SCR减少NOx排放技术进展

2015-02-22 10:12陈友德
水泥技术 2015年6期
关键词:代用收尘氨水

SCR减少NOx排放技术进展

在水泥熟料煅烧过程中会产生相当数量污染大气的NOx,工业化国家均制定了严格的排放限值。为减少NOx的排放,通常采用控制燃料燃烧时物理参数的方法,如降低燃烧温度、控制燃烧氧含量等,具体方法为低NOx燃烧器、生料中加入矿化剂、降低熟料煅烧温度及控制氧含量的分级燃烧等。此外,还使用选择性无催化剂还原技术(SNCR)等。上述技术必须保持稳定的温度及氧含量等工况,不然NOx的减排效率会有较大变化。短期内能将烟气中的NOx排放值降得很低,但难以长期维持。预分解窑熟料煅烧过程中,原燃料性能、原料成分和细度、配料率值、燃料含水量、细度及燃烧器冲量、生产的熟料矿物和结粒状况及烧成系统的二次、三次风温、窑内结皮部位及其厚度、各分解炉型式、生料入分解炉是否分料及分料数量等因素均是变化的,很难做到稳定的温度、氧含量等工况,因而上述措施很难保持稳定的NOx减排效率,现以SNCR减排技术说明如下:

1 SNCR减排技术

SNCR减排技术主要是将氨水和尿素溶液雾化喷入烟气内,与NOx作用分解为N2,反应方程式如下:

图1 SNCR内温度与NOx减少率和NH3逃逸率

反应条件与温度有关(图1)。图1虚线为烟气内NOx减少的百分率,当温度在800℃以下时,NH3对NO不起反应;从800℃开始,NOx减少的百分率快速增加;当温度在900℃~1 000℃范围内,减排效率最高,约80%~85%。当温度超过1 000℃,NOx减排率快速下降,其原因是温度超过1 000℃时,部分NH3分解成NOx。即温度在800℃以下、1 100℃以上时,NH3无NOx减排效果。图1实线为氨水逃逸率,800℃时逃逸率为80%,850℃时约50%,900℃时约20%,1 000℃以上NH3转化为NOx,NH3几乎不逃逸。

喷入的氨水数量与NOx减排量和NH3逃逸量有关,也与NH3/NO的摩尔比有关。国外资料称,当NH3/NO的摩尔比<1时,NOx排放值低于800mg/m3;当NH3/NO摩尔比>1时,NOx排放值可达500mg/m3;而当摩尔比>2时,可达200mg/m3,但会出现NH3漏失量约100mg/m3的工况。我国环保部门制定的NH3漏失量低于8mg/m3的数值,制约了SNCR装置内喷射NH3/NO的摩尔比出现较大的数值,因而很难达到低NOx排放值。

SNCR装置通常在分解炉烟气900~1 000℃的部位喷入氨水、尿素等含氨溶液。该部位温度即使在同一截面也是不断变化的,因而SNCR装置的NOx排放值也是变化的。其变化的原因很多,前已叙述,此处不再赘述。如此可见,SNCR装置操作长期维持在环保标准NOx排放限值400mg/m3、320mg/m3是有一定困难的。

工业化国家为控制水泥窑焚烧工业代用燃料的NOx排放标准,以500mg/m3NOx排放值为不焚烧代用燃料、200mg/m3NOx排放值为100%焚烧代用燃料为基准,若使用代用燃料,则NOx排放限值需进行换算。以代用燃料为60%为例,则排放限值为500×(100-60)%+200× 60%=320mg/m3NOx。一些使用代用燃料比例高的工业化国家,被迫开展减排效率更高的SCR装置的研究。

2 SCR装置的开发

选择性催化剂减少NOx排放装置又称SCR装置,在装置上部烟气通道内,喷入雾化的氨水、尿素溶液,在催化剂床面与烟气中的NOx快速作用,其反应方程式与SNCR相同,反应温度在300~350℃内。

SCR装置为大型箱体结构,截面为矩形或正方形。烟气可来自任何方向(通常为顶部),氨水从顶部烟气入口处喷入(图2)。为使氨水与烟气均匀混合,可采用静态和动态混合装置。箱内的催化层有多种形状和规格,通常为蜂巢状方形通风块状催化床(图3)。

蜂巢催化剂床的间距为3mm,孔隙越小,则烟气接触的催化剂面积越大,对NOx减排效率越有利。但若孔隙过小,则易受粉尘和有机物残渣阻塞。

图2 水泥厂通常使用的SCR装置结构图

SCR装置内安装有提升导轨,便于重达2t的催化剂床安装检修,催化剂床安装定位后,通常可使用数月或多年。

图4 SCR系统装备及其部件

SCR系统装置见图4,系统装置中的氨水站主要由氨水吸入装置、储库、喷氨水泵及喷氨喷头组成,其余部分有压缩空气、电气控制室等。

3 水泥工业的SCR投产情况

3.1 投入过程

SCR对NOx减排装置已在火电站成功应用多年,上世纪90年代后期开始在水泥厂试用,遇到了催化剂床阻塞和中毒两个技术问题。催化剂床阻塞是由于水泥熟料煅烧过程中,高浓度粉尘沉积在催化剂床通道表面,阻止了烟气流通和催化剂表面接触。催化剂床阻塞可通过高温压缩空气或清理装置将粉尘清除,然后继续运行。催化剂床中毒是指催化剂部分或全部惰化而失去催化功能,解决途径是采取措施恢复功能或置换。

由于上述技术难点,欧美水泥行业从2001年至今投产的SCR装置仅8台(表1),远低于SNCR投产60台以上的记录。在投入生产的装备中,德国、意大利均为3台、美国1台、奥地利1台。

表1 SCR装置投产情况

德国Solnhofen水泥厂于2001年投产了第一台SCR装置,受到水泥行业和联邦环保部门的密切关注,该厂原已设置SNCR装置,可单独使用,也可和SCR一起使用。随后意大利投入了两台,主要是减少原料造成的氨臭味。近年来由于环保条令限制值为200mg/m3,又有多台投入使用。

3.2 操作情况

SCR装置内的催化剂一般需在300~400℃的温度范围内操作,当温度超过400℃,催化剂产生烧结而损坏,当温度低于300℃,硫酸钙和硫酸铵易阻塞催化剂床,须用风机连续喷吹压缩空气以清除阻塞物,减缓催化剂床面阻塞。

SCR装置设置在预分解窑的顶级预热器出口的风管上,此系统优点是投资低,缺点是粉尘浓度高,生产过程中,需加强清除粉尘对催化剂床的阻塞,操作、维护费用较高。SCR装置也可设置在电、袋收尘器装置后,优点是粉尘浓度低,生产操作中阻塞事故低,缺点是该部位烟气温度低,需用篦冷机废气加热烟气至270~300℃以上,装备投资较高。

3.3 催化剂床的操作管理

在SCR装置生产操作维修费用中,催化剂最贵,其次是压缩空气风机操作、维修费用。在生产操作过程中,随着时间的增加,催化剂床因阻塞或中毒而失去其功能。通常烟气通过的第一层催化剂床因粉尘浓度较高而易先失效,而后逐层失效。

SCR装置在安装时,考虑到催化剂床损坏影响生产,增加了一层催化剂床,此外还可增设一台催化剂床,增加的一层或一台催化剂床操作时,暂不填充催化剂,待充填的催化剂床性能变差时,再填充使用,更换下的催化剂床由专业人员进行处置,中毒可进行化学处置,不能恢复则更换,催化剂床可在现场清理,也可送至清理场地清理。

4 SCR投产实施

从2008年开始,鉴于水泥窑焚烧工业代用燃料对NOx排放限值的需求,对SCR装置又进行了试验,一台为高粉尘SCR装置设置,在收尘器前,一台低粉尘SCR装置设置在收尘器后,在德国水泥工厂协会和联邦环保部门的资金支持下,分别于2010、2011年投入生产,历经3~4年的运行取得了成功。在2014年的VDZ会议上作了介绍,情况如下:

4.1 高粉尘SCR装置

德国Schwenk水泥公司的Mergelstettcn水泥厂已有SNCR装置,难于满足200mg/m3NOx和30mg/m3NH3以及烟气中的甲烷需实质上降低、多环芳香烃需减少90%和二恶英、呋喃和苯需要减少60%的需求,只得设置SCR装置,将其布置在高粉尘的电收尘器前。

投产初期采用SCR/SNCR组合技术,在高浓度粉尘工况下,催化剂床阻塞严重,为此换用蜂巢式催化剂床,并采用热空气压缩机,定期使用压缩空气清理粉尘阻塞的装置,装置使用率提高至95%。现催化剂床在操作温度低于380℃的条件下已使用4年。原来采用SNCR技术时催化剂耗用量为6kg/t熟料,通过技术优化使用SCR/SNCR组合技术后降至3kg/t熟料,这是由于相对较低的温度,避免了还原剂过热分解造成的损失。使用的还原剂是24.9%的氨溶液或40%的尿素溶液。此外,SCR装置还可使90%的元素汞与催化剂床进行化学结合(尚待证实),可通过收尘装置收尘后移除,装置电耗为5kWh/t熟料。

4.2 Rohrdorf水泥厂低粉尘SCR装置生产操作

SCR装置设置在收尘器后,为低粉尘SCR装置。催化剂床为波纹状格栅,材质由内含3%的五氧化二矾(V2O5)的氧化钛和3%的二氧化钨组成,收尘后的窑烟气温度已降至130℃,由冷却机废气热交换装置加热后,提高至260℃。氨溶液还原剂在烟气进入SCR装置前喷入。

Rohrdorf厂100%煅烧工业代用燃料,烟气排放NOx需控制在200mg/m3以内,1994年的NOx排放值为800mg/ m3,采用SCR装置后降至200mg/m3,NH3排放量从100mg/m3降至2014年的10mg/m3。总体而言,设置SCR装置后NOx减少76%,NH3和有机化合物减少约50%,三年的使用效果表明,催化剂降低约12%,装置利用率为97%,电耗为5.6kWh/t熟料,全部工厂投资1540万欧元。操作电耗、还原剂消耗和催化剂失去活性的更换费用为0.47欧元/t熟料。

5 低温低粉尘SCR实验装置

通过生产实践证实,SCR装置能满足将NOx减至200mg/m3以下的环保要求,但两台装置均存在烟气温度过高(260~380℃)、压缩空气均需加温的缺点,此外,SCR装置设置在收尘器前,烟气中粉尘浓度高,易造成催化剂床阻塞和中毒等事故。将烟气温度降至150~250℃以下,将装置设置在收尘器后低粉尘烟气中进行NOx减排,是SCR技术发展的方向。意大利Ecospray Technolo⁃gies开展了低温低粉尘烟气NOx减排技术的研究(简称deNOx)。

5.1 deNOx系统装置

deNOx装置的核心是圆筒形反应器,内部由带有料球层的中心孔洞和两个内部开槽的钢板组成。在使用压缩空气清理反应装置内粉尘堵塞物时,小球仍保持在料球层上。整套实验装置见图5。

图5 Ecospary Technologies在意大利水泥公司Rozzato水泥厂的deNOx实验装置

实验系统由一套计量装置和一套带喷射装置的雾化尿素溶液组成,尿素雾化喷射至反应器上部,以减少废气中NOx的数量。此外为减缓粉尘阻塞,还设置了一套脉冲空气清阻装置及一套粉尘卸料系统。

5.2 试验情况

试验从2014年9月开始,历时两个月。

首先将试验装置设置在收尘器前,由一台1 000m3(标)/h风量的风机将含尘烟气抽入试验装置反应器内,由于烟气中粉尘浓度>80g/m3(标),很快将反应器内催化剂床堵塞,使用高压脉冲压缩空气无法清除粉尘,此时deNOx反应装置堵塞,试验失效,被迫将实验装置移至电收尘器后,再次进行试验。

试验烟气温度为190℃,烟气内粉尘为20~30mg/m3,第一次喷射了1.3L雾化的尿素。NOx排放减少约77%,浓度从1 300mg/m3下降至300mg/m3,NH3逃逸量约50mg/m3。

第二次是限定NH3逃逸率为10mg/m3,测得NOx减排效率约40%~50%,这是在低于190℃温度下取得的。

上述结果证实,在较低的废气温度下,deNOxSCR装置可降低NOx排放量。在此基础上,适当延长反应器高度和烟气停留时间,增加清灰效果,然后再进行延长时间的试验,必将进一步增加催化剂效率,得到更好的NOx减排效率和减少NH3逃逸数量。

6 结语

为满足水泥工业焚烧工业代用燃料NOx排放要求,工业化国家开展了SCR装置的试验,历经多年,目前已完成300~400℃高粉尘、低粉尘SCR装置的工业实践,现正开展低温低粉尘SCR试验,这个动向应引起重视。

陈友德编译自

Cement Plant Environmental Handbook(第二版)

No.6/2014Cement International

No.4/2015InternationalCementReview

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