DM6040大型龙门数控钻故障分析与维修

2014-08-23 11:12西安协力动力科技有限公司陕西710119
金属加工(冷加工) 2014年10期
关键词:直线导轨滚珠轴承座

西安协力动力科技有限公司 (陕西 710119) 李 昊

我公司2010年购置的大型龙门数控钻,配有2个钻削动力头,数控系统使用的是西班牙的FAGOR8055M,使用大约半年左右,2号动力头就出现故障,故障现象为2号动力头 (见图1)在W方向运行时,声音异常,滚珠丝杠表面有细微的金属屑,滚珠丝母手感温度较1号动力头偏高,此处的润滑为人工润滑,2次/班。初步判断故障可能是操作者润滑不到位造成的,清洗滚珠丝杠与丝母,加装自动润滑系统,以确保滚珠丝杠润滑良好。

图1 2号动力头传动系统图

加装自动润滑系统后,运行状况稍有改变,继续运行2周后,系统报警,显示2号动力头W方向伺服电动机过载。

拆下滚珠丝杠传动部分检查,发现丝母在滚珠丝杠上转动不畅,有卡涩,滚珠丝杠中部有轻微磨损痕迹。更换新滚珠丝杠及丝母,运行大约半年,又出现类似故障,仔细检查自动润滑系统,滚珠丝杠副润滑良好,看来产生故障的原因并非润滑不良。

仔细检查损坏的滚珠丝杠,分析动力头系统传动情况,寻找产生故障的原因,丝母和动力头滑板通过销和螺杆紧密联接在一起,丝母除了上下移动,其他方向的自由度被直线导轨副与滚珠丝杠副同时限制,两者有重合限制的部分。滚珠丝杠除了转动外,其他方向的自由度被上下固定轴承座与动力头滑板同时限制,也有重合限制的部分,重合限制自由度,就有可能产生干涉 (见图2)。

图2 滚珠丝杠模拟干涉形变图

如果各部分的安装调试精度足够高,干涉可能不会发生,如果各关键控制点安装调试精度稍差一点,各部分的误差累计就有可能发生干涉。

由图2看,如果直线导轨在竖直方向的平直度调整不好,误差较大,滚珠丝杠可能会受到前后方向的变形应力,同理,如果两根直线导轨的平行度调整不好,误差较大,滚珠丝杠就会受到左右方向的变形应力,在这两种变形应力的共同作用下,滚珠丝杠就会产生应力变形,而实际上滚珠丝杠的上下端均由轴承座固定,丝母也被动力头滑板限制了所有方向的自由度,这时滚珠丝杠的变形应力就作用在丝母与固定轴承座之间,哪个环节薄弱,哪个环节就会损坏。

根据以上分析,要消除这种变形应力,只有提高动力头滑块导轨在竖直方向的平直度及2根导轨的平行度,但要实现这两个目标,维修工作量太大,维修成本也太高,不经济。既然不能在提高原有导轨的精度上解决问题,那只能通过调整滚珠丝杠来迁就直线导轨。

首先把原来滚珠丝杠上端的轴承座加宽,将原来的平面推力轴承+向心球轴承结构改为双组调心推力滚柱轴承,下端轴承座改固定为浮动,将原来的轴承座改成圆形,再做一个轴承座固定盒,原轴承座与轴承盒之间加一层2 mm的橡胶板,这样滚珠丝杠产生的变形应力就被具有弹性的橡胶板吸收,这样就保护了滚珠丝杠和丝母 (见图3)。

图3 滚珠丝杠下轴承座更改示意图

修改过的滚珠丝杠系统试运行3个月,每4 h监测一次运行数据,监测结果:滚珠丝杠丝母运行声音正常,丝母手感温度比1号动力头丝母低1~2℃,此次维修效果较好,达到了预期目标。到目前为止,已经运行了20多个月,滚珠丝杠丝母运行正常。

通过此次设备维修,我们积累了一些经验,关键是积累了一些设备维修的新思路,这对以后的维修工作会有所帮助。

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