转炉干法除尘技术在承钢120吨转炉的稳定应用研究

2015-10-13 02:23李艳东程建民赵海平等
山东工业技术 2015年20期

李艳东 程建民 赵海平等

摘 要:本文阐述转炉煤气干法除尘净化回收技术在承钢120吨转炉系统的稳定应用。

关键词:干法除尘;电除尘器泄爆;煤气净化与回收;炉口微差压

1 概述

随着转炉炼钢技术的发展,炼钢工艺的日趋完善,相应的除尘技术也在不断地发展完善。目前,氧气顶吹转炉炼钢的烟气净化回收主要有两种方法,一种是烟气湿法净化回收系统,一种是烟气干法净化回收系统。

转炉烟气干法净化回收系统主要由蒸发冷却器、静电除尘器、风机、煤气冷却器、切换站、放散塔几大部分组成,除尘效果明显优于传统的湿法除尘。较湿法除尘相比,干法除尘有以下突出的优点:一是除尘效果高,二是风机功率较小,因而节约了大量的电能和用水;三是该系统全部采用干法处理,不存在二次污染;四是系统简化,占地面积小,管理方便。因此,干法除尘技术比传统的湿法除尘技术有更高的环境效益和经济效益[1]。

2 干法除尘技术在承钢120吨系统转炉的稳定应用研究

2.1 简介

河北钢铁股份有限公司承德分公司长材事业二部120吨系统有3座120吨转炉,1座转炉提钒,2座转炉炼钢。3座转炉一次除尘系统全部采用新型的干法除尘技术,由西门子奥钢联成套供货,每座转炉单独一套干法除尘设备,三座转炉共用1座转炉煤气柜。

在投产初期,因半钢冶炼的特殊性,120吨系统干法除尘的几大环节都存在着不同程度的问题,一度制约着生产的顺行。几大问题主要表现如下:第一,电除尘器频繁泄爆,对电除尘器设备损害较大;第二,煤气回收回收量低;第三,控制系统设计不合理,备件及能源消耗存在浪费现象。

2.2 稳定运行攻关

(1)对电除尘器泄爆现象的总结及解决办法。泄爆主要分为以下几大类:第一,前期泄爆,第二,中期泄爆,第三,后期泄爆,第四,其他泄爆等。1)前期泄爆主要原因分析及解决措施。①开吹枪位不合理,随着炉龄增加,炉况变化,枪位设定值不合理,致使开吹大量氧气进入电除尘器。通过对炉龄达到4000以上时要定期测量氧枪枪位,对于变化的枪位要及时调整来解决;②点火困难,强行点火,会导致炉内氧气大量富余,点着火后使系统达到CO9%、O26%的泄爆点,使电除尘器泄爆。通过变革原有的纯氧气的吹炼方式,在开吹前期用氮气混合氧气辅助打火解决;③开吹吹氧曲线不合理,因总管压力波动,开吹时氧气总管流量变化较大,从而导致打火时氧气压力波动较大。通过根据氧气总管压力等级,将开吹曲线做三种模式来解决;2)中期泄爆主要原因分析及解决措施。①吹炼中断,由于电气、设备原因导致事故提枪,二次下枪时泄爆。通过保证各连锁点要准确无误,二次下枪之前,前后摇炉降温,再次下枪时氧气流量应设置为低于正常流量,在开吹之前要先开先氮气, 将炉内的空气全部置换为氮气之后再开氧吹炼解决;②过程加料过于集中导致泄爆。通过每批加入量严格执行加料规定,抑制碳氧反应速度来解决;3)后期泄爆主要原因分析及解决措施。加入冷却剂太多,后期加入冷却剂太多,导致烟气量突然增大,发生泄爆。通过后期尽量少加冷却剂, 不得不加入时每批加入量不得超过1吨来解决;4)其他泄爆主要原因分析及解决措施。①补吹泄爆,可通过控制终点拉碳不得大于0.15%解决;②出钢时加入过多的增碳剂导致泄爆,通过控制增碳剂加入量解决;③合铁时渣铁中(FeO)与半钢中C元素反应,产生CO达到泄爆条件,通过控制渣铁的最大加入量,缩短点火时间来解决。

(2)重点说明以下几点。1)吹炼初期用氮气辅助打火。因半钢炼钢的特殊性(开吹后氧气直接与C发生反应),即使枪位、开吹吹氧曲线、废钢等因素都很正常,在实际过程中还是会发生泄爆现象,为解决这一特殊问题,突破了传统的冶炼方法(即在吹炼时只能吹氧气),在吹炼初期采用氮气氧气合吹的方法,彻底解决了因打不着火引起的泄爆问题。

氮气切断阀控制方式为:在吹炼模式下,氮气辅助氧气打火模式称为“粗氧打火”模式。开吹后,氧枪降至开氧点时,氧气切断阀自动打开,氧气调节阀按开氧曲线自动进行控制,氮气切断阀自动打开,氮气调节阀流量设定为5000立米/小时;在氮气阀开30S后,氮气切断阀自动关闭。

联锁条件:1)在氮气氧气混吹过程中,若氮气总管压力低于10公斤,立即自动提枪,同时在画面弹出报警:“氮气总管压力低,禁止使用粗氧打火,提枪”在粗氧打火方式下,若氮气切断阀打开15S后,氮气流量低于4000立/小时,立即自动提枪,关闭氧气切断阀,同时在画面弹出报警提示“氮气流量低,禁止使用粗氧打火”;2)氧气调节阀最大开度限定为65%;3)在氮气氧气混吹过程中,若氧枪工作压力大于1.0MPa,在画面上报警:氧枪工作压力过高,提枪;4)氮气氧气混吹过程中,若氧枪工作压力大于氮气总管压力,则自动提枪,并在画面上报警:氧枪工作压力高于氮气总管压力,禁止使用粗氧打火,提枪;5)在氧气阀门先打开后,禁止氮气阀门再打开。

2)关键提枪联锁一览表。①蒸发冷却器系统:蒸发冷却器蒸汽压力正常,蒸发冷却器出口温度正常,蒸发冷却器喷水压力正常,蒸发冷却器入口温度正常;②静电除尘器:电场入口温度正常,CO含量小于9且O2含量小于6,电场氮气流量正常,电场加热器正常,至少两个电场运行,煤气分析仪正常;③输灰系统:粗灰系统运行正常,细灰系统运行正常,刮灰机运行正常;④风机系统:风机轴承正常,风机轴承氮封正常,电机轴承正常;⑤放散塔:引射氮气压力正常,润滑站正常。

3 生产实绩

120吨系统在投产以来,高度重视干法除尘系统的的运行情况,对电除尘器泄爆问题、煤气回收系统、除尘效果及节能减排方面做了大量工作,也取得了可喜的效果:电除尘器泄爆得到了有效控制;放散塔除尘排放合格,节能、备件费用降低明显;整套除尘系统运行稳定。

4 结束语

干法除尘系统作为目前转炉炼钢烟气净化的前沿技术,在节能减排方面具有突出的优势,是今后的发展方向。从120吨转炉系统的应用来看,干法除尘最大的应用难点就是在于控制电除尘器泄爆,电除尘器泄爆是及大的安全隐患。从120吨系统的成功经验来看,要解决泄爆问题,主要遵循以下方面:要从思想上真正的杜绝除尘器泄爆放在第一位,应遵循“生产服从设备”的原则,从抓管理、抓操作、抓技术三个方面入手,才能切实杜绝泄爆。

参考文献:

[1]崔明元,翟玉杰.转炉煤气净化回收技术发展现状[J].工业安全及环保,2006(05);41-42.endprint