马钢轴承钢试制的非金属夹杂物控制的精炼工艺研究

2015-02-26 05:54高振波龚志翔马钢特钢公司安徽马鞍山43000马钢车轮公司安徽马鞍山43000
安徽冶金科技职业学院学报 2015年2期

高振波,陈 扬,石 玮,龚志翔(.马钢特钢公司,安徽 马鞍山,43000;.马钢车轮公司,安徽 马鞍山,43000)

马钢轴承钢试制的非金属夹杂物控制的精炼工艺研究

高振波1,陈扬2,石玮1,龚志翔1(1.马钢特钢公司,安徽 马鞍山,243000;2.马钢车轮公司,安徽 马鞍山,243000)

摘要:采用理论分析结合生产经验的方法,确定马钢特钢GCr15轴承钢的精炼渣组分、钢中[Ti]和[N]含量上限以及真空循环时间和浇铸前软吹时间等关键工艺参数,实现对钢中非金属夹杂物的有效控制,成功试制了T[O]<5ppm、D类夹杂评级≤1.0级和DS类夹杂物≤1.0级的高品质GCr15轴承钢。由于凝固偏析的作用,在[Ti]和[N]含量较低的条件下,不能避免凝固过程中析出TiN类夹杂。

关键词:轴承钢;全氧;精炼渣成分;非金属夹杂物

非金属夹杂物数量、性质、形态和分布等是轴承钢质量的重要影响因素,可用钢中的全氧(T[O])衡量非金属夹杂物的数量。研究已表明[1],降低钢中T[O]含量控制夹杂物类型、减少其数量可以提高轴承的疲劳寿命,其中点状夹杂和TiN类夹杂相对于其它类非金属夹杂物对轴承钢的使用寿命影响更大。

1精炼生产工况

GCr15轴承钢主要化学成分,见表1。

表1 GCr15轴承钢化学成分

该钢种生产工艺路线采用EAF-LF-RH-圆坯连铸-开坯-连轧,具体生产设备条件如下:110吨超高功率电弧炉,采用EBT出钢方式;双工位120吨LF精炼炉,在线喂线;双工位120吨RH真空炉,抽气能力500kg/h;圆坯连铸,断面 380/450/600mm,R 15m,配置三段电磁搅拌;Ø1150mm两辊可逆式初轧机,立平交替布置的六机架连轧机。

2精炼工艺设计

低的T[O]含量、D类和DS类非金属夹杂物级别以及TiN夹杂的有效控制是精炼工艺的关键,而影响这些指标的主要因素有精炼渣成分、[Ti]和[N]含量、钢水的真空循环和软吹时间等。

2.1精炼渣成分设计

在精炼过程中采用扩散脱氧,本厂目前精炼渣中的TFe+MnO<0.5%,因此,钢水中的T[O]含量可认为由CaO、Al2O3、SiO2决定,要求T[O]含量较低又能实现D和DS类夹杂物级别在一个较低的水平,这需要对精炼渣的成分进行合理设计。

(1)渣中(Al2O3)含量

轴承钢的脱氧采用沉淀脱氧和扩散脱氧结合的方式。脱氧反应如下[2]:

(2-1)

由式2-1可知,提高钢中[Al]含量和降低渣中的(Al2O3)活度时,钢水中的溶解氧含量会进一步降低。根据马钢特钢经验,[Al]s含量不易超过0.020%,一方面是为了防止连铸浇铸过程水口蓄流,另一方面也是为了降低钢中的点状夹杂。当[Al]含量较低时,(Al2O3)活度对T[O]含量的影响更大,这有必要采用低(Al2O3)活度的渣系。本文引用文献[3]中的活度图(见图1),在渣系的设计上,保持渣中的(Al2O3)含量处于较低的水平,在保持熔渣物理性能的基础上,渣中(Al2O3)含量控制在25%以下,从而保证(Al2O3)活度不超过0.05,钢中的T[O]含量不超过5ppm。

(2)二元碱度

提高碱度可降低钢中的T[O]含量。碱度增加的直接后果是降低了渣中(SiO2)的活度,但是也增加了钢中出现点状夹杂的风险,生产经验认为该参数不宜超过6。

从图2中可看出,在[Si]=0.25%时,炉渣中(SiO2)的活度对钢水T[O]含量的影响非常大,只有当(SiO2)活度<0.001时,才有可能能抑制SiO2向钢水传氧。由文献[3]相图可知(见图3),当炉渣中(Al2O3)=25%时,只有二元碱度大于4以上,才能使渣中(SiO2)的活度小于0.001,防止其向钢水供氧。因此,在二元碱度设计上选择为4-6。根据上述讨论和分析确定了精炼渣系,CaO50-60%、Al2O315-25%、SiO28-15%。

2.2TiN形成热力学条件

在不同温度阶段TiN形成的热力学条件是不同的。GCr15轴承钢的固、液相线的温度分别约为1335℃和1455℃。在凝固过程中,随着温度的降低,[Ti]和[N]在钢中的溶解度逐渐降低,当其浓度积达到一定值时即将析出TiN,这时析出物在钢中的溶解度随温度变化的函数表达式如下[4]:

(2-2)

根据1873K时的相互作用系数[4],计算得到:

lgfTi=-0.0625lgfN=0.582

代入式2-2,可以计算出在凝固过程中析出TiN所需的最低[Ti]和[N]含量。如图4所示:

若将TiN的析出控制在固相区,此时析出物比较细小,如图4,此时钢中[N]含量约为0.0046%,[Ti]含量约为0.0018%。

马钢在控制[N]含量方面主要通过以下措施:电炉冶炼采用高比例铁水降低初炼钢水[N]含量;LF精炼减少过程增[N]量;保证一定的真空循环时间,脱除部分[N]。由于炉渣的还原以及原辅料中含有Ti或Ti的结合物,钢中[Ti]含量在电炉出钢后是一个逐渐增加的过程,在控[Ti]措施上主要采取:电炉出钢[Ti]含量不超过0.0003%;电炉留钢量15%以上,减少出钢下渣;使用专用的低Ti合金和原辅料等。

2.3真空循环时间及浇铸前软吹氩时间确定

采取上述措施后,LF精炼结束仍然会有点状夹杂和大颗粒夹杂残留在钢中,而RH真空循环对促进夹杂物上浮和去除非常高效。文献[5]研究认为,RH真空处理的前8min夹杂物去除量最大,8min-24min的去除量逐渐减小,12-24min内,由于大量夹杂被去除,剩余的细小夹杂碰撞长大十分困难,夹杂物去除率越来越低,大部分夹杂在24分钟内已经基本去除。结合自身生产经验,马钢特钢将真空循环时间规定在25min。

由于各厂的工况不同,对钢水浇铸软吹氩时间控制并不完全一样。李京社[6]研究认为,真空后软吹时间超过15min对降低钢中的T[O]含量没有意义。王文军[7]得出的结论是随着软吹氩气时间的增加,钢中T[O]含量不断降低,在软吹氩12min后, 钢水T[O]含量变化不明显,从软吹氩过程中钢中夹杂物含量变化来看,钢包软吹氩时间应保持在15min以上。李强[8]研究X80管线钢,综合夹杂物的去除效果和软吹过程的温降等因素,认为软吹时间控制在20min-25min较为合理。根据马钢的工况条件设计的钢水上连铸浇铸前软吹时间不低于20min。

3试制结果

3.1化学成分

C、Si、Mn、Cr等常规元素的控制均达到目标要求,[H]、[Ti]、[N]等元素的检测结果如表2所示。从表中可以看到:RH有较强的脱氢能力,经过一定的真空时间能够保证[H]含量低于1.0ppm;通过对进真空前的原始[N]含量控制等措施可实现轴承钢成品[N]含量低于40ppm;[Ti]含量比预计的含量高,分析认为主要为原材料Ti含量偏高所致。

表2 试制炉次化学成分检测结果/ppm

3.2精炼终渣成分

从表3看出,三炉试验钢精炼终渣成分较好,TFe+MnO均小于0.5%。

表3 试制炉次LF终渣成分/%

3.3夹杂物检测结果

考虑到非稳态浇铸对检测结果的影响,本次试制取浇铸的第2炉102炉进行热轧,取样分析热轧圆钢T[O]含量,并对非金属夹杂物进行评级和APSEX分析。T[O]含量如表4所示,可见根据上述工艺可以满足低T[O]含量轴承钢的要求。

表4 试制102炉T[O]含量检测结果/ppm

对热轧的102炉次取样,根据GB/T 10561-2005对非金属夹杂物进行评级,如表5所示,可以看到本次试制夹杂物得到较好控制,完全满足试制要求和高品质轴承钢的要求。

表5 试制102炉夹杂物评级结果/级

使用ASPEX自动分析仪对轧制圆钢上夹杂物进行定量分析,扫描面积109.35mm2,夹杂物数量202个,单位面积夹杂物数量1.85个/mm2,夹杂物指数1.8。表6是ASPEX自动分析的夹杂物尺寸分布及各种组成夹杂物的数量,从表中可以看到,夹杂物数量少、尺寸小,10μm以下的夹杂物占总夹杂物比例的91.58%以上,全部夹杂物尺寸都小于20μm。需要注意的是:夹杂物中含Ti类所占比例很高,这也表明在超低氧钢中,由于Ti、N、O相互作用,即使[N]含量较低,在凝固过程中还较容易形成含Ti夹杂物,在后续的试验和生产中,需要进一步降低Ti含量,使[Ti]含量低于12ppm,甚至更低,以验证其对含Ti夹杂物的影响。

表6 夹杂物类型和尺寸分布情况

4结论

马钢特钢利用现有装备,采用Al2O315%-25%、CaO50%-60%、SiO28%-15%的精炼渣,控制钢中[Al]s含量不超过0.020%,保证真空循环时间25min以及钢水浇铸前20min以上的软吹时间,试生产轴承钢。试制结果表明:

(1)达到D类夹杂不超过1.0级、DS类夹杂不超过1.0级的高品质轴承钢要求;

(2)实现钢中T[O]含量低于5ppm的超低氧钢生产,夹杂物指数1.8,达到较好的水平;

(3)钢中的[N]含量达到40ppm以下,[Ti]含量18ppm,ASPEX分析钢中仍然存在个别的较大(10μm-20μm)含Ti夹杂物。

参 考 文 献

[1]钟顺思,王昌生.轴承钢[M].北京:冶金工业出版社,2000

[2]D.J.NAYLOR. Ironmaking Steelmaking, 1989(16):246-252

[3]德国钢铁工程师协会.渣图集[M].北京:冶金工业出版社,1989

[4]陈家祥.炼钢常用图表数据手册[M].北京:冶金工业出版社,1984

[5]迟云广,沈巧珍.210 t RH精炼过程夹杂去除和卷渣的物理模拟[J].特殊钢,2011(4):10-13

[6]高振波,李京社.影响出口车轴钢T[O]含量因素的探讨[J].安徽冶金科技职业学院学报,2013(3):5-8

[7]王文军.钢包软吹氩对钢中夹杂物去除效果的研究[J].钢铁,2010(9):28-31

[8]李 强.X80管线钢钙处理后软吹时间对夹杂物行为的影响[J].钢铁钒钛,2011(2):74-78

Research of Controlling Inclusions in Trial-producing

Bearing Steel of Masteel During Refining

GAO Zhen-bo1, CHEN Yang2, SHI Wei1, GONG Zhi-xiang1

Abstract:The key process parameters for bearing steel GCr15 of Masteel was formulated such as the composition of refining slag, upper limit of [Ti] and [N] in liquid steel, cycling time in vacuum, time of soft blowing before casting and so on. The non-metal inclusion was controlled effectively. The high quality bearing steel was trial-produced successfully, quality standard of which follow as: T[O]<5ppm, D-inclusions rating≤1.0, DS-inclusions rating≤0.5. As the effect of segregation, inclusion of TiN was separated out inevitably during solidification, when the content of [Ti] and [N] was lower.

Key words:bearing steel;total oxygen;component of refining slag;non-metal inclusion

作者简介:高振波(1979-),男,马钢特钢公司,工程师,工学硕士。

收稿日期:2015-03-18;改 回日期:2015-04-10

中图分类号:TF762+.4

文献标识码:A

文章编号:1672-9994(2015)02-0001-04