110kV变压器总烃超标原因分析

2014-09-22 03:13胡发明顾凌春张雄清
电气技术 2014年1期
关键词:总烃铁心主变

林 毅 胡发明 顾凌春 张雄清

(舟山供电公司,浙江 舟山 316000)

某变电所110kV 1#主变,型号为SFSZ9-50000/110,出厂日期为2004年1年1日,投运日期2004年4月28日,接线组别为YNyn0d11,容量比:50000/50000/25000kVA。

2012年3月23日,在对110kV #1主变例行油色谱取样分析时发现油色谱各组分含量均异常增长,总烃由9.79μL/L 增加到56.92μL/L 。2012年7月17日,总烃离线数据增加到143.47μL/L,接近注意值(150μL/L)。发现色谱异常后,为保证变压器安全运行,自2012年7月-2013年1月对1#主变每周进行一次的主变油色谱跟踪,总烃离线数据基本稳定在150μL/L。为了确定1#主变内部是否存在严重缺陷,在2013年3月3日起至3月15日,对1#主变各侧实施带大负荷试验。

1 大负荷试验

大负荷试验前,该变电年两台主变正常运行方式为 1#、2#主变分列运行。2012年夏季高峰 1#主变110kV侧最大值负荷45MW,35kV侧最大值负荷30MW,10kV侧最大值负荷18MW。今年3月3日起至3月15日对1#主变各侧带大负荷试验,负荷数据如表1所示,油化数据由表2所示。

2 故障类型分析

三比值法是IEC推荐的一种方法,该方法是通过计算 C2H2/C2H4、CH4/H2、C2H4/C2H6三种比值,根据已知的编码规则和分类方法,通过查表来确定故障性质。根据2013年3月18日数据,按照《DL/T722-2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则》中故障类型判断方法,可以得出比值编码范围为(0,2,2)[1],故障类型属于700℃以上的高温过热故障。

根据日本月冈及大江等人的研究结果[2],提出纯油分解时三比值与温度的关系,根据2013年3月18日数据可以大致计算出故障部位的温度T,即

表1 1#主变负荷试验数据

表2 1#主变大负荷试验油色谱数据

由上式可以得到故障点的温度大致在 742℃。综上所述1#主变内部存在高温过热故障。

3 故障定位

1)1#主变自2004年4月投运到2012年3月,油色谱数据一直正常,可以排除磁通集中引起铁心的局部过热。

2)1#主变铁心和夹件的接地电流均小于 5mA,因此也可以排除铁心多点接地造成的变压器内部过热。

3)每年的定期和迎峰度夏前的测温都没有发现变压器外壳温度异常,因此可以排除铁心和外壳产生涡流引起变压器内部过热。

4)由表2我们可以看出,油中溶解气体中含有少量的C2H2,说明变压器内部除了过热还有放电,因此基本可以排除铁心局部短路故障。如果是铁心局部短路,油中溶解气体一般不会出现C2H2。

5)从表1和表2数据我们可以看出,总烃含量与负荷有明显的关联,3月11日和3月14日高压侧和中压侧大负荷试验后总烃含量明显变大,C2H2也有所增加,可以判断故障和电流大小有关,是电流致热故障。由表1可知低压侧负荷与平时保持一致,因此总烃增加不可能是由于低压侧故障引起的,排除低压侧出现故障。铁心局部短路故障与电压高低有关,而与电流无法,试验数据表明该故障不可能是铁心局部短路故障。

6)在停电的情况下做诊断性试验,铁心夹件绝缘良好,绕组的介损、电容量和变比试验数据正常,高、低压侧的直流电阻三相平衡符合要求,而中压侧在运行档位5档测得的直流电阻数据异常,对无载励磁开关进行调档操作后断续测量,数据如表3所示,发现无载励磁开关调档操作前A相直流电阻明显大于其他相。

表3 中压侧直流电阻测试数据

国家电网输变电设备状态检修规程规定相间互差不大于 2%(警示值)[3]。1#主变中压侧无载励磁开关调档操作前运行档位第 5档相间误差达到9.9%,严重超出标准,因此可以判断中压侧回路存在接触不良故障。无载励磁开关调档操作后运行档位第5档相间误差1.36%,数据符合规定要求,这主要是由于操作后无载励磁开关触头接触表面的氧化膜、碳化膜和油垢被清除,接触电阻下降。综上所述,我们可以确定故障位置在无载励磁开关静触头上。

4 故障处理及原因分析

4.1 故障处理

2013年5月29日,在停电的情况下,检修人员从人孔进入变压器,对变压器故障进行排除。检修人员发现无载励磁开关 A相静触头因发热变成黑色,且表面有放电痕迹,如图1所示。从图中我们可以知道变压器故障类型和故障部位和之前分析的一致。我们采取更换无载励磁开关 A相静触头的处理方法,更换后中压侧的直流电阻数据表4所示,由表4可知中压侧直流电阻符合电力设备预防性试验规程要求。将 1#主变真空滤油、变压器本体热油循环后,并进行相应的修后试验,各项数据合格,并重新投入运行。投运后,色谱跟踪情况如表5所示,由表5可知油色谱数据稳定且符合要求,故障排除。

图1 无载励磁开关A相静触头

表4 检修后中压侧直流电阻测试数据

表5 1#主变投运后油色谱数据

4.2 原因分析

无载励磁开关A相静触头过热可能是由以下两个原因引起:第一点是运行中的变压器无载分接开关长期浸在高温的油中,且长期处于高负荷状态下运行,油的老化可能引起分接开关触头出现氧化膜、碳化膜和油垢,造成接触电阻变大,接触电阻变大又使触头发热,如此反复最终导致变压器内部过热故障;第二点是由于无载分接开关A相触头本身接触不良,在变压器振动和电动力作用下,导致触头松动,引起变压器内部过热和放电故障。

5 结论

通过分析油中溶解气体和电气试验相结合,对故障进行准确定位并排除,消除了事故隐患,提高了供电可靠性。此次故障排除也是经验积累的过程,它警示我们在交接和例行试验时,对无载分接开关应先进行调档操作,去除触头表面的氧化膜、碳化膜和油垢,再进行中压侧直流电阻的测试,保证试验结果准确性和设备运行可靠性。

[1]中国电力科学研究院.DL/T 722—2000变压器油中溶解气体分析和判断导则[S].北京:中国电力出版社,2001.

[2]操敦奎.变压器油中气体分析诊断与故障检查[M].北京:中国电力出版社,2005.

[3]Q/GDW 168-2008,输变电设备状态检修试验规程[S].

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