瓦斯较难抽放煤层水力压裂增透技术的应用

2016-03-13 13:33尹振林许大会通化矿业集团公司道清煤矿吉林白山134301
化工管理 2016年36期
关键词:封孔透气性裂孔

尹振林 许大会(通化矿业集团公司道清煤矿,吉林 白山 134301)

瓦斯较难抽放煤层水力压裂增透技术的应用

尹振林 许大会(通化矿业集团公司道清煤矿,吉林 白山 134301)

科学技术的不断发展,为煤矿安全生产的提高及设备性能的优化带来了重要的保障作用,促进了煤矿企业的快速发展。针对通化矿业集团公司道清煤矿煤层属于较难抽放瓦斯煤层,煤层透气性差、瓦斯抽采效率低,给相关安全生产计划的顺利完成带来了严重的威胁。因此,研究水力压裂增透技术并进行应用,提高钻孔瓦斯抽采效率,消除局部应力集中,最终达到消除瓦斯超限保证安全生产的目的。

瓦斯;难抽煤层;水力压裂;煤层增透;安全生产

道清煤矿北斜井经沈阳煤科院测定煤的破坏类型为Ⅱ~Ⅲ类,煤的瓦斯放散初速度指标ΔP介于5.41~15.28之间;煤的坚固性系数f值介于0.18~0.75之间;煤层的透气性系数在0.366~2.543m2/MPa2·d之间;吸附常数a值为21.542ml/g·r、b值为0.862MPa-1;钻孔瓦斯涌出量衰减系数介于0.0487~0.0717ad-1。属于较难抽放类型。抽采效果差,无法保证安全生产。为解决低透气性煤层带来的瓦斯抽采率低的问题,应用水力压裂增透技术,增强煤体透气性,提高钻孔瓦斯抽采效率,解除局部应力集中,最终达到消除瓦斯超限保证安全生产。

1 水力压裂增透机理分析

井下水力压裂增透技术是利用高压注水迫使煤体裂隙扩张,孔隙增大,从而提高煤层的透气性,使吸附状态的瓦斯转变为游离状态的瓦斯增多,提高瓦斯抽采效率,试验表明,裂缝起裂取决于注入时间、注水压力、通过高压水力渗透使煤层内部组织受到破坏,煤层裂隙扩大,增多,达到消突、降尘、阻止自燃、解除局部应力集中及增强煤层透气性,从而提高煤层的瓦斯抽采效果。

2 水力压裂技术的实施

2.1 钻孔设计

在道清煤矿北斜井-505轨道下延中段实施5个穿层钻孔,其中3号孔为水力压裂钻孔,2号孔、4号孔为水力压裂观测孔,水力压裂孔与2个放观测孔为平行孔,平行距离为8m在水力压力控制范围内。1号孔、5号孔为普通预抽钻孔,水力压裂孔与2个普通预抽钻孔为平行孔,平行距离为16m在水力压力控制范围外。钻孔全部实施完毕后,通过2号、4号水力压裂观测孔与1号、5号普通预抽孔的对比数据来判断,水力压裂,是否增大钻机控制-520m顶高线水力压力控制范围内的煤体透气性以提高瓦斯抽采效果。

2.2 钻孔密封

钻孔密封是顺利完成水力压裂的保证。根据井下实际施工的情况2号水力压裂穿层钻孔前27米为岩石,施工时未出现塌孔现象,为保证顺利完成水力压裂,经研究确定水力压裂钻孔密封钙质页岩长度约27-30m,钻孔密封后48h后开始压裂。封孔材料为马丽散或黄泥+木楔等。其余孔段采用机械方式进行封孔,封孔材料为425#普通硅酸盐水泥与白水泥(比例=3.5∶1)进行封孔,封孔长度应根据压裂钻孔的长度进行确定,具体为钻孔封孔至5#煤层顶板钙质页岩与灰岩交界面或直接封至煤岩交接面,(详见图1)。1号孔、3号孔为瓦斯抽放观测孔,钻孔密封深度为10米。采用两堵一注的封孔方式进行封孔,在封孔段的两端用聚氨酯进行封堵,再通过注浆管对两端封堵段之间的钻孔段进行注浆,待浆液固化后,与煤体颗粒固结在一起,有效密封漏气通道。

2.3 现场压裂的实施

压裂实施前,需要对注水压力、流量、注水时间及压裂结束条件等主要参数进行估算。

(1)压裂过程中注水压力的变化是压裂进行程度的直观反映。注水压力的主要影响因素包括煤层埋深、邻侧抽采孔布置间距两个因素。根据道清煤矿煤层埋深及压裂的经验,在我矿的4层煤进行水力压裂,抽采孔与压裂孔间距为8m时,注水压力控制在13MPa左右。

(2)压裂时间与注水压力、流量等参数密切相关。注水过程中,煤体被逐渐压裂破坏,各种孔裂隙不断沟通,高压水在已沟通的裂隙间流动,注水压力及流量等参数不断发生着变化,注水时间根据注水过程中压力及流量的变化来确定,水力压裂全过程一般需要4一8小时左右。

(3)压裂实施过程中,需连续记录注水压力和时间,根据现场实际情况,进行调整压裂孔注水压力。根据钻孔设计,此次压裂孔与邻侧抽采孔间距为8m。当压裂孔与邻侧抽采孔出现高浓度瓦斯或出水,或注水泵压不再上升或出现泵压回落时,立即停泵,压裂结束。在煤体深部,水力压裂过后裂隙发育完成,瓦斯通道形成,在抽采负压的作用下瓦斯由吸附状态变成游离状态。而对于水力压裂孔影响区,煤体内瓦斯由于受到高压水的驱赶,高浓度瓦斯会积聚在钻孔内,进行抽采时会出现大流量、高浓度瓦斯。

3 对比与分析

(1)水力压裂后,由于煤体裂缝的贯通,透气性增加,抽放浓度明显增大,通过15天的数据收集与对比,其中2号、4号水力压力范围内预抽孔,最高抽放浓度为37.5%,1号、5号水力压裂范围外预抽孔,单孔抽放浓度最高为19%,抽采效果提升明显。

(2)一般的钻孔瓦斯抽放时,衰减速度快,在抽采6天后浓度、流最迅速下降,而水力压裂孔在对比观测的12天内均保持较高水平,通过12天的数据分析根据抽放范围内抽放量的计算1号、5号非压裂区域内2个预抽孔抽放半径内抽采率为13.2%,2号、4号压裂区域内两个预抽钻孔抽放半径内抽采率为27%,由此判定该区域实施的水力压裂钻孔提升了2倍的抽放时间。

4 结语

根据实际检测水力压裂前后煤体抽放浓度的对比分析可知,水力压裂使煤层中的裂隙增大,透气性增强,提高了抽放效果,使大量的瓦斯被抽出;同时改变了煤体内部应力结构的重新分布,在一定范围内起到消突的作用,消除了煤与瓦斯突出的隐患;同时经过水力压裂后的煤体内水分增加,减少了在开采过程中粉尘产生量,改善了井下的作业环境,能有效降低尘肺病的生成机率,并且保证了煤矿企业生产的正常接续和安全生产。

[1]水力压裂技术手册作者:俞绍诚.

[2]水力压裂原理 作者:王鸿勋.

[3]高瓦斯低透气性煤层水力压裂增透技术研究《安徽理工大学》闫金鹏.

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