某车型下摆臂轴套断裂失效分析

2015-05-30 04:39李卫钊等
关键词:轴套裂纹

李卫钊等

摘要:采用成分分析、断口分析、金相分析等手段,对某轿车车型下摆臂轴套路试过程中的断裂原因进行分析。结果表明,轴套外管表面存在细微裂纹,且轴套内套与橡胶粘結面积不满足产品要求,造成试验过程中产生疲劳断裂。

关键词:轴套 裂纹 疲劳断裂

某轿车右舵试验车在做耐久试验时,车速30km/h,比利时路况,当车行驶到5000km里程时,底盘有异响声,行驶至6800km时,下摆臂轴套外管发生断裂,导致车辆托底。

1 背景资料调查

下摆臂与轴套外管通过焊接连接,轴套由粘结在内套上的橡胶组成,镶在外管内,通过螺栓轴紧固在下摆臂上。外管由35#无缝钢管制造,由供应商提供,其质量应满足GB/T8162-87及GB/T699-1999标准,轴套质量应满足图纸设计规定要求,其中内套与橡胶粘结面积不

小于95%,压脱力>10kN,产品和技术要求由分公司提供。

2 检验过程及结果

2.2 断口分析

2.2.1 宏观断口分析

从宏观断口(见图1)可看出,断口边缘有部分挤压痕迹,属拆卸时造成,断口一侧凹凸不平,尺寸略有减薄,颜色暗黑,是裂纹起始区域;图2显示断口侧面受到很大挤压而发生塑性变形;从内套表面来看,也存在与外管内表面形状一样的挤压痕迹,同时在其另一侧可看到未与橡胶粘接的光亮金属表面,整体目视粗略估计粘接面积为85%左右,粘接力也较小。

2.3 金相分析

取断裂试块的裂纹源区横截面制成金相试样在显微镜下观察,源区附近可见微细裂纹(图5),深度0.35毫米左右,试样经3%硝酸酒精侵蚀后可看出,裂纹及断口附近无脱碳及组织变形,基体组织为珠光体+铁素体,晶粒度8级。

2.4 分析与讨论

从轴套质量分析看,内套与橡胶粘接面积达不到标准要求,而且未粘接部分刚好位于裂纹扩展附近。

下摆臂在做右舵试验时,轴套外管各部位受力状态是不一样的,钢管焊接部位及其对面部分受力较大,由于轴套内的橡胶与内套粘接面积不够,特别是在受力较大部位或附近粘接不好,极易导致下摆臂在运动过程中,轴套内的橡胶经过反复挤压和摩擦而脱落松动,脱落的橡胶在管内聚集,造成原本受力大的部位,应力更趋加大,钢管内表面的挤压和内套表面的挤压就是由于橡胶脱落造成,随着应力的增大,钢管表面产生微细裂纹,当应力继续增大时裂纹扩展,钢管发生断裂。由于钢管用35#钢制造,具有一定韧性,所以断口呈现撕裂的特性。

2.5 结论及建议

2.5.1 下摆臂轴套外管断裂属于疲劳断裂。

2.5.2 引起轴套外管断裂的主要原因是,钢管表面存在微细裂纹及轴套不合格造成。

2.5.3 建议如下:

①进厂无缝钢管要做探伤检验。

②提高轴套的加工质量并严格检验。

猜你喜欢
轴套裂纹
基于扩展有限元的疲劳裂纹扩展分析
轴流风叶轴套自动上料设备的开发及应用
水电站水轮机导叶轴套加工工艺简析
Epidermal growth factor receptor rs17337023 polymorphism in hypertensive gestational diabetic women: A pilot study
浅析臂座部件轴套剪短的优缺点
关于某电厂主进水阀枢轴卡塞问题的分析与处理
Overcoming scarring in the urethra:Challenges for tissue engineering
微裂纹区对主裂纹扩展的影响
均整机主传动装置支撑轴套加工工艺研究
抽水蓄能电站球阀枢轴轴套故障分析及改造