探讨加强板对提高后桥纵臂支座强度的可行性方案

2014-11-10 05:23王因杰
科技创新导报 2014年20期
关键词:后桥强度

王因杰

摘 要:整车产品质量对销售市场有重要影响,零件的可靠性对整车产品质量起关键作用。因此,提高零件的强度成为提高零件的可靠性有效途径。该文主要探讨加强板对提高零件强度的方法,通过采用不同结构的加强板,模拟整车受力分析,寻找提高零件强度的最佳的可行方案。

关键词:加强板 后桥 纵臂支座 强度

中图分类号:TP311 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)07(b)-0069-02

我司研发的CN100车辆在海南试验场进行可靠性道路试验1.8万公里后,悬挂系统中的后桥纵臂支座出现疲劳性开裂现象,因后桥纵臂支座起支承后减震器与车身连接的作用,纵臂支座开裂使得减震器的减震性能失效,削弱了整车的舒适性能。

1 方案可行性分析

1.1 故障现象分析

我们对后桥纵臂支座开裂问题进行系统性分析,从故障现象看,后桥纵臂支座开裂出现在支座与减震器连接的支架上,裂缝疑似钣金件受力被撕裂现象,裂缝长达20 mm。

1.1.1 故障确认

后桥纵臂支座开裂位置不是在焊缝处,而是在焊瘤的边缘位置(焊缝与母材的过渡区)。

1.1.2 断口分析

见图3,⑦区域是焊接过渡区域,产生应力集中,有零件开裂的“人”字裂纹痕迹,属于疲劳裂纹源区;②⑤是主裂纹,①③、④⑥是次裂纹(其他裂纹标注省略),裂纹发展方向与纵臂支座受到汽车重力产生的主应力方向一致;⑨区域是疲劳裂纹扩展区域,⑩区域是疲劳裂纹终断区域。

1.1.3 焊缝分析

见图4,断口位置远离焊缝位置(约5 cm),金相组织图片亦显示焊接过渡区域平稳,可见焊缝质量不是纵臂支座开裂的影响因素。

1.1.4 理化分析

零件材料为SAPH400,经检测,化学成分、力学性能均符合标准要求。(见表1)

1.1.5 零件强度校核

模拟整车工况,沿减震器轴向方向对纵臂支座减震器销施加3KN载荷,对单独的纵臂支座,应力集中点的应力值为166 MPa、182 MPa;对整车悬挂系统的纵臂支座,应力集中点的应力值为156 MPa、209 MPa、178 MPa。应力集中位置正好是纵臂支座开裂位置,有较大的应力集中区域。(见图5)

1.2 改进方案

针对以上分析,决定在纵臂支座中增加加强板,以提高纵臂支座零件强度。

1.2.1 方案一:增加单面加强板

增加单面加强板,与支座左右侧面通过焊接局部连接,经模拟受力分析,对后桥纵臂支座单个零件分析时,原裂缝处的应力为164 MPa;对整车悬挂系统零件分析时,原裂缝处的应力为160 MPa。(见图6)

1.2.2 方案二:增加长加强板

增加长加强板,与支座左右侧面通过焊接整体连接, 经模拟受力分析,对后桥纵臂支座单个零件分析时,原裂缝处的应力为147 MPa;对整车悬挂系统零件分析时,原裂缝处的应力为161 MPa。(见图7)

1.2.3 方案三:增加工字型加强板

增加工字型加强板,与支座左右侧面及减震器安装销通过焊接整体连接,经模拟受力分析,对后桥纵臂支座单个零件分析时,原裂缝处的应力为143 MPa;对整车悬挂系统零件分析时,原裂缝处的应力为158 MPa。

通过对比,发现方案三中增加了工字型加强板之后,不管是对后桥纵臂支座单个零件,还是对整车悬挂系统零件而言,原裂缝处的应力都最小,应力集中区域最小,安全系数最高。(见图8)

1.3 方案实施

以上方案三在后桥纵臂支座中合理增加了工字型加强板,提高了纵臂支座零件强度,经生产正式合格零件,并装车进行可靠性道路试验,悬挂系统中的后桥纵臂支座不再出现疲劳性开裂现象,有效解决了后桥纵臂支座开裂问题。

2 结语

通过对后桥纵臂支座开裂故障件进行失效分析,合理制定解决方案,并运用分析软件进行受力分析,确定最优方案,最终解决了后桥纵臂支座开裂问题。可见,加强板的合理选择,对提高零件整体强度起到重要作用。

参考文献

[1] 戴国欣.钢结构[M].武汉理工大学出版社,2007.

[2] 商晓京,刘宇翔.焊接技术[M].中国劳动社会保障出版社,2013.

[3] 任颂赞.钢铁金相图谱[M].上海科学技术文献出版社,2003.

[4] 胡世炎.机械失效分析手册[M].四川科学技术出版社,1989.

[5] 孟广哲.焊接结构强度和断裂[M].机械工业出版社,1986.

[6] 张彦华.焊接强度分析[M].西北工业大学出版社,2011.endprint

摘 要:整车产品质量对销售市场有重要影响,零件的可靠性对整车产品质量起关键作用。因此,提高零件的强度成为提高零件的可靠性有效途径。该文主要探讨加强板对提高零件强度的方法,通过采用不同结构的加强板,模拟整车受力分析,寻找提高零件强度的最佳的可行方案。

关键词:加强板 后桥 纵臂支座 强度

中图分类号:TP311 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)07(b)-0069-02

我司研发的CN100车辆在海南试验场进行可靠性道路试验1.8万公里后,悬挂系统中的后桥纵臂支座出现疲劳性开裂现象,因后桥纵臂支座起支承后减震器与车身连接的作用,纵臂支座开裂使得减震器的减震性能失效,削弱了整车的舒适性能。

1 方案可行性分析

1.1 故障现象分析

我们对后桥纵臂支座开裂问题进行系统性分析,从故障现象看,后桥纵臂支座开裂出现在支座与减震器连接的支架上,裂缝疑似钣金件受力被撕裂现象,裂缝长达20 mm。

1.1.1 故障确认

后桥纵臂支座开裂位置不是在焊缝处,而是在焊瘤的边缘位置(焊缝与母材的过渡区)。

1.1.2 断口分析

见图3,⑦区域是焊接过渡区域,产生应力集中,有零件开裂的“人”字裂纹痕迹,属于疲劳裂纹源区;②⑤是主裂纹,①③、④⑥是次裂纹(其他裂纹标注省略),裂纹发展方向与纵臂支座受到汽车重力产生的主应力方向一致;⑨区域是疲劳裂纹扩展区域,⑩区域是疲劳裂纹终断区域。

1.1.3 焊缝分析

见图4,断口位置远离焊缝位置(约5 cm),金相组织图片亦显示焊接过渡区域平稳,可见焊缝质量不是纵臂支座开裂的影响因素。

1.1.4 理化分析

零件材料为SAPH400,经检测,化学成分、力学性能均符合标准要求。(见表1)

1.1.5 零件强度校核

模拟整车工况,沿减震器轴向方向对纵臂支座减震器销施加3KN载荷,对单独的纵臂支座,应力集中点的应力值为166 MPa、182 MPa;对整车悬挂系统的纵臂支座,应力集中点的应力值为156 MPa、209 MPa、178 MPa。应力集中位置正好是纵臂支座开裂位置,有较大的应力集中区域。(见图5)

1.2 改进方案

针对以上分析,决定在纵臂支座中增加加强板,以提高纵臂支座零件强度。

1.2.1 方案一:增加单面加强板

增加单面加强板,与支座左右侧面通过焊接局部连接,经模拟受力分析,对后桥纵臂支座单个零件分析时,原裂缝处的应力为164 MPa;对整车悬挂系统零件分析时,原裂缝处的应力为160 MPa。(见图6)

1.2.2 方案二:增加长加强板

增加长加强板,与支座左右侧面通过焊接整体连接, 经模拟受力分析,对后桥纵臂支座单个零件分析时,原裂缝处的应力为147 MPa;对整车悬挂系统零件分析时,原裂缝处的应力为161 MPa。(见图7)

1.2.3 方案三:增加工字型加强板

增加工字型加强板,与支座左右侧面及减震器安装销通过焊接整体连接,经模拟受力分析,对后桥纵臂支座单个零件分析时,原裂缝处的应力为143 MPa;对整车悬挂系统零件分析时,原裂缝处的应力为158 MPa。

通过对比,发现方案三中增加了工字型加强板之后,不管是对后桥纵臂支座单个零件,还是对整车悬挂系统零件而言,原裂缝处的应力都最小,应力集中区域最小,安全系数最高。(见图8)

1.3 方案实施

以上方案三在后桥纵臂支座中合理增加了工字型加强板,提高了纵臂支座零件强度,经生产正式合格零件,并装车进行可靠性道路试验,悬挂系统中的后桥纵臂支座不再出现疲劳性开裂现象,有效解决了后桥纵臂支座开裂问题。

2 结语

通过对后桥纵臂支座开裂故障件进行失效分析,合理制定解决方案,并运用分析软件进行受力分析,确定最优方案,最终解决了后桥纵臂支座开裂问题。可见,加强板的合理选择,对提高零件整体强度起到重要作用。

参考文献

[1] 戴国欣.钢结构[M].武汉理工大学出版社,2007.

[2] 商晓京,刘宇翔.焊接技术[M].中国劳动社会保障出版社,2013.

[3] 任颂赞.钢铁金相图谱[M].上海科学技术文献出版社,2003.

[4] 胡世炎.机械失效分析手册[M].四川科学技术出版社,1989.

[5] 孟广哲.焊接结构强度和断裂[M].机械工业出版社,1986.

[6] 张彦华.焊接强度分析[M].西北工业大学出版社,2011.endprint

摘 要:整车产品质量对销售市场有重要影响,零件的可靠性对整车产品质量起关键作用。因此,提高零件的强度成为提高零件的可靠性有效途径。该文主要探讨加强板对提高零件强度的方法,通过采用不同结构的加强板,模拟整车受力分析,寻找提高零件强度的最佳的可行方案。

关键词:加强板 后桥 纵臂支座 强度

中图分类号:TP311 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)07(b)-0069-02

我司研发的CN100车辆在海南试验场进行可靠性道路试验1.8万公里后,悬挂系统中的后桥纵臂支座出现疲劳性开裂现象,因后桥纵臂支座起支承后减震器与车身连接的作用,纵臂支座开裂使得减震器的减震性能失效,削弱了整车的舒适性能。

1 方案可行性分析

1.1 故障现象分析

我们对后桥纵臂支座开裂问题进行系统性分析,从故障现象看,后桥纵臂支座开裂出现在支座与减震器连接的支架上,裂缝疑似钣金件受力被撕裂现象,裂缝长达20 mm。

1.1.1 故障确认

后桥纵臂支座开裂位置不是在焊缝处,而是在焊瘤的边缘位置(焊缝与母材的过渡区)。

1.1.2 断口分析

见图3,⑦区域是焊接过渡区域,产生应力集中,有零件开裂的“人”字裂纹痕迹,属于疲劳裂纹源区;②⑤是主裂纹,①③、④⑥是次裂纹(其他裂纹标注省略),裂纹发展方向与纵臂支座受到汽车重力产生的主应力方向一致;⑨区域是疲劳裂纹扩展区域,⑩区域是疲劳裂纹终断区域。

1.1.3 焊缝分析

见图4,断口位置远离焊缝位置(约5 cm),金相组织图片亦显示焊接过渡区域平稳,可见焊缝质量不是纵臂支座开裂的影响因素。

1.1.4 理化分析

零件材料为SAPH400,经检测,化学成分、力学性能均符合标准要求。(见表1)

1.1.5 零件强度校核

模拟整车工况,沿减震器轴向方向对纵臂支座减震器销施加3KN载荷,对单独的纵臂支座,应力集中点的应力值为166 MPa、182 MPa;对整车悬挂系统的纵臂支座,应力集中点的应力值为156 MPa、209 MPa、178 MPa。应力集中位置正好是纵臂支座开裂位置,有较大的应力集中区域。(见图5)

1.2 改进方案

针对以上分析,决定在纵臂支座中增加加强板,以提高纵臂支座零件强度。

1.2.1 方案一:增加单面加强板

增加单面加强板,与支座左右侧面通过焊接局部连接,经模拟受力分析,对后桥纵臂支座单个零件分析时,原裂缝处的应力为164 MPa;对整车悬挂系统零件分析时,原裂缝处的应力为160 MPa。(见图6)

1.2.2 方案二:增加长加强板

增加长加强板,与支座左右侧面通过焊接整体连接, 经模拟受力分析,对后桥纵臂支座单个零件分析时,原裂缝处的应力为147 MPa;对整车悬挂系统零件分析时,原裂缝处的应力为161 MPa。(见图7)

1.2.3 方案三:增加工字型加强板

增加工字型加强板,与支座左右侧面及减震器安装销通过焊接整体连接,经模拟受力分析,对后桥纵臂支座单个零件分析时,原裂缝处的应力为143 MPa;对整车悬挂系统零件分析时,原裂缝处的应力为158 MPa。

通过对比,发现方案三中增加了工字型加强板之后,不管是对后桥纵臂支座单个零件,还是对整车悬挂系统零件而言,原裂缝处的应力都最小,应力集中区域最小,安全系数最高。(见图8)

1.3 方案实施

以上方案三在后桥纵臂支座中合理增加了工字型加强板,提高了纵臂支座零件强度,经生产正式合格零件,并装车进行可靠性道路试验,悬挂系统中的后桥纵臂支座不再出现疲劳性开裂现象,有效解决了后桥纵臂支座开裂问题。

2 结语

通过对后桥纵臂支座开裂故障件进行失效分析,合理制定解决方案,并运用分析软件进行受力分析,确定最优方案,最终解决了后桥纵臂支座开裂问题。可见,加强板的合理选择,对提高零件整体强度起到重要作用。

参考文献

[1] 戴国欣.钢结构[M].武汉理工大学出版社,2007.

[2] 商晓京,刘宇翔.焊接技术[M].中国劳动社会保障出版社,2013.

[3] 任颂赞.钢铁金相图谱[M].上海科学技术文献出版社,2003.

[4] 胡世炎.机械失效分析手册[M].四川科学技术出版社,1989.

[5] 孟广哲.焊接结构强度和断裂[M].机械工业出版社,1986.

[6] 张彦华.焊接强度分析[M].西北工业大学出版社,2011.endprint

猜你喜欢
后桥强度
Vortex Rossby Waves in Asymmetric Basic Flow of Typhoons
基于土体吸应力的强度折减法
湿强度与产品的可冲散性
地埋管绝热措施下的换热强度
基于DEFORM-3D的300M超高强度钢切削性能的比较