对捷达钟形壳毛坯口部充不满现象的分析与工艺改进

2015-06-22 14:38杨妍时立国井振海魏云龙聂海雁辽宁锦华机电有限公司精锻公司
锻造与冲压 2015年5期
关键词:捷达不合格品毛坯

文/杨妍,时立国,井振海,魏云龙,聂海雁·辽宁锦华机电有限公司精锻公司

对捷达钟形壳毛坯口部充不满现象的分析与工艺改进

文/杨妍,时立国,井振海,魏云龙,聂海雁·辽宁锦华机电有限公司精锻公司

杨妍,从事锻件产品的工装量具设计和工艺制定等开发工作,主要涉及的产品有汽车万向节系列毛坯锻件、汽车发动机平衡轴锻件、履带芯铁等。

我公司生产汽车万向节用的各种钟形壳、轴、叉、饼类及异形件毛坯。近年来,随着汽车工业的迅速发展,我们生产的万向节钟形壳锻件品种多达二百余种。钟形壳是安装在汽车传动轴两端起转向作用的重要的安全零部件,属于带柄部的杯形件,内孔深度大,成形困难(图1)。若加工工艺稍不合理,就会出现各种缺陷,造成废品。

图1 钟形壳

2011~2012年,我公司捷达钟形壳类锻件生产批量逐渐加大,累计生产产品163409件,不合格品总数为7434件,生产的捷达钟形壳产品口部不满造成的不合格产品为4283件,占总不合格品的比例较大,产品质量成本居高不下。在汽车行业整体价格降低,原材料成本逐年增加,利润空间逐年减小的情况下,为了减少该产品口部不满造成的不合格产品的数量,满足顾客在成本和价格上的要求和期望,使公司在同行业中处于有利位置并站稳汽车万向节市场,我们通过工艺改进,降低了捷达钟形壳毛坯因口部不满造成的不合格品的数量。

现状调查

通过对2011~2012年捷达钟形壳毛坯的不合格品(包括废品、返工返修品)情况进行的统计分析,口部不满不合格品占不合格品总数的57.61%,且均为废品,料大以及杆长虽然数量也不少,分别占比17.89%和11.57%,但均为返工品,因为可以返工后再利用,所以造成的质量损失并不大,若解决了产品因口部不满造成的质量缺陷,质量损失率将有大幅度降低。

原因分析

技术人员采用多方论证方法对捷达钟形壳口部不满问题进行分析,从人、机、料、法、环等五个方面找出了以下可能造成口部不满的原因:

⑴由于上岗人员培训不到位,导致了员工操作不熟练,质量意识不强。

⑵模具表面老化、模具润滑不良、设备能力不足。

⑶原材料表面氧化皮厚,毛坯料斜口大。

⑷因为加热设备的原因,坯料加热温度不一致。

⑸工装设计中工位匹配不合理。

⑹设备润滑油凝固。

经过对影响口部不满的全部因素进行分析论证之后,我们又进一步进行了工艺试验,在生产过程中发现以下两点主要原因:⑴由于预锻工序采用正挤压挤出头部及杆部,终锻工序冲孔反挤出杯形,而反挤压特点是中部变形位移最大,底部次之,由于模壁摩擦力的影响,金属向上流动不畅,造成口部不易充满。这种情况的原因就是工装设计中工位匹配不合理。⑵现场使用手提式的测温仪检测捷达钟形壳产品时,不能实现连续监控,温度低于始锻温度时不能及时发现容易导致温度的不一致,会造成锻件口部不易充满。

工艺改进

⑴针对上述的原因分析,在查阅大量相关资料后,对正挤压、反挤压和复合挤压时金属变形机理及流动特点进行了仔细的分析。通过分析研究,由于预锻凹模设计型腔与产品的外形相似,当进行终锻时(即反挤压时)(图2),导致金属变形时分四个区域,即制动区、变形区、不变形区和过渡区。一方面形成产品口部的制动区金属不易流动,而且金属流动过程中又与模壁产生较大摩擦力、制动区位移较大;另一方面,因存在着过渡区和不变形区,在凸模向下运动时,由于这两个区域的变形阻力大,制约着制动区金属向上流动的速度。因此,导致产品在最终成形时口部不易充满。

基于以上分析结果,为了使制动区金属流动速度加快,必须减少过渡区和不变形区的形成趋势,并且使制动区的位置更接近产品最终成形时的口部位置。在终锻成形加工时,过渡区和不变形区已减少,且制动区的位置上移,变形区与模壁的接触面积减少,更有利于金属的流动(图3),减少了产品口部不满的产生。

图2 终锻过程模拟

图3 改进后的终锻过程模拟

⑵为确保产品始锻温度符合规定要求,实现对温度的连续监控,经过选型和采购,使用了SCIT-IM固定式红外线测温仪,此测温仪能连续监控锻造时材料的加热温度,料温一旦超出设定的加热温度,测温仪会自动报警,将不合格件剔除,避免了因加热温度不一致导致在锻造时产品口部不满问题的发生。

改进效果

效果对比

2013年捷达钟形壳毛坯的不合格品疵病情况统计分析见表1。捷达钟形壳口部不满问题经改进后比以前显著降低,达到了目标值(10%)的要求,钟形壳口部不满不合格品占不合格品总数的比例由57.61%降到了9.83%。改进后,此产品的不合格率也大大降低,捷达产品不合格率改进效果见表2。

直接经济效益

2013年我公司共生产此产品221723件,口部不满占总不合格品的比例为9.83%,比2011~2012年生产此产品时口部不满不合格品率降低了47.78个百分点,经改进后共节约:[(改进前口部不满产品数量÷改进前产品动工数量×改进后产品动工数量)-改进后口部不满产品数量]×产品单价=[(4283÷163409×221723-317)]×20.56 =112965.44元。

间接经济效益

因工装改进,减少了产品成形过程与模具模壁的摩擦,模具寿命得到了进一步的提高。2013年共生产了捷达钟形壳产品221723件,按原有模具寿命计算,需使用模具101套,现使用模具72套,共节约模具29套,按每套价值1552.53元计算,共节约价值45023.37元。模具寿命的提高,也减少了工人更换模具的时间,生产效率有了很大提高。

2013年共计生产捷达钟形壳产品221723件,共计节约成本157988.81元,产品质量和工作效率都有了提高。此次工艺改进,提升了产品质量又降低了产品成本,使公司在模具消耗、产品成本、供货周期等方面更有竞争力,能更好的满足客户的要求。此工艺的改进很快在类似产品的生产中得到应用,取得了显著效益。

结束语

本文针对我公司生产的捷达钟形壳毛坯在生产过程中产品口部不满,不合格品率居高不下的问题,分析并确定了产生缺陷的原因,采取了有效的措施,并运用到生产加工中。此次改进降低了产品不合格率,节省了生产成本,提高了生产效率。

表1 2013年捷达钟形壳不合格品统计表

表2 捷达产品改进前后不合格品率对比表

猜你喜欢
捷达不合格品毛坯
新捷达VS7
Dose-Dependent,Frequency-Dependent,and Cumulative Effects on Cardiomyocyte Injury and Autophagy of 2.856 GHz and 1.5 GHz Microwave in Wistar Rats
捷达VS7
热锻状态铝合金锻件毛坯的优化方法
Bone marrow mesenchymal stem cells induce M2 microglia polarization through PDGF-AA/MANF signaling
基于机器视觉的毛坯件磨削轨迹识别研究
基于最短路径的杠杆毛坯尺寸设计
基于路径图的平面毛坯尺寸基准的研究
Evaluation of Reanalysis Products with in situ GPS Sounding Observations in the Eastern Himalayas
武器装备研制不合格品管理方法研究