变换气制碱外冷碳化塔串塔清洗

2014-09-15 04:31魏正全
纯碱工业 2014年3期
关键词:母液冷器碳化

魏正全

(四川广宇化工股份有限公司,四川 广汉 618300)

变换气制碱是我国独创的制碱技术,以其具有显著的节能效果得到广泛应用,特别是外冷式变换气制碱碳化塔的成功开发,使得变换气制碱技术得到了迅速发展。而近几年来,外冷式碳化塔在其自身结构、角阀密封形式及材料以及配套工艺等方面的不断完善,解决了外冷式碳化塔因角阀垫易泄漏、外冷器清洗差的问题,延长了碳化塔作业周期。然而,碳化塔的清洗问题一直困扰着很多企业。

以前,对于碳化塔的清洗,行业中大多企业采用先用AⅡ清洗,再用水洗(或直接水清洗),清洗水可直接排放的洗塔方式(未采用串塔AⅡ清洗是因为压力损失大,不能满足后工序压缩机级间压差)。但随着国家对自然资源及环保治理的一再重视,对企业的取、排放水都进行严格控制,碳化塔清洗水的消化问题严峻地呈现在我们面前。产能大且管理好的企业,靠系统母液收缩进行回收,但现市场竞争激烈,用户对纯碱质量要求越来越高,系统母液收缩量有限,要消化过多的洗塔水显得比较困难。

1 碳化塔用水清洗存在的问题

我厂于2003年结合合成氨系统改造,配套上了一套变换气制碱系统,始建为两台φ2800/φ3800三外冷碳化塔。碳化塔的清洗,采用先AⅡ清洗,后用水清洗。为缩短清洗时间,常加入空气或碳化老系统(炉气+窑气制碱)碳化尾气作清洗搅拌气。这种清洗方式存在着以下缺点:

1)工作量大,操作复杂。每次停塔清洗都需要泄压、倒液和抽插多个盲板。

2)存在较大的安全隐患。变换气中氢氮气浓度高,而加入的空气或碳化尾气中氧含量高,容易达到氢的爆炸极限而发生事故。

3)多耗费变换气。每次洗塔开停车都要进行氧、CO2置换,浪费一部分变换气。

4)清洗水的贮存问题。我厂变换气制碱塔每洗一次(台)要产生200m3洗水,此部分淡氨洗水需要循环洗塔提浓后缓慢补入生产系统,需要贮存场地和容器,而且多了氨暴空挥发,污染环境。

5)清洗水源问题。采用软水清洗,一则我厂软水生产能力有限,需要时间较长,再则软水成本较高。若用原水清洗,水杂质含量高,进入生产系统,影响生产反应及产品质量。

6)洗塔水消化问题。碳化塔洗塔水中氨大部分是CNH3,无法送去淡液蒸馏,只能靠系统母液收缩后补入生产系统。一旦遇到生产出现较大波动,无法消化洗塔水时,这将给我们的环保治理工作带来非常大的压力,生产管理也很被动。

水洗碳化塔存在着以上众多的问题,特别是环保工作的压力,迫使我们寻找其它洗塔方法,从根本上杜绝碳化洗塔水的产生。我厂采用的是天然气制氨工艺,变换气含CO2在17%左右,为达到一定的CO2分压,变换气制碱塔操作压力控制在1.9~2.0 MPa,而进入甲烷化系统在1.35MPa左右,存在有0.6~0.65MPa的压差,由变换气制碱系统控制压力。于是我们借鉴了索尔维塔的清洗方式,利用系统存在的压差,将变换气制碱碳化塔清洗改为串塔AⅡ清洗。

2 AⅡ洗疤原理

碳化塔结疤成分主要是NaHCO3。AⅡ成分:FNH370tt、CNH340tt、CO220tt。从AⅡ成分可看出:AⅡ的碳化度低,溶液中浓度远低于析出NaHCO3所需要的浓度,当AⅡ与塔中碱疤接触时,不仅有物理溶解作用,而且还伴有化学反应,即碱疤中的NaHCO3与AⅡ中的NH4OH、NH4Cl作用,溶解碱疤。

2NaHCO3+ 2NH4OH → (NH4)2CO3+Na2CO3+2H2O

NaHCO3+NH4Cl→NaCl+NH3+CO2+H2O

对于浓气制碱,因通入的搅拌气CO2含量高,AⅡ在洗塔的同时吸收部分CO2,达到清洗、预碳化两目的,AⅡ的清洗效果较好。而对于变换气制碱,串入的制碱尾气CO2≤0.5%,清洗AⅡ(中和水)CO2变化不大,这对碳化塔的清洗更有利。

3 串塔清洗工艺流程及操作管理

碳化塔串塔清洗工艺比较简单,即将原来的洗水泵改为中和水泵,增设一套串气管线即可。洗塔时将碳化尾气分一部分经串气管去清洗塔作洗塔搅拌气,出清洗塔后与另一部分碳化尾气汇合再进入尾气回收塔洗氨。而中和水泵抽清洗塔液送入清洗AⅡ总管,清洗外冷器后送制碱塔或自身循环。

操作管理上,碳化塔作业一月左右即倒塔清洗,串气清洗一星期即能达到要求。碳化塔清洗时,液位控制低一点,控制压差0.25MPa左右(制碱塔压差0.35MPa),一是为了降低系统阻力,为后工序提供更好的条件;二是防止在操作中出现大的波动时,因液位过高而使AⅡ冒塔带入尾气洗涤塔。

图1 碳化塔串塔清洗流程示意图

清洗碳化塔,通入气量很关键,气量过小,达不到搅拌洗涤作用;气量过大,除容易带液入尾塔外,还会带走过多的氨,增加尾塔负荷。因此,对于变换气制碱外冷塔的清洗,只需分一部分气去作搅拌气,维持一定的空塔气速即可。

4 运行效果

我厂变换气制碱碳化塔串塔清洗工艺于2005年上C塔时一并改造,运行至今已近8年时间,收到比较理想的效果:

1)系统在不严重强化生产的情况下,完全不再用水清洗碳化塔,从根本上解决了碳化塔洗塔水的产生,也就解决了洗塔水处理的诸多问题。

2)简化操作,大大地减轻了工人的劳动强度。

3)优化了工艺流程。中和水进入清洗AⅡ总管,增加了外冷器清洗AⅡ量,同时可以做到中和水与AⅡ分别清洗两制碱塔外冷器(此段时间AⅡ循环泵可停用),这样的工艺配置让操作的弹性更大,也解决了外冷器AⅡ清洗量偏小和AⅡ分配偏流的问题。

4)减少洗塔排放损失。每次洗塔时,部分母液(塔液不能完全倒空)和塔内疤块进入洗塔水,生产系统无法消化这部分洗塔水时,只能设法排放。经过查定,每次洗塔损失碱8.5t,氨1.75t,变换气1 400m3,折价1.55万元。年减少损失1.55×11×2=34.10万元。

5 小 结

我厂的天然气制氨工艺决定了碳化塔操作压力高,动力消耗增加,对设备、管、阀要求高,检修频率也会增加,这是我厂变换气制碱的劣势,但经过我们认真摸索,大胆创新,利用系统压差,解决了碳化塔水洗问题,将劣势转化成了优势。变换气制碱塔串塔AⅡ清洗改造项目投资少,见效快。尽管其直接经济效益不很明显,碳化塔设备利用率降低,但却具有很大的社会效益。碳化塔洗塔水的根除,为我厂的生产管理和环保治理工作提供了保障。

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