放。第三,新胶带如果铺设在旧胶带上,造成旧胶带导出困难(胶带为80kg/m)。第四,更换下的旧胶带无法在井下盘卷,造成回收运输困难。第五,时间短,任务重,必须在有限的48小时内同时进行铺设、硫化热补2个接头等诸多工作。

3 施工方案

根据现场实际情况,采取用旧胶带运送新胶带方案,具体包括:确定将新胶带全部存放在主副井联巷(该联巷道长度约25m),并提前在主井机道内安装一台20t回柱绞车,便于铺设新胶带和回收旧胶带,在联络巷主井侧拐角处加装胶带导向斜辊,并提前将皮带机H架拆除四架,将纵梁用钢丝绳与上方的托管梁连接好,保证胶带能安全运行。将拆除H架处每3m安装一个导向立辊,这样能保证新胶带铺设上去后平稳、安全的运行。同时提前将新胶带全部硫化成一条整体,便于铺设胶带。将提前硫化好的新胶带通过导向斜辊用回柱绞车牵引入皮带机道内,再用人员铺设在皮带机的下胶带上,用自制加工的专用夹板将新旧胶带固定在一起,然后低速(0.8m/s)开动胶带机,接头处全程安排专人跟踪,机道每100m急停语音报警处安排专人值守,便于跟接头人员发现异常时,能够通过信号联系及时停车。新胶带接头通过机尾,运行至硫化热补地点后,停下皮带机,松掉张紧绞车,让胶带自然下垂,用自制加工的专用卡子将上下段胶带两侧各用3副卡子将上下胶带卡在一起,并将卡子固定专用立柱钢梁上,这样能够有效保证胶带不下滑。然后切断旧胶带硫化热补完毕后,紧张紧绞车,运行皮带机至正常。由于新胶带铺设在下胶带上,通过运转,上胶带硫化点后,旧胶带完全铺设在新胶带上,出旧胶带时,直接用回柱绞车牵引旧胶带,并依然叠放在六联巷内。然后用40t铲车将旧胶带(切割成50m/根)回收上井至废料场存放。更换完毕后,运行效果非常好。

4 取得效果

4.1 安全效益

自建矿以来,首次对主井皮带系统进行更换胶带,为今后更换其他几部皮带机胶带奠定了良好的经验基础,具体体现在以下几个方面:

(1)在皮带机运输距离长,倾角大,胶带自重下垂力度大,2个地点同时切断胶带等诸多不安全感因素下,有效地杜绝了胶带下滑现象的发生。

(2)由于巷道空间狭小,还要预留出硫化热补的空间,存放胶带多的情况下,能够在安全的前提下保证胶带的顺利铺设。

(3)改变以往先将新旧胶带硫化成一条整体再铺设的工作思路,首次采用在下胶带上铺设新胶带,将新胶带全部铺设上去后,再进行硫化热补,同时还有效地保证出旧胶带顺利进行,提高工作效率,节约时间达24h有余。

(4)由于胶带自重大,想在有限的时间和空间内将胶带盘成卷状,非常困难,且旧胶带已经报废,根据上述情况,将胶带截断为每50m一根,用40t铲车向井上拖运,保证运输安全。

(5)以往都是先将新旧胶带逐条逐根的硫化铺设,逐条逐根的将旧胶带牵出,最后合龙门,这样既耽误时间,工作程序又复杂,且需要时间长,安全还得不到有效的保障。

通过上述经验的总结,改变以往的工作方法,既提高了工作效率,又节约了时间,且安全得到有效的保障,因此此工作经验值得全面推广使用。

4.2 经济效益

郭家河煤业原煤产量,提前一天完成任务,按日产2万吨原煤计算,原煤单价按350元/吨,2万吨*350元=700万元。通过计算得出:合计提高效益700万元,效果非常明显,效益良好。且有效地保证了掘进进尺,为矿井的生产接续提供了保障。

5 创新点

(1)在时间短、任务重、人员紧缺的情况下,改变了传统的工作思路保证了更换胶带的顺利进行。

(2)首次在我矿主运输皮带系统中进行更换胶带,为今后更换胶带提供了良好经验借鉴的基础。

(3)取得的安全效果和经济效益非常明显。

(4)降低生产成本,提高工作效率,优化工作流程。

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