攀西某超细粒级钛铁矿选矿试验

2015-03-28 02:35吴雪红
金属矿山 2015年7期
关键词:钛铁矿盘面粒级

吴雪红

(1.攀钢集团矿业有限公司设计研究院,四川攀枝花617063;2.钒钛资源综合利用国家重点实验室,四川攀枝花617063)

攀西地区是全国最大的钛资源基地,钛资源储量占全国已探明钛资源储量的90%以上。20 世纪70年代以来,各大科研院所、大专院校对该地区钛资源开发利用开展了技术攻关,形成了具有自主知识产权的微细粒级钛铁矿回收成套技术[1-4]。

随着矿山深部开采的推进,有用矿物嵌布粒度变细的现象普遍存在,因此须对矿石进行细磨处理,随之而来的是产生大量的-0.038 mm 粒级(现场习惯称超细粒级钛铁矿)[5],此粒级会恶化浮选作业,因而难以采用目前经典的强磁选+浮选流程回收。为确保产品质量、降低钛生产成本,目前该地区的选钛系统大都将该粒级物料作为矿泥丢弃,造成大量的资源浪费。

不少学者对-0.038 mm 粒级钛铁矿开展过试验研究。由于新型强磁机富集的粗钛铁精矿无法通过浮选获得理想的指标[6-7],因而本试验将采用高富集比的新型重选设备——悬振锥面选矿机[8-9]对该粒级试样进行预富集,然后再进行浮选,探索适合该试样的高效回收新工艺。

1 试样的性质

试验所用物料为攀西某选钛厂的脱泥产品,-0.038 mm占95%,主要矿物组成见表1,主要化学成分分析结果见表2,钛物相分析结果见表3。

从表1 可知:试样中的主要含钛矿物为钛铁矿,占矿物总量的14.86%,其次是钛磁铁矿,占矿物总量的1.57%;脉石矿物主要为中-拉长石和辉石,其次是绿泥石和角闪石。

表1 试样主要矿物组成及含量Table 1 Main minerals and composition of the sample%

表2 试样主要化学成分分析结果Table 2 Main chemical composition analysis result of the sample %

表3 试样钛物相分析结果Table 3 Titanium phase analysis results of the sample%

从表2 可知:试样中TiO2含量为8.80%、TFe 含量为14.06%、MFe 含量为0.43%,磁性铁含量较低;试样中硅、铝、镁、钙氧化物含量较高,有害元素硫含量偏高。

从表3 可知:试样中的钛主要以钛铁矿形式存在,占总钛的80.91%;钛磁铁矿中的钛很少,仅占总钛的1.70%;以硅酸盐形式存在的钛占总钛的17.39%,不是试验回收的对象。

2 试验结果与分析

2.1 悬振锥面选矿机重选条件试验

试验设备为云南德商矿业有限公司生产的LXZ-1200A 型悬振锥面选矿机。试验流程见图1。

图1 重选试验流程Fig.1 Test process of the hanging vibration cone concentrator

2.1.1 给矿浓度试验

给矿浓度试验的盘面回转振动频率为310次/min,盘面转速为0.64 r/min,试验结果见图2。

图2 给矿浓度对选矿指标的影响Fig.2 Effect of feed concentration on mineral processing indexes

从图2 可知,随着给矿浓度的提高,重选精矿TiO2品位下降、回收率上升。综合考虑,确定给矿浓度为20%。

2.1.2 盘面转速试验

盘面转速试验的给矿浓度为20%,盘面回转振动频率为310 次/min,试验结果见图3。

图3 盘面转动速度对选矿指标的影响Fig.3 Effect of wheel's rotation rate on mineral processing indexes

从图3 可知,随着盘面转速的提高,重选精矿TiO2品位下降、回收率上升。综合考虑,确定盘面转速为0.64 r/min。

2.1.3 盘面回转振动频率试验

盘面回转振动频率试验的给矿浓度为20%,盘面转速为0.64 r/min,试验结果见图4。

从图4 可知,随着盘面回转振动频率的提高,重选精矿TiO2品位上升、回收率下降。综合考虑,确定盘面回转振动频率为310 次/min,对应的精矿TiO2品位为21.45%、回收率34.56%。

2.2 浮选条件试验

图4 盘面回转振动频率对选矿指标的影响Fig.4 Effect of wheel's vibration frequency on mineral processing indexes

悬振锥面选矿机的重选精矿经1 次脱硫浮选、1次浮钛粗选获得钛粗精矿。脱硫时矿浆调整剂硫酸对试样的用量为220.13 g/t、捕收剂丁基黄药为58.71 g/t、2#油为8.82 g/t,脱硫产品的TiO2品位为22.28%、作业回收率为92.92%。

2.2.1 钛浮选硫酸用量试验

钛浮选调整剂硫酸用量试验的捕收剂MOH 相对脱硫产品的用量为2 000 g/t,试验结果见图5。

图5 硫酸用量试验结果Fig.5 Test results on dosage of sulfuric acid

从图5 可知,随着硫酸用量的增加,钛浮选粗精矿TiO2品位上升、回收率下降。综合考虑,确定钛粗选硫酸相对脱硫产品的用量为1 500 g/t。

2.2.2 钛浮选MOH 用量试验

MOH 用量试验的硫酸相对脱硫产品的用量为1 500 g/t,试验结果见图6。

图6 MOH 用量条件试验结果Fig.6 Test results on dosage of MOH

从图6 可知,随着MOH 用量的增加,钛粗精矿TiO2品位下降、回收率上升。综合考虑,确定钛粗选MOH 相对脱硫产品的用量为2 000 g/t。

2.3 全流程闭路试验

在条件试验和开路试验基础上进行了全流程闭路试验,试验流程见图7,试验结果见表4。

图7 闭路试验流程Fig.7 Flowsheet of closed-circuit process

表4 闭路试验结果Table 4 Results of closed-circuit experiment %

从表4 可知,采用图7 所示的流程处理试样,取得TiO2品位为47.01%、回收率为28.58% 的钛精矿。

3 结 语

(1)攀西某选钛厂的脱泥产品-0.038 mm 占95%、TiO2含量为8.80%、有害元素硫含量为0.62%,脉石矿物主要为中-拉长石和辉石,其次是绿泥石和角闪石,主要含钛矿物为钛铁矿,其中的钛占总钛的80.91%,以硅酸盐形式存在的钛占总钛的17.39%,不是试验回收的对象。

(2)试样采用1 次粗选、中矿再选的重选流程预富集钛,重选精矿1 段浮选脱硫,脱硫产品1 粗3 精1扫、中矿顺序返回浮选流程选钛,最终获得了TiO2品位为47.01%、回收率为28.58%的钛精矿。

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